低品位磷矿富化生产黄磷技术

(整期优先)网络出版时间:2023-07-03
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低品位磷矿富化生产黄磷技术

赵波

云南弥勒市磷电化工有限责任公司  云南 弥勒 652304

摘要:分析磷矿资源的应用现状,分析磷矿制磷的技术现状、不良问题,深度开发低品位磷矿富化生产黄磷技术,从而提升磷矿品质,减少物耗,降低企业的生产成本,达到保护环境、节能减排效果。

关键词:低品位磷矿;富化生产;黄磷技术

针对目前我国磷矿资源及其在黄磷工业上的具体应用状况,以及目前黄磷矿生产磷肥的发展现状及其所存在的关键技术问题,研究了利用原矿粉闪速流态煅烧、浮游性选矿法制得黄磷浓缩物粉、球制磷素肥料的工艺。经过预处理后,以黄磷矿粉为原材料,添加新型粘结剂,连续级配均匀处理后,可以使用压球机挤压黄磷矿粉,使其成为标准尺寸的球团,之后经过干燥、煅烧处理后,再送入到黄磷电路内,借助炉气升温法实现二次胶结,然后再在高熔区反应得到黄磷。以上研究方法均能提升磷矿性能,减少物料消耗量,同时可提升黄磷素肥料回收率,获得高品质产品,生产成本低廉。同时可实现清洁生产、节能环保优势。研究的重点是,实现了使用中低品质磷矿生产黄磷。同时采用闪速流态煅烧炉,系统采用全封闭微负压操作,充分混合气固磷粉煅烧过程会增加表面积,在快速热交换作用下,会瞬间完成煅烧。磷灰石内部化学键断裂,各类杂质均挥发,比如有机物、碳酸盐、砷等,加强磷矿球在电炉内的反应活性,并且不会出现粉尘外漏问题,矿粉回收率超过99.99%。富化处理之后,使用压球、固结工艺制成矿粉球团,能够加强矿粉强度,并且为黄磷电炉提供优质原料。

1、项目的必要性和重要性

我国磷矿石的平均品位在18%左右;磷在中低品位磷矿占比58.5%,平均品位仅16.74%,所以合理利用中低品位磷矿资源,已经成为我国磷化工行业发展的重要趋势。一方面,目前我国的黄磷产能、产量、消费量和出口额都排名世界第一,占据主导性地位。,现有黄磷总产能大于每年2300kt,几乎为世界总产能的88%。我国黄磷工业生产中,磷矿为重要原材料,对电炉生产操作条件、工艺技术指标的影响非常大,同时决定黄磷的生产品质、生产成本和效益。因此,黄磷工业企业应当减少能源使用量,降低生产成本,以富矿资源产品为主。当前,国内采矿资源、矿山销售的企业,均存在采块弃粉、采富弃贫现象,资源浪费量很大。而且,由于磷矿资源在经过多年无序和过量利用以后,富矿资源的剩余量少,很少合理利用中低品质的磷矿资源,对资源损害和污染也十分巨大。现国内外大部分黄磷制造公司由于原料磷矿品质低,能源、物耗较高,黄磷制造设备能力为每年10kt,,每年直接损失约一千亿元人民币。

磷矿石是一种不可再生资源,必须合理开发、利用低品位磷矿资源睫,避免影响到磷矿资源的未来使用,保证磷化工行业道德可持续发展。针对中低品位磷矿,要实行富化、成球处理,全面提升磷矿品质,保证其达到黄磷入炉生产要求,获得优质黄磷与副产品,综合开发和利用磷矿石资源,意义重大。

2、低品位磷矿富化技术及创新点

对于中低品位磷矿制磷现状,相关部门与企业建立合作关系,沟通研究关键技术和工艺,实现黄磷的工业化生产,闪速流态煅烧矿粉,并采用低含水率成球、一体化干燥固结工艺,低品位磷矿富化技术,原材料选用中低品位磷矿粉,添加球状粘结剂,之后将生球送入干燥固结工序,获得熟球配料,之后输送到黄磷生产装置、高位料仓制备黄磷。低品位磷矿富化技术创新点如下:

第一,中低品位磷矿粉,经过浮选富化处理之后,获得磷精矿粉磷,硫含量高,制磷配比的焦炭、硅石使用量少。富化处理过程中,去除二氧化碳、有机质,且黄磷电炉运行稳定,电耗、物耗少,生产成本低廉,高效攻克磷矿煅烧技术难关。

第二,采用LS型黏附剂,可以对沥青等混合原料的各种成分和功能加以提高,成球胶结类后的磷矿球就能够在黄磷电炉内熔融时不粉化、不炸裂,这样就极大地降低了黄磷炼制过程中粉尘的产生量,因而降低了炼制困难度和成本,也极大地改善了磷收率和产品质量。

第三,在添加黏附剂时,按照制磷配方补充硅粉,配料工段不用再配制硅石,这样既能变废为宝,缓解了硅石在矿内粉不能使用的情况,又大大提高了硅石的资源效益,也克服了由于硅粉堆积而造成的环境污染现象。

第四,所产出的白磷浓缩物球团品位高、大小一致、层配合理、通透性好、组分稳定,同时具备较高的反应活动,水分含量低。相比同质量磷矿制白磷,既能降低白磷渣含量、渣内残磷量,还能消除炉内结拱、塌原料、断高压电极等现象。

第五,使用两次固结,在黄磷电炉的生料区完成第二次固结,缩短了球团固结时间。第1次固结,则使用中温煅烧方式,能够满足固结强度要求,能耗低,设备投资少。

第六,将黄磷尾气作为热源,无需添加其他的燃料,有助于提升黄磷尾气的利用率,同时实现低碳、环保节能、循环经济的目的。

第七,干燥、固结设备一体化,明显缩短了设备长度,减少生产场地占用面积,整体投资更省。

第八,应用低含水率成球工艺,能够获得良好的成球效果,既能缩短球团干燥时间,还能减少干燥能耗。

3、应用效果

A黄磷生产企业中,富化生产黄磷技术实现工业化应用,利用传统矿为原料,经富化后的主要组成:磷占比29.44%;二氧化硅占比13.01%;氧化钙占比42.85%;二氧化碳占比2.56%;三氧化二铁占比1.12%。经过长期生产实践,获得主要技术与经济指标、对比数据如下:第一,采用块矿、富化矿球团入炉的1吨黄磷,磷矿消耗量为11.410t(缺数据),即1吨黄磷的磷矿消耗能够减少4.0t。

第二,入炉的吨黄磷硅石消耗量分别为3.534t、1.711t,即1吨黄磷的硅石消耗能够减少1.714t。

第三,入炉的吨黄磷焦炭或消耗量分别为2.021t、1.571t,即1吨黄磷的焦炭消耗能够减少0.345t,折合标煤约0.241t。

第四,入炉吨黄磷电炉电耗分别为16400kW/h 、12168kW/h,即1吨黄磷的电炉电耗为4118kW/h,折合标煤约0.372t。

第五,采用闪速流态煅烧富化,有效去除矿石中的二氧化碳,通过磷精矿球团生产黄磷,能够减少焦炭配比,相应减少一氧化碳、二氧化碳的排放量。采用块矿、富化矿球团入炉的1吨黄磷,二氧化碳排放量分别为3001m³,2342m³,即吨黄磷的二氧化碳排放量可减少546m³。(2342+546=2888)?

第六,入炉吨黄磷的炉渣量分别为11.9t、7.4t,即吨黄磷炉渣减少3.5t。

第七,生产1 t 黄磷,产生2300-2900m³磷炉尾气,多数企业的尾气综合利用率为50%,其他尾气燃烧排空,加剧环境污染,能源浪费严重。使用低品位磷矿富化生产黄磷技术,由尾气提供热量,处理磷炉尾气的污染严重、利用率低等问题。经初步测算,富化装置的尾气量占比40%-50%,可明显提升尾气的利用率。

4、结束语

综上所述,采用中低品位的磷矿粉方法,能够有效支持中低品位磷矿富化的综合利用,节约资源、降低土地消耗,技术的经济、社会效益、环境效益显著。

参考文献

[1]郭宝金,毕克刚,马彦伟,杨凡,朱江,杨改兴,郭红.黄磷生产节能降碳技术改造的研究与应用[J].低碳世界,2023,13(01):10-12.

[2]李志娟.黄磷企业能源资源计量数据采集与监测标准的研究[J].中国计量,2022,23(08):40-42.