(中国水利水电第三工程局有限公司 陕西省西安市 710024)
[摘要]水工混凝土的施工质量轻则影响工程整体美观,重则影响工程结构安全和使用功能,直至造成质量事故。如何最大限度的消除水工混凝土的质量缺陷,保证工程结构安全尤为重要。本文结合老挝南屯1水电站项目出现的各种缺陷问题制定相应的处理方法,通过对消缺工艺流程、材料选择、过程实施、验收检查等重点环节进行严格控制,为后续类似工作开展积累经验并提供借鉴与参考。
[关键词]南屯1水电站 混凝土 缺陷处理
1 工程概况
南屯1水电站位于老挝波利坎赛省(Bolikhamxay)的坎丁河上,为一等大(1)型工程,电站装机容量为 650MW。拦河坝为碾压混凝土大坝,最大坝高177m,坝顶全长771.5m,泄水建筑物由坝体6孔溢流表孔和1孔泄流底孔组成。主要建筑物包括:碾压混凝土重力拦河坝、岸塔式取水口、引水隧洞、半埋式厂房、压力管道等结构。
主要合同工程量为:碾压混凝土370万m3,常态混凝土34.75万m3,钢筋 1.79万T,土石方开挖58万m3,帷幕灌浆35749m,排水孔44945m,金属结构6550T。
常见的混凝土缺陷有:蜂窝麻面、定位锥孔洞、外漏拉杆头、表面错台、气孔及裂缝等,同时也是咨询工程师重点关注及消缺内容。如何采用先进的质量管理手段,有效处理施工过程中产生的各种缺陷,进一步提高混凝土外观质量,降低消缺成本,最终实现优质、高效施工生产,确保合同顺利履约提出了迫切要求。
2缺陷处理流程
为进一步规范缺陷处理程序,有效指导消缺工作有序开展,根据合同验收规范及消缺处理实施细则,绘制流程图如下:
消缺处理流程图
3材料选择
采用西卡(中国)有限公司生产的Sika化学建筑产品,公司均提供全方位的解决方案及强有力的技术支持。所有消缺材料经过优选、论证,在正式投入使用前项目部联合业主、监理单位共同参与,对材料性能指标进行取样检测,检测结果均符合设计要求,具体如下:
(1)Sika Latex 为苯乙烯丁烯白色乳液,先与水按1:1或1:3形成混合液后,再根据水灰比加入适当水泥搅拌,最终形成界面粘接剂,涂刷在待修复的基底面上,进一步提高修复砂浆与结构物界面的粘接效果,主要用于干燥的水上建筑物或不浸泡在水里的结构体,性能指标检测详见表1:
表1 Sika Latex 7天龄期性能检测结果统计
设计指标 | 成型日期 | 检测日期 | 粘接强度(Ma) | 平均强度(Ma) |
抗拉强度 ≥6.6Ma | 2020.11.20 | 2020.12.18 | 6.8 | 7.0 |
7.2 | ||||
7.0 | ||||
检测结论 | 检测结果符合设计要求 |
(2)Sikadur-32Normal 为环氧树脂和特殊材料的组合,是一种耐潮湿的双组分粘合剂,A、B组分混合搅拌后,均匀涂刷在待修复的基底面上,进一步提高修复砂浆与结构物界面的粘接效果,主要用于潮湿的水下结构或过水面等特殊部位,使用配比为 A1.34kg+B0.66kg=2kg/套,性能指标检测详见表2:
表2 Sikadur-32Normal 7天龄期性能检测结果统计
设计指标 | 成型日期 | 检测日期 | 粘接强度(Ma) | 平均强度(Ma) |
抗拉强度 ≥32Ma | 2020.11.20 | 2020.11.28 | 34.3 | 33.4 |
33.2 | ||||
32.8 | ||||
检测结论 | 检测结果符合设计要求 |
(3)Sika Rep@S 高性能聚合物改性单组分修补砂浆,具有高强度的光滑修复效果,主要用于混凝土表面气孔、麻面等低于2cm厚的薄层修复,使用配比为 水:Sika Rep@S=4.7~5.3L:20kg(1袋),性能指标检测详见表3:
表3 Sika Rep@S 28天龄期性能检测结果统计
设计指标 | 成型日期 | 检测日期 | 单块强度(Ma) | 平均强度(Ma) |
抗压强度≥40Ma | 2020.11.24 | 2020.12.23 | 42.8 | 42.9 |
43.2 | ||||
42.6 | ||||
检测结论 | 检测结果符合设计要求 |
(4)Sika Monotop-412NFG是一种聚合物,含纤维、阻绣成分的水泥修补砂浆,具有良好的施工特点及表观效果,主要用于孔洞填补、凿削严重的蜂窝麻面及厚度超过2cm以上的修复层,使用配比为 水:Sika Monotop-412NFG=3~3.5L:25kg(1袋),性能指标检测详见表4:
表4 Sika Monotop-412NFG 28天龄期性能检测结果统计
设计指标 | 成型日期 | 检测日期 | 单块强度(Ma) | 平均强度(Ma) |
抗压强度≥50Ma | 2020.11.24 | 2020.12.23 | 51.4 | 50.9 |
50.8 | ||||
50.4 | ||||
检测结论 | 检测结果符合设计要求 |
(5)Sikadur-52是一种无溶剂的双组分环氧灌浆树脂,具有粘接强度高,抗压、抗剪力强的特点,适用于无水的干裂缝灌浆,使用配比为 A1.34kg+B0.66kg=2kg/套,性能指标检测详见表5:
表5 Sikadur-52 14天龄期性能检测结果统计
设计指标 | 成型日期 | 检测日期 | 单块强度(Ma) | 平均强度(Ma) |
抗拉强度≥35Ma | 2020.11.22 | 2020.12.07 | 35.6 | 35.6 |
35.8 | ||||
35.4 | ||||
抗剪力强度≥30Ma | 2020.11.22 | 2020.12.07 | 30.5 | 30.6 |
30.8 | ||||
30.6 | ||||
检测结论 | 检测结果符合设计要求 |
(6)Sika Injection-127H 活化疏水性聚氨酯灌浆材料,对于阻止水从混凝土裂缝或蜂窝中的空隙里渗漏效果较好,具有粘度低、渗透能力强、遇水膨胀固化时间短等优点,适用于渗水点灌浆,固化后呈黄色软泡,使用参考配比为 A20kg+B2kg=22kg/套,经试验确定随着B成分的配比增加,遇水膨胀固化时间缩短,具体详见表6:
表6 Sika Injection-127H 配比与固化时间统计
序号 | 配比A:B | 遇水膨胀固化时间(秒) | 测试日期 | 备注 |
1 | 10:1 | 43~47 | 2020.11.22 | 厂家配比 |
2 | 10:2.5 | 19~22 | ||
3 | 10:5 | 9~13 | ||
4 | 10:10 | 2~6 |
4缺陷处理方法
4.1处理原则
对于混凝土表面的缺陷修补,首选打磨平整的方法进行处理,宜多磨少补、宁磨不凿,尽量不损坏建筑物原有混凝土表面的完整性,保证结构物的外观质量。
面积大且深的缺陷区域,采用新混凝土置换修补,置换前先在已经凿除并清洗洁净的结合基面上涂刷一层粘接剂(Sika Latex/Sikadur-32TH)。
缺陷深度在2cm以下的缺陷宜采用Sika Rep@S进行修补;深度在在2~5cm的缺陷宜采用Sika 412进行修补;深度在5cm以上,且范围超过1.5×3m的缺陷宜采用细骨料混凝土进行换填。
4.2施工准备
质检人员根据缺陷类型采用自喷漆进行标记确认,根据不同的缺陷类型制定不同的消缺处理措施,并编制消缺验收申请报送监理;质检员会同监理、消缺负责人到消缺现场对消缺工作进行核实确认;由技术质量部组织消缺全员参与,开展消缺前技术质量交底,进一步明确质控要点,规范消缺行为,指导消缺具体实施;新材、新设备在正式使用前,必须提前按照使用说明书要求,开展效果测试。
4.3拉杆处理
以待处理的拉筋头为中心,沿混凝土表面切缝、凿槽(尺寸按5×5cm方形控制,凿槽深度≥2.5cm);使用切割机或电焊机贴着槽底面将外漏拉筋头彻底切除,高压水清洗结合面岩粉、杂物后,在基面上涂刷一层粘接剂,采用Sika412砂浆填补修复,涂刷养护剂养护1~2天后,采用砂纸打磨光滑。
4.4蜂窝麻面处理
较小的蜂窝:洗刷干净后采用Sika Rep@S砂浆抹平压实;较大的蜂窝:先用手持式切割机沿消缺标记线进行切缝(便于接口平顺,凿面彻底);使用电镐彻底凿除松散处薄弱体(特殊结构的钢筋混凝土结构,需凿至钢筋覆裹层以下至少5cm),并用高压水冲洗,确保结合基面洁净无岩粉、无积水;在基面上涂刷一层粘接剂,并用Sika 412砂浆或同标号的细石混凝土逐层修复,确保修复结构密实、表面平整光洁;待修复面初凝后,涂刷sika antisol s 养护剂进行养护。
4.5错台处理
对于错台部分,采用平顺过度处理,从符合设计要求的表面或缝面底一侧按1:5的坡度进行打磨,与成型混凝土平顺连接;提前先将突出的部分凿除,预留约5mm的厚度,再角磨机打磨平整;凿除凸出的混凝土的过程中,要控制好挖凿力度,避免形成深坑,反而需要修补。
4.6漏浆挂帘处理
对于混凝土两仓结合部位,由于模板与下层混凝土未紧贴密实或模板出现跑模位移,在对于混凝土表面挂浆部分,直接采用刮板或灰刀铲除,无法铲除的部分使用角磨机打磨至混凝土结构面。
4.7定位锥孔洞处理
采用高压水冲洗或毛刷掏除孔洞内的杂物;然后涂刷粘接剂并用sika412砂浆回填并抹光压实。
4.8气泡处理
对于直径<2mm的气泡及水纹在短期拆模结束后,采用Sika Rep@S砂浆填补修复,养护1~2天后,采用砂纸打磨光滑。
对于部分直径≥2mm的气泡,先用砂纸打磨,使气泡孔口完全打开,并用高压水冲洗,确保结合基面洁净无岩粉、无积水;在基面上涂刷一层粘接剂,采用Sika Rep@S砂浆填补修复,养护1~2天后,采用砂纸打磨光滑。
4.9裂缝及渗水处理
(1)对于表皮浅缝:若无特殊要求,可不考虑处理。
(2)对于贯穿深缝:开槽封缝后再进行化学灌浆处理,具体步骤如下:
1)清理检查,制定方案:采用高压水冲洗或铲除裂缝表面附着的钙质、灰浆等杂物;检查并确认裂缝渗水情况,进一步确定化灌材料(渗水裂缝采用Sika Injection-127H,干裂缝采用Sikadur-52进行化灌)。
2)钻孔:使用用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻孔直径与注浆嘴(止水针头)直径保持一致,钻孔角度宜≤45度,孔深≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝,但不允许打穿结构体;孔距按20~30cm进行控制。
3)埋嘴:在钻好的孔内安装灌浆嘴(又称为止水针头),并用专用六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
4)洗缝:用高压水清洗机以6Ma的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
5)凿槽:齐缝凿“V”型槽,槽深、槽宽均按3~5cm进行控制,并清洗干净。
6)封缝:采用快凝快硬性的低碱度硫酸盐水泥与河沙按质量比1:2.04拌和形成M35型水泥砂浆进行封口,砂浆流动性可根据施工需要调整水的用量来控制(根据需要掺与一定量的SAC-1型硫铝速凝早强剂,可获得更快的凝结硬化效果)。
7)灌浆:待封缝砂浆养护1天(固化强度≥设计强度的75%),使用高压注浆机向灌浆孔内灌注浆液,立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
8)完工清理:确认灌浆结束,采用角磨机将外漏针头割除;灌浆面打磨光滑平整。
5质量验收与评定
5.1验收检查
2021年9月20日,QC会同监理、试验代表对G1~G4坝体廊道内消缺质量开展联合验收检查,通过采用2m靠尺、钻孔取芯、锤敲击等方法对消缺区域表观平整度、内部密实度及化灌效果实施抽检,其中:靠尺累计检测42个点,合格42,检测结果为混凝土外观平整度均小于10mm,结构表面光洁平整、色泽一致,均符合施工质量要求;钻孔取芯累计15个点,检测结果:混凝土内部密实,无内部缝隙,表面干燥无渗水,均满足化灌处理质量要求。
5.2验收评价
坝体廊道内各类缺陷均按照消缺方案及技术交底处理完成,工序合理、材料使用正确,相关资料齐全完整,同意验收通过。
6结论/结束语
混凝土消缺处理是一项复杂而细致的工作,对于提高水工建筑物外观质量,增强抗渗性、抗冲耐磨及安全稳定性具有重要作用。为进一步降低消缺工作量,减少缺陷产生,首先,在混凝土浇筑过程中严格按照工艺要求组织施工,并加强施工各环节的质量管控;其次,在消缺前必须进行缺陷标记确认,针对不同类别的缺陷制定相应的处理措施;组织相关人员进行进行技术质量交底,明确工艺流程,材料使用及质控要点;最后,在消缺过程中必须安排技术人员进行跟班指导,督促落实方案实施执行,杜绝返工事件发生。
参考文献
[1]赵东辉,水工建筑物表面缺陷修补。2008,第000卷,第003期。
[2]任长远,斑玉刚,水工混凝土表面缺陷的成因及处理方法。2010,第04卷,第4期。
[3]李振华,水工混凝土缺陷修补处理初深。2014,第000卷,第006期。