探究加氢裂化技术生产喷气燃料工艺

(整期优先)网络出版时间:2023-08-11
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探究加氢裂化技术生产喷气燃料工艺

李林锋 ,王廷轲

中国石油四川石化有限责任公司  四川 彭州 611930

摘要:本文考虑到当前喷气燃料需求扩大的现状,以加氢裂化技术着手,对现有工艺进行了优化处理。通过对高压、中压条件下的加氢裂化生产工艺展开分析,能够获取到更加标准的工艺流程,进而有效提升喷气燃料生产合格率以及产量。本次实验研究显示,通过结合实际情况,加强工艺条件、二次加工油掺炼比例进行灵活调整,能够有效提升工艺质量。

关键词:加氢裂化技术喷气燃料工艺加氢裂化装置

引言:喷气燃料能够为喷气发动机提供动力。该类燃料对使用环境具有一定得要求,并且产品标准明确了密度、冰点等指标。加氢裂化装置在喷气燃料生产中较为常见。考虑到近年来喷气燃料增长速度提升的现状,工作人员应以加氢裂化技术着手,切实加强技术优化,进而有效提升喷气燃料产品质量。

1.研究背景

加氢裂化技术在持续性的发展中形成了多种工程化技术。其中,重石油脑、喷气燃料要求技术应满足量产、灵活性等需求,并且行业在加氢裂化产品质量方面的要求也随之提升。其中,重石油脑对芳潜要求更高,喷气燃料对烟点要求更高,柴油对十六烷值要求更高,这也使行业应切实落实加氢裂化技术操作压力调控处理,进而生产出能够降低氢气消耗的副产品。在生产喷气燃料环节,基于加氢裂化技术,能够在获取混合产物的同时,借助分馏处理,添加原料,通过合理控制温度,并采取蒸馏处理,最终在塔顶获取到石油脑。同时,通过对侧线进行抽出处理,能够确保喷气燃料产出质量,还能够在塔底除得到生产尾油,可有效保障生产效益,进而提升资源利用效果[1]。在实际生产过程中,设置弹性装置,并适当提升热负荷,加强生产调整工作,能够有效降低生产问题出现,确保喷气燃料质量。因此,加氢裂化技术在喷气燃料生产工作中具有重要作用。考虑到喷气燃料对于产量的现实需求,要求工作人员应对现有工艺进行调整,加强工艺优化,进而有效提升喷气燃料产量。下文具体以喷漆燃料为例,对加氢裂化技术生产工艺展开分析。

2.实验装置

本次试验通过Aspen plusV9进行模拟,选取试验装置为中型加氢裂化装置,配备反应器2个,催化剂填装量可达到3L。其中,反应系统可给予盐浴、等温处理。装置具有完整的反应系统、报警系统。该装置获取数据准确,数据与生产装置结果具有一致性。

本次试验以3号喷气燃料作为标准,对催化反应在改善产品质量方面的作用加以观察。该标准要求低温流动性的冰点应在-47℃以下,燃烧性能烟点应低于25mm,萘系烃体积分数高于3%。如果烟点指标、萘系烃含量符合标准,则视为优质喷气燃料。单纯烟点指标合格视为合格喷气燃料。

3.实验内容

3.1高压条件下工艺分析

选取原材料为脱沥青油(20℃密度0.958g/cm³,馏程范围365~550℃,残炭3.80%,硫含量1.52%,氮含量2428μg/g),结合实际实验需求,对掺炼比例原料进行配置。在逐渐增加脱沥青油比例后,原料密度逐渐增加,硫、氮含量也随之提升。本次实验选取FF加氢裂化技术,并使用相应的催化剂。实验条件包括反应总压(14.6Mpa)、氢油体积比(850/1150)、温度(350℃以上)。在整个实验过程中,如果喷气燃料中的脱沥青油占比10%、20%,要求冰点应在-60℃以下。实验结果显示,该部分喷气燃料评估为合格。如果脱沥青油占比30%,则喷气燃料性质下降显著,评估结果为不合格。

选取原材料为焦化蜡油(20℃密度0.903g/cm³,馏程范围233~530℃,残炭0.17%,硫含量0.72%,氮含量2790μg/g)。合理配置两者掺炼比例,研究发现,在焦化蜡油比例提升的情况下,原料密度下降明显,并且氮、硫含量呈现上升趋势。梳理工艺流程。本次实验采取FF加氢裂化技术,配合使用相应的催化剂。实验条件要求反应总压(15.9Mpa)、温度(380℃以上)。喷气燃料中焦化蜡油掺炼占比10%~40%,要求冰点应在-60℃以下,并且烟点分别为28mm(10%)、27mm(20%)、26mm(30%)、25mm(40%)。这说明,掺炼焦化蜡油,合理控制实验条件,可得到稳定的产品,并且产品整体变化幅度较小,可评估为优质燃料。而如果焦化蜡油掺炼比例在40%以上,喷气燃料评估结果为不合格。

选取原材料为催化柴油(20℃密度0.944g/cm³,馏程范围135~370℃,芳烃78.4%,硫含量0.82%,氮含量920μg/g),并对掺炼比例进行科学配置。能够观察到在催化柴油比例提升的情况下,原材料密度重量显著提升,硫、氮含量呈现下降状态。加氢裂化技术同上。实验条件包括反应总压(15.8Mpa)、氢油体积比(800/1100),温度(320℃以上)。研究结果显示,在对尾油收率进行合理控制的基础上,通过提升催化柴油比例,有利于提升煤油收率,但是会导致整个产品质量下降。因此,在实际加工过程中,应以产品平衡程度作为依据,做好催化柴油掺炼工作,一旦催化柴油比例在20%,则喷气燃料显示不合格

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3.2中压条件下工艺分析

   选取催化柴油(掺炼10%)性质包括20℃密度0.897g/cm³,馏程范围190~279℃,硫含量0.25%,氮含量203μg/g),配合FF加氢改质工艺。实验条件包括体积空速(1.8/1.8h-1)、温度(270℃)。对煤油性质进行观察。研究结果显示,在压力变化的情况下,煤油冰点、收率变化幅度较低。其中,在压力升高的情况下,冰点呈现升高趋势。在本次实验压力条件下,煤油符合优质产品标准。

4.实验结果

本次实验中,以烟点高于25mm作为基础条件,在燃烧性指标方面,脱沥青油掺炼不支持生产工作,要求掺炼比例需要达到30%,烟点在20mm以下。而焦化蜡油比例可提升到40%。催化柴油要求比例应在20%以下。改质催化柴油要求比例应达到10%,可直接进行生产。

5.实验讨论

    提高喷气燃料产量需要工作人员积极探索加工方式,通过合理控制加工油掺炼比例,并做好数据调整,能够确保喷气燃料质量。同时,不同条件下的加氢裂化技术成品效果同样存在区别,工作人员应加强工艺分析,做好技术优化,进而有效保障喷气燃料产量。

结论:当前行业对喷气燃料需求量较高,要求行业应提高对喷气燃料生产工艺的重视度,积极加强工艺优化,进而有效提高喷气燃料产量,满足行业实际需求。在本次实验研究中,通过设置不同压力等级条件,对加氢裂化技术加工工艺展开分析,能够发现,优化工艺调节,灵活调节加工油掺炼比例,做好技术控制,可有效提升工艺质量,进而生产出符合行业标准喷气燃料。

参考文献:

[1]王仲义,陈平平,曹正凯等.加氢裂化技术生产喷气燃料工艺研究[J].当代石油石化,2023,31(02):27-32.

[2]张光黎,韩旭辉,郝新宇等.SRH液相加氢技术生产喷气燃料工艺优化与工业应用[J].炼油技术与工程,2020,50(07):5-9.