螺杆压缩机电机烧毁案例技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-09-23
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螺杆压缩机电机烧毁案例技术分析

何景伦

身份证号码:440823199208211132

摘 要: 文章列举了制冷式螺杆压缩机电机烧毁的案例,并通过一系列的检查、测量、解剖分析,锁定电机烧毁原因并给出优化措施,为分析和解决实际问题提供一种新的思路和方案。

关键词:电机烧,失效分析,优化措施

    现收集到螺杆压缩机电机烧毁案例:有一台水冷螺杆机组在开机后1分钟左右出现主控柜断路器跳闸现象,恢复主控柜断路器合闸后,再次执行开机指令但压缩机无法正常启动,现场初步检查发现KM3交流接触器(三角型接触器)烧坏(发黑)。

一、机组异常检查

1.检查机组的电控线路,各器件接线正确无松动现象,未发现异常问题。

2.检查机组的动力线路,发现烧坏的KM3交流接触器一直处于粘连吸合状态,其中T2、T3烧毁且不导通;同步使用500V兆欧表检测发现压缩机L1、L2对地击穿(短路)。

3.查看实验台的数据记录(数据采样6秒一次):主电路电源电压正常,星形启动时电流基本正常,切换为三角形运行后电流出现不平衡现象(B相电流明显大于A、C两相)。

二、电气参数测量

1.用万用表测量电机三相电阻,U相(1-8)绕组阻值0.7Ω;V相(2-9)绕组阻值0.7Ω;W相(3-7)绕组阻值0.4Ω,阻值异常(该电机出厂检验报告记录三相阻值分别为116.28 mΩ、116.36mΩ、116.40 mΩ)。

2.用万用表测量三芯串联的PTC热敏电阻阻值为243.6Ω,阻值正常(要求<300Ω)。

三、压缩机拆检情况

1.电机定子绕组烧毁严重,压缩机内部的油被烧黑碳化,阴阳转子卡死(电机铜线卡在转子上),滑阀及滑阀腔正常;初步判断为电机在运行过程中烧毁。

2. 经初步拆解和仔细观察、检测发现电机定子绕组有2处严重烧毁:① U(1-8)、V(2-9)两相非引出线端外层槽槽口至端部绕组处相间短路使线圈严重烧毁;② U(1-8)相引出线端上下两层槽绕组在槽口出线处严重烧毁,并导致邻近定子硅钢片烧熔)。

    注:U(1-8)相两个烧毁处均靠近电机引接线8,V(2-9)相烧毁处靠近电机引接线9(详见压缩机简化线路图)。

    (1)非引出线端两相烧毁处如下图所示:

    (2)引出线端槽口出线烧毁处如下图所示:

四、其他信息汇总

1.查看该电机各项出厂检验均合格,无异常情况;

2.电机装配完成后累计做过15小时的各项试验(新机加复测);并进行了耐压和匝间绝缘检测,各项试验(检测)均无异常;

3.试验前对压缩机进行耐压及三相绕组阻值检测,检测结果:耐压检测合

格;三相绕组阻值记录如下:

1)KM1的L1/KM2的L2相(U相、1-8)阻值0.3Ω;

2)KM1的L2/KM2的L3相(V相、2-9)阻值0.3Ω;

3)KM1的L3/KM2的L1相(W相、3-7)阻值0.2Ω;

4)相线对地或零线阻值无穷大;

5)机组9点42分47秒启动,9点43分53秒跳闸;其中星形启动时间约为7s,转换为三角形后运行时间约为59s;根据试验台数据记录,星型启动时电流基本正常,切换为三角型运行后电流出现不平衡现象(B相电流明显大于A、C两相;A、B、C分别与U、V、W对应);烧坏的KM3接触器送至筛选检验结果如下:T2、T3两组触点严重烧毁粘连,T1触点完好;分析原因为U(1-8)、V(2-9)两相绕组短路时产生极大电流所致。

五、原因分析

综上所述,分析电机烧毁原因如下:

U(1-8)相引出线端在槽口出线烧毁处(靠近引接线8)的槽绝缘纸有薄弱点(或该处硅钢片槽内有锋利毛刺),电机存在对地击穿隐患;在经历15小时的新机测试之后,隐患进一步加重;最后在测试启动时的三角形切换过程中突增的电压和电流(电压增加倍,电流增加约3倍)导致隐患点绝缘完全失效,该相绕组对地击穿。 因击穿点靠近引接线8,对地电流几乎全部流经引接线8;由压缩机简化线路图可知引接线8与L2相连,从而导致L2相(B相)电流偏大;较大的对地电流迅速影响该段及与该段接触紧密的绕组(对地击穿点至引接线8段),大约59s后在该段中两相间接触最为紧密的绕组端部漆包线及相间绝缘烧毁、老化失效,从而导致U(1-8)、V(2-9)两相短路,产生巨大的短路电流,绕组被烧炸,对应的KM3接触器T2、T3烧毁粘连,试验台空开跳闸。

压缩机简化线路图

备注:图中,表示对地击穿点; 表示两相短路点;表示烧毁粘连的接触器。

注:由压缩机简化线路图可知就短路点而言,电机绝大部分绕组在引接线1和2(KM1)端,感抗大;同时短路瞬间电机转子依然高速旋转,转子产生的反向磁场对定子绕组中的电流有很大的抑制作用;绕组越多,抑制作用越强;这就相当于KM1主路方向有很大的阻抗,电流较小;而KM3辅路方向阻抗小,电流很大;这也是KM1完好,KM3烧毁的原因。

六、优化方案

从电机生产和机组保护方向有如下优化措施:

1.电机下线前应检查槽绝缘纸有无薄弱点,定子槽内有无锋利毛刺等。

2.电机定子绕组槽口的引出线必须保留直线部分,直线部分的距离由齿压板的端面开始向外延伸。不允许出现提前弯折,甚至槽内折弯,不允许出现弯折后绕组与齿压板干涉或距离减小的问题。

3.建议采用真空压力浸漆工艺(VPI),电机经VPI工艺处理后,其绝缘性能更好,同时能使电机温升降低、效率提高、机械强度增加、防潮能力增强等;并可有效解决运行过程的松动现象及绕组对地、短路等绝缘故障,延长电机的使用寿命。

4.建议机组增加空开(低压断路器)保护;由本次烧机故障可知,电机埋置的PTC热保护器及主电路上的热继电器(FR1)对电机对地击穿和相间短路没有起到任何保护作用(机组无任何故障记录)。

七、结束语

本技术分析报告从真实案例入手,通过机组检查、参数测量、拆检和数据分析,锁定电机烧毁原因为U相引出线端在槽口的槽绝缘纸有薄弱点(或该处硅钢片槽内有锋利毛刺),电机存在对地击穿隐患;测试过程中相间对地短路导致隐患点绝缘完全失效,最终电机绕组烧毁;并针对故障原因提出相关优化措施。

参考文献

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[2]李中增.螺杆制冷压缩机组及其故障分析处理[J].化学工程与装备,2019(4):3.

[3]侯建伟.浅析螺杆式制冷压缩机运行原理及其故障检修[J].2021(2019-18):143-144.