承德建龙炼铁厂265㎡烧结机提高焦粉比例的大生产实践

(整期优先)网络出版时间:2023-03-03
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承德建龙炼铁厂265㎡烧结机提高焦粉比例的大生产实践

刘玉龙,魏国新,强超,赵海军,潘建磊

承德建龙特殊钢有限公司, 河北 承德 067300

摘要:介绍了承德建龙265㎡烧结机按照不同比例焦粉和无烟煤混合破碎,逐步提高焦粉比例,对照三种混合方案使用前后的烧结热工参数及产、质量对比,寻找最优焦粉比例组合,降低烧结固体燃料成本。

关键词:不同比例焦粉混合配加大生产实践降燃料成本

1、前言

烧结固体燃料成本在整个烧结矿加工成本中占40%以上,随着能源市场焦煤价格的持续上涨,成本占比越来越高,在烧结生产中固体燃料能耗约占烧结总能耗的60%~70%,降低烧结固体燃料消耗和成本,对企业降本增效具有重要意义。

承德建龙265㎡烧结机于2009年投产以后固体燃耗一直比较稳定,使用燃料为自产焦粉和无烟煤两种,自产焦粉为高炉槽下筛筛下<3mm焦沫,使用占比50%。但近两年由于原辅料结构变化,高炉降低焦炭含粉率,槽下筛下焦粉使用占比降至30%以下,使用发热值低的无烟煤替代导致烧结固体燃耗居高不下。对比建龙集团其他子公司先进指标,焦粉的配加比例与我公司差异较大,结合承德建龙自有燃料结构,选择采购外部焦粉进行补充,2021年4月制定了三种比例的焦粉混合方案,进行大生产实践,摸索最经济的焦粉、无烟煤比例。

2、生产实践方案

为保证生产实践的可比性和可操作性,在大生产期间,265㎡烧结机的混合料料批和原料配料结构固定不变:

①265㎡烧结机混合料上料料批400吨/小时;②含碳的炼铁重力除尘灰等物料不配加;③钒钛铁粉和外矿粉结构一致(42%钒钛铁粉+10%外矿粉);④熟熔剂(生石灰3.2%)配比一致;⑤台车混合料厚度700mm一致。

试验周期为12天,每种方案实施4天。

表1 以焦粉占比50%、75%和100%三种混合方案。

项目

基准期

方案1

方案2

燃料配比

燃料

100%

100%

100%

自产焦粉

50%

75%

100%

外采焦粉

无烟煤

50%

25%

0%

其他物料配比

瓦斯灰

0

0

0

生石灰粉

根据配料结构微做调整

表2 自产焦粉、外采焦粉与无烟煤成分明细

Mt(%)

Ad(%)

Vdaf(%)

FCad(%)

St,d(%)

价格 元/t

自产焦粉

10.15

12.84

1.32

85.78

0.67

800

外采焦粉

18.53

12.83

1.28

85.96

0.74

1042

无烟煤

11.53

9.88

7.73

82.74

0.95

926

备注:自产焦粉为高炉用一级焦碳和二级焦碳的加权成分,单价为集团统一价格。

表3 “基准期”、“方案1”与“方案2”混合燃料成分

焦粉比例

Mt(%)

Ad(%)

Vdaf(%)

FCad(%)

St,d(%)

价格 元/t

基准期

50%

12.54

11.37

4.55

84.29

0.82

911.4

方案1

75%

14.29

12.12

2.92

85.08

0.77

940.4

方案2

100%

16.04

12.87

1.30

85.84

0.72

969.4

从表3看出,随着配加焦粉比例增加,混合燃料的固定碳FCad(%)逐步上升,挥发成分Vdaf(%)降低,价格高的外采焦粉占比提高也使综合燃料单价升高。

3、生产实践过程数据对比

在经过12天不间断烧结生产后,对三种燃料结构的实际使用情况进行对比。

表4 “方案1”与“基准期”的参数对比

日期

名称

配比

配料<1mm粒级

配料<3mm粒级

烧结机速

混合料温度

混合料水分

终点温度

终点负压

主管温度

主管负压

环冷机入口温度

环冷机出口温度

基准期

焦粉

50%

55

73

1.6

60

7.3

332

17

122

18

277

97

无烟煤

50%

42

67

方案1

焦粉

75%

38

77

1.35

58

7.4

327

16

129

17

268

145

无烟煤

25%

41

66

比基准期

焦粉

-17

3

-0.3

-3

0.1

-5

-1

7

-1

-9

47

无烟煤

-1

-1

从表4“方案1”与“基准期”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压差异不大。烟道温度降低7℃,环冷机进口温度降低9℃。

表5 “方案2”与“基准期”的参数对比

日期

名称

配比

配料<1mm粒级

配料<3mm粒级

烧结机速

混合料温度

混合料水分

终点温度

终点负压

主管温度

主管负压

环冷机入口温度

环冷机出口温度

基准期

焦粉

50%

55

73

1.6

60

7.3

332

17

122

18

277

97

无烟煤

50%

42

67

方案2

焦粉

100%

54

76

1.35

55

7.3

350

16

129

17

274

103

无烟煤

0%

比基准期

焦粉

-1

3

-0.3 

-6

0

18

-1

7

-1

-3

5

无烟煤

从表5“方案2”与“基准期”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压差异不大。烟道温度降低7℃,环冷机进口温度降低3℃。

表6 “方案1”与“方案2”的参数对比

日期

名称

配比

配料<1mm粒级

配料<3mm粒级

烧结机速

混合料温度

混合料水分

终点温度

终点负压

主管温度

主管负压

环冷机入口温度

环冷机出口温度

方案1

焦粉

75%

38

77

1.35

58

7.4

327

16

129

17

268

145

无烟煤

25%

41

66

方案2

焦粉

100%

54

76

1.35

55

7.3

350

16

129

17

274

103

无烟煤

0%

比方案1

焦粉

+16

-1

0 

-3

-0.1

23

0

0

0

+6

-12

无烟煤

从表6 “方案2”与“方案1”对比看出:混合料温度、水分、终点温度、烟道负压、烟道温度差异不大。环冷机进口温度升高6℃。

其他差异:“方案2”的自产焦粉 <1mm粒级较低,对降低燃耗有利。

<3mm 的燃料破碎粒级基本在65%~75%之间,对试验结果的影响较小。

表7 烧结矿质量、产量变化:

转鼓强度%

综合返矿率%

燃耗
kg/t

核算产量

成本
元/t

基准期

75.08

8.68

57.30

6915

52.22

方案1

75.88

7.63

58.68

5757

55.18

比基准期

+0.80

-1.05

+1.38

-1158

+2.96

方案2

76.38

6.93

52.80

6294

51.18

比基准期

+1.30

-1.75

-4.50

-621

-1.04

从表7可以看出:

使用“方案1”和“方案2”,对比“基准期”,烧结矿转鼓强度分别升高0.8%,1.31%,综合返矿率分别降低1.05%,1.76%,这主要是受高炉料仓满限料批生产,料批降至400吨/小时以下,成品率升高影响,剔除后,对比三种方案生产试验的烧结矿质量,使用全焦粉方案质量略好。

4、试验结果

4.1从表7得出试验结果:

“方案1”燃耗较“基准期”升高1.38kg/t,燃料成本升高2.96元/t;

“方案2”燃耗较“基准期”降低4.50kg/t;燃料成本降低1.04元/t。

4.2使用100%全焦粉的燃料结构时燃耗最低,在自产焦粉单价800元/t,外采焦粉单价1042元/t,无烟煤单价926元/t时,100%全焦粉燃料成本最优。

4.3“基准期”50%焦粉的燃料结构成本次之,为第二优选方案。

其他影响因素:“方案1” “方案2”在实际生产阶段受高炉需求减少烧结机限料批生产的情况下,导致265㎡烧结机料批低,机速慢,烧结矿质量略有上升,对本次大生产实践结果有一定的影响。

5、结语

本次大生产实践是在265㎡烧结机实际生产的情况下进行的,理论推算剔除影响因素后,在某个外采焦粉和无烟煤价格固定区间内,可参考指导实际生产。考虑烧结固体燃耗最低,兼顾焦粉、无烟煤的性价比测算,推算出最佳比例的焦粉搭配,最终使成本和产质量最优。

现承德建龙已探索出一套系统灵活的焦粉无烟煤性价比测算体系,在动力煤市场上根据无烟煤和焦粉的资源报价,实时进行性价比测算,优选固体燃料成本最低的燃料组合,取得了一定的效果。