竖井“反井法”施工中溜渣孔施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-01-07
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竖井“反井法”施工中溜渣孔施工技术

宋艳卫

深圳市深汕特别合作区建筑工务署  518200

摘要:“反井法”是我国深大竖井施工中常用的施工方法。竖井反井法施工不但安全且施工速度快,但施工中溜渣孔堵孔也时常发生,特别是深度超过150m以上的竖井,溜渣孔堵孔处理难度大、安全风险高,因此预防溜渣孔堵孔成为深大竖井“反井法”施工的重要措施。马峦山隧道通风竖井采用“反井法”施工,项目在实施过程中对以往溜渣孔防堵孔措施进行了优化,得到了理想的效果,本文在此进行了总结。

关键词:反井法;溜渣孔;堵孔

前言:我国在公路隧道竖井施工中,绝大部分采用反井法,先施工溜渣孔,再正向开挖成井的施工方法。综合考虑地质因素、施工难度和成本,目前绝大多数竖井直径在10m以内,通常采用机械反井钻机施工φ1.4m~2.0m溜渣孔,再利用溜渣孔正向开挖成井。采用反井钻机施工溜渣孔,不但安全且施工速度快,但是,溜渣孔在使用过程中经常会发生堵孔,堵孔事故一旦发生,处理难度大,安全风险高,甚至形成废孔,致使工期延长、工程造价增加,造成不必要的经济损失,因此防止溜渣孔堵孔是竖井反井法施工的控制要点。

一、溜渣孔堵孔原因分析

马峦山隧道位于深圳市东部,是连通坪山区与盐田区城市主干道坪盐通道的控制性工程,全长约7.9Km。为满足长大市政隧道在运营期间的通风需求,提高市政隧道的减灾救灾能力,在隧道中部线路右侧设通风竖井一座。竖井深194m、内直径15m,采用反井法施工。

马峦山隧道通风竖井是深圳市第一条市政隧道通风竖井,为保证工程顺利实施,施工前项目对多个公路隧道竖井的施工进行了实地考察,对竖井溜渣孔堵孔原因进行了分析总结,主要有四个方面,一是溜渣孔直径选择不合理,溜渣直径较小不利于排渣,较大则对围岩强度、完整性有一定要求;二是地质及地下水条件差,围岩的地应力,力学性质较差的软层、泥岩、页岩及遇水膨胀或易风化的岩层,随着溜渣孔暴露时间的增加、竖井开挖爆破的影响以及溜渣时产生的冲击,容易发生片帮、塌孔,造成溜渣孔堵塞。三是溜渣孔成孔质量差,垂直度偏差大、孔壁粗糙。四是竖井开挖施工工艺和管理的影响,如爆破产生的石块粒径较大、未对排渣过程监控、未对孔壁围岩的稳定性、完整性进行监测等。针对上述问题,马峦山隧道通风竖井在施工前制定了专项施工方案,同时在施工中不断对方案总结优化,最终保证了竖井的顺利施工。

二、马峦山隧道通风竖井溜渣孔施工

(一)反井钻机选型

马峦山隧道通风竖井开挖深度194米,井身0~25.0米为残积土-强风化花岗岩;25.0~194.0米为中风化~微风化花岗岩,局部岩体破碎,构造裂隙发育。综合项目地质情况与同类型竖井施工经验,项目初步拟定溜渣孔直径采用1.4米或2.0米。经测算,本项目2m直径溜渣孔成孔费用比1.4米直径溜渣孔成孔费用高出50%以上,但使用效率提升有限,故最终选用了国内技术先进、应用较多的LM200型反井钻机(ZFY1.4/40/200)。

(二)溜渣孔的垂直度控制

溜渣孔的垂直度是成孔质量的重要指标。马峦山隧道通风竖井反井钻机在安装时,考虑到地表地层为残积土,其承载力、水稳性较差,采用深大混凝土基础,周边做好截排水,保证了设备基础的稳固,基础混凝土表面平整度不大于1cm,设备安装垂直度不大于0.5%。LM200型反井钻机具备稳定钻杆,钻进过程中稳定钻杆可以利用导孔孔壁对稳定钻杆的束缚作用,将前端一定范围内的钻杆强制摆正,从而保证导孔施工垂直度合格。导孔钻进过程中遭遇软弱围岩或不利地质条件,需要对导孔周边裂隙进行灌浆固结,灌浆强度达到设计强度后方可重新钻进。

导孔施工完成后,将钻头拆卸,更换为Ф1.4m的扩孔钻头,由下向上反向扩孔直到地面形成溜渣孔。扩孔开孔应待刀盘滚刀接触岩石后开始,以最低转速起钻,并慢慢提升、钻进,保证钻头滚刀不受过大的冲击而破坏,等刀齿把凸出的岩石破碎掉,再继续钻进。反井钻机扩孔时,钻杆与刀盘受摩擦产生高温,顶部应有充足的水流湿润孔壁,达到润滑,降温的作用。导孔施工及反向扩孔施工时应注意钻机钻进速度、压力等参数变化,根据地质情况及时调整钻机的转速、钻压,防止设备发生故障。

马峦山隧道通风竖井的最大竖向偏差仅为1m,为后续竖井开挖排渣作业提供了良好的条件。

(三)竖井爆破控制

马峦山隧道通风竖井采用全断面钻爆法开挖。考虑到溜渣孔直径仅为1.4m,为防止爆破后石块粒径过大,经爆破专业人员研讨,决定以控制爆破后块石最大粒径不大于70cm为爆破目标,制定了爆破方案。开挖炮孔以溜渣孔为中心呈环向布设,环向间距45~60cm,层距70~80cm,内圈眼与孔壁保持30~50cm距离,炮孔垂直打设。炮孔施工,初始采用人工手持YT28凿岩机打孔,深度1.5~1.8米,经实践发现,人工垂直打孔,操作难度大,效率低下,施工的炮孔垂直度差,且炮孔施工人员、设备数量较多,相互交叉,安全风险高。为提升施工效率,降低安全风险,改用人工配合液压钻机的方式施工炮孔,即周边眼由人工手持凿岩机施作,内圈眼及辅助眼均由液压钻机施工,炮孔深度1.5米,改进后的施工方法极大的提升了施工效率,降低了安全风险。

(四)溜渣孔堵孔措施

竖井开挖采用微差爆破,爆破瞬间,内圈眼爆破产生的石块受爆破冲击同时涌向溜渣孔,极易堵塞溜渣孔。为防止这一情况的发生,施工现场加工了孔塞。孔塞采用1.2m直径钢护筒加工,长度3.5m,桶内填充钢筋混凝土,桶口预埋设“十字”型工字钢小横梁。起爆前通过空口龙门吊将孔塞堵住溜渣孔,经使用检验发现,由于该孔塞为刚性,自重大,使用时有一定的操作难度,且受爆破冲击时无消能作用,使用中多次发生小横梁扭曲变形,使用寿命不够长。经多次探索后,对孔塞进行了改进。改进后的孔塞采用工字钢焊接内骨架,外套废旧汽车轮胎,顶部焊接1.6m直径刚盖板,长度4.5米,爆破时通过钢索将孔塞悬吊于孔内,悬吊高度2.5m左右。经现场实际使用检验,改进后的孔塞,轻便易操作,且外部为柔性材料,能够有效抵抗爆破产生的冲击能量,使用寿命显著延长。

(五)排渣控制措施

竖井爆破后采用挖机排渣作业,为防止大直径石块进入溜渣孔造成堵塞,排渣作业时应有人员指挥,大粒径石块与碎石分离,经二次分解后再排入溜渣孔。排渣时控制排渣速度,挖机放料时,应有一定的间隔,不要连续倒入。应对整个排渣过程进行监控,排渣期间,井口、孔底保持信息通畅。一是防止孔底渣石填满底部仓室,形成积淤堵塞溜渣孔,二是对排渣过程中实时监控,如发现溜渣孔堵塞,应在第一时间停止溜渣,避免堵孔长度过大增加堵孔处理难度。马峦山隧道通风竖井在施工期间,在竖井底部的出渣通道内安装了视频监控系统,通过手机物联,实现井口管理人员对孔底排渣情况的实时监控,确保了竖井排渣的顺利实施。

(六)溜渣孔完整性监测

溜渣孔使用期间应对孔壁的完整性进行检查。每循环爆破排渣完成,可将摄像机、手机等摄像设备吊入溜渣孔内对孔壁完整性进行检查,对孔壁片帮、塌孔等情况及时采取有效措施进行处理。

三、总结

马峦山隧道通风竖井在施工中,通过控制溜渣孔成孔质量、优化竖井开挖爆破方案、改进排渣措施及对孔壁实施监测防护成功的解决了溜渣孔堵孔问题;同时,项目根据自身特点,提高了机械化率、积极利用手机物联等新技术,降低了施工安全风险,提升施工效率,了保证了竖井的顺利竣工。

参考文献:

[1]罗忠·马峦山特长隧道及深大竖井工程设计与施工关键技术·人民交通出版社股份有限公司,2021

[2]宋志荣.二郎山特长深埋隧道通风斜井反井法施工技术[J]. 《现代隧道技术》2017年02期

[3]刘永奎,齐保卫.长斜井反井钻机导孔施工精度控制措施[J].《建筑机械》 2021年S1期