HXD1D型机车牵引变流器模块故障分析追踪

(整期优先)网络出版时间:2023-06-17
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HXD1D型机车牵引变流器模块故障分析追踪

杨泽东

武汉局集团有限公司武汉大功率机车检修段 

摘  要:文章介绍了HXD1D型电力机车TGA9C型牵引变流器的结构及设计原理,对牵引变流器典型故障案例进行统计分析,通过对故障模块解体、试验分析,同步开展运用环境综合测试,探索客运机车质量提升及改进方案,以降低因牵引变流器模块故障造成的行车设备故障率,有效减少故障所造成的经济损失,维护铁路优质、高效的企业形象。

关键词:牵引变流器;模块故障;统计分析;样本试验;电参数测试;温度测试

1.概述

HXD1D型电力机车装用国产自主研发的TGA9C型牵引变流器,该变流器适用于牵引电机功率为1.2MW的7200kW六轴客运机车,运行稳定、可靠,轮周功率大,在铁路运输中起着非常重要的作用。牵引变流器作为机车的重要组成部分,其输入端与牵引变压器的牵引绕组相连,通过线路接触器进行分合。牵引变流器主要由四象限变流器、中间直流回路和PWM 逆变器组成。牵引变流器具有明显的高压警示标识、高压指示灯,注明只有专业人员可以打开的标识。四象限变流器利用脉冲调制电流控制技术,控制整流器的输出电压稳定在DC 1800 V,通过调整脉冲调制角,使交流侧电流、电压为同相位,从而使网侧的功率因数接近于1.0。牵引变流器的中间直流回路主要由中间回路支撑电容、瞬时过电压限制电路、主接地保护电路及二次谐振电路组成。牵引变流器的电机逆变器是由IGBT 元件组成的PWM 逆变器。

2. 牵引变流器的结构及设计原理

牵引变流器内部采用模块化结构,便于实现部件的通用化,减少维修时间,提高可靠性。柜内包含7 个变流器模块(三个整流模块、三个逆变模块、一个辅助逆变模块)、支撑电容器、传动控制单元(TCU)、接触器、充放电电阻、过压斩波电阻、电压电流传感器、冷却风机、热交换器等部件,其中变流器模块等主要部件位于柜体前部,打开柜门可以方便地对其进行检修,变流器后部主要用于放置不需维护或很少维护的部件,如支撑电容器、二次谐振电容器等。变流器模块采用成熟可靠的变流器模块平台产品,具有通用化、标准化、模块化的特点。其四象限整流器模块与逆变器模块可完全互换。变流器模块又由通用化部件平台构成,集成度高,包括了8个3300 V/1200 A 的IGBT 元件、水冷散热器、温度传感器、门控单元、门控电源、脉冲分配单元、支撑电容器、低感母排等部件。传动控制单元(TCU)根据司机指令完成对牵引变流器及交流异步牵引电机的实时控制、粘着利用控制,同时具备完整的故障保护功能、模块级的故障自诊断功能和轻微故障的自复位功能,应符合TJ/JW 020-2014的要求。变流器安装有门安全连锁装置,只有当降下受电弓,断开主断路器后,才能用钥匙打开主变流器柜门。当断开主断路器后,中间直流回路自动快速放电,以保证操作人员的人身安全。在牵引变流器柜设有安全电压指示灯。

牵引变流器采用模块化设计,包括三个四象限整流器模块、三个逆变器模块和一个辅助逆变模块,整流器模块和逆变器模块采用相同的变流器模块,可以完全互换。每个变流器模块包括了8 个3300 V/1200 A 的IGBT 元件、水冷散热器、温度传感器、门控单元、门控电源、脉冲分配单元、支撑电容器、低感母排等部件组成。变流器模块安装有快速接头,可以快捷插拔,不需排放冷却回路中的冷却液。变流器模块与外围控制电路通过连接器相连,主电路接线端子、控制连接器、快速接头位于变流器模块前面,打开变流器前柜门可方便地对变流器模块进行拆装、维护。变流器模块更换不需要特殊的工具、工装。

3.典型故障案例及统计分析

3.1问题现象说明

武汉局集团公司武昌南机务段共配属HXD1D型电力机车66台车(含2019年新配属8台车),共792个模块。自2017年上线运行以来共发生18起变流器模块故障,其中:2017年11起、2018年1起、2019 年4起,2020年2起,2021年0起,具体模块故障率如下。

图1 武昌南机务段HXD1D 型机车变流器模块故障率

从上述统计的分析看,武昌南机务段的变流模块在2017年故障率明显偏高,但在2018年、2019年、2020年、2021年故障率有了明显下降,这个现象符合IGBT半导体器件的早期失效率特征。2020 年具体故障信息如下表。

1 2020年武昌南HXD1D 型机车故障信息一览表

序号

日期

车号

配属段

故障部件

司机操作

1

2020-1-26

0303

武昌南

变流器2L2模块、短接排B炸损导致充电超时

司机重新闭合主断维持进站,站内换车导致机破

2

2020-6-5

0185

武昌南

变流器2M2模块炸损导致主回路接地

司机重新闭合主断维持进站,站内换车导致机破

3

2020-6-20

0008

武昌南

变流器2M3模块炸损导致四象限L1\L2\L3输入过流

司机重新闭合主断维持进站,站内换车导致机破

在18起模块故障中,除涉及301#—310#车次的模块故障有14起,301#和307#车未发生故障,8#、185#、305#和309#车各发生1起,其余车次均各发生2起。注303#为连接螺栓不可靠放电故障。

图2 武昌南机务段HXD1D 型机车变流器模块故障分布

对18起模块故障进行故障类型统计,主要为IGBT炸损、IGBT管保护、IGBT击穿三类,其中IGBT炸损占比最高,达到63%;IGBT管保护,占比25%;IGBT击穿,占比12%。

3.2前期处理措施

(1)对多次发生故障的HXD1D-0306、HXD1D-0309两台机车,原供应商提供新模块将车上模块全部替换,此项工作已经于2019年7月31日完成。

(2)对HXD1D-0306、HXD1D-0309机车的原装车模块进行返回技术分析,技术分析分为变流器模块加速寿命试验分析、加速寿命试验后单IGBT器件扫描分析。

(3)原供应商对已经更换模块的HXD1D-0309机车进行添乘测试,出具电气和温度测试报告, 此项工作已经完成。

(4)已发生故障的301-310#中共计8台三菱批次器件已完成集中整治。

3.3故障变流器模块测试分析

3.3.1 返回变流器模块样本范围

根据HXD1D型机车变流器模块在武昌南机务段失效情况的统计,原供应商拟进行半导体器件早期失效率的特征研究。为此2019年从武昌南机务段分两次共计返回30台模块(其中首次返回6台,二次返回24台),返回模块信息见下表。

表2 首次返回模块信息

车号

变流器

模块

车号

1

306

TCU2

四象限2

2

309

TCU1

四象限2

3

309

TCU2

四象限2

4

303

TCU2

四象限2

5

308

TCU1

四象限2

6

308

TCU2

四象限2

3 二次返回模块信息

车号

变流器

模块

车号

1

306

TCU1、TCU2

整车模块(含四象限、逆变)

2

309

TCU1、TCU2

整车模块(含四象限、逆变)

通过对上述模块进行功率模块级的加速老化试验(目前已完成8台模块的试验,含首批2 台),目前模块试验结果:每个模块均可累计运行大于1000个循环,试验结果符合正常模块功率循环水平。

3.3.2加速寿命试验分析

加速老化试验台每次可完成两个模块测试,测试周期需要一个月,现场模块返回后,截止目前为止完成了8个模块的加速老化试验,试验结果为每个模块均可累计运行大于1000个循环,循环次数差异不明显,符合正常模块功率循环水平。

试验完成后,选取1台加速老化试验后的模块(四象限),对其IGBT进行电性能复测并与出厂数据对比,参数无明显异常,且内未出现明显磨耗失效,且模块也未出现异常失效,具体情况如下表4。

表4 静态参数测试结果表

测试参数

ICES

VGE(th)

IGES

-IGES

VCEsat

VF

VISO

单位

mA

V

μA

μA

V

V

-

测试条件

VCE=3300V

VGE=0V

IC=120mA

VGE=VCE

VGE=20V

VCE=0V

VGE=-20V VCE=0V

IC=1200A

VGE=15V

IF=1200A

Viso.=

6000V

序号

Pass/Fail

25℃

25℃

25℃

25℃

25℃

25℃

25℃

V1

Pass

0.1

5.61

0.060

-0.050

3.14

3.09

Pass

V2

Pass

0.1

5.33

0.065

-0.045

3.33

3.19

Pass

V3

Pass

0.1

5.61

0.060

-0.050

3.13

3.00

Pass

V4

Pass

0.1

5.42

0.060

-0.045

3.37

3.15

Pass

V5

Pass

0.1

5.45

0.065

-0.050

3.20

3.05

Pass

V6

Pass

0.1

5.93

0.065

-0.050

3.24

3.16

Pass

V7

Pass

0.1

5.58

0.055

-0.060

3.27

3.04

Pass

V8

Pass

0.1

5.95

0.060

-0.055

3.18

3.18

Pass

对故障IGBT进行电性能参数对比,无明显异常,具体测试结果如表5。

表5 电性能参数测试结果对比表

序号

VGE

VCEsat

VF

出厂

复测

出厂

复测

出厂

复测

V1

5.706

5.61

2.94

3.14

2.883

3.09

V2

5.39

5.33

3.176

3.33

3.035

3.19

V3

5.696

5.61

3

3.13

2.871

3.00

V4

5.484

5.42

3.223

3.37

3.015

3.15

V5

5.526

5.45

3.03

3.20

2.874

3.05

V6

6.001

5.93

3.11

3.24

3.034

3.16

V7

5.643

5.58

3.11

3.27

2.863

3.04

V8

6.029

5.95

3.046

3.18

3.058

3.18

对返厂IGBT进行静态参数测试、焊层超声波扫描,IGBT基本无异常。

4. HXD1D 型机车添乘测试分析

4.1 测试线路介绍

测试路线为武昌南至重庆北(沪蓉线)。路线长约880公里,此区间同时存在长坡道和长隧道。其中K1128-K1178区间有50公里的长坡道,坡道平均值14‰;K1424-K1509区间有80公里的长坡道,坡道平均值约15‰,坡道最大为18‰。从恩施至宜昌区间基本为隧道。表6为HXD1D 机车在此路线上的模块故障情况。

表6 HXD1D 机车武昌南至重庆北模块故障情况

序号

时间

故障区间

机车号

故障类型

1

2019.07.10

K1441+706m(沪蓉)

HXD1D0309

第二重四象限模块故障

2

2019.02.07

K1418+759m(沪蓉)

HXD1D0306

第三重四象限模块故障

3

2018.05.05

K69+228m(达成)

HXD1D0304

第三重逆变模块故障

4

2017.11.22

K1174+583m(沪蓉)

HXD1D0303

第一重逆变模块故障

5

2017.07.26

K1464+278m(沪蓉)

HXD1D0176

第二重四象限模块故障

6

2017.06.12

K1464+089m(沪蓉)

HXD1D0306

第二重四象限模块故障

7

2017.04.10

沙子至凉雾区间

HXD1D0302

第一重四象限模块故障

4.2 电参数测试

4.2.1 测试项点

对牵引变流器关键输入、输出参数进行测量,测试项点如下表7所示。

表7 电气测试项点

序号

测量项点和条件

需要测量的物理量

备注

1

网压

同步信号原边电压

2

中间电压

中间直流电压

3

网流

原边电流

4

单重四象限总电流

单重四象限输入总电流

5

总的二次谐振回路电流

二次谐振回路总电流

6

逆变模块U相电流

逆变模块输出电流

4.2.2 测试数据

在易发生故障区间,牵引变流器基本处于满功率输出工况。重庆北至武昌南的K1492、K1464、K1441标段的测试数据如表8所示,机车在经过上述区段时基本上是满功率运行。

表8 测试时刻电气性能参数

序号

公里标

网压

(V)

中间电压

(V)

四象限电流(A)

逆变器电流

(A)

机车时速

(km/h)

牵引功率

(kW)

1

K1492

27244V

1816

1278

572

122

6800

2

K1462

27249V

1803

1195

532

104

6400

3

K1441

27499V

1793

1208

543

125

6800

4.2.3 小结

在易发生故障区间,牵引变流器基本处于满功率输出工况;且线路条件基本为长大坡道。

4.3 温度参数测试

4.3.1 测试项点

对牵引变流器柜内关键器件的表面温度和环境温度进行测量,测试项点如下表9所示。

表9 温度测试项点

序号

器件

测点位置

用途

1

模块

模块进水温度

模块散热器系统热参数

2

模块出水温度

3

支撑电容温度

支撑电容热参数

4

换热器

换热器进水

换热器热参数

5

换热器出水

6

换热器进风

7

TCU

TCU入口温度

TCU工作环境热参数

TCU出口温度

8

接触器

接触器壳温或环温

接触器热参数

9

柜内环温

柜内各处环境温度

整柜热参数

4.3.2 测试数据

4.3.2.1 四象限模块温度数据

如图3所示,牵引变流器在高功率工作状态下,四象限模块进、出水温差约为4.8℃,模块进水温度相对车外环境温差的平均值为10℃。四象限模块支撑电容温度稳步上升,最高温度为50℃左右,电容热容和散热热阻较大,温度稳定时间长,列车运行工况多变,电容处于多工况动态不平衡状态。

图3 四象限模块温度数据

4.3.2.2 逆变器模块温度数据

如图4所示,牵引变流器在高功率工作状态下,逆变器模块进、出水温差约为2.5℃;逆变器模块支撑电容温度稳步上升,最高温度为45℃左右。

图4 逆变器模块温度数据

4.3.2.3 柜内环境温度数据

如图5所示,牵引变流器内各处空气温度较均匀,变流器模块不同位置之间的稳定温差< 4.5℃;牵引变流器在高功率工作状态下,变流器内空气温度稳步上升,最高温度出现在4QS2 和INV2之间,最大值为47.6℃;四象限模块温度普遍高于逆变器模块温度。

图5 柜内环境温度数据

4.3.3 小结

(1)牵引变流器在高功率工作状态下,四象限模块损耗高于逆变器模块但温升在设计范围内,基本满足要求(温升限值:85±3℃)。

(2)其他部件运行过程中温升正常,柜内整体温升无明显异常升高。

4.4 初步结论

(1)根据测试结果,四象限模块温升明显高于逆变器模块温升,说明器件损耗较大;既有路况含较多长大坡道,机车四象限模块经常工作在满功率状态,另外四象限直接与电网连接, 容易受电网侧波动的影响,多种因素造成四象限模块较逆变侧稍高。

(2)逆变器模块的工况稍好于四象限模块,其故障率低于四象限模块,处在可控范围内, 属于正常的偶发故障。

5 后续处理措施

(1) 通过对两次返回的变流器模块及IGBT器件进行技术分析,器件的后续寿命均在正常的寿命周期之内,从现场故障情况来看2017年早期失效占绝大多数,2018年、2019年、2020、2021 年变流器模块失效已经相对稳定,已经进入了相对稳定运行期。

(2)2020年3起机破故障(含HXD1D0304机车发生1起母排连接不可靠问题)均为偶发性失效,不具备明显的批次特征。

(3)持续跟踪HXD1D型机车牵引变流器新模块运行情况,对后续模块运用情况进行持续追踪,加强模块故障的分析与总结,督促主机厂及其供应商优化应用。

6.结束语

目前,全路配备的HXD1D型电力机车数量庞大,主要担负客运列车牵引任务。一旦发生行车设备故障,将带来严重经济损失,损坏铁路高效、优质的运输形象。通过牵引变流器故障分析及提出整改措施,能提升牵引变流器可靠性、规避检修作业风险及降低故障率,望对HXD1D型电力机车可靠运用提供进一步保障。

参考文献

[1].TJ/JW057-2015 HXD1D型电力机车总体暂行技术规范,2015.01

[2].HXD1D型TGA9C型牵引变流器检修手册,2013.07

[3].TB/T 2437-2006机车车辆用电力变流器特性和试验方法,2006

[4].HXD1D型交流传动电力机车常见故障分析及处理方法,2011