某400L桶外搅拌水泥固化生产线配方工程验证试验

(整期优先)网络出版时间:2023-07-26
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某400L桶外搅拌水泥固化生产线配方工程验证试验

程智

中核四川环保工程有限责任公司

摘要:水泥固化工艺具有工艺设备简单,投资规模小、运行成本低的特点,被广泛用于中、低水平放射性废液的处理。国内某核工业单位建设了一条400L桶外搅拌水泥固化生产线,用于处理低水平放射性废液。在该生产线投热料前,已针对处理对象,开展了实验室规模的冷试验、热试验,筛选出水泥固化配方。为了保障投入热料后产生的水泥固化体性能满足处置的要求,需要开展工程规模的验证试验。

关键词:水泥固化 配方 工程规模 验证试验

1 引言

放射性废液固化的基材很多,传统的固化工艺有沥青固化、玻璃固化、水泥固化等。而水泥固化具有工艺设备简单,投资规模和运行成本低等,固化体性能较好的特点,被广泛用于中、低水平废液的处理中。国内某条400L桶外搅拌水泥固化生产线在投热料前,需要结合废液的特点,有针对性的开展配方研究,确定其固化体性能满足《低、中水平放射性废物固化体性能要求——水泥固化体》(GB14569.1-2011)要求。在开展本课题前期,针对拟处理废液的组分,开展了实验室规模的冷试验、热试验,筛选出按照0.50、0.55、0.60、0.65的料灰比,采用P.O 42.5水泥进行固化,其样品机械性能、主要放射性核素浸出率满足固化体性能指标。

本文通过模拟料液在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展工程规模的验证试验,推荐出满足正式运行所需的配方。

2试验内容及方法

本课题主要在原有成果基础上,通过配置模拟料液(模拟料液配方见表1),在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展水泥生产运行试验,取样测试水泥灰浆的流动度、初终凝时间等性能参数;观测水泥灰浆泌水情况;固化体养护7天后观测固化体游离液体情况;养护28天后对固化体进行钻芯取样,测试固化体抗压强度、抗冲击性、抗冻融性、抗浸出性等性能指标;对固化体进行剖切,观察固化体是否均匀、密实,有无裂缝等。

表1模拟料液配制表

序号

试剂名称

实际纯度

加入量(g/L)

1

NaNO3

99.0%

200.74

2

NaSO4

99.0%

7.20

3

NaCl

99.0%

2.19

4

Na2CO310H20

99.0%

11.74

5

CaCO3

99.0%

40.00

2.1试验方案设计

本次验证试验对推荐配方的料灰比,逐一在400L桶外搅拌水泥固化生产线上开展试验,按照工艺流程进行生产,产生的水泥固化体在暂存库养护28天后,进行钻芯取样,制作成标准试块,开展性能测试,每个料灰比生产2桶水泥固化体,4个料灰比共计生产8桶400L水泥固化体。

测量流动度、初凝时间、终凝时间等,通过在水泥固化搅拌器下料口直接取样进行测试。

2.2 水泥灰浆制备

配置模拟料液2立方米,准备普通P.O 42.5水泥5t,400L钢桶8个。工程规模试验在已建成的400L桶外搅拌水泥固化生产线进行。根据料灰比分别计算出所需料液量和水泥量,经过计量后,输送至混合搅拌器,按照真实工艺条件,搅拌完成后将水泥灰浆卸至400L钢桶内,两次搅拌完成1桶固化体的生产,每个料灰比生产2桶。

表2 模拟料液配方添加量

序号

料灰比

单次模拟料液添加量(L)

单次水泥添加量(Kg)

备注

1

0.50

108

245

2

0.55

112

231

3

0.60

116

219

4

0.65

120

209

注:固化桶填充率为92.5%

3水泥灰浆及固化体性能测试

3.1水泥灰浆流动度测定

在第一次400L容器注入灰浆的同时,对灰浆进行取样,测定灰浆流动度。

表3 水泥灰浆流动性测定

序号

料灰比

平均值(mm)

备注

1

0.50

236.3

2

0.55

246.0

3

0.60

>300

4

0.65

>300

结果分析:

(1)四种不同料灰比的试验结果显示,随着料灰比的增加,灰浆的流动度增加;

(2)四种不同料灰比制备的水泥灰浆,流动度满足要求。

3.2 灰浆凝结时间测定

在第一次搅拌完成并注入400L钢桶的同时,对灰浆进行取样,测定初、终凝时间

表4 灰浆凝结时间测定

序号

料灰比

初凝时间(h)

终凝时间(h)

备注

1

0.50

7.02

9.17

2

0.55

7.3

9.47

3

0.60

10.52

12.42

4

0.65

10.77

12.50

结果分析:

(1)从测试结果可以看出,每个配方的灰浆初、终凝时间均达到了预期的技术指标,满足工艺要求。

3.3 灰浆泌水观察

将固化桶送至固化桶暂存库进行密封养护,每隔一段时间观察一次固化体表面泌水消失情况,记录泌水完全消失时间。

表5 泌水消失时间

序号

料灰比

消失时间(h)

备注

1

0.50

13

2

0.55

14.5

3

0.60

17

4

0.65

19

结果分析

(1)四种不同料灰比水泥灰浆泌水消失时间满足工艺运行要求。

3.4 游离液体观测

经过试验观测,四种不同料灰比固化体在养护7天后,固化体表面和底部未见游离液体,均符合要求。

3.5 固化体均匀性观测

在按照既定方案水泥固化体在暂存款养护28天后,对固化体进行剖切后,对固化体切面进行观察,固化体均无龟裂纹,固化体密实均匀,无较明显气孔,且两次搅拌下料接缝处无明显痕迹,固化体整体成形好,满足工艺运行要求。

3.6固化体试块抗压强度测量

水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,测试抗压强度。

表6 固化体钻取样抗压强度试验

序号

料灰比

抗压强度平均值(MPa)

备注

1

0.50

17.2

2

0.55

13.2

3

0.60

10.2

4

0.65

——

低于7Mpa不符合要求

结果分析:

(1)对养护28天后的400L固化体进行剖切后,料灰比0.65固化体取样试块抗压强度不达标。

3.7抗冲击性能测定情况

水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,测试抗压强度。

表7 固化体试块抗冲击试验测定表

序号

料灰比

抗冲击性能

备注

1

0.50

满足要求

2

0.55

满足要求

3

0.60

满足要求

4

0.65

不满足要求

不满足要求

结果分析:

(1)除料灰比为0.65的固化体抗冲击性能未满足要求,其余均满足要求。

3.8 抗冻融性能测定

水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行抗冻融试验。

表8 固化体试块抗冻融试验数据

序号

料灰比

抗压强度平均值(MPa)

损失率

备注

1

0.50

15.8

-8.1

2

0.55

10.8

-18.2

3

0.60

8.2

-19.6

4

0.65

6.9

——

不满足要求

(1)料灰比为0.65的固化体抗压强度不满足标准要求。

3.9 抗浸泡性能测定

水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行抗浸泡试验。

表9 固化体样品抗浸泡性能试验数据

序号

料灰比

抗压强度平均值(MPa)

损失率

备注

1

0.50

14.4

-16.5

2

0.55

10.6

-19.7

3

0.60

9.8

-4.2

4

0.65

8.4

——

不满足要求

结果分析:

(1)料灰比为0.65的固化体取样测量抗压强度不符合标准要求,其余配方抗浸泡性能均满足要求。

3.10 抗浸出性(Na+)测定

水泥固化体经28天养护,进行钻芯取样,进行Na+的浸出率试验。

表10 模拟料液Na+的浸出率数据

序号

料灰比

位置

Na+(mg/L)

3d

5d

7d

24d

28d

35d

42d

1

0.65

A

708

158

115

156

178

51.1

47.3

2

B

744

194

151

202

211

49.3

47.2

3

A

720

170

137

165

178

44.3

42.1

4

B

762

212

169

239

206

51.7

44.6

5

A

726

176

133

172

196

50.4

47.6

6

B

744

194

151

183

185

46.6

47.6

7

0.6

A

704

154

111

150

158

46.8

47.6

8

B

692

142

99

135

177

47.6

47.7

9

A

720

170

127

158

183

49.4

46.1

10

B

733

183

140

176

199

52.2

47.6

11

A

708

158

115

156

177

48.6

42.4

12

B

733

183

140

180

187

54.9

41.2

13

0.55

A

752

202

159

193

148

47.6

40

14

B

681

131

88

126

193

46.6

37.7

15

A

733

183

140

173

172

49.3

41.3

16

B

730

180

137

172

172

46.9

36.5

17

A

740

154

111

144

159

47.6

41.4

18

B

694

144

101

136

154

46.9

38.6

19

0.5

A

685

135

92

126

141

42.2

36.8

20

B

712

162

119

145

155

45.4

35.5

21

A

708

158

115

146

157

48.3

38.7

22

B

712

162

119

148

150

46.9

38.2

23

A

689

139

96

125

127

39.9

33.4

24

B

694

144

101

131

134

42.5

34

结果分析:

(1)模拟料液固化体Na+浓度的变化趋势基本相同,在前7天会急速下降,到第28天时,会有较小的增加,到42天又会减小。浸出相同天数,随着料灰比的增加Na+浓度有轻微增大,料灰比的增加会增加离子浸出。料灰比相同的固化体在固化体内不同部位Na+的浓度基本相同。

4.结论

(1)基于验证结果及分析推荐配方如下:为满足400L桶外搅拌水泥固化生产线的工艺要求,同时满足固化体性能指标,水泥固化配方料灰比为0.50至0.60。

(2)考虑到400L桶外搅拌水泥固化线工艺中,需在每次搅拌下料完毕后对灰浆卸料口进行冲洗,以及每完成2次搅拌需对搅拌器进行冲洗,其冲洗水量存在一定波动。同时为满足在同样填充率的情况下,实现单桶处理废物量的最大化,推荐料灰比为0.55。

参考文献

[1]低、中水平放射性废物固化体性能要求-水泥固化体》,GB 14569.1-2011

[2]李洪辉,杨卫兵,冯文东等,模拟浓缩水泥固化体配方研制及性能检测[J].水泥,2015,5(11)