(中车株洲电力机车有限公司 湖南 株洲 412000)
一、总体概述
城轨车辆上的蓄电池是辅助系统中的重要设备,列车启动时,需要蓄电池为列车控制系统供电,启动后由充电机为所有110v负载供电,当充电机故障时,蓄电池为紧急负载供电,为车辆控制功能使用。轨道工程车上的蓄电池分为牵引蓄电池与控制蓄电池,牵引蓄电池是在第三轨没有电的情况下,为电力蓄电池工程车提供电源。控制蓄电池为轨道工程车的负载供电,为轨道工程车的控制功能使用。
二、故障分析
蓄电池在下车维护充电时,在充电末期出现一只电池外壳烧蚀;出现了两只单体电池充电末期冒烟的现象;蓄电池箱体内温度64°C,其中一只单体电压近似零伏。
2.1.故障现象
经现场检查,T01车故障电池烧蚀位置在电池中上部,靠近下液面线位置。见图1。
图1 烧蚀位置在电池中上部,靠近下液面线位置
2、T02车故障
经现场检查,故障电池烧蚀位置在电池中上部,靠近下液面线位置,故障现象与T01车相似。见图2。
图2 烧蚀位置在电池中上部,靠近下液面线位置
2.2故障分析
(一)故障电池基本信息
1 退回电池(T01、T02车)信息见表1。
表1
电池编号 | 160703D058 | 160702D091 | 160703D013 | 160705D152 | 160703D036 | 160701D054 |
电压 | 1.28V | 1.29V | 1.28V | 0V | 0V | 0V |
电液面 | 下两点 | 下两点 | 下两点 | 无电液 | 下两点 | 下两点 |
出现故障的电池为2016-2017年生产电池,使用时间5-6年。
三、拆解分析
1 T01、T02车退回电池拆解
现场出现零伏、无电液,见图3、图4。
图3:烧蚀点位于隔膜上部 | 图4 :正极极板发红,隔膜发干 |
3.1拆解分析
通过对返厂电池的拆解,发现故障电池烧蚀位置均在电池极板上半部,隔膜干涸、极板无游离态电解液。
1 通过复现试验,退回缺液电池确存在充电末期冒烟现象;
2 通过电池下车后进行电池充放电筛选,可以将有冒烟、烧蚀隐患的电池筛选出来;
3 通过退回正常电池拆解,正常电池隔膜湿润,极板有明显游离态电液。而现场出现零伏、冒烟现象的电池,隔膜干涸,极板无游离态电液。
4 返厂时出现缺液的电池,即使补加了电液,但是在进行循环后仍出现了冒烟、零伏现象。且拆解后发现,电池内部状态与现场出现冒烟现象的电池一致。说明退厂时电池内部已产生损伤,补加电液不能使得电池状态完全恢复。
3.2拆解结论
通过不同车辆故障电池的拆解,确认出现的故障现象相同,原因一致:由于蓄电池内部缺液,造成极板、隔膜干涸,内阻增大。长期使用产生的热积累导致电池短路,引起电池过温及产生烧蚀现象。
电池内部缺液可能是加液不及时,也可能是说明书中给出的加液周期过长,导致在工作人员加液时内部已产生干涸现象。
四、故障排查方案
1、现场电池筛选处理方案
目视检查电池液面,将低于下液面线的电池标记并挑出。
充放电检测:
① 蓄电池加水后浸泡12h(充放电前检查确保每只电池电解液位在上两点位置);
② 放残余容量:以36A电流,将电池放电至40V/80只;
③ 蓄电池以恒流0.1ItA充电12h,停2h后以0.2ItA放电至80V/80只;
④ 容量循环:电池以0.2ItA充电6h,5h45min至6h监控充电电压,直至充电结束;停2h后以0.2ItA放电至80V/80只。记录电解液温度、电池电压及电流,并根据现场情况进行标识和记录。
注:充电过程中关注电压或电流变化情况,若充电后期,单只电压出现下降或异常,温度快速升高,将电池挑出,使用备份电池更换。
⑤ 上车前蓄电池以0.1ItA充电12h;
⑥ 充电停止2h后调整液位,检查电池外观、开路电压,经段方检验最终验收合格并同意装车后方可装车。
2、全程协助蓄电池的维护保养,预防维护不当问题
针对蓄电池维修手册明确年检时进行补液操作,但又明确季检时进行液位检查,检修过程中业主维护人员可能判断不准确,存在加液操作,从而导致蓄电池液位过高。为预防潜在风险,对所涉及的镍镉蓄电池项目进行全面普查,确保蓄电池不再出现加液过多等漏液问题。同时对对蓄电池维修周期相关要求提交澄清函,在业主进行第一次加水时,通知厂家进行现场指导。
3、电池更换方案
为避免新旧电池混用造成蓄电池一致性不佳,现场按照整台份下车筛选处理。