丁二烯脱重塔设备腐蚀泄露问题研究

(整期优先)网络出版时间:2023-05-25
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丁二烯脱重塔设备腐蚀泄露问题研究

郑军, 彭伟强 ,孙小利

抚顺石化公司烯烃厂,辽宁 抚顺 113004

摘要乙睛法制取丁二烯的工艺流程采用两级萃取两级精馏的方法。精馏单元是承上启下最重要的一个生产环节,而脱重塔系统在实际生产过程一直存在产生聚合物,结晶物,物料介质腐蚀管线设备等现象。本文主要提出消除这些生产隐患的对策。

关键词:丁二烯、聚合、腐蚀、泄露

简介:目前国内乙睛法生产丁二烯主要利用是利用乙烯裂解碳四原料,用含水5-10%乙腈做萃取剂,通过两级萃取,两级精馏的方法来制取高纯度的丁二烯。丁二烯装置脱重塔的作用是在脱重C-1201B)塔底脱出原料中的顺丁烯、12-丁二烯等重组分,通过精馏脱重A塔(C1201A)顶得到99.5%以上纯度的粗丁二烯,送到脱轻塔进一步精馏,脱出甲基乙炔碳三炔烃,然后采出高纯度13-丁二烯产品。

     由于丁二烯的化学性质活泼,极易氧化,聚合,所以在循环溶剂中需要连续加入200-300ppm亚硝酸钠进行除氧。

1泄露原因分析

通过对工艺流程的了解,泄漏点情况和处理过程的描述,认为产生泄露有三个原因。

1 生产工艺原因:由于乙腈法生产丁二烯需用含水5-10%的乙腈做萃取剂,含水乙腈在高温状况下(第一萃取精馏塔操作温度为120℃,解析塔操作温度为140℃),生成了对管线有腐蚀性的乙酸。并随着碳四物料以气相方式进入脱重系统,在该系统长时间累积后对管线进行腐蚀。在生产中采取补漏,补焊,严重的采取停塔换管段处理。在处理漏点时发现泄漏处管线壁厚变薄,并有流体冲刷后的凹槽。

2 脱重塔操作参数的原因:脱重塔压控制过低,为了达到精馏效果脱出重组分等杂质,造成回流量偏大,该系统处理物料能力较大,负荷高时达到120吨/小时,对管线、设备长期处于冲刷作用。尤其在管线弯头、管径较细、阻力较大处加速了管壁变薄而发生泄露的风险。

3 工艺管线材质的原因:由于生产工艺的原因,腐蚀物质容易在脱重塔系统长时间累积,该系统为碳钢材质,耐腐蚀程度低,尤其丁二烯装置运行时间较长,容易造成管线泄漏。

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图1冷凝器至回流罐弯头处

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图2回流线流量表

2 消除生产隐患对策

2.1优化亚硝酸钠循环

在实际生产过程中脱重A/B塔亚硝酸钠循环水溶液浓度不平衡,A塔亚硝酸钠循环量为3000kg/h,B塔亚硝酸钠循环量为600kg/h.A塔分析点亚硝酸钠浓度0.05%,B塔采样分析点浓度为5%。 纯在盲肠死角,造成系统除氧效果差,增大了产生丁二烯聚合物的风险;亚硝酸钠损失大,物耗增。为了保证脱重A/B塔循环溶液液位稳定控制,需要向A塔系统内补水,保持液位稳定,B塔液位高则需向溶剂回收塔排放,造成该塔负荷增加,过多亚硝酸钠在该塔塔顶及回流罐系统结晶。堵塞管线及设备,影响安全操作

为了达到A、B两塔的亚硝酸钠水溶液浓度的平衡,可对脱重塔工艺流程进行小改造。由B塔循环线引入A塔循环泵入口,由现场手阀控制流量。

优化工艺后调整依据和原则:

(1)根据A/B两塔分析数据逐渐打开AB管线上阀门,并按比例调整A塔和B塔亚硝酸钠循环量;  

(2)调整后需保证A塔和B塔塔釜液位稳定,及时加样分析两条亚硝酸纳循环溶液浓度在设计值1-2%;

通过技术改造和精心操作,A塔采样点分析亚硝酸钠浓度为1%,B塔采样点分析亚硝酸钠浓度为1.2%,达到设计指标,增加了除氧效果。大大减少了聚合物的产生,消除了安全隐患,保证了装置长周期运行。同时实现了脱重A/B塔液位稳定控制。脱重B塔减少了新鲜水的补水量,B塔也不需要向溶剂回收塔排放,减少亚硝酸钠的损耗量,降低了相关联系统的生产负荷,减少了生产污水外排量,优化了环保指标。

2.2优化生产参数

鉴于脱重组分塔在乙腈法生产丁二烯的重要性,由于该系统既有碳四分离操作,又有亚硝酸钠循环,应严格控制和调节该系统参数,保证该系统正常运行。具体操作参数控制:

(1)按照工艺设计稳定塔顶操作压力400-420KPA;

(2)提高除氧效果,防止液位过高或过低,碳四和水分离不测底;

(3)根据生产负荷及时调整亚硝酸钠循环量1000KG/h-3000KG/h;

(4)适当减少回流量,灵敏板温度保持稳定,确保产品质量合格;

3降低脱重塔内碱性腐蚀

一、乙睛法生产丁二烯过程中,由于循环溶剂乙腈发生分解产生乙氨随碳四进料进入脱重塔内,主要沉积在回流罐水包、回流泵,釜液泵的备用泵中,如不及时脱除会造成该系统管线、设备腐蚀、损坏、泄露。为了减少碱性腐蚀,普遍采取的作方式为现场接临时胶带向地下罐脱水。及时排掉腐蚀物。

二、优化脱水设施:为了保证操作过程安全,消除隐患。在备用泵入口导淋接固定管线定期向地下罐脱水,避免物料喷溅、泄漏、污染环境、伤害人员的事故发生。管线上安装视镜,做到及时脱水,及时关闭。消除脱水过程中的安全隐患,保证装置长周期运行,实现效益最大化。同时考虑冬季该管线防冻问题,新接固定管线加保温,每次排放后用氮气吹扫,避免发生冻凝,实现长期使用。采取改造脱水设施后,能够实现脱重塔脱水过程中无泄漏、无污染、无伤害。消除装置生产过程中的安全隐患。

4 解决腐蚀泄露的措施

为了解决丁二烯装置脱重塔系统频繁泄露问题,通过长期实际工作总结:

1 在不影响萃取塔抽提分离效果的前提下,适当降低循环溶剂乙腈中水值,含水量低于8%,降低乙腈水解量。

2 稳定脱重塔操作,避免波动。可适当提高塔压,降低回流,量,可减少物料对回流管线的冲刷程度。

3 由于该系统运行时间较长,建议定期测壁厚,有条件可把容易泄露管线更换成耐腐蚀根强的白钢材质。

4 为了避免乙酸等在脱重塔内长时间大量累积,可加强该系统回流罐,设备管线低点脱水操作。减轻对管线的腐蚀程度,达到延长运行周期的目的。

3 结束语

    通过优化工艺参数、降低塔内碱性腐蚀等相关措施。保证了塔内亚硝酸钠循环溶液浓度控制指标,降低了产生聚合物的风险,也可大大缓解脱重塔管线、设备腐蚀程度,逐步降低发生泄露的风险。