一起卸船机控制系统通信故障原因分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2023-05-18
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一起卸船机控制系统通信故障原因分析及处理

廖淼军  ,陈实  ,刘建利  

(广东惠州平海发电厂有限公司  广东惠州  516300)

摘要:卸船机作为沿海燃煤发电厂燃料系统的重要设备,其稳定的运行关系操作人员安全及火力发电厂供电可靠性。卸船机控制系统是一套复杂的工控自动化系统,设备运行时一直处于频繁启动、制动,正转、反转,加速、减速等过程,且因卸煤工况较差,难免出现设备疑难杂症。本文介绍桥式卸船机的PLC+变频控制系统通信故障导致整机瘫痪故障处理,这一故障过程的分析处理为类似故障分析提供借鉴。

关键词:卸船机、控制系统、PLC、通信故障

某日,某电厂燃料部运行人员使用1号卸船机卸煤操作过程,突然出现无故障跳停,立即通知继保人员进行检查。通过对整套控制系统检查,发现该故障是间歇性故障,这大大增加了故障的排查难度。

1、设备概况

广东某电厂2*1000MW机组码头配置2台额定效率1800T/h桥式抓斗卸船机用于5万吨级~15万吨级海轮卸船作业。卸船机起升、开闭及小车牵引机构采用四卷筒机械差动形式,主机构(起升、开闭、小车和俯仰)的驱动电动机(鼠笼式交流变频电动机)选用 SIEMENS 公司 1PQ8 系列产品;变频调速器选用 ABB 公司 ACS800 多传动系列产品,可编程控制器(PLC)选用SIEMENS 公司 S7-400 系列与 ET200-M 系列分布式 I/O 产品,PLC主站CPU与从站之间以PROFIBUS-DP 总线通信,实时数据交换,全面控制和监测卸船机的工作状态,卸船机PLC通信结构图1所示。

批注 2021-04-29 174423

图1 卸船机PLC通信结构图

2、事件概述

2021年4月份,1号卸船机在卸煤作业时多次出现急停故障,卸船机控制电源总空开跳闸,触摸屏报警记录为“急停按钮动作(右操作台)”,司机室右操作台PLC从站ET200M通信接口模块“SF”和“BF”故障灯亮。由于每次都是瞬时故障,复位司机室右操作台ET200M通信接口模块报警后,系统又能正常运行。但故障反复出现,严重影响了卸煤作业,检修人员根据故障现象,针对造成的急停故障的原因进行了分析和排查。

3、故障原因查找

司机室右操作台急停按钮常闭辅助触点接入PLC开入量模块,当右操作台通信接口模块故障时,PLC程序的急停开入量变为断开状态,触发保护逻辑跳开卸船机控制电源总开关。

3.1 对接线回路进行检查。检查右操作台PLC从站模块的所有端子接线,急停按钮未动作、辅助触点接线牢固,无接触不良现象。用绝缘摇表测量各回路的绝缘电阻,也均满足技术要求。检查通信模块DP连接器接线无松动,右操作台开入量和开出量模块与通信模块连接稳固。检查接线回路后,故障仍继续出现。

3.2 更换通信设备。更换司机室右操作台ET200M通信接口模块、PROFIBUS-DP连接器。司机室PLC从站与PLC主站之间使用光电转换器进行了通信信号的传输,为排除光设备原因,临时敷设一条PROFIBUS-DP通信电缆,将司机室右操作台的ET200M通信接口模块直接与主站CPU通信接口连接。

3.3 更换电源模块。西门子ET200M通信模块额定工作电压范围为DC20.4至28.8V之间,为检查是否由于电源波动造成通信模块告警,更换了24V电源模块,并使用便携式示波器,对24V电压及开出模块使用的220V电压进行了录波监视。但故障仍会出现,在故障发生时,24V电压和220V电压均未出现波动,排除了电源原因。

3.4 检查照明系统。1号卸船机在1年前曾出现过由于照明回路出现接地故障,导致料斗平台辅助PLC从站与PLC主站通信故障,为排查故障,对1号卸船机的全部照明回路进行绝缘测量,空气开关以下回路绝缘正常,绝缘值均大于10MΩ。在白天断开照明总空开电源后,故障仍会出现。

3.5 增加监视程序。在PLC程序块里面增加一段监视程序,记录故障发生的时间和次数,用于判断故障是否某个操作流程有关系(增加的程序段如下图2至5所示)。经过1个星期的记录,发现故障出现的频率和时间都不确定,而且在卸船机未工作时也出现故障跳闸的情况。

FC4:PLC11_Comm_Error_Check

Network 1:PLC11_Comm_Error_Counter

       A    "PLC11_scd10"      I81.0   --PLC11_communications_detection

       FP   "PLC11_PULSE"      M99.0  --PLC11_Com_detect_Pulse

       CU   "PLC11_COUNTER"   C100   --PLC11_Comm_Error_Counter

BLD   101

      A     "C100_Set"        M99.1

      L     "C100_PV"         MW100  --Preset_Comm_Error_Counter

      S     "PLC11_COUNTER"  C100     --PLC11_Comm_Error_counter

      A     "Manual_Reset"    M100.0   --Comm_Error_Counter_Reset

      R     "PLC11_COUNTER"  C100     --PLC 11_Comm_Error_counter

      L     "PLC11_COUNTER"  C100     --PLC 11_Comm_Error_counter

      T     "Actual_Counter"   MW101  --Acutal_Comm_Error_Counter

      NOP   0

      NOP   0

network1: I81.0 为右联动台电源信号,正常情况一直导通,如果中途出现网络中断,则I81.0会从ON->OFF->ON,当I81.0从OFF->ON变化时,计数器C100将记一次数,C100中的数值加1;MW100寄存器预设了C100计数器的最大累计值,实际的累加值存储在MW101中,通过观察MW101中的数值可直观看出来,右联动台出现过几次网络中断;M100.0寄存器用于手动复位C100计数器,方便下次计数。

Network2:Record 1st Error Time

      A     "PLC11_PULSE"         M99.0       --PLC11_Com_detect_Pulse

      A(   

      L     "Actual_Counter"        MW101      --Acutal_Comm_Error_Counter

      L     1

      ==I  

      )    

      JNB   _001

      CALL  "READ_CLK"              SFC1      --Read System Clock

       RET_VAL:=MW104

       CDT    :=DB99.TIME1          P#DB99.DBX0.0

_001: NOP   0

network 2 用于记录当出现通讯故障时,记录故障发生时的PLC时钟;M99.0为故障发生时的脉冲信号,记录的时间存储在DB99中的time1-time4中,方便查阅。

3.6 更换模块。由于公司库存无PLC开关量输入、输出模块备件,计划通过模块对调法,进行故障排除,将右操作台全部的开关量输入、输出模块与左操作台对调。经过1天的运行,司机室左操作台出现故障报警,检查左操作台ET200M通信接口模块“SF”和“BF”故障灯亮,据此判断从右操作对调过来的的开关输入、输出模块存在故障,排除了右操作台ET200M通信接口模块故障的问题。为找出故障模块,继续采用对调法,逐个调换左、右操作台的开关量输入输出模块,并记录报警出现的位置。经过3天的排查,终于找出了故障模块,是右操作台8号DI模块,并立即采购备件进来了更换。更换后,1号卸船机完成了多艘煤船的卸煤作业,PLC系统和司机室右操作台的模块运行正常,未再发生急停故障。

4 故障原因分析

司机室右操作台站8号DI模块出现间歇性故障,且故障时产生了干扰信号,通过PLC模块连接器,引起ET200M通信接口模块死机,导致与主站通信中断。右操作台安装有急停事故按钮(常闭点),当通信中断后,PLC主站检测到右操作台急停事故按钮动作(常闭点打开),PLC逻辑保护动作跳开低压室主电源开关,造成1号卸船机紧急停机故障。

1号卸船机从2010年投产至今已运行11年,PLC模块内部元器件出现了老化,且码头作业区域环境恶劣,粉尘多、空气湿度和盐分大,这些问题进一步缩短电子元器件的寿命。为防止同批次投入运行的其他模块也存在出现相同故障,此次故障处理时,已经更换了1号卸船机右操作台PLC从站的所有模块。

5 结论

卸船机设备的状态好坏关系着燃煤机组的生产效率和经济效益,然而,随着设备长周期连续运行,不可避免地会出现设备元器件老化、损坏等问题。因此,需加强对卸煤设备寿命周期的管理。

总结卸船机故障处理方法,可加快故障排除的速度。如换件对比法:当我们不敢确定某个部件是否有故障时,而现场具备条件允许拆除其他部位同一型号的部件,可将怀疑有故障的元器件换到其他部位上,判断问题出哪一部分。

电气设备寿命管理和故障处理工作的重要性不言而喻,电气设备的故障往往千变万化,我们在实际工作中既会遇到许多常见的故障,也会遇到一些疑难故障,对此,我们应保持高度的责任心和严谨的工作态度,确保各项工作的顺利进行。

参考文献:

1、黄晨君;桥式抓斗卸船机电气控制系统的研究[D];武汉理工大学;2007年

2、刘盈;桥式抓斗卸船机自动控制系统研究[D];浙江大学;2008年

作者简介:

廖淼军(1984),男,广东梅州人,中级工程师,本科学历,长期从事电力继保专业调试、、维护、技术研究工作。