关于乙烯精馏塔冻堵问题的研究与认识

(整期优先)网络出版时间:2023-10-18
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关于乙烯精馏塔冻堵问题的研究与认识

曹猛

中国石油化工股份有限公司天津分公司

摘要:在乙烯的生产制造中,乙烯精馏塔操作好坏会直接影响乙烯产品的质量和生产效率,对下游装置的稳定性会造成一定影响。本文结合某厂乙烯精馏塔压差上涨问题,分析如何发现乙烯精馏塔冻堵事故,以及总结处理冻堵问题的方法,帮助乙烯生产企业分析和总结精馏塔冻堵的管理经验,及时对乙烯精馏塔冻堵问题进行处理。

关键词:乙烯精馏塔;冻堵;发现;处理

引言:乙烯精馏塔可以将乙烯分离,是乙烯生产中不可或缺的设备,该设备的安全管理也是乙烯安全生产的关键。在实际生产中,由于温度比较低,可能会出现冻堵,从而导致精馏塔内部的温度上升,将会严重影响乙烯的生产质量,还不利于乙烯生产工作的安全。目前造成乙烯精馏塔冻堵的原因较多,必须充分了解精馏塔的构造和生产模式,针对冻堵原因开展分析控制工作,并采取有效的解决措施。

1 某厂乙烯精馏塔概况

某厂年产乙烯80万吨,是乙烯生产的关键企业。在生产中,出现冻堵后会影响乙烯精馏塔内部原料的流动,导致内部压力升高,并且会对乙烯的质量产生严重影响。

一旦乙烯精馏塔出现压力波动,灵敏板的温度会突然上升,塔釜的液面会同时下降,导致塔釜内液面不能保持稳定,使得不能保证乙烯塔的分离操作,对产品的质量造成影响,而且会影响生产导致乙烯的产量降低[1]。塔釜外送有比较的波动,导致乙烷裂炉的进料稳定性降低,如果不能及时调整,会产生很大的危险问题,最终会导致停工。为了保证生产状态,暂时采取了降低灵敏板温度2-3℃的措施来避免状况进一步恶化。根据对现场情况的分析核算,在出现冻堵情况后,循环乙烷开始减少,乙烯含量增加,最终导致泛液情况出现,虽然控制乙烷裂解炉温度降低3℃,但是压力上涨问题还在进一步恶化[2]

2针对乙烯精馏塔压差上涨的处置措施

通过对系统水冷器、干燥器等可能出现问题的位置进行排查,确定导致压差增大的原因。排查措施包括:缩短气相干燥器的再生周期,从36小时缩短到24小时,然后根据再生时间逐渐延长恒温时间,将恒温时间逐渐延长到5小时;通过排查分子筛加热器,查看其是否出现了漏液;然后对干燥器后的所有循环水换热器进行检查,查看其是否存在内漏问题;将第二干燥器的旁路手阀关闭,在旁路电动阀和手阀倒淋位置配制到裂解气压缩机的新管线;第二干燥器的再生周期从30天缩短为15天,并将恒温时间延长到4小时[3]

排查工作开展的同时,也对干燥器、碳二加氢反应器、高压丙烷塔塔顶露点的状况进行监控,每天都排放一次碳二嘉庆反应器的绿油,为了防止出现进一步恶化,该厂在处理时也开展压缩分离露点监控。另一方面,对乙烯塔压差上涨后注入乙醇,有效降低乙烯塔的进料负荷,从而维持乙烯负荷,确保乙烯塔处于正常工作状态。通过检查发现,由于有水被带入到乙烯精馏塔中,导致冻堵出现,并且由于冻堵造成压差上涨[4]

3冻堵原因分析

3.1 露点排查分析

为了找到导致冻堵问题出现的水源,缩短了干燥器的运行周期,从36小时缩短为24小时,发现在24小时运行周期情况下,物料出口在线水分析仪表并没有出现超标问题。通过对液相干燥器的露点进行排查,并将装置的运行周期调整到48小时,发现在运行周期内离线做高压脱丙烷塔露点都在-65℃左右,物料出口的在线谁分析仪表没有发生超标情况。以西蒸馏塔的物料分布比较宽,组而且组分非常重,并不能直接进行离线露点的测试工作。通过对液相干燥器床层压差进行测量时,发现存在200kPa的压差,再生气量从4t/h下调到2t/h初步分析内部可能出现了粉化结块的情况。检查裂解气第二干燥器和碳二加氢反应床出口时,确定测量温度都在合理区间内。通过对乙烯精馏塔出现冻堵的原因进行调查,发现有痕量水分从裂解气的干燥器流入,可以利用丙醇作为解冻剂将造成冻堵的水分去除。

3.2 分段压差测定

为了确定具体的冻堵点,进行了乙烯塔内分段压差测定,结合测量结果,1-100块板的压差正常,提馏段的塔盘压降升高,所以冻堵的位置在提馏段塔盘。

4处理措施

通过上述的排查工作,确定冻堵是由于裂解气干燥器出口痕量水带入乙烯塔导致冻堵出现,使得压差出现上涨,为此需要注入丙醇去水,并且更换裂解气液相干燥器的分子筛,使精馏塔能恢复过去的运行效果。

4.1 乙烯精馏塔注丙醇

在注入丙醇之前,需要做好相关准备工作。首先要确定系统丙醇其他注入点状态为盲,丙醇注入管线在注入丙醇之前需要接入氮气,通过三次涨压置换将氧含量控制在1000ppm以下,并将露点降低到-55℃以下。丙醇罐中的丙醇水含量需要控制在5%以内,丙醇的纯度应超过95%,之后将一台裂解炉的温度降低到830℃以下,对原料调节阀调整到手动状态,控制乙烯出采量低于60t/h,入口再沸器切换到篮式过滤器。

丙醇注入过程中,需要严格控制注入量。诸如根据循环乙烷流量表控制在15t/h,冲程调节到1%,注入量控制为每小时10kg。循环乙烷丙醇浓度设置为660ppm,按照全部转化为一氧化碳计算。经过调整,八号炉一氧化碳浓度上升143ppm,裂解炉投料300t/h,一氧化碳浓度增加33ppm。加料过程中逐渐将冲程调整到10%,注入丙醇量提升到100kg/h。之后碳二加氢入口的一氧化碳最高上涨75ppm。开启入口物料线上丙醇注入点倒入丙醇,同时启动丙醇泵排气,倒淋见液后关闭倒淋,启动注入点手阀,像系统中注入丙醇,确定丙醇被注入后,分离岗位汇报班长进行调度,联系罐区打开乙烯塔底部和再沸器底部CBD进行丙醇排放,如果一氧化碳迅速超过200ppm,应立即提升碳二加氢入口温度2-3℃,并及时回调入口温度,避免反应器飞温。如果系统稳定,在注入丙醇时可以采用间断式注入方法,经过15分钟注入后,停止丙醇泵,两小时后如果没有变化,则继续向系统内注入丙醇,并重复上述步骤。

如果注入过程中一氧化碳的波动很大,循环乙醇的部分返回燃料气,通过乙烯精馏塔汇入底部,采用逐点排放的方式,每个点排放3-5分钟[5]。在注入过程中需要加强取样分析,取样分析频率为2小时一次,对丙醇的含量变化状况进行精确分析,一旦发现乙醇含量高于10ppm,需要汇报上级,并且调低注入冲程。如果压差上涨到140kPa以上,必须马上汇报。

4.2 液相干燥器在线进行分子筛更换

在发现情况后,需要马上降低装置工作负荷,并且在干燥器的再生程序开始后,开展对设备分子筛更换工作,更换分子筛后继续将干燥器切换到备用台,对切出的干燥器更换分子筛。

4.3 注入丙醇除水

裂解气干燥器完成分子筛的在线更换后,需要用大流量丙烯进行以乙烯蒸馏塔的出水工作,有效去除蒸馏塔内的水分。

4.4 处理结果

对裂解气感干燥器更换分子筛,更换工作中发现分子筛有比较严重的粉化结块问题,影响了征程的生产,更换后使用大流量丙醇进行除水,使得系统最终恢复到正常状态。

结束语:发现乙烯精馏塔压差升高后,需要及时采取措施避免情况恶化,并进行全面的监控和持续观察,优化参数保证设备寿命。确定出现冻堵问题后,应根据导致冻堵的原因进行设备的修复,及时更换损坏的设备并调整生产参数,确保乙烯精馏塔恢复到正常的工作状态。

参考文献:

[1]赵东华,史云伟,邓守涛.乙烯精馏塔冻堵的发现及处理[J].清洗世界,2022,38(07):4-6.

[2]周奔,任楠.乙烯精馏塔冻堵原因及解决方法[J].石化技术,2016,23(05):9.

[3]刘建荣.乙烯精馏塔冻塔原因分析和预防措施[J].石油和化工设备,2011,14(09):56-58.

[4]邱华,章颖颀,尹兆林.乙烯精馏塔冻堵问题原因分析及对策[J].乙烯工业,1998(04):14-18.

[5] 朱俊桦.乙烯装置裂解气压缩系统长周期运行存在的问题[J].石油石化绿色低碳,2018(4):36-42,69.