C1/C2分离装置芳烃干气进料缓冲罐凝液回收优化

(整期优先)网络出版时间:2023-09-11
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C1/C2分离装置芳烃干气进料缓冲罐凝液回收优化

张永峰王大为

(浙江石油化工有限公司,浙江 舟山 316200)

摘要:炼油上游芳烃装置高负荷运行、生产波动以及催化剂性能末期等因素的影响,造成歧化、异构化装置干气不干的现象,导致下游干气回收装置原料中带液较多。既增加了污油产量,又对相关设备运行构成安全隐患,通过对这部分干气凝液回收流程进行优化,既消除设备运行潜在隐患又增加了经济效益。

关键词 :干气凝液回收;分离装置

1工艺描述

某石化1600kt/a 2#C1/C2分离装置于20219月建成投产,以重整PSA尾气、炼厂气PSA尾气、浆态床干气、重整干气、异丁烷反异构干气为饱和干气原料,芳烃歧化和二甲苯干气为混合干气原料,采用中国石化北京化工研究院开发的潜冷油吸收技术回收干气中的C2+组分,同时得到的富乙烷气可以作为乙烯裂解炉原料。

本装置主要由饱和干气吸收部分、混合干气分离部分、汽油吸收-稳定部分、膜分离及膨胀机部分和公用工程部分组成。

主要产品为富乙烷气、粗氢气、燃料气、抽出汽油和轻烃,富乙烷气送乙烯裂解装置;粗氢气送炼厂气PSA装置;燃料气送至燃料气管网;轻烃送一期C3/C4分离装置或二期乙烯原料罐;抽出汽油送直馏石油罐区或石脑油加氢装置。

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12#C1/C2分离装置原则流程图

2存在问题

本装置自20219月份开工以来,从上游芳烃装置来的歧化和二甲苯混合干气带液严重,表-120231月至3月混合干气分析数据平均值,可以看出重组分明显高于设计值,尤其是混合干气中苯含量设计值为0.84v%,实际值为1.5v%,远高于设计值,是经常造成压缩机入口分液罐V201底部液位上升的原因,当分液罐底部液位上升时,需要及时全开排液调节阀和调节阀副线阀门排至地下轻污油罐,在干气凝液处理过程中对轻污油罐带来安全及环保风险[1],同时气相夹带对后路压缩机运行也带来安全隐患。

原设计正常生产时,混合干气原料罐底无凝液排放,实际运行中装置每月外送轻轻污油量较大,20231月至20233月共产生轻轻污油23027吨,平均每小时10.66t/h,此部分凝液送罐区轻轻污油罐,再送到常减压装置进行回炼,从而增加装置加工成本。

-1 芳烃混合干气组成对比表

组成

设计值

实际值

单位:v%

0.84

1.5

甲烷

1.99

3.34

乙烷

61.35

43.51

丙烷

21.59

35.01

异丁烷

1.52

3.1

正丁烷

1.25

3.32

反-2-丁烯

0.02

<0.05

异戊烷

1.23

0.82

正戊烷

0.42

0.35

季戊烷

0.38

<0.05

1-戊烯

0.01

<0.05

氧气

0

0.08

氮气

0

0.34

氢气

9.4

8.63

总计

100

100.00

图2 混合干气中苯含量数据

3   优化内容及运行

3.1 凝液性质

202112月至20221月对混合干气压缩机入口分液罐底部凝液采样分析见表2,结果显示非芳烃含量17.62wt%,苯含量79.29 wt%,甲苯含量2.85 wt%,从分析可以看出,凝液中的芳烃含量高达82.38 wt%202356日分析凝液密度为808.8kg/m3

-2 混合干气凝液组成分析

V-0201凝液组成

单位

2021-12-12

2021-12-14

2022-01-02

非芳烃

wt%

18.19

16.82

17.87

碳十以上芳烃

0.0243

<0.0010

<0.0010

77.81

80.14

79.94

甲苯

3.60

2.93

2.01

乙苯

0.0032

0.0017

0.0035

对二甲苯

0.0094

0.0030

0.0127

间二甲苯

0.0171

0.0049

0.0254

邻二甲苯

0.0105

0.0050

0.0188

碳九芳烃

0.2340

0.0828

0.0840

碳十芳烃

0.1044

0.0116

0.0378

3.2凝液回收流程优化

从凝液化验分析可以看出,此股物料适合直接进入直馏石脑油罐或者直供石脑油加氢装置,装置根据实际情况在混合干气凝液罐底部排凝线双阀间引出管线,增设两台凝液泵、DN50管线250米及相应的调节阀门、流量计等,将凝液并入汽油循环吸收剂冷却器入口,最终与抽出汽油一起送中间罐区或石脑油加氢装置,回收流程优化后,该股物料不再排地下污油罐送轻轻污油罐,省去到常减压装置回炼工序,直接进石脑油加氢装置加工,缩短了污油加工流程。

3凝液去向优化工艺流程图

3.3凝液回收流程优化费用

该项目投资费用较低,不涉及主要流程改动,技改过程无需装置停车,新增设备主要有凝液泵、调节阀、流量计。

投资清单见下表:

项目类别

明细清单

投资费用

离心泵

离心泵2台套

10万元

仪表类

1、调节阀1台套
2、切断阀1台套
3、流量计1台套
4、就地类仪表

3万元

管道、管件

1、阀门32台
2、管件157个
3、管道250米

2万元

施工费用

安装费用

3万元

费用总计

18万元

3.4优化运行效果

2023429日优化流程开始投用,截止2023525日共投用

25天,429日至512日前混合干气分液罐底部至地下污油罐调节LV20101基本处于关闭状态,512日以后调节阀一直处于关闭状态,消除了V201罐液位高造成压缩机联锁停机风险。

技改流程投用后,凝液泵出口流量计累计值可以看到,凝液并入抽出汽油的量为5106吨,平均每小时8.51t/h目前抽出汽油送至罐区直馏石脑油罐,然后供石脑油加氢装置加工,从而减少产生轻轻污油5106吨。经核算回炼轻轻污油加工成本为35/吨,当抽出汽油直接进石脑油加氢装置加工时,节约回炼加工费用297.85/小时,装置每年运行时间按8400小时计算,节约回炼加工费用250.19万元/年。

从化验分析可以看出凝液并入抽出汽油后,抽出汽油中苯含量明细增加。优化前3个月抽出汽油中苯含量平均值21.35m%429日优化流程投用至523日抽出汽油中苯含量平均值为47.20m%,从实际运行看对未对2#石脑油加氢装置生产造成不良影响,精制石脑油硫氮含量均小于0.5ppm,苯含量从0.78%升高到1.44%,增加了精制石脑油的芳潜含量。

图4 优化前后抽出汽油中苯含量数据变化

图5 优化后精制石脑油中硫、氮及苯含量数据变化

混合干气分液罐底部凝液去向优化后,从排轻轻污油罐改进直馏石脑罐,每天可少产生轻轻污油约204吨,减少常减压回炼轻轻污油的压力,节约了生产加工成本;优化流程投用后混合干气分液罐液位平稳可控,不再出现高液位甚至满液位运行情况,消除了可能造成后路压缩机联锁停机的风险,确保了C1/C2分离装置长周期平稳运行。

参考文献

[1] 吕雅伦.干气脱硫装置中原料凝液的处理.石化技术与应用.2015.246-249.