汽机轴封系统风机故障全停时机组控制策略分析

(整期优先)网络出版时间:2023-02-24
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汽机轴封系统风机故障全停时机组控制策略分析

王帮义

(福建福清核电有限公司 福建省 福清市 350300)

摘要:汽轮机轴封系统(CET)为汽机提供密封蒸汽,对其安全运行起着重要作用。而CET抽风机则用于保证轴封回汽,当CET风机故障全停时,系统功能无法保证,将严重威胁汽轮机安全运行,机组需降功率并停机。本文主要分析CET风机故障全停时机组降功率速率的选择,以实现保证机组安全的同时,经济效益最大化;以及如何避免故障期间汽轮机润滑油系统(GGR)进水而进一步威胁汽轮机安全。

关键字:汽轮机轴封系统、降功率、润滑油进水

一、前言

当前在CET风机同时停运且无法启动时,相关文件要求以5MW/MIN 速率进行降功率至停机,根据该降功率速率,从满功率降至50MW需要耗时约3.5h。但根据历史经验反馈,CET风机全停会导致汽机轴封蒸汽外泄,进入负压区的轴承箱,进而导致GGR油箱进水,影响汽轮机可靠运行和发电机密封瓦绝缘,存在较大风险。因此CET风机全停时降功率速率的选择至关重要。

另外:在CET风机全停时,通过调整GGR油箱负压,可以减少轴封进水量,但文件未明确GGR油箱负压值调整至多少,导致可执行性不足。

故障风险分析及注意事项:

1、CET风机全停运会造成轴封蒸汽外泄,进入负压区的轴承箱,导致GGR系统进水;

2、GGR润滑油进水会造成其物理性质的改变,影响轴承油膜动压的建立,继而影响机组安全。另外,在大量进水且处理不及时的情况下,油水乳化,将导致整个油箱的润滑油报废。

二、CET风机全停时降功率速率如何选择的决定性因素

当CET风机故障全停后,降功率至停机过程中,若降功率速率太慢,将因GGR润滑油油质变差而影响汽轮机可靠运行和发电机密封瓦绝缘,威胁汽机安全;而太快则容易导致汽机本身变形不均匀而引起振动,使汽机受损。

因此,当CET风机全停,降功率速率的选择实质上取决于GGR润滑油油质的受影响程度。即GGR润滑油油质变化对汽机有何影响是决定降功率速率的核心因素。

所以,CET风机全停后,汽机能继续正常运行的时长或可接受时长是我们接下来讨论的关键。在GGR润滑油油质能保证汽机安全运行的前提下,可选择适中的降功率速率,以减小汽机受损程度。

三、GGR润滑油进水机理

1、GGR润滑油进水,从运行工艺方面,主要来源有两个:

1)汽缸内蒸汽通过轴封、经轴瓦油挡进入轴承箱,蒸汽冷凝油水混合进入润滑油系统。

原则上:主油箱排烟风机运行,轴承箱带负压情况下,只要蒸汽在轴承箱外油挡附近,就会被吸入轴承箱,导致GGR润滑油进水。

2)润滑油板式热交换器泄漏,SRI水进入GGR润滑油系统。

2、GGR润滑油进水后主要现象:

1)GGR主油箱液位呈上涨趋势;

2)各轴承回油视窗上有水珠或者回油带泡沫。

在润滑油系统运行情况下,为保证回油顺畅,确保轴承腔内油雾和油不外泄,启动一台GGR主油箱排烟风机维持油箱微负压状态(正常为-500Pa至-1000Pa),轴承箱为微负压。所以,只要轴承箱外侧有蒸汽,就会被轴承箱内微负压吸入(经轴承外油挡间隙)。

四、CET风机全停,GGR润滑油油质变化对汽机影响

GGR润滑油油质要求:

GGR润滑油油质变化对汽机影响

此部分我们通过历史经验反馈分析,可以得出如下结论:

1、CET风机全停的7小时内(且期间GGR主油箱负压较大,为1.7 KPa),在无人干预的情况下(包括润滑油除水、调整GGR油箱负压等)。油箱油位由1449.4mm升高至1463.5mm,仅上涨14.1mm。在后续处理过程中主油箱换油约1.5m³。

2、CET风机全停的7小时内;以及因缺陷存在漏气的14小时内。在无人干预的情况下,期间汽机运行(盘车状态)未出现任何异常报警。

3、CET风机全停的直接后果就是GGR润滑油进水,而GGR润滑油持续进水3-14h左右的时间内,汽机在盘车状态运行无明显异常及相关报警。

4、GGR润滑油进水,到恢复可用时间均在一天左右,处理时间较短。

但也存在一定问题:上述分析的相关经验反馈都是在盘车期间GGR进水未直接导致汽机状态恶化,而功率运行在降功率期间汽机都在全速运行,两者会有一定差别。对此,进一步分析:

1、全速运行和盘车状态下,轴瓦回油速率差别是否可以量化,两种状态下相同的进水量对汽机振动的影响是否有初步判断标准?另外,是否可以通过CET轴封进汽阀门开度随汽机转速和负荷变化,找出最坏工况,得出最保守的结论?

2、国标或相关资料是否明确:GGR润滑油含水量多少时汽机不能继续运行?

经与维修汽机专业人员沟通并结合机组实际参数,结论如下:

1、全速运行和盘车状态下的回油量暂时没有具体值,但可以肯定的是全速时的润滑油量能达到盘车状态时的约1.5倍。同时CET轴封进汽阀门开度几乎不随汽机转速和负荷而变化,可以判断在轴封供气压力一定的情况下,CET供气量几乎不受随汽机转速和负荷影响。

2、目前没有相关标准规定GGR润滑油含水量多少时汽机不能继续运行,但是润滑油进水严重后(要求100ppm)会导致发电机励端轴承的绝缘不合格,同时会导致轴瓦表面产生电化学腐蚀;另外会降低所有轴承的润滑效果,水掺杂太多(无法量化具体值)会导致转子与轴瓦间歇性碰磨甚至干摩擦,最终结果就是轴瓦温度升高,直至达到跳机值。

对此专业给出建议:如发生CET风机全停异常,在保证各轴承不甩油或甩油量可控的情况下调低GGR邮箱负压,3.5h内是可控的。

另:结合《轮机运行通用导则》中机组实际运行经验:“3MW/min 的速率升/降功率容易引起机组振动大,因此,建议机组正常升负荷率设定为0.5~2 MW/min”。降功率速率也不宜过快,否则汽机易受损。

且在降功率期间,同步进行下方人为干预,可有效降低该故障风险:

1)对GGR油质进行处理:排水、滤油、换油、实时监测。

2)持续监测汽轮机运行参数,若达到要求的跳机定值时,可立即执行汽机打闸,破坏真空并及时停运CET,参考规程稳定机组状态,进一步确保设备安全。

3)可考虑调整CET供汽压力,调整至正常运行区间(2-15KPa)的下限,以减少GGR油箱进水量。

4)对于CET风机故障全停时,通过调整GGR油箱负压,可以减少轴封进水量,对于未明确GGR油箱负压值调整至多少的问题。经商专业人员,得出如下结论:此时建议调整至-0.5 KPa(正常区间的下限,保守考虑),可以减少水分吸入。

注:GGR负压范围正常为-0.5~-1KPa,负压太大可能导致油箱进水,负压太小可能导致轴瓦甩油,即:正常运行时一般设置在-1KPa。

同时,从运行角度出发,正常运行期间还可从以下几方面减轻上述故障后果:

1、GGR运行期间保持GTH系统运行,每班巡检关注其运行情况。

2、加强对轴加风机运行状态的关注,主控日常期间增加轴加风机负压巡检项。注:当前轴加风机负压CET403MP保持在-3KPa.g左右,低至-0.5KPa.g时会在KIC触发报警。

3、GGR邮箱负压会随时间的推进产生动态偏移,运行日常巡检发现如有变动则及时调整(正常运行时保持-1KPa)。

4、日常运行期间运行及专业人员定期对汽机各轴承回油管窗巡检,查看回油管窗是否有结水珠现象。

综上:功率运行期间,在CET风机故障全停时,以5MW/MIN 速率进行降功率至停机(若初始为满功率,用时约3.5h),期间及时调整GGR油箱负压值至-0.5 KPa。从汽机安全方面考虑,该方案可控。

、结论

1、功率运行时CET风机故障全停,建议降功率速率维持5MW/MIN,同时严密监视轴瓦温度、振动等参数,如异常则按报警信息操作。

2、CET风机故障全停时,将GGR油箱负压调整至-0.5 KPa,可以减少润滑油水分吸入,同时防止轴瓦甩油。

参考文献

[1]东方汽轮机有限公司 CET汽机轴封系统手册