注入站柱塞泵泵效影响因素分析及提高措施

(整期优先)网络出版时间:2023-04-20
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注入站柱塞泵泵效影响因素分析及提高措施

潘婕

(大庆油田第四采油厂)

摘  要:随着注入工艺的不断改进完善,柱塞泵泵效作为衡量注入效果的重要指标,本文通过理论分析和现场实践,浅析了注入站柱塞泵泵效影响因素,提出了提高泵效的几种方法,在注入上保证开发效果,提高注入质量,实现科学、高效注入。

主题词:注入站;柱塞泵;泵效

1 柱塞泵理论排量及计算公式

柱塞泵柱塞在泵头内左右活动一次叫一个冲程。根据柱塞泵工作原理,在一个冲程内,通过改变泵头内有效容积完成进液与排液的过程。在理想情况下,柱塞左右活动一次聚合物进入腔体的体积等于排出的聚合物体积。理论上,柱塞泵的特性曲线为平行于压力轴的一条直线,在实际生产中,当泵排出压力的较高时,泵的密封处会发生漏失,泵阀存在磨损,存在气体等影响,因此随着泵压的升高泵排量略有减小,反映在P-Q曲线上,则略有倾斜。因此在柱塞泵运行过程中,实际排量Q一般都会比理论排量Q低,两者的比值为泵效,用η表示,即:

η=Q/Q×100%

理论排量Q=πD2×S×n×1440×0.9×10-9/4

式中 Q——柱塞泵理论排量,m3/d

D——柱塞直径,mm

     S——冲程,mm

     n——冲次,次/min

0.9为根据现场经验推算的比例泵容积系数

η愈大,说明柱塞泵泵的工作状态愈好,若η达到0.88~1,认为柱塞泵工作状态良好。实际生产中,η往往低于0.8,甚至更低,这是由于柱塞泵受各种因素影响的结果。

2影响柱塞泵泵效因素分析

2.1 泵阀对泵效影响

在柱塞泵的液力端,吸入阀、排液阀芯采用的是上导向,单向阀的通道中的阀芯的下半部分设计为锥体结构,这样可以大大减少对聚合物的剪切,控制聚合物在阀座孔中的流速,同时方便单向阀的更换。但是这样的椎体结构设计也加速了聚合物对吸入阀、排出阀的磨损。同时柱塞泵由于泵头内各个腔室为独立结构,柱塞出液口压力存在差异,造成曲轴在传动过程中受力不均匀,从而加剧吸入阀、排出阀磨损情况。

选取2-9注入站地质方案稳定、柱塞直径在不同区间的10口单井,在柱塞直径、冲程、冲次一定的条件下,对10单井更换进出口阀,每半个月跟踪一次单井瞬时变化,确定泵阀更换周期。

从统计中可以看出柱塞泵泵阀在使用3-4个月后,单井排量出现下降,泵效也随之降低现象;更换泵进出口阀后,单井排量上升,泵效提高;从现场更换下的泵阀可以很清晰的看到划痕、弹簧断裂的现象;从现场统计中得出,柱塞泵在高泵效下运行,确定泵阀更换周期为3-4个月。

现场应用中,在柱塞直径一定、冲程一定的条件下,改变柱塞泵冲次,柱塞泵阀更换周期也会发生相应变化。3月下旬,在地质方案允许范围内,对2-7注入站15口压力空间超过3MPa单井进行更换大皮带轮的测试,在柱塞直径一定、冲程一定的条件下,改变柱塞泵冲次,监测在不同冲次下5台柱塞泵、15口单井泵阀更换周期变化情况。从现场统计看出,柱塞泵冲次越高,对柱塞泵进口阀磨损越严重,更换周期越短。

2.2 气体对泵效影响

聚合物配置站由于干粉与清水混配不均匀,当配置站来液中含有气泡时,比例泵在吸入的过程中,气、液两相进入泵内,而气体占据泵内一定体积,必然减少进入泵内的液体量使泵效降低。5月下旬,由于2#配制站更换干粉试剂,2-7、2-9注入站大站来液中含有大量气泡,根据现场瞬时情况,分别对不同区间柱塞直径的单井计算气泡影响前后泵效差值,从现场计算数据看,气泡对柱塞直径在20-30mm区间的单井泵效影响较大,严重时会造成瞬时流量为0,没有流量的现象。这是由于单井理论排量与单井柱塞直径的平方成正比,柱塞直径越小,单井理论排量越小,当大站来液中含有气泡时,直接影响比例泵的充满系数,比例泵泵效下降幅度大。

2.3 漏失对泵效影响

柱塞泵漏失主要指柱塞密封函泄露严重,主要影响因素有以下三方面:密封圈或盘根磨损严重;聚合物来液中含有杂质,密封函中进入污物;柱塞泵长时间运行,柱塞表面存在划痕,也会造成密封函泄露。目前注入站管理中,要求漏失量不超过60滴/min。在柱塞直径、冲程、冲次一定的条件下,选取2-9注入站地质方案稳定,漏失量严重的10单井填加新盘根,跟踪填加盘根前后单井瞬时变化。从统计中,可以看出填加盘根前后单井瞬时略有提高,对单井平均泵效影响6%。

2.4 计量对泵效影响

当柱塞泵柱塞直径、冲程、冲次一定时,选取2-7注入站排量不同的6口单井监测现场瞬时波动范围。由于现场瞬时存在波动范围,所以存在计算理排略低于现场瞬时值情况,泵效在100%-110%之间。

3 提高柱塞泵泵效的几点做法

3.1 优化进出口阀内部结构,提高泵效

由于2-8注入站柱塞泵采用齿轮传动方式,柱塞泵进出口阀与阀座设计距离过小,导致柱塞泵在进液、排液过程行程小,导致泵效一直处于较低状态,影响了地质方案的执行。4月份,我们通过对泵进出口阀打磨导向行程间隙,增加阀芯与底座的横截面积,及时更换单井柱塞、盘根,2-8注入站泵效由原来的88%提高到91.3%。

3.2 改进柱塞泵盘根材质,提高泵效

目前各注入站采用的是由5个聚四氟乙烯材质制成的盘根,由于聚氟乙烯材质耐腐蚀性好,耐摩擦性能好,但是刚度不够,强度不够,易造成盘根磨损及脱落,现场应用中,我们在最外侧添加了一个PVC(聚氟乙烯)材质的盘根,这样添加的盘根由原来的5个聚四氟乙烯材质的一组变为有4个聚四氟乙烯材质和一个PVC材质组成,提高了盘根的强度;改进后,柱塞泵更换盘根周期由10-15天提高至30天,单井漏失量减少。

3.3 监测来液质量,提高泵效

根据柱塞泵日常管理及操作方法,对柱塞泵定期排空,母液汇管放空一周一次,泵放空一周一次,减小气体对泵的影响。当二配来液中含有大量的气泡时,每天监测二配来液质量,同时每天对母液汇管放空10-15分钟,柱塞泵放空一天一次,通过多次开关回流阀减少气体对柱塞泵影响,将气泡对柱塞泵影响降至最低,使泵效恢复周期由7-10天缩短为3-5天。

4 结  论

本文分析了影响柱塞泵泵效的几点因素,在技术及管理方面探讨了提高柱塞泵泵效的几点做法。

(1)通过现场应用,优化柱塞泵进出口阀在提高柱塞泵泵效方面具有显著的效果,改进后2-8注入站泵效由原来的88%提高到91.5%。

(2)改进柱塞泵盘根材质,柱塞泵更换盘根周期由10-15天提高至30天,单井漏失量减少。

(3)加强来液质量的监测,提高柱塞泵的日常的管理水平,将来液质量对柱塞泵影响降至最低,使泵效恢复周期由7-10天缩短为3-5天。

参考文献

[1] 张博.提高柱塞泵容积效率的新途径[J] .河北机电学院学报2009,36(10).

[2] 徐中光.流量控制阀不同配流形式的研究[J]. 机械管理开发 2007.

作者简介:潘婕,中级工程师,工学学士,2010年毕业于天津工业大学,从事油田污水设计工作。

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