青岛华丰伟业电力科技工程有限公司 山东省青岛市 266061
摘要:某电厂燃气-蒸汽联合循环机组的调试运行中,低压过热蒸汽的氢电导率超过了设计标准,通过排查分析,找出超标原因,并加以解决。
关键词:燃气-蒸汽联合循环;氢电导率;低压蒸汽;原因分析
引言
燃气-蒸汽联合循环机组通常需要根据调度要求启停,机组在频繁启停时,蒸汽氢电导都会比较高,特别是低压蒸汽经常会超标。氢电导率是综合反映热力系统水汽品质的重要指标,氢电导越大,表明水汽对热力设备的腐蚀和危害程度也越大[1]。必须降低蒸汽氢电导并尽快合格,缩短机组启动时间。
一、机组概况
全厂共2个Block,每个Block包括2台西门子F级燃气轮机(SGT5-4000F),2台余热锅炉以及1台汽轮机。共配置4台BHI余热锅炉。为三压再热、自然循环、卧式布置,单汽包。低压系统设计取样2个,分别为低压炉水和低压过热蒸汽,低压过热蒸汽取样位于过热器出口集箱,低压主电动门前。
二、问题简述
项目block10自整套启动以来,低压过热蒸汽氢电导一直偏高,对各种可能的因素进行了分析排查处理,最终达到合格。
三、分析排查
(一)事件经过
1月14日block10整套启动,24日在水汽系统干净后逐步投运氢电导表。1月24日至29日HRSG11/12间断运行。1月28日HRSG11锅炉运行,各蒸汽的硅、铁参数均小于15ppb,凝结水和低压炉水的氢电导明显低于低压蒸汽,整个系统的汽水品质处于一个较好的水平,唯独低压蒸汽氢导无法降至0.5us/cm以下,低压汽包溶氧在线表计投入后,溶氧参数小于1ppb。
1月30日至2月7日,由于试验APS,HRSG11和HRSG12每日交替间断运行3~10小时,期间通过调整加氨量维持低压汽包给水PH在9.1~9.6区间运行,主蒸汽氢电导最低能降至0.3us/cm左右,中压饱和最低0.2us/cm左右,低压过热最低降至0.5us/cm左右不再下降。
2月7月,HRSG11启动后连续运行,至8日,高压及再热氢电导降至0.3us/cm以下,低压过热和饱和蒸汽氢电导为0.5/0.4us/cm左右,11点调整氨水浓度,连续加药,至16:30各系统PH维持在9.6以上,停运加氨泵。高压及再热蒸汽氢电导在0.25us/cm左右,低压过热和饱和蒸汽的氢电导0.49/0.41us/cm,停加氨后3小时内,氢电导缓慢下降,至19:30,低压过热及饱和蒸汽氢电导为0.45/39us/cm。
(二)排查经过
针对低压蒸汽氢电导不合格的情况,先后做了以下的排查工作:
序号 | 排查项目 | 排查结果 |
1 | 检查低压蒸汽取样管路及位置是否正确 | 核查11/12锅炉低压蒸汽管路及位置布置正确 |
2 | 取样系统管路布置错误 | 通过切断水样检查仪表参数,确认取样及仪表管路布置正确。 |
3 | 仪表设置存在问题 | 核查仪表所有设置均正确 |
4 | 电极存在问题 | 与中压蒸汽电极调换,确认电极无异常 |
5 | 取样管路不干净 | 已多次冲洗,2台炉均异常,此可能性小 |
6 | 整个低压蒸汽系统不干净 | 已调整吹管系数1.5以上,对系统进行再次吹管8个小时以上。变化不明显。 |
7 | 停加除氧剂碳酰肼 | 已停止加除氧剂,变化不明显。 |
8 | 更换氨水 | 已更换,未见明显变化 |
9 | 低PH 运行 | 将凝结水和低压包给水PH 控制在9~9.6之间运行。低PH时,CC相对也偏低。 |
10 | 机组连续运行 | 创造条件连续运行 |
11 | 排查真空泄露问题 | 排查凝泵滤网端盖有泄露,已处理 |
12 | 测试各水样TOC值 | TOC均合格(标准<200ppb) |
02月10日取HRSG11水汽样品测TOC在70~150ppb之间。2月11日,HRSG12启动运行12小时,HRSG11连续运行24小时,主蒸汽氢电导最低能降0.21us/cm左右,低压饱和与过热最低0.33/0.42us/cm。再次取HRSG11水汽样品测TOC在70~100ppb之间。
(三)问题分析
通过大量的排查和试验,排除了设备的问题,也通过改造11锅炉的低压饱和蒸汽取样,监测到了低压饱和蒸汽的氢电导,比低压过热低0.1us/cm左右,低压蒸汽氢电导都比主蒸汽高。
2月12日,燃机带负荷至110MW,锅炉蒸汽流量165t/h,约60%的额定蒸发量,运行11小时,11低压饱和与过热蒸汽氢电导下降至0.25/0.28us/cm, 12低压过热下降至0.26us/cm,由于燃机跳闸造成水汽系统扰动,氢电导再次升到0.3us/cm以上,13日11和12锅炉并汽后,氢电导有个持续快速下降的过程,最低11饱和与过热蒸汽氢电导下降至0.23/0.26us/cm,12低压过热下降至0.25us/cm,后因负荷扰动及甩负荷试验停炉。通过13日的运行情况来看,机组运行稳定后,在维持较低PH值的条件下,低压氢电导能够降至运行以来的最低水平0.25us/cm左右。
针对排查过程中的现象,后续采取措施
1、低压蒸汽氢电导受凝汽器系统的影响比较明显,凝汽器系统可能存在微量的气体泄露和补水携带气体等问题。排查凝汽器系统,对凝结水泵及泵入口过滤器可能的细微泄露进一步处理。
2、在凝结水和给水低PH运行时,低压蒸汽氢电导相对较低。在确保PH合格情况下,凝结水和给水维持低PH运行。凝结水PH控制在8.8~9.0,给水PH控制在9.0~9.2。
四、分析
五、防范措施
1、尽可能稳定机组运行工况,避免剧烈波动对水汽系统的扰动。
2、减少破坏凝汽器系统真空,避免真空破坏系统带入空气。
3、减少大流量补水,避免大流量补水时带入氧气和二氧化碳。
4、在系统PH合格情况下,减少加氨量,维持凝结水和给水低PH运行。
结语
燃气-蒸汽联合循环机组在运行期间,特别是新建联合循环机组在调运初期一定要注意,通过稳定工况,减少大流量补水,低PH运行等有效措施,确保系统氢电导,特别是低压蒸汽氢电导的合格。
参考文献
[1]李培元,火力发电厂水处理及水质控制[M].北京:中国电力出 版社,1999.
[2]王杏卿,热力设备的防腐与防护,水利电力出版社,1998.
[3]魏芳芳,300MW火电厂水汽氢电导率超标的原因及处理方法.《科学与财富》2016年第28期.
[4]杨 威.燃气―蒸汽联合循环发电机组水汽品质监督应用[J].东北电力技术,2011.03