入炉煤采样装置采样头故障原因分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2023-08-01
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入炉煤采样装置采样头故障原因分析与处理

毕志俊

(华电江苏能源有限公司句容发电分公司)

摘要:202210月,句容发电分公司入炉煤采样装置在运行中,突然初级采样头刮板落到C10A皮带机的皮带正上方,导致正在运输的大量原煤受到阻碍掉落到皮带下,把整个C1OA皮带机尾部埋在煤堆里,并且由于原煤将C1OA皮带机尾部的皮带卡死,皮带无法转动,皮带打滑保护没有动作,C1OA皮带机的电动机仍然在旋转,最终导致皮带拉断的事故发生。本文通过对初级采样头掉落故障原因分析,找出引起初级采样头掉落故障的根本原因,解决了初级采样头掉落故障,保障了上煤系统正常运行。

关键词:采样装置    采样头    PLC

1 前言

句容发电分公司一期输卸煤系统担负着本厂2×1000MW超超临界机组用煤的卸送任务。公司内建有两个直径为120米的圆形煤场,圆形煤场内安装有堆取料机,由堆取料机的取料刮板机构将煤场内的煤刮入活化给料机,活化给料机将煤均匀地落到C07/C08皮带机上,然后再经过C09A/C09B皮带机、滚轴筛、碎煤机到达C10A/C10B皮带机,最后通过C11A/C11B/C11C皮带机进入#1/#2锅炉的煤仓。

2022年10月,C10A皮带机在运行中,突然入炉煤采样装置初级采样头刮板落到C10A皮带机的皮带正上方,挡住了煤流,使得大量原煤从皮带上滑落下来,很快就将C10A皮带机尾部淹没,并且将皮带卡死,无法转动。C10A皮带机的打滑保护没有动作,运行也没有及时发现,而C10A皮带机的电动机仍然在旋转,最终导致了皮带拉断的事故,造成直接经济损失三十余万元。

发生事故后,运行人员紧急停用C10A皮带机,赶到现场查看,发现C10A皮带机的初级采样头刮板像门板一样垂直挡在皮带中间,皮带机尾部从地面到钢架上都堆满了煤和从栈桥上滑落下来的皮带。

在清理完C10A皮带机尾部上的煤和皮带后,燃料电控检修人员将入炉煤采样装置控制方式放在手动模式,在就地操作初级采样头运行按钮,可以把采样头放到正常位置,连续操作多次,也都能使初级采样头回到正常位置。由于故障现象无法重复出现,给查找事故原因带来了困难。

2 初级采样头工作原理和故障原因分析

2.1 初级采样头工作原理

当一个采样周期开始时,初级采样头电机驱动采样头快速旋转,贴近皮带对料流进行全断面刮扫取样,并把样品卸到溜槽内。当初级采样头扫过皮带后,接近开关动作,电机电磁制动器工作并施以制动,初级采样头停在下一周期出发位置(通常设在十点钟位置左右)。初级采样头在旋转过程中不接触皮带,回到起始位置后不接触料流。

初级采样头旋转一周只有1秒钟左右时间,接触料流时间约0.2-0.3秒,所以不会影响主皮带的运行。

由于每次初级采样头工作只有1秒钟左右,因此对故障判断带来了难度。

2.2初级采样头故障原因分析

(图1)

初级采样头的电气原理图(图1)分析,当入厂煤采样装置PLC发出采样指令,接触器1KM动作,初级采样头电机得电旋转,同时,制动器线圈也得电,制动器打开。初级采样头旋转一周后,检测到接近开关信号,入厂煤采样装置PLC发出停止指令,接触器1KM释放,初级采样头电机停止转动,制动器失电抱闸,防止采样头因惯性偏离初始位置。

在C10A皮带机运行时,并且入炉煤采样装置在采样间隙时,初级采样头电机是不得电的,采样头位置是依靠制动器弹簧压紧在某个固定位置的,如果制动器松动,就会导致初级采样头因重力作用坠落到皮带上。

拆掉初级采样头电机后罩壳,检查制动器固定螺丝、空气间隙等都正常,用手转动电机转子,也是纹丝未动,说明制动器没有问题,不是制动器造成的采样头坠落事故,可能是机械部分故障造成的。

2.3初级采样头机械部分现场检查情况

(图2)

初级采样头的结构图(图2)分析,初级采样头包括机架、护罩、采样头总成、蛇形联轴器及驱动装置等组成。当入炉煤采样装置PLC发出采样指令,采样头驱动电机转动,经过减速箱降速,再通过蛇形联轴器带动采样切割器转动,当其中的任一环节出现问题,都会导致采样头坠落。

为了能彻底检查出问题,燃料机务检修人员分别检查了减速箱齿轮、蛇形联轴器、采样切割器连接键等部件,都没有发现问题。说明初级采样头在停止采样时,不会出现采样头坠落的故障,问题可能出在采样过程中。

2.4初级采样头PLC控制逻辑

入炉煤

(图3)

初级采样头PLC控制逻辑图(图3)分析,入炉煤采样装置在自动状态下,当采样间隔时间到后,T116闭合,初级采样头运行,在旋转一周后,采样头限位开关信号M1.6由常闭状态变成常开状态,初级采样头停止运行,制动器失电抱闸。

在采样过程中,采样头的位置是由采样头限位开关信号决定的,当采样头限位开关信号出现偏差或不稳定,都会造成初级采样头停在任意位置而造成事故。

到现场检查采样头限位接近开关和扇形铁片,接近开关动作良好,扇形铁片也固定牢固,没有发现问题。为了排除接近开关老化造成的信号不稳定,更换了接近开关。

C10A皮带机抢修结束后,入炉煤采样装置也投入运行,在运行一段时间后,发现初级采样头位置还是不稳定,有时从10点钟方向变到8点钟方向,有时又变到11点钟方向,为了防止出现上次发生的事故,只能暂时停用,继续排查故障原因。

在检测接近开关动作电压时,发现接近开关断开时,电压只有18V左右,正常应该24V左右,说明电缆绝缘不好。如果入炉煤采样装置在采样时,接近开关电缆绝缘突然降低,就会发一个假的低电平信号,导致采样头电机转过头而停在任意位置。

于是,将接近开关至入炉煤采样装置就地控制箱的电缆更换掉,检测接近开关断开时电压为23V,投入运行,不再发生采样头坠落故障。

3结论及建议

经过此次故障排查,说明排查故障时,不能光看到故障表面情况,更要深入细致地研究故障背后的真正原因,才能有方向有目标地解决问题。

由于输煤系统运行环境恶劣,每星期一次的冲水清洗桥架,会加速电缆的老化,绝缘降低。因此,当发生难以判断的故障时,应优先排查电缆绝缘,防止类似故障导致的事故。

建议增加入炉煤采样装置初级采样头故障联跳皮带机保护,可以有效避免此类事故发生,能确保输煤系统设备长期安全稳定运行。

参考文献

1.入炉煤采制样系统运行维护手册赛摩电气股份有限公司

2.入炉煤采样电气图 赛摩电气股份有限公司

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