艾萨炉铜熔炼处理低铁硫矿配料优化及实践

(整期优先)网络出版时间:2023-05-25
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艾萨炉铜熔炼处理低铁硫矿配料优化及实践

冯伟

赞比亚谦比希铜冶炼有限公司

摘要:本文对艾萨炉工作机理及工艺特点进行阐述。从处理低铁硫铜精矿的影响进行分析并以多个配料计划实践为依据,结合生产实际对比不同配料计划下,艾萨炉的各项生产经济指标,寻求更符合、更利于艾萨炉铜熔炼的优化配料模式,解决当前原料难以匹配生产工艺的问题。

关键词:喷枪;艾萨炉;低铁硫矿

1艾萨炉工作机理概述

1.1工艺流程

本工艺中产能设计为25万吨,采用仓式配料,圆盘给料机进行稳定给料, 通过电子皮带秤完成混合以后运输给艾萨炉熔炼,沉降电炉澄清分离后供给转炉吹炼,烟气则送硫酸系统制酸。该工艺当中,物料有两种不同的分配形式,其一为抓斗式,其二为仓式,由DCS负责控制仓式配料的物料分配比例。通过多条输送带运至主输送带上,再自炉顶处被送入艾萨炉的熔池中,再随着富氧气体一同被注入熔炉內。铜精矿进入1170℃~1200℃熔体后,被剧烈搅拌快速熔化,产生铜锍与熔渣。在冶炼期间,应该控制好熔池温度,处理好炉渣中所含磁铁矿。Fe3O4用作氧气载体,若炉渣中含量过多,就会有大量气泡产生,导致泡沫渣喷炉。艾萨炉工艺中铜锍品位在55%~65%中间,为后续吹炼工艺提供稳定的操作环境。

1.2工艺特点

艾萨炉通过艾萨喷枪,向反应容器(炉子)内鼓入一定浓度的富氧空气,造成熔池的强烈搅拌,以此产生的高传热传质速率,使物料受热分解、熔化、造渣,快速地将精矿化学能释放出来,并集中于有限的熔池区域,较大限度地实现了矿物的半自热熔炼。根据艾萨炉冶金计算可知,自热度(化学反应放热所占炉子总热负荷的比例)可达60%以上。艾萨熔炼充分运用这部分热量,有效加热精矿本身并提供维持反应进行所需的大部分能量,不足的热量由燃煤和燃油提供。要达到一定的自热度,艾萨炉的第一道工序,配料是关键。配料的好坏关系着产品产量与质量、节能环保、降本增效等一系列关系火法冶炼企业长远发展的重大问题,也是今后铜冶炼发展的核心竞争力。

2.处理低铁硫铜精矿带来的影响

在艾萨炉熔炼期间,低铁硫铜精矿中含有复杂的脉石成分,所含高熔点氧化物比较多。故而铜精矿处理中存在的问题有:在一定温度条件下,物料熔化的过慢,泡渣层变大,复杂成分可能导致单质硫产物,使接下来的硫酸工艺系统受到影响;炉渣由于粘性太大,难以排放;熔体的大量喷溅,会在加料口形成瘤状固结。而且因铁硫量比较低,发热量达不到要求,结果会使熔体温度下降,需要消耗更多的燃料与氧量,导致成本加大。

对于沉降电炉,因低铁硫铜精矿无法在炉内充分反应,其炉顶表面难免存在一层由石灰石、铜精矿、燃煤、石英砂,还有脉石等组成的的漂浮物,严重时可达600mm厚,电极会变得传热不良,而且局部电流增大,出现严重打弧现象;电炉内的物料还会发生二次反应,致使炉顶温升急骤,最高能超过1200℃;渣层中含氧化物太多会影响铜渣的分离效果,炉渣无法排放,且含铜量较也大(>>0.85%目标值)。低铁硫铜精矿的处理虽然对火法冶炼带来了不少负面影响,不过,因其价格适宜,而且对艾萨炉炉墙挂渣有助宜,能适当延长炉寿。故而,在火法冶炼中,按物料平衡规则,对低铁硫铜精矿进行合理使用,不管是从经济角度还是从技术角度来看,都能体现出极大的实用价值。

3.低铁硫铜精矿处理试验

3.1试验工艺条件

(1)仓式配料:以10T吊车进料。

(2)料仓10个:1~3#仓采用圆盘变频式给料机,正常给料量是30~40t/h,给料范围:0~60t/h;4~10#仓都是定量给料机(4#给料范围是0~40t/h;5~7#给料范围为0~10t/h;8#给料范围为0~20t/h;9#10#给料范围为0~50t/h)。

(3)由DCS对上料系统在线控制,各料仓的给料皮带均设有专用的皮带电子称,操作工按配料单向各料仓下料,铜精矿和辅料经皮带传入中间料仓,将设有皮带电子称的双层皮带设置在中间料仓的下方,CRO按中间料仓的具体料位设定下料量,对料量稳定性进行严格控制。由炉顶加料皮带将混合物料送到加料口内。

(4)熔剂用的是石灰石和石英砂;燃煤用的是粒度5~10mm的颗粒煤,为将艾萨余热锅炉的实际蒸发量有效把控在规定范围内,燃煤用量以3.0t/h为上限,如果热量不够,以柴油提温。

(5)采用纯度约85%的氧气,供氧量为24000Nm³/h,氧压则控制在180kPa~190kPa。

(6)喷枪风来自KKK离心鼓风机,供风量最大可达21480Nm³/h;二次燃烧风来自离心高压鼓风机,供风量最大是6440Nm³/h。

3.2工艺参数目标

冰铜品位在62±1%;熔池热电偶操作温度为1160~1175℃;渣型要求硅铁比(SiO2∕Fe)在0.85~0.88之间,硅钙比(SiO2∕CaO)在5.5~6.5之间,氧气载体四Fe3O4为8%~9%。

3.3试验方法及步骤

3.3.1配料

按配料单组织料量,且添加三种不同的低铁硫矿做配料,得到配比1、配比2、配比3,三种不同的配料。

3.3.2数模工艺参数控制

表1  数模工艺参数控制表

时间

配料

风量

Nm³/h

富氧浓度

%

氧料比

Nm³/h

数模品味

%

补石英砂

t/h

补石灰石

t/h

低铁硫铜矿占比 %

4.26

配比1

14500

60

150.4

71

3.0

3.0

24.80

5.24

配比2

14000

60

140.2

69

3.5

2.5

27.50

7.1

配比3

13500

60

136.5

67

3.0

3.0

28.69

3.3.3物料配比不同时的工艺参数实时控制

3.3.4分析冰铜与炉渣成分

(1)冰铜样:冰铜成分主要是FeS-Cu2S,含少量SiO2。表2给出了冰铜中化学成分的分析结果。

表2 冰铜化学成分分析表

样号

冰铜化学成分,%

Cu

Fe

S

配比1

62.24

13.46

22.13

配比2

63.43

12.12

21.65

配比3

63.15

12.51

21.54

(2)炉渣样:液态炉渣成分以FeO和SiO2为主,另外含有少量CaO、Al2O3、MgO等离子,固态炉渣成分主要是2FeO·SiO2跟2CaO·SiO2[4]。表3给出了炉渣化学成分的分析结果。

表3炉渣化学成分分析表

样号

炉渣化学成分,%

硅铁比

硅钙比

碱度

Fe

S

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

配比1

34.89

3.92

30.89

5.56

1.58

5.66

0.87

5.56

1.16

配比2

36.91

3.81

32.66

4.42

0.87

4.53

0.87

7.36

1.13

配比3

35.03

4.12

31.96

5.57

1.06

5.41

0.91

5.72

1.12

3.4生产试验结果

表4 2022年前7个月生产试验结果统计

月份

总料量t

低铁硫矿t

占比%

耗煤量kg/t

柴油耗L/t

石灰石耗kg/t

石灰石耗kg/t

85%氧单耗

Nm³/h

标注

1

69695

13645

19057

17.31

0.46

26.56

6.36

153.33

试验

2

64186

11897

18.55

17.43

0.70

25.14

23.59

157.41

3

57466

10996

19.14

11.06

1.01

24.89

42.01

144.92

4

81375

18212

22.37

10.64

0.44

26.96

30.42

159.25

正常

5

80037

18416

23.02

16.46

0.51

24.12

28.14

159.46

6

66708

11413

17.12

23.74

0.72

23.37

22.58

148.81

物料调整

7

75214

17923

23.84

17.45

0.59

21.93

22.12

169.12

正常

由上表4来看,生产试验三个月后,自4月起,处理的低铁硫铜精矿量变大,每月处理量在18000吨左右保持稳定(6月份由于物料调整可忽略)。5月份处理量最大,达到18415吨;处理料量中低铁硫矿占比最大的是七月份,达到23.83%,可实现生产供销之间的物料平衡。

3.5试验结果

(1)在1160~1175℃条件下,所得结果与目标大致吻合,将冰铜品味控制在62.22~63.44%,燃煤上限控制在2.5t/h,硅铁比控制在0.88~0.91,硅钙比控制在5.57~7.37,生产需求均可被满足。其不足在于,数模冰铜品位(67~71%)达不到实际冰铜品味,且差距明显,其原因为氧气利用率不高,根源在于氧气纯度(85%)不够高。

(2)铜精矿03中的碳含量偏大,低位发热13.814MJ/kg,与0.47kg标煤相当,耗氧量有点多,易生成单质硫,故配料时不可以多加。

(3)配比1是148.50Nm³∕t的优化氧料比,处理的低铁硫铜精矿为28.68%占比;配比2是133.80Nm³∕t的优化氧料比,处理的低铁硫铜精矿为17.36%占比。其中添加了20t/h冷料,减小了处理的低铁硫铜精矿量;配比3是152.20Nm³∕t的优化氧料比,处理的低铁硫铜精矿为33.60%占比;配比1、配比2、配比3优化组依次为14500Nm³∕h、13500Nm³∕h、14000Nm³∕h的空气量,当处理的低铁硫铜精矿量变大时,空气供给需相应的提高,熔池搅动也要增强,烟气残氧量也增大,烟气当中单质硫的生成被有效抑制;处理的低铁硫铜精矿量跟排放时间、氧料比成正比,处理量越大,氧料比也越大,排放时间也会变长;而且也足以证明,配比1和配比3当中的料仓配比值都超出了给料量的正常范围,其料仓无法稳定出料,甚至可能跳机,使料量、熔池温度、冰铜品位,还有渣型等工艺参数都会受到影响,失去稳定性。

(4)低铁硫铜精矿可以为造渣反应提供SiO2,这样就不用补入那么多的石英砂,能与高铁硫铜精矿搭配,达到降本增效的效果;处理量变大后,需相应的将SiO2∕CaO渣型操作下调,将炉渣熔点降下来,让物料能反应的更加充分,使沉降电炉炉况得以优化。

4结论

综上所述,在硫化矿中配入适量的氧化矿,可使原料综合 Fe、S、SiO2 含量更接近生产工艺需求,铁硫铜精矿可提供SiO2,造渣反应中的石英砂用量可适当减少;处理量变大后,需相应的下调SiO2∕CaO的渣型操作,将炉渣熔点降低,让物料能够反应充分,优化沉降电炉炉况。还可减少辅料的使用,促进熔炼生产潜力的挖掘开发,加快熔炼及吹炼环节的生产节奏,增加流程产量,提高工艺平衡匹配,减少冶炼过程中热能浪费,降低能耗,既发挥工艺流程更高的效率,又降低综合成本,能创造更多经济效益。

参考文献

[1]张建坤,盛力,张家靓,等.CCS铜精矿熔炼特性的热力学分析[C]∥ISA炉—PS转炉铜冶炼工艺进展.北京:工程科学学报,2016:1-10.

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