宝鸡石油机械有限责任公司 钢结构分公司焊接中心 陕西省 721000
摘要:本文主要介绍了焊接机器人的广泛应用提高了工作效率,提高了焊接质量、降低了工人劳动强度等。虽然焊接机器人 在工业领域中突飞猛进飞跃式的发展,但是对于焊缝的成形质量的保证也是非常的重要。本文主要针对焊接机器人焊 接过程中出现的蜂窝状气孔缺陷,对设备的各个环节进行排查,查找问题,并且对发现的问题进行一一解决。文章中 主要把焊接过程出现气孔的排查方法和解决措施进行了详细的介绍,文章最后展望了焊接机器人将来的发展方向。
关键词:焊接机器人、气孔、 解决方法、质量
焊接机器人是在工业机器人的基础上发展起来的 先进焊接设备,是专门从事焊接的机器人生产单元。
为了保证焊接产品质量的稳定性和提高劳动生 产效率,改善焊接工人的工作条件,人们不断的寻找 提高焊接自动化水平的方法,最主要的内容之一是发 展焊接机器人技术。焊接机器人是一项多学科交叉技术,包括电子技术、计算机、焊接、结构、材料、流 体、光学、电磁等学科。焊接机器人不仅大大降低了 对工件加工精度和拼装精度的要求,而且降低了焊接 准备时间,显著提高了生产效率。
由于焊接机器人具有焊接质量高、降低工人的劳 动强度、提高生产效率、产品周期明确易控制产量、 柔性化程度高、焊接质量稳定、生产效率高等诸多优 点,因此在改善产品结构件的质量、提高生产效率、 减轻工人劳动轻度等方面具有显著的意义。
本文涉及的是日本神钢9轴联动焊接机器人系统,主要用于石油钻井设备结构件的焊接。
图 1 焊接机器人图
1.1焊接机器人简介
1.2 (1) 焊接机器人的组成
表1 焊接机器人的组成
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 机器人 | 日本神钢 | 1台 |
2 | 焊接电源 | 日本神钢 UC500-ACT2 | 1台 |
3 | 2轴变位机 | K2-2000E | 2台 |
4 | 周边控制箱 | 日本神钢 | 1台 |
5 | 除尘设备 | 德国赫尔 | 1套 |
6 | 焊枪 | 德国宾采尔 | 1把 |
7 | 集成式清枪剪丝工作站 | 德国宾采尔 | 1套 |
8 | 冷却水循环器 | 日本松下YX-09KGC | 1套 |
9 | 夹紧夹具 | 日本神钢 | 1套 |
10 | 护栏 | 非标 | 1套 |
11 | 三相变压器 | 日本松下 | 1台 |
(2) 焊接机器人的工作环境要求
表 2 焊接机器人工作环境
序号 | 项目名称 | 参数规格 |
1 | 供电电源 | 380V±10%,50/60Hz±1 %,3 相 |
2 | 工作环境温度 | 使用温度范围0~+45℃ 保存温度范围-10~+80℃ |
3 | 工作环境湿度 | 20 ~ 90%不结露范围 (使用时·保存时) |
4 | 高度 | 1000m以下 |
5 | 空气介质 | 无腐蚀性介质,无粉尘, 通风良好 |
6 | 振动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 |
7 | 工作场所 | 室内 |
(3) 焊接机器人对工件组队的要求以及适用条件
表 3 工件组队要求及机器人适用条件
序号 | 项目名称 | 参数规格 |
点焊位置要求固定,定位焊 | ||
焊脚高度小于 3mm | ||
1 | 工件组对情况 | 组对间隙小于 2mm,当间隙 |
大于 2mm 时焊接前应该手 | ||
工补焊,补焊焊缝要均匀一致 | ||
2 | 焊缝坡口形式 | 满足各类坡口形式 |
3 | 焊接方法 | 熔化极气体保护电弧焊接 |
4 | 保护气体 | Ar(80%)+CO2 (20%) |
5 | 焊接姿势 | 平焊,角焊,船形焊 |
6 | 焊丝 | φ1.2mm,实芯焊丝 |
7 | 焊丝伸出长度 | 22mm(实际20mm) |
8 | 工作噪音 | ≤80dB(A) |
1.2焊接后出现的气孔样式
图 2 焊缝气孔样式
该型焊接机器人系统在使用过程中发现焊缝出现了内部 气孔缺陷。从焊缝外观来看,焊缝表面颜色暗淡,且焊缝中间有明显的外鼓现象。使用碳刨机将焊缝沿纵向抛开后,内部出现了大量的蜂窝状气孔,如图 2 所示。下面对出现这种蜂窝状气孔的原因进行分析,找出相应的解决措施。
2.焊接过程出现气孔的排查方法
2.1 焊缝出现气孔的原因
工件焊接时,由于保护不好,周围的空气进入熔 池空气中的H2O、N2等有害气体在高温下分解产生H 原子、O 原子、N 原子,熔池冷却时,这些原子来不及析出,在焊缝内部互相结合,形成氢气孔、一氧化碳气孔和氮气孔。另外,焊接时焊缝周围清理不干净,存在水、油污、锈等等,也容易在焊缝内部产生氢气孔和一氧化碳气孔。产生气孔的原因有设备的因素,也有焊接参数不合理,以及焊接操作不当的因素。
对于焊接机器人来说,焊接参数和操作程序的输入都是严格按照工艺的要求,并经过批量验证的。在查找原因之前,对焊接工艺参数和操作程序进行了检查核对,符合工艺要求。那么焊缝产生气孔的原因 有可能与设备以及焊缝的清洁度有关。由于设备的 问题造成保护气体压力、流量不够,保护效果差。 设备和工件清洁度导致焊缝出现气孔主要由以下因素造成:
(1)保护气压力不足
(2)气体流量不稳定
(3)保护气体不够干燥
(4)焊缝周围的底漆未除去
(5)焊缝周围存在油污、水分和铁锈
2.2出现气孔的排查方法
针对焊接机器人出现蜂窝状气孔的问题,对设备的各个部位及焊接的全部过程进行排查,最终能找到问题的原因所在,具体的排查内容见表4。
表 4 排查内容
序号 | 排查的内容 | 影响的事项 |
1 | 焊枪是否良好,是否有漏气问题 | 影响保护气气压 |
2 | 保护气体的气压是否合适 | 压力的偏高、偏低都可能熔池保护出现不稳量的象 |
3 | 气路是否破损 | 气压不足 |
4 | 气体纯度是否达到了要求 | 气体不纯保护效果较差 |
5 | 气体流量是否合适,不能有过大或过小的现象 | 气体流量过大或过小,保护效果都差 |
6 | 气体是否有紊流的现象 | 紊流保护效果较差 |
7 | 焊接环境气流是否过大 | 焊接环境气流大,侵入熔池产生气孔 |
8 | 保护套的直径过大或过小 | 保护套过大或过小保护果较差 |
9 | 枪体送丝管是否通畅 | 枪体送丝管不通畅,熔池稳定 |
10 | 气塞是否适用 | 气塞不合适保护效果较差 |
11 | 焊接程序出现气孔的部位是合理 | 编程的角度及姿势不合适,保护效果较差 |
12 | 干伸长度是否合理 | 伸长度不合适保护效果差 |
13 | 工件是否清洁 | 工件表面不清洁容易出气孔 |
3. 解决措施
表 5 列举了各个排查项存在的问题和解决办法。其中第八项和第十项进行了多次调整:分流器(气塞)和保护套更换了两次配件,最终才彻底解决了焊缝出 现蜂窝状气孔的问题。具体的解决措施如图 3图 6 所示。
表 5 排查内容
序号 | 排查出来的问题 | 调整的内容 |
1 | 焊枪有漏气的问题 | 更换焊枪,保证焊枪的密封性 |
2 | 压缩空气的气 压不合适 | 调整合适的气压,气压调整 3MP 左右,保证气压的恒定合适 |
3 | 管路破损不密封,有漏气的问题 | 更换漏气部位的管路,保证管路 不能漏气 |
4 | 保护气体纯度不达标 | 更换保护气体,保证气体纯度达99% |
5 | 气体流量不合适 | 调整为合适气体流量,保证体流量合适 |
6 | 气体有紊流的现象 | 调整气体流量的恒定性,保证气体流量恒定 |
7 | 焊接环境有风 | 关闭通风设施,保证焊接环境无 气流,焊接过程不能有太大的气 流 |
8 | 保护套的直径不合适 | 选择合适直径的保护套,保证保护套的直径合适 |
9 | 枪体送丝管不通畅 | 更换送丝管,保证送丝过程畅通顺利 |
10 | 气塞不适用 | 更换气塞样式和类型,保证气体保护过程均匀一致 |
11 | 编程的程序局部不合理 | 调整编程程序,保证焊接角度及焊接姿势合适 |
12 | 枪体的干身长度不合理 | 选择合适的干身长度(20mm),保证气体保护良好 |
13 | 工件表面不清洁 | 增强工件表面的清洁处理,保证工件表面的清洁度 |
4 .整改后的效果及注意事项
4.1焊缝效果
整改后焊接的焊缝,表面光滑,成形均匀一 致,没有焊接缺陷。
图7 整改后的焊缝外观图
4.2注意事项
活性混合气体保护焊,熔池保护方式比较单一,容易受到各种因素的影响从而产生气孔。它产生的气孔大致为两类:
第一类:气体保护不好产生的氮气孔,该气孔的特征为密集分布或成蜂窝状;
第二类:工件或焊丝表面的水、油、锈等未清理干净产 生的氢气孔,它的特征是断面为螺钉状,内壁光滑, 上大小小呈喇叭口状。
第一种气体保护不好的原因很多,总结有以下几个方面:
⑴气体纯度达不到要求。杂质气体如H2O、空气等都会产生气孔。在正式焊接之前应先在清理干净 的铁板上试焊,如出现气孔则需更换气体。
⑵气流量过大,或过小。气流量的大小应根据保护套的大小来调节,控制在 20~23L/min。一般保护套越大,气流量越大。
⑶气体紊流。当喷嘴内有飞溅物,或套筒严重变 形时易造成气体紊乱。
⑷气管破损。当气管破损时,在焊接起弧或起弧 不久就会出现气孔,之后又会恢复到正常。
⑸环境气流过大。一般当风速达到 3m/s 以上时,空气易侵入熔池。
⑹焊丝的伸出长度。一般为焊丝直径的 10~15 倍,不要超过 22 mm。焊丝伸长过长,气体挺度有限,无法对熔池进行保护。
第二种很好解决,只要做好焊前的清理工作, 就可以避免。
5.焊接机器人的应用及发展
焊接机器人的应用,提高了产品的生产效率和质量稳定性,减轻了工人劳动强度,实现了柔性化管理,生产便于控制,实现了切实的效益。
目前焊接机器人在国内工程机械行业被广泛的推广和应用,越来越多的焊接机器人出现在生产现场。同时也应看到,国内企业对于焊接机器人的理解同国外企业相比还存在很大差距,盲目应用的同时,对于焊接机器人设备和工艺的深入研究却相 对滞后。从目前国内焊接机器人的应用来看,仅停留在程序化上,即代替人工完成焊接作业,而机器人的智能化、多元化、集成化等优点并没有充分的发挥出来。从这一点来说,国内焊接机器人的应用水平还有待进一步提高。