承德建龙特殊钢有限公司, 河北 承德 067300
摘要:介绍了承德建龙265㎡烧结机按照不同比例焦粉和无烟煤混合破碎,逐步提高焦粉比例,对照三种混合方案使用前后的烧结热工参数及产、质量对比,寻找最优焦粉比例组合,降低烧结固体燃料成本。
关键词:不同比例焦粉;混合配加;大生产实践;降燃料成本
1、前言
烧结固体燃料成本在整个烧结矿加工成本中占40%以上,随着能源市场焦煤价格的持续上涨,成本占比越来越高,在烧结生产中固体燃料能耗约占烧结总能耗的60%~70%,降低烧结固体燃料消耗和成本,对企业降本增效具有重要意义。
承德建龙265㎡烧结机于2009年投产以后固体燃耗一直比较稳定,使用燃料为自产焦粉和无烟煤两种,自产焦粉为高炉槽下筛筛下<3mm焦沫,使用占比50%。但近两年由于原辅料结构变化,高炉降低焦炭含粉率,槽下筛下焦粉使用占比降至30%以下,使用发热值低的无烟煤替代导致烧结固体燃耗居高不下。对比建龙集团其他子公司先进指标,焦粉的配加比例与我公司差异较大,结合承德建龙自有燃料结构,选择采购外部焦粉进行补充,2021年4月制定了三种比例的焦粉混合方案,进行大生产实践,摸索最经济的焦粉、无烟煤比例。
2、生产实践方案
为保证生产实践的可比性和可操作性,在大生产期间,265㎡烧结机的混合料料批和原料配料结构固定不变:
①265㎡烧结机混合料上料料批400吨/小时;②含碳的炼铁重力除尘灰等物料不配加;③钒钛铁粉和外矿粉结构一致(42%钒钛铁粉+10%外矿粉);④熟熔剂(生石灰3.2%)配比一致;⑤台车混合料厚度700mm一致。
试验周期为12天,每种方案实施4天。
表1 以焦粉占比50%、75%和100%三种混合方案。
项目 | 基准期 | 方案1 | 方案2 | |
燃料配比 | 燃料 | 100% | 100% | 100% |
自产焦粉 | 50% | 75% | 100% | |
外采焦粉 | ||||
无烟煤 | 50% | 25% | 0% | |
其他物料配比 | 瓦斯灰 | 0 | 0 | 0 |
生石灰粉 | 根据配料结构微做调整 |
表2 自产焦粉、外采焦粉与无烟煤成分明细
Mt(%) | Ad(%) | Vdaf(%) | FCad(%) | St,d(%) | 价格 元/t | |
自产焦粉 | 10.15 | 12.84 | 1.32 | 85.78 | 0.67 | 800 |
外采焦粉 | 18.53 | 12.83 | 1.28 | 85.96 | 0.74 | 1042 |
无烟煤 | 11.53 | 9.88 | 7.73 | 82.74 | 0.95 | 926 |
备注:自产焦粉为高炉用一级焦碳和二级焦碳的加权成分,单价为集团统一价格。
表3 “基准期”、“方案1”与“方案2”混合燃料成分
焦粉比例 | Mt(%) | Ad(%) | Vdaf(%) | FCad(%) | St,d(%) | 价格 元/t | |
基准期 | 50% | 12.54 | 11.37 | 4.55 | 84.29 | 0.82 | 911.4 |
方案1 | 75% | 14.29 | 12.12 | 2.92 | 85.08 | 0.77 | 940.4 |
方案2 | 100% | 16.04 | 12.87 | 1.30 | 85.84 | 0.72 | 969.4 |
从表3看出,随着配加焦粉比例增加,混合燃料的固定碳FCad(%)逐步上升,挥发成分Vdaf(%)降低,价格高的外采焦粉占比提高也使综合燃料单价升高。
3、生产实践过程数据对比
在经过12天不间断烧结生产后,对三种燃料结构的实际使用情况进行对比。
表4 “方案1”与“基准期”的参数对比
日期 | 名称 | 配比 | 配料<1mm粒级 | 配料<3mm粒级 | 烧结机速 | 混合料温度 | 混合料水分 | 终点温度 | 终点负压 | 主管温度 | 主管负压 | 环冷机入口温度 | 环冷机出口温度 |
基准期 | 焦粉 | 50% | 55 | 73 | 1.6 | 60 | 7.3 | 332 | 17 | 122 | 18 | 277 | 97 |
无烟煤 | 50% | 42 | 67 | ||||||||||
方案1 | 焦粉 | 75% | 38 | 77 | 1.35 | 58 | 7.4 | 327 | 16 | 129 | 17 | 268 | 145 |
无烟煤 | 25% | 41 | 66 | ||||||||||
比基准期 | 焦粉 | -17 | 3 | -0.3 | -3 | 0.1 | -5 | -1 | 7 | -1 | -9 | 47 | |
无烟煤 | -1 | -1 |
从表4“方案1”与“基准期”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压差异不大。烟道温度降低7℃,环冷机进口温度降低9℃。
表5 “方案2”与“基准期”的参数对比
日期 | 名称 | 配比 | 配料<1mm粒级 | 配料<3mm粒级 | 烧结机速 | 混合料温度 | 混合料水分 | 终点温度 | 终点负压 | 主管温度 | 主管负压 | 环冷机入口温度 | 环冷机出口温度 |
基准期 | 焦粉 | 50% | 55 | 73 | 1.6 | 60 | 7.3 | 332 | 17 | 122 | 18 | 277 | 97 |
无烟煤 | 50% | 42 | 67 | ||||||||||
方案2 | 焦粉 | 100% | 54 | 76 | 1.35 | 55 | 7.3 | 350 | 16 | 129 | 17 | 274 | 103 |
无烟煤 | 0% | ||||||||||||
比基准期 | 焦粉 | -1 | 3 | -0.3 | -6 | 0 | 18 | -1 | 7 | -1 | -3 | 5 | |
无烟煤 |
从表5“方案2”与“基准期”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压差异不大。烟道温度降低7℃,环冷机进口温度降低3℃。
表6 “方案1”与“方案2”的参数对比
日期 | 名称 | 配比 | 配料<1mm粒级 | 配料<3mm粒级 | 烧结机速 | 混合料温度 | 混合料水分 | 终点温度 | 终点负压 | 主管温度 | 主管负压 | 环冷机入口温度 | 环冷机出口温度 |
方案1 | 焦粉 | 75% | 38 | 77 | 1.35 | 58 | 7.4 | 327 | 16 | 129 | 17 | 268 | 145 |
无烟煤 | 25% | 41 | 66 | ||||||||||
方案2 | 焦粉 | 100% | 54 | 76 | 1.35 | 55 | 7.3 | 350 | 16 | 129 | 17 | 274 | 103 |
无烟煤 | 0% | ||||||||||||
比方案1 | 焦粉 | +16 | -1 | 0 | -3 | -0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | +6 | -12 | |
无烟煤 |
从表6 “方案2”与“方案1”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压、烟道温度差异不大。环冷机进口温度升高6℃。
其他差异:“方案2”的自产焦粉 <1mm粒级较低,对降低燃耗有利。
<3mm 的燃料破碎粒级基本在65%~75%之间,对试验结果的影响较小。
表7 烧结矿质量、产量变化:
转鼓强度% | 综合返矿率% | 燃耗 | 核算产量 | 成本 | |
基准期 | 75.08 | 8.68 | 57.30 | 6915 | 52.22 |
方案1 | 75.88 | 7.63 | 58.68 | 5757 | 55.18 |
比基准期 | +0.80 | -1.05 | +1.38 | -1158 | +2.96 |
方案2 | 76.38 | 6.93 | 52.80 | 6294 | 51.18 |
比基准期 | +1.30 | -1.75 | -4.50 | -621 | -1.04 |
从表7可以看出:
使用“方案1”和“方案2”,对比“基准期”,烧结矿转鼓强度分别升高0.8%,1.31%,综合返矿率分别降低1.05%,1.76%,这主要是受高炉料仓满限料批生产,料批降至400吨/小时以下,成品率升高影响,剔除后,对比三种方案生产试验的烧结矿质量,使用全焦粉方案质量略好。
4、试验结果
4.1从表7得出试验结果:
“方案1”燃耗较“基准期”升高1.38kg/t,燃料成本升高2.96元/t;
“方案2”燃耗较“基准期”降低4.50kg/t;燃料成本降低1.04元/t。
4.2使用100%全焦粉的燃料结构时燃耗最低,在自产焦粉单价800元/t,外采焦粉单价1042元/t,无烟煤单价926元/t时,100%全焦粉燃料成本最优。
4.3“基准期”50%焦粉的燃料结构成本次之,为第二优选方案。
其他影响因素:“方案1” “方案2”在实际生产阶段受高炉需求减少烧结机限料批生产的情况下,导致265㎡烧结机料批低,机速慢,烧结矿质量略有上升,对本次大生产实践结果有一定的影响。
5、结语
本次大生产实践是在265㎡烧结机实际生产的情况下进行的,理论推算剔除影响因素后,在某个外采焦粉和无烟煤价格固定区间内,可参考指导实际生产。考虑烧结固体燃耗最低,兼顾焦粉、无烟煤的性价比测算,推算出最佳比例的焦粉搭配,最终使成本和产质量最优。
现承德建龙已探索出一套系统灵活的焦粉无烟煤性价比测算体系,在动力煤市场上根据无烟煤和焦粉的资源报价,实时进行性价比测算,优选固体燃料成本最低的燃料组合,取得了一定的效果。