海南省乐东县某镇级净水厂基于常规净水工艺设计应用

(整期优先)网络出版时间:2023-08-10
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海南省乐东县某镇级净水厂基于常规净水工艺设计应用

郭伟

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摘要:海南省乐东县某净水厂续建工程一期规模为1.2×104m3/d,二期规模为2.0×104m3/d,工程从水库取原水,但原水浊度较高,净水工艺采用穿孔絮凝+斜管沉淀+重力无阀过滤+次氯酸钠消毒;絮凝采用穿孔絮凝池,沉淀采用斜管沉淀池,滤池采用重力无阀滤池。本文以该实例基于常规净水工艺,从工艺流程、构筑物、药剂基础上介绍工艺特点,以期于在此基础上总结工艺特点,用工程实例推广该工艺。

关键词:净水厂;重力无阀滤池;给水处理;穿孔絮凝池;

1、工程概况

本项目建设规模近期1.2万m3/d,远期2.0万m3/d,解决总计3.5万人的供水安全问题;亚热带气候,年平均气温26°;

2、工艺流程

3、工艺设计

3.1取水泵房

取水泵房位置位于现有水库大坝东侧,大坝下游,废弃水轮机发电站挡墙后约12米处,采用圆形岸边干式固定取水泵房(吸水井与水泵间合建),取水泵房直径为10m,泵房上层室内地坪标高为132.3m,泵房底水泵间标高为121m,泵房所在现状地面高程约为122.8~124.3m,泵房室内地坪以下高度H=11.3m。取水口标高为123.438mm,河床标高为121.275m,取水口距离河床2.163m,设有两根DN350引水管,取水头部采用蘑菇头取水头部。

经计算,设计单台水泵流量为305m3/h,出口净扬程为42m。通过与水泵特性曲线对比,选用水泵参数为Q=125~435m3/h、H=53.1~37.5m、P=55kw。

事故工况时复核:

本次事故工况按70%设计流量,拟采用单根DN300的输水管进行复核,单根DN300输水管道设计输水流量Q1=106.96L/s,管道长度L=0.15km,流速V=1.51m/s,千米损i=14.1,水头损失为2.53m;经复核总水损为H近42.5m,本次选用扬程46.0m满足要求。

取水泵采用卧式中开离心泵,设备安装按近期12000m3/d的布置,设计三台卧式中开离心水泵(2用1备),预留远期泵位。

单台水泵设计流量计算:

近期取水量:Q=12000*1.1=13200m3/d=13200/24=550m3/h

水泵运行台数:n=2台,备用1台。

2台水泵并联运行取水量减少系数:K=0.9。

单台水泵设计流量为:Q近=Q/K/N=550/0.9/2=305m3/h,设计取值305m3/h;

水泵扬程计算:

水厂絮凝池水位H1=158.9m,水厂地面标高154.8m。

吸水井最低运行水位:H2=124.900m

输水管线为2根已建DN300的管道。

本工程水泵按近期安装,远期更换水泵。

3.2静态混合器

本工程采用GH-400型静态管式混合器1台,管径DN400,管内流速为0.78m/s,材质为玻璃钢。

3.3穿孔旋流絮凝斜管沉淀池

絮凝、沉淀合建为一体池,设计穿孔旋流絮凝斜管沉淀池一座,分为两组,两组并列布置,单组设计处理水量为3000m3/d,设计单组穿孔旋流絮凝池分6格布置,单格平面尺寸为1.5×1.5m,6格总面积为48.60m2,池高5.4m,其中超高0.30m,泥斗高0.80m,池内有效水深4.3m,总絮凝时间21.21min。

单组斜管沉淀池平面内空尺寸长为4.7m,宽为4.9m,有效沉淀面积为19.96m2,清水区上升流速为2.0mm/s,沉淀池表面负荷6.89m3/(h·m2),设计清水区上层集水槽采用不锈钢3条,长为4.7m,宽为0.20m。选用斜管孔径为35mm,壁厚为4mm,斜长为1m,安装倾角为60°。沉淀池设计超高0.25m,清水区高度1.28m,斜管垂直高度0.87m,斜管底至泥斗面高度2.0m,泥斗高度0.80m,池高H=0.25+1.28+0.87+2.0+0.80=5.2m。

3.4重力无阀滤池

本工程设计重力无阀滤池一座,平面内空尺寸为9.65×4.7m×4.8m,一座分为两格运行,单格设计处理水量为3000m3/d,自用水量按5%考虑。单格平面尺寸为4.7m×4.7m。采用石英砂均质滤料,粒径为0.5-1.2mm,d10=0.55mm,不均匀系数为K80<2.0,滤池正常滤速为6.11m/h,反冲洗强度为13L/(m2·s),反冲洗时间5min。滤池设计分两层功能,下面为全封闭滤池,上层为清水箱,单格平面内空尺寸为长4.7m,宽4.7m,有效水深1.9m,水箱总容量为83.94m3,加上另一格5min中内进水量10.83m3,反冲洗强度采用14L/(m2·s),反冲洗历时5min,反冲洗水量为91.434m3<94.775m3,保证反冲洗水量。重力无阀滤池池顶加盖,保证水质卫生。

3.5清水池

清水池两座,单座清水池的有效容积1000m3,停留时间,清水池为钢筋混凝土矩形池,单座清水池平面内空尺寸:22.8m×11.4m,两格并列布置中间池壁厚为0.25m,整座清水池平面内空尺寸:22.8m×23.05m,高度H=4.0m,有效水深3.8m。

3.6送水泵房

已建送水泵房一座,送水泵房按12000m3/d供水规模设计,送水泵房设计为半地下式,自灌式启动设备,平面尺寸为20m×6.0m,设置吸水井,其尺寸为18m×2m。

根据近期水力计算结果,项目区低压区与高压区加压扬程一致,其中低压区供水规模为3553m3/d,高压区供水规模为6360m3/d,总共9913m3/d,设计4台双吸离心泵,3用1备(并联系数为0.85),单台泵设计参数:Q=280m3/h,H=44m,N=55KW。泵房内设计安装L×型电动单梁悬挂桥式起重机1台,配套电动葫芦,起重量为2.0吨,起吊高度为18m。远期用水发展后,低压区保留现状三台水泵,把备用泵及泵房预留的2个泵位调整为高压区供水泵。

3.7加药间

A预处理氧化剂

本设计采用次氯酸钠做为预处理除锰,次氯酸钠由加药间生成提供。次氯酸钠除锰可与清水消毒剂配套使用,根据类似水厂经验,投加量暂定为1mg/L。

B絮凝剂

絮凝剂选用碱式氯化铝,投加量暂定10mg/l,设置溶液池和溶解池各一个,设计调配浓度为6%,每日调配次数一次,求得池子容积约1.1m3,取池子尺寸A×B×H=1m×1m×1.4m,底层泥渣层0.1m,超高0.2m,溶解池常为溶液池容积的0.2-0.3,设计取值为0.3,计算出溶解池容积为0.33 m3,取池子尺寸A×B×H=1m×1m×0.8m,底层泥渣层0.1m,超高0.2m,

现场固体溶解制备,制备8%浓度PAC溶液,8%溶液浓度的PAC浓度含氧化铝含量为29%;密度1.21g/cm3,设计耐腐蚀液下泵1台,Q=3.5m3/h H=22m N=1.1KW,用于将溶解池液体提升至溶液池。加矾采用计量泵投加,设计选用三台隔膜计量泵,Q=50L/h H=35m N=0.25Kw,两用一备,各负责一条生产线。矾剂按一个月库存堆放设计,需4400kg。

C.消毒剂

消毒剂采用成品次氯酸钠溶液消毒,采用计量泵投加,设计选用3台隔膜计量泵,Q=5L/h H=40m N=0.25Kw,两用一备,一台负责前加氯,一台负责后加氯,前后加氯量暂均按1.0mg/L计,

按有效氯浓度8%成品液投加,总计有效氯投加量按2mg/L投加,分子量74.5,有效氯含量0.95,则投加有效氯浓度8%成品液浓度质量为12000×2/1000/8%=300kg/d,换算体积约为0.27m3/d,采用计量泵为一用一备,单台流量为11.25L/h。

具体加加氯可根据实际运行情况进行调整。前加氯投加在管式混合器之前的前加氯井,后加氯投加至清水池前的后加氯井中作杀菌消毒处理,接触时间不小于30分钟。

3.8回收水池

本次设计对滤池反冲洗水回收利用。反冲洗水收集到回收水池后,用泵提升至絮凝池第一格,进行重复利用。新建一座回收水池,按远期2.0万m3/d规模所产生的滤池反冲洗水进行设计。

水厂沉淀池的排泥水悬浮物杂质含固率一般为0.1%~1%,高出滤池冲洗水的含固率20-30倍,滤池冲洗瞬间水量较大,若合并处理,沉淀池排泥水被滤池冲洗水极大的稀释,不仅调节池大,更会影响后续污泥浓缩效果,且浓缩设施水量大,增加了建设费用,使总投资增加。若将两池的排泥水分别处理,将使污泥浓缩池泥水量小,污泥脱水量及加药量随之减小,节省常年运行电费、药费。因此,本工程水厂内沉淀池的排泥水与滤池反冲洗水分开处理。

回收水池分两格,为钢筋混凝土方形敞开式水池。回收水池长12m,宽8.23m,池高4.9m,有效水深2.0m。水池分两格,单格水池的进水管管径DN600mm。水池池底设计i=0.02排水坡,池一端设置集水坑,经潜水泵提升至絮凝池。潜水泵参数:Q=30m3/h、H=22m、N=7.5kw,回收管管径DN150。

3.9排泥池

排泥池收集絮凝沉淀池的排泥水,沉淀后其上清液排放至厂区外排水渠内,对沉淀后的污泥进行浓缩和脱水。

新建两座排泥池,为钢筋混凝土方形敞开式水池,排泥水量按远期排泥水量进行计算,排泥池长8.5m,宽4 m,池高4m,有效水深3.0m。水池池底设计i=0.02排水坡,池一端设置集水坑。经排泥池沉淀后,上清液排至厂区外排水渠。污泥经泵提升至浓缩池,潜污泵参数Q=6m3/h、H=12m、N=1.5kW。

3.10污泥浓缩池

设计圆形污泥浓缩池2座,直径6.2m,有效水深4.46m,池高4.80m,单座容积为144.8m3。采用潜水泵将排泥池中的泥水提升至污泥浓缩池,经浓缩后送往调理池。

3.11脱水机房

根据原水水质检测数据,脱水车间原水浊度按2.6NTU进行设计,经计算水厂污泥绝干量为0.93t/d。进压滤机含水率按97.5%计,湿污泥量37.33m3/d,脱水后污泥含水率要求达到60%。

脱水机按每天运行4个周期,每个周期运行时间为4h,每天工作时间为16h,每个周期处理的污泥绝干量为0.24t/d,设计选用高压隔膜压滤机进行脱水,污泥经压滤机脱水后外运至垃圾填埋场。脱水车间平面尺寸为L×B×H=15.3m×7.6m×7.0m。

4、运行效果及结语

该工程于2022年8月实现净水生产区主体水处理工程先试运行通水化验合格,并于2023年3月正式验收交付,至目前为各项出水指标均稳定达标,运行正常,出水浊度指数低于0.6NTU,运行状况良好稳定。项目建设完工后解决乐东县xx镇3.5万人镇区及农村居民的生活饮水安全问题,对该地区民生保障、对社会、经济的基础建设做了有力支撑,具有重要意义。

参考文献

[1]室外给水设计标准:GB 50013-2018[S].中华人民共和国住房和城乡建设部,2018.

[2]生活饮用水卫生标准:GB 5794-2022[S].国家市场监督管理总局,2022.

[3]城市给水工程规划规范:GB 50282-2016[S].中华人民共和国住房和城乡建设部,2022.

[4]城市给水工程项目规范:GB 55026-2022[S].中华人民共和国住房和城乡建设部,2022.