重整四合一炉异常分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2023-08-17
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 重整四合一炉异常分析及处理

任枭雄[1],王雅琪1 ,刘永智2

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司  河南省洛阳市  471012

摘要:重整四合一炉为重整反应提供必须热量。四合一炉运行过程出现氧含量及炉膛温度波动情况,分析后发现主要因现场风门开度、燃料气情况及火嘴燃烧情况等不同引起。

关键词:重整装置;四合一炉;氧含量;炉膛温度;

重整装置因强吸热反应特点,反应过程需要消耗大量热量。加热炉作为连续重整装置主要供热设备,决定重整反应深度,影响装置平稳运行。某120Mt/a连续重整装置,采用洛阳院超低压连续重整自由技术,反应器两两重叠,反应部分设四合一炉为重整反应提供必须热量。四炉炉膛相隔,对流室相通。正常运行过程炉膛氧含量不会轻易波动。当瓦斯或风道压力产生变化时,四合一炉炉内氧含量则会有不同程度的波动。

一、问题说明

某120Mt/a连续重整装置正常运行,四合一炉炉膛氧含量控制2%左右,在提温运行过程中发生氧含量隔一段时间上下波动的情况。观察运行趋势发现氧含量间隔一段时间,便会下降至约1.5%,然后上探至约2.8%,各炉均有此情况发生。并造成炉膛温度变化,部分热偶温度高报,极大的影响了加热炉热效率及工艺体系平稳性。为更深入的了解四合一炉的日常操作方法,就必须深入了解其构造及基本参数。

表1 四合一炉构造参数

名称

出口温度/℃

类型

热负荷/MW

重整进料加热炉

523

U型立式炉

11.89

重整第一中间加热炉

523

U型立式炉

24.76

重整第二中间加热炉

523

U型立式炉

12.63

重整第三中间加热炉

523

U型立式炉

9.44

四合一炉燃烧器采用低Nox燃烧,侧墙布置,炉内火焰呈水平状。一般来讲具有:一定的火焰直径。火焰刚直有劲;火焰由一定的长度,但距离不能触及炉管。但是在正常生产过程,常常会出现配风量不足的情况,导致火焰不够刚直有劲,而是发飘无力,常常导致炉管热偶温度高报。

二、情况分析及处理

在排除仪表本身问题,并讨论研究后发现具体原因如下:

1、风门开度不一,造成热风互窜

通过对DCS画面比对发现,四合一炉各炉风道开度不同,风压各不相同,一炉双风道风压约为20pa,二炉四风道风压各为50/20/-10/-20pa,三炉双风道风压约50pa,而四炉双风道风压约100pa。风道压力因点火情况不同一般会有所差别,但若差距过大则易造成炉膛紊乱,热风乱窜,造成氧含量波动。

该四合一炉风道控制方式为各炉氧含量单控各炉第一风门,其余风门开度通过设置风门偏置量与第一风门对应。因此在氧含量波动过程中,操作人员通过手动调整二炉第一风门开度来提高炉膛氧含量,一段时间过后发现各炉炉膛氧含量逐步平稳,这也验证了炉膛热风互窜的猜想。

针对此原因,将各加热炉风道热空气压力均憋至+50pa左右,通过现场比对各火嘴燃烧情况对现场火嘴一一采取放火或压火,保证火焰刚直有力,炉膛温度均匀,火嘴燃烧合理。

2、燃料气压力波动,导致配风量变化

重整四合一炉燃料气前设燃料气罐,其压力略低于供应燃料气压力,当全厂燃料气用量波动,尤其是燃料气压力低时,燃料气罐压力将随之而低。四合一炉氧含量波动时,同样监测到燃料气罐压力有下降趋势,大体与四合一炉氧含量波动对应。当燃料气压力降低时,氧含量逐渐上升,鼓风机自动控制变频开度降低风压,此时温度有下降趋势,而炉出口温度自动控制炉前燃料气调节阀开度增大,造成了氧含量减小,此过程中造成氧含量异常波动。

针对此原因,联系国控厂家对氧含量与燃料气PID参数进行整定,使其错开耦合时间,在燃料气波动过程尽量保持氧含量趋于平稳。加强燃料气压力监控,加快调度响应时间,燃料气压力开始波动第一时间联系调度人员,通过补入天然气或加大消耗以平衡管网压力。

3、火嘴分布不均,燃烧不合理

现场排查过程发现,四合一炉在长期运行中,除各风门开度不一外,各火嘴燃烧情况也不尽相同。二炉炉膛共设32个火嘴,正U型炉管侧烧炉室两边均为16个火嘴,运行过程并没有两边对称燃烧。柔性热偶分布在接近正U型炉管管顶两边,临近热偶侧火嘴有燃烧不均情况,在风压变化时,火焰发飘,容易发生“舔热偶”情况,造成炉膛局部高温,观察其余炉室,均有不同程度的现象。

因此,对四合一炉整体火嘴进行了重新布火,将底部火嘴全部点燃,对称点燃各炉室火嘴,对于“舔热偶”的火嘴进行熄灭或压火燃烧。并尽量压低底部火嘴风门,略开大顶部火嘴风门,保证炉膛负压均匀。

经过上述对四合一炉调整,炉膛温度及氧含量均趋于平稳,达到预想结果。

三、四合一炉调整思路

四合一炉调整要结合火焰燃烧情况,正常燃烧火焰为:燃烧完全,炉膛明亮,火焰刚直有力,烧燃料气时,火焰呈蓝白色。烟囱出烟为无色或淡蓝色。以多火嘴,短火苗,齐火焰控制,严防火焰直扑炉管导致局部过热。当燃烧不正常时,往往会出现火焰发飘,根部软而无力,呈黄色或红色,炉膛发暗等现象。为避免这些情况发生,操作人员需在平时加强对炉子异常现象的判断,及时解决。下面以四合一炉调整为例,探讨保持加热炉平稳的调整思路。

1、燃料气波动加热炉调整

当燃料气管网压力不足时,调度通常会指令补入液化气,此时,重整燃料气进料过滤器压差通常会增加,因此,当燃料气管网压力不足补入液化气时要注意现场脱液。

出现燃料气组分或轻或重情况时,四合一炉氧含量控制不及时往往会造成氧含量波动,导致炉膛燃烧波动。当燃料气组分较轻时,热值不够,各加热炉出口温度通常会下降,且加热炉氧含量通常会升高,若四合一炉都出现氧含量升高的情况,通常可以判定为燃料气组分较轻,此时操作人员应加强监控,若加热炉持续波动,则应改手动操作,降氧含量,或提燃料气压力。并及时至现场查看加热炉燃烧情况,配合调整。

2、燃烧器火焰调节

通常四合一炉侧烧火盆中的火,尖端都会向上燃烧,这是正常的。主要关注整体火焰有没有发飘,根部是否有力。若火焰形状发散,发飘,通常是因为配风不足。这时现场操作人员应现场开大该燃烧器风道蝶阀。

若火焰颜色发生变化,则要考虑瓦斯是否带液或者带水,带水的情况下,火焰一般发红,且带水量过多可明显看出喷嘴处有雾化气,火焰回短。若瓦斯带油,火焰一般会发黄,且炉膛各点温度会上升,有轻微黑烟产生。

火焰不同类型总结如下:

(1)火焰长:燃料气大风门小。处理:关小燃料气开大风门。

(2)火焰短:燃料气小风门大。处理:开大燃料气关小风门。

(3)火焰发红:燃料气带液雾化差。处理:加大脱液调整雾化。

(4)火焰发白:燃料气风门小雾化大。处理:开燃料气和风门。

(5)火焰发飘:风门开度小。处理:适当开大风门。

四、结论

四合一炉炉膛氧含量和温度波动,排除仪表原因外,可根据现场风门开度、燃料气情况及火嘴燃烧情况等综合考虑。生产中需要多关注各炉运行参数,保证四合一炉平稳运行。

参考文献

[1] 徐承恩.催化重整工艺与过程[M]. 北京.中国石化出版社, 2014, 1018—1031.