空分增压机振动故障原因分析及修复研究

(整期优先)网络出版时间:2023-08-21
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空分增压机振动故障原因分析及修复研究

刘利鹏

内蒙古金新化工有限公司   内蒙古 呼伦贝尔 021599

摘要:空分增压机组作为一种常用的化工装置,是空分生产过程中的关键装备,它的安全可靠对着空分生产过程的正常进行有着至关重要的影响。造成空分增压机组震动的因素很多,这就要求维修人员根据不同的状况,做出不同的判断,同时也要进行全方位的检查,以确定震动的根源然后再进行有针对性的维修。实践表明,通过对空分增压机组的振动进行详细的分析,并采用相应的检修工艺,使其振动问题得到了很好的改善,空分增压机组的运转平稳,不会对其所有的工作功能以及总体的工作特性造成任何的影响,使其能够正常地进行生产。

关键词:空分增压机振动故障原因修复

1空分增压机系统概述

金新化工氮肥装置的36000空分增压装置,是一个四级压缩的空分增压机,它的整个流程系统包括了机组本体,有增压仪表,气体管道,电气装备系统,空气冷却系统,循环水系统,而与装置振动有关的最重要的构造是机组本体和各种管道。在空分增压系统中,从分子筛吸附器中排出的气体,先通过第一级压缩,然后通过水冷却器进行降温,再通过第二级压缩,然后通过水冷器降温,再通过第三级和第四级压缩,然后再通过水冷却器进行降温,少量气体减压后送到气化炉使用,大部分压缩后空气经过高压换热器送入精馏下塔作为节流空气。在空分增压装置的每一种加压方式中,均设有循环方式,操作者可根据空分加压的需要,根据具体的加压要求,来决定空分增压装置的加压方式,同时也可根据调节阀,自动调整循环数量和加压方式。

2空分增压机振动故障原因分析

2.1空分增压装置的故障分析

在安装好空分增压装置后,必须根据设定的规格,对空分增压装置的使用特性进行试验,保证所有的试验工作都达到了技术标准,试验的成果证明了空分增压装置的试验是成功的。首先采用无负荷试验的方法对机组的牵引特性进行了试验,试验结果显示机组无振动;然后,慢慢地将排放阀门打开,逐步地减小第三、四级的废气流量,这时,空分增压室内的循环空气流量逐步增大,而空分增压的第三、四级废气压力逐步增大;试验结果显示,在三级废气压力达到增加时,空分增压机组轴系的振动值会发生突变。

2.2对空分增压器壳体的分析

空分增压装置的初期运行时,其振动大小取决于空分增压装置本身及装置的结构,而空分增压装置的转动轴线的偏心率决定了其振幅大小。造成空分增压机振动的主要因素有,第一,空分增压机的转轴系统与相关的汽轮机之间的配合不够好,造成旋转轴不对称;第二,由于空分增压机组的结构,如管路、阀门等,不能正常工作,或者不能很好地配合,造成空分增压机转轴的不对称。

 2.3空分增压装置的构型

空分增压机壳体和水冷却器采用混凝土地基进行加固,加固比较稳固。根据以上的分析,空分增压过程中,可引起单元主体振动与偏移的单元构型为:进气管内的导管,出气管内的导管,排气管内的导管,并采用横向三通连接。因为两个管道采用的是水平连接,三回二、二回一气流很可能会对进气管道产生冲击,但因为机组躯体与水冷器固定较良好,所以空气本身所引起的机组躯体的振动和位移幅度较小。即使水冷却机有很大的自重,也不能停止管道所引起的震动与移动;这时,随着出气阀逐步关闭,三回二、二回一气流会持续增大,其对进气管道造成的冲击也会持续增大,导致的管道振动和位移幅度越大,达到临界值后,就会导致机组躯体产生振动和位移,振动现象随即突然出现,机组躯体突然远离中心位置;这就说明了为何在开始运行时,机组轴系的振幅会发生突变。

3空分增压机振动故障修复措施

3.1修复时采取减振措施

通过对空分增压机振动故障的分析,找出故障原因。首先采取减振方法进行修复。空气防喘振气流对进气管的撞击,从而引起了空分增压机壳体的震动与移动。因此,最直观的办法就是从根本上消除防喘振气流对进气管的影响。首先,以自上而下的形式设置三回二、二回一管,并将三回二、二回一气流对进气管的冲击调节成自上而下,使得所造成的冲击力可以被管架或水泥构件所承受,从而减小对空分增压机主体的冲击。其次,将三回二、二回一管沿顺时针方向排列,并将管道弯头插入到进气管内,从而将三回二、二回一气流对进气管的一部分冲击空气改为与进气管相同的方向,从而减小对空分增压机主体的影响。不过,究竟选用何种措施,要根据具体的情况来决定,若管道有充足的向上空间,则宜选用前者,可避免管中出现空隙;若不能达到以上的条件,那么就可以采用第二种方法,而且还必须对所有的施工工艺进行严格的控制,要特别小心地进行选择,特别是对于高压管道,与第一种减振方法相比,该方法也具有施工工作量更小的优点。

3.2优化操作工艺

设备的负载调节也会引起空分增压机轴线温度的变化,一般来说,可以采用减少整个设备的负载来达到减少压气机轴线温度的目的,但是效果是有限的,在此以后,空分增压机轴线温度还会持续上升,只有持续减少负载才能保持轴线温度的平稳;对增压机单台设备的负载进行调节,同样可以对轴温的变化进行干扰,在某些情况下,增加负载还可以将轴温降低,比如:加大抗振阀开度、开大入口导叶、增加增压机单台设备的负载。在运行中,实践证明,这样做比整个空分增压机装置的降负载要好得多,可以让轴温变得更稳定,更持久。通过最佳地调整,使轴承的温度达到了最佳的恒定状态。

3.3对空分增压机轴温的问题进行处置

还可以采用在分子筛充满压力时暂时停止分子筛程序,降低增压器进口温度,降低增压器负荷,调整单元抗气振曲线,采用单点降温等其它技术措施,也能延迟高速轴温度上升。如果所有的动作都不能确保空分增压机的轴温度稳定,那么当轴温度超过报警数值时,就应该停车维修,避免因设备内部部件的破坏而扩大故障范围,从而对整个设备的正常运转造成很大的影响。在对空分增压机轴温度上升的问题进行处置的时候,要对油过滤器是否堵塞、过油是否畅通等进行充分的思考,并且在油系统开始运行的时候,尽量对单元出现问题的部分进行喷油现象的观测,以免在停止供油之后,不能进行观测;其次,由于空分增压机轴承测温装置的故障,也会造成轴承的温度不稳定,但是这个问题在工作中可以根据条件和其它参数来判断。空分增压机的管路中心位置也是决定工作状态的一个重要原因,管路中心位置不好,管路内的压力就会很大,导致对应级的轴温和轴振值都会上升,所以,在进行设备维护时,一定要注意管路的中心位置,确保管路中心位置正确。

在进行生产过程中,空分增压机装置必须为其他装置供给充足的氮、氧,只要保证空分增压装置的平稳运转,以上各项工作就可顺利进行。空分增压机组中,最容易发生的问题就是振动,如果振动太大,就会导致机组的工作不稳定,所以,维修工作必须要进行,在必要的时候,还必须暂停整个机组,对机组进行维修,这样会对生产带来很大的影响,也会对公司的经济效益和社会效益产生很大的负面作用。

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