中核四川环保工程有限责任公司
摘要:水泥固化工艺具有工艺设备简单,投资规模小、运行成本低的特点,被广泛用于中、低水平放射性废液的处理。国内某核工业单位建设了一条400L桶外搅拌水泥固化生产线,用于处理低水平放射性废液。在该生产线投热料前,已针对处理对象,开展了实验室规模的冷试验、热试验,筛选出水泥固化配方。为了保障投入热料后产生的水泥固化体性能满足处置的要求,需要开展工程规模的验证试验。
关键词:水泥固化 配方 工程规模 验证试验
1 引言
放射性废液固化的基材很多,传统的固化工艺有沥青固化、玻璃固化、水泥固化等。而水泥固化具有工艺设备简单,投资规模和运行成本低等,固化体性能较好的特点,被广泛用于中、低水平废液的处理中。国内某条400L桶外搅拌水泥固化生产线在投热料前,需要结合废液的特点,有针对性的开展配方研究,确定其固化体性能满足《低、中水平放射性废物固化体性能要求——水泥固化体》(GB14569.1-2011)要求。在开展本课题前期,针对拟处理废液的组分,开展了实验室规模的冷试验、热试验,筛选出按照0.50、0.55、0.60、0.65的料灰比,采用P.O 42.5水泥进行固化,其样品机械性能、主要放射性核素浸出率满足固化体性能指标。
本文通过模拟料液在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展工程规模的验证试验,推荐出满足正式运行所需的配方。
2试验内容及方法
本课题主要在原有成果基础上,通过配置模拟料液(模拟料液配方见表1),在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展水泥生产运行试验,取样测试水泥灰浆的流动度、初终凝时间等性能参数;观测水泥灰浆泌水情况;固化体养护7天后观测固化体游离液体情况;养护28天后对固化体进行钻芯取样,测试固化体抗压强度、抗冲击性、抗冻融性、抗浸出性等性能指标;对固化体进行剖切,观察固化体是否均匀、密实,有无裂缝等。
表1模拟料液配制表
序号 | 试剂名称 | 实际纯度 | 加入量(g/L) |
1 | NaNO3 | 99.0% | 200.74 |
2 | NaSO4 | 99.0% | 7.20 |
3 | NaCl | 99.0% | 2.19 |
4 | Na2CO310H20 | 99.0% | 11.74 |
5 | CaCO3 | 99.0% | 40.00 |
2.1试验方案设计
本次验证试验对推荐配方的料灰比,逐一在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展试验,按照工艺流程进行生产,产生的水泥固化体在暂存库养护28天后,进行钻芯取样,制作成标准试块,开展性能测试,每个料灰比生产2桶水泥固化体,4个料灰比共计生产8桶400L水泥固化体。
测量流动度、初凝时间、终凝时间等,通过在水泥固化搅拌器下料口直接取样进行测试。
2.2 水泥灰浆制备
配置模拟料液2立方米,准备普通P.O 42.5水泥5t,400L钢桶8个。工程规模试验在已建成的400L桶外搅拌水泥固化生产线进行。根据料灰比分别计算出所需料液量和水泥量,经过计量后,输送至混合搅拌器,按照真实工艺条件,搅拌完成后将水泥灰浆卸至400L钢桶内,两次搅拌完成1桶固化体的生产,每个料灰比生产2桶。
表2 模拟料液配方添加量
序号 | 料灰比 | 单次模拟料液添加量(L) | 单次水泥添加量(Kg) | 备注 |
1 | 0.50 | 108 | 245 | |
2 | 0.55 | 112 | 231 | |
3 | 0.60 | 116 | 219 | |
4 | 0.65 | 120 | 209 |
注:固化桶填充率为92.5%
3水泥灰浆及固化体性能测试
3.1水泥灰浆流动度测定
在第一次400L容器注入灰浆的同时,对灰浆进行取样,测定灰浆流动度。
表3 水泥灰浆流动性测定
序号 | 料灰比 | 平均值(mm) | 备注 |
1 | 0.50 | 236.3 | |
2 | 0.55 | 246.0 | |
3 | 0.60 | >300 | |
4 | 0.65 | >300 |
结果分析:
(1)四种不同料灰比的试验结果显示,随着料灰比的增加,灰浆的流动度增加;
(2)四种不同料灰比制备的水泥灰浆,流动度满足要求。
3.2 灰浆凝结时间测定
在第一次搅拌完成并注入400L钢桶的同时,对灰浆进行取样,测定初、终凝时间
表4 灰浆凝结时间测定
序号 | 料灰比 | 初凝时间(h) | 终凝时间(h) | 备注 |
1 | 0.50 | 7.02 | 9.17 | |
2 | 0.55 | 7.3 | 9.47 | |
3 | 0.60 | 10.52 | 12.42 | |
4 | 0.65 | 10.77 | 12.50 |
结果分析:
(1)从测试结果可以看出,每个配方的灰浆初、终凝时间均达到了预期的技术指标,满足工艺要求。
3.3 灰浆泌水观察
将固化桶送至固化桶暂存库进行密封养护,每隔一段时间观察一次固化体表面泌水消失情况,记录泌水完全消失时间。
表5 泌水消失时间
序号 | 料灰比 | 消失时间(h) | 备注 |
1 | 0.50 | 13 | |
2 | 0.55 | 14.5 | |
3 | 0.60 | 17 | |
4 | 0.65 | 19 |
结果分析
(1)四种不同料灰比水泥灰浆泌水消失时间满足工艺运行要求。
3.4 游离液体观测
经过试验观测,四种不同料灰比固化体在养护7天后,固化体表面和底部未见游离液体,均符合要求。
3.5 固化体均匀性观测
在按照既定方案水泥固化体在暂存款养护28天后,对固化体进行剖切后,对固化体切面进行观察,固化体均无龟裂纹,固化体密实均匀,无较明显气孔,且两次搅拌下料接缝处无明显痕迹,固化体整体成形好,满足工艺运行要求。
3.6固化体试块抗压强度测量
水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,测试抗压强度。
表6 固化体钻取样抗压强度试验
序号 | 料灰比 | 抗压强度平均值(MPa) | 备注 |
1 | 0.50 | 17.2 | |
2 | 0.55 | 13.2 | |
3 | 0.60 | 10.2 | |
4 | 0.65 | —— | 低于7Mpa不符合要求 |
结果分析:
(1)对养护28天后的400L固化体进行剖切后,料灰比0.65固化体取样试块抗压强度不达标。
3.7抗冲击性能测定情况
水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,测试抗压强度。
表7 固化体试块抗冲击试验测定表
序号 | 料灰比 | 抗冲击性能 | 备注 |
1 | 0.50 | 满足要求 | |
2 | 0.55 | 满足要求 | |
3 | 0.60 | 满足要求 | |
4 | 0.65 | 不满足要求 | 不满足要求 |
结果分析:
(1)除料灰比为0.65的固化体抗冲击性能未满足要求,其余均满足要求。
3.8 抗冻融性能测定
水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行抗冻融试验。
表8 固化体试块抗冻融试验数据
序号 | 料灰比 | 抗压强度平均值(MPa) | 损失率 | 备注 |
1 | 0.50 | 15.8 | -8.1 | |
2 | 0.55 | 10.8 | -18.2 | |
3 | 0.60 | 8.2 | -19.6 | |
4 | 0.65 | 6.9 | —— | 不满足要求 |
(1)料灰比为0.65的固化体抗压强度不满足标准要求。
3.9 抗浸泡性能测定
水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行抗浸泡试验。
表9 固化体样品抗浸泡性能试验数据
序号 | 料灰比 | 抗压强度平均值(MPa) | 损失率 | 备注 |
1 | 0.50 | 14.4 | -16.5 | |
2 | 0.55 | 10.6 | -19.7 | |
3 | 0.60 | 9.8 | -4.2 | |
4 | 0.65 | 8.4 | —— | 不满足要求 |
结果分析:
(1)料灰比为0.65的固化体取样测量抗压强度不符合标准要求,其余配方抗浸泡性能均满足要求。
3.10 抗浸出性(Na+)测定
水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行Na+的浸出率试验。
表10 模拟料液Na+的浸出率数据
序号 | 料灰比 | 位置 | Na+(mg/L) | |||||||
3d | 5d | 7d | 24d | 28d | 35d | 42d | ||||
1 | 0.65 | 上 | A | 708 | 158 | 115 | 156 | 178 | 51.1 | 47.3 |
2 | B | 744 | 194 | 151 | 202 | 211 | 49.3 | 47.2 | ||
3 | 中 | A | 720 | 170 | 137 | 165 | 178 | 44.3 | 42.1 | |
4 | B | 762 | 212 | 169 | 239 | 206 | 51.7 | 44.6 | ||
5 | 下 | A | 726 | 176 | 133 | 172 | 196 | 50.4 | 47.6 | |
6 | B | 744 | 194 | 151 | 183 | 185 | 46.6 | 47.6 | ||
7 | 0.6 | 上 | A | 704 | 154 | 111 | 150 | 158 | 46.8 | 47.6 |
8 | B | 692 | 142 | 99 | 135 | 177 | 47.6 | 47.7 | ||
9 | 中 | A | 720 | 170 | 127 | 158 | 183 | 49.4 | 46.1 | |
10 | B | 733 | 183 | 140 | 176 | 199 | 52.2 | 47.6 | ||
11 | 下 | A | 708 | 158 | 115 | 156 | 177 | 48.6 | 42.4 | |
12 | B | 733 | 183 | 140 | 180 | 187 | 54.9 | 41.2 | ||
13 | 0.55 | 上 | A | 752 | 202 | 159 | 193 | 148 | 47.6 | 40 |
14 | B | 681 | 131 | 88 | 126 | 193 | 46.6 | 37.7 | ||
15 | 中 | A | 733 | 183 | 140 | 173 | 172 | 49.3 | 41.3 | |
16 | B | 730 | 180 | 137 | 172 | 172 | 46.9 | 36.5 | ||
17 | 下 | A | 740 | 154 | 111 | 144 | 159 | 47.6 | 41.4 | |
18 | B | 694 | 144 | 101 | 136 | 154 | 46.9 | 38.6 | ||
19 | 0.5 | 上 | A | 685 | 135 | 92 | 126 | 141 | 42.2 | 36.8 |
20 | B | 712 | 162 | 119 | 145 | 155 | 45.4 | 35.5 | ||
21 | 中 | A | 708 | 158 | 115 | 146 | 157 | 48.3 | 38.7 | |
22 | B | 712 | 162 | 119 | 148 | 150 | 46.9 | 38.2 | ||
23 | 下 | A | 689 | 139 | 96 | 125 | 127 | 39.9 | 33.4 | |
24 | B | 694 | 144 | 101 | 131 | 134 | 42.5 | 34 |
结果分析:
(1)模拟料液固化体Na+浓度的变化趋势基本相同,在前7天会急速下降,到第28天时,会有较小的增加,到42天又会减小。浸出相同天数,随着料灰比的增加Na+浓度有轻微增大,料灰比的增加会增加离子浸出。料灰比相同的固化体在固化体内不同部位Na+的浓度基本相同。
4.结论
(1)基于验证结果及分析推荐配方如下:为满足400L桶外搅拌水泥固化生产线的工艺要求,同时满足固化体性能指标,水泥固化配方料灰比为0.50至0.60。
(2)考虑到400L桶外搅拌水泥固化线工艺中,需在每次搅拌下料完毕后对灰浆卸料口进行冲洗,以及每完成2次搅拌需对搅拌器进行冲洗,其冲洗水量存在一定波动。同时为满足在同样填充率的情况下,实现单桶处理废物量的最大化,推荐料灰比为0.55。
参考文献
[1]《低、中水平放射性废物固化体性能要求-水泥固化体》,GB 14569.1-2011
[2]李洪辉,杨卫兵,冯文东等,模拟浓缩水泥固化体配方研制及性能检测[J].水泥,2015,5(11)