浅析WK-10电铲中央枢轴轴孔修复工艺

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
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浅析WK-10电铲中央枢轴轴孔修复工艺

周宝龙,王建辉  

包钢集团白云铁矿  内蒙古包头  014080

摘要:WK-10电铲由于长年的超负荷运行,电铲中央枢轴轴套位置的特殊性,轴套磨损程度很难被检查发现,轴套磨损严重,进而造成轴孔磨损、失圆现象,针对传统维修方法时间长、费用高的问题,通过对轴孔补焊、镗孔工艺的制定实施,在生产现场对电铲进行修复。

关键词:WK-10电铲;失圆;补焊;镗孔

1.前言

WK-10挖掘机是太原重工生产制造的大型采掘设备,是我矿的主要挖掘设备,其斗容10m3,工作重量465t,工作负荷大。中央枢轴是连接上部机构和下部机构的主要零件,对回转平台和底架梁定心和连接作用,其相对回转平台是不可以转动,下部装进底架梁,轴孔内安装轴套,轴套与孔属于过盈连接,下部使用球面垫、枢轴螺母、放松建等轴向固定,枢轴螺母可调整间隙,螺母和回转平台间装有可自动自动调整的球面垫。我矿1台WK-10电铲中央枢轴轴套磨损严重,剩余轴套为原有轴套1/2,轴孔上部不同程度的磨损,造成轴孔失圆现象,轴套无法安装。

2.检修方案的制定和前期准备工作

2.1确定检修方案

经相关技术人员研究,对中央枢轴轴孔修复主要提出以下几种方案:

方案一:将电铲上部进行分解,电铲底架梁上机床加工。此方案工作量大、维修周期长、费用高傲,不利于我矿生产运行。

方案二:在回转平台轴孔和铜套间灌注,已达到装配要求。此方案由于磨损间隙大,中央枢轴载荷大,不能满足电铲使用要求。

方案三:在现场对轴孔进行补焊后,使用BB5000液压移动式镗床现场修复。此方案维修周期短、费用低,但是维修空间狭小,中央枢轴轴孔超出BB500加工范围(最大加工直径610mm,轴孔550mm),焊接、镗孔技术难度较大。

通过对三种方案优缺点进行对比,结合现场生产需求,攻关团队多方面考量,确定使用第三套方案。

2.2准备工作

使用内径千分尺等专用工具测量轴孔磨损量,并且使用新中央枢轴轴套试装,确定轴孔各部位磨损量,做好记录,确定各焊接部位焊接量。

3.修复工艺实施

3.1补焊轴孔

考虑轴孔不直接承受载荷、磨损,故不考虑焊条的力学性能,重点考虑焊接后的加工性能,所以选用硬度较低J422(E303)焊条。使用气将轴孔内部焊接表面油污和碎屑清理,为了防止防止焊接过程中产生气孔、夹渣、裂纹等焊接缺陷。焊接过程中多道多层,自下而上,逐层焊接,根据轴孔不同部位的磨损量、失圆情况以确定焊接层数,保证补焊尺寸略大,留出足够的切削余量,同时避免因焊接厚度过大造成车削量工作量大。每一次焊接后要使用石棉将轴孔盖住,以达到保温效果,使其缓慢冷却。

3.2安装镗孔机

3.2.1 BB5000移动式镗床简介

BB5000移动式镗床由美国裕博CLIMAX公司生产制造,具有精度高,安装简便,操作灵活,动力强劲等性能,可在狭小工作空间内完成工作,其主要由液压马达、轴向进给单元、旋转驱动单元、端面安装轴承支撑单元、镗杆和液压站等组成。如图一所示。

移动式镗孔机结构

BB5000移动式镗床主要技术参数如下表:

项目名称

技术规格

项目名称

技术规格

镗杆直径

50.8mm

镗削直径

38.1-609.6mm

最大行程

914.4mm

镗杆扭矩

565.4N*m

动力

液压

主电机功率

1.7KW

3.2.2移动式镗孔机定位和安装

首先安装上端镗孔机支撑座,使用内径卡钳以中心轴轴孔上部凸缘为基准,下部支撑座以轴孔为基准,对上、下支撑座中心孔粗略定位,支撑座支架同底架梁平台焊接,然后安装上、下端面轴承支撑单元,底脚螺栓不可拧紧,吊车配合将镗杆从上、下端面轴承支撑单元穿入,在镗杆上端安装百分表,调整百分表使表尖与中心轴轴孔上部凸缘侧壁接触,手动旋转镗观察表针旋转方向,通过反复测量、调整上下端面轴承支撑单元,使得镗杆表针不动即找到圆心,调整百分表使表尖轴孔平面接触,手动旋转镗观察表针旋转方向,通过反复测量、调整上下端面轴承支撑单元,使得镗杆表针不动即镗杆垂直于回转平台,拧紧上、下端面轴承支撑单元固定螺栓和调整顶丝,安装镗孔机液压旋转驱动马达,将轴向进给单元安装在镗杆上端,此装置可实现正反向进给,安装刀架和镗头单元,最后将液压站的液压油管连接在液压马达上,接通电源后检查旋转方向,通过调换油管可确定正确方向。

3.3中心轴轴孔镗削

镗孔机安装完毕后,对轴孔进行粗镗,由于补焊表面高低不平,第一刀粗镗吃刀量不可过大,将补焊表面高点吃掉即可,调整主轴转速为20r/min,吃刀量0.1mm;当第一刀粗镗结束,或中途需要换刀时,使用随机摇柄在轴向进给单元上可实现镗杆快速移动;轴孔高点镗削完毕并见圆后,使用内径卡钳和卡尺测量轴孔直径,已确定镗削量,反复镗削测量直到轴孔粗镗结束预留精镗余量应控制在1mm左右,此次粗镗结束轴孔直径为550.09mm;粗镗结束后,更换刀具开始精镗,测量轴孔尺寸为550.73mm,轴孔和轴套为过盈连接,尺寸公差见下表,过盈量为0.2mm,满足使用要求,中心轴轴孔修复全部结束,按与安装步骤相反将镗孔机拆卸。

轴套外径

轴孔

尺寸公差

551-0.01 -0.03

550.67+0.13 0

测量尺寸

550.93

550.73

中心轴轴孔修复全部结束,按与安装步骤相反将镗孔机拆卸。

4.结束语

通过对中央枢轴轴孔现场修复后,我们将轴套使用液氮冷却后并进行安装,轴孔和轴套配合得当,电铲后期使用期间回转运行平稳,无异响等问题,满足使用要求。此次我们攻克了焊接、镗孔技术难度大的问题,也为现场修复大型结构件轴孔失圆积累了宝贵的经验,同时取得良好的经济效益,值得推广使用。

参考文献

田曙光,董新,浅析BB5000、BB6000便携式镗孔机加工检修工艺[J].露天采矿技术,2010,04

[2]  WK-20挖掘机技术资料[M].太原重工股份有限司,2009