水泥联合粉磨系统的节能技术

(整期优先)网络出版时间:2023-10-25
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水泥联合粉磨系统的节能技术

黄静、黄可、冯军伟

枣庄中联水泥有限公司,山东省枣庄市277000

摘要:在水泥生产过程中,粉磨消耗的电力约为65%。提高水泥厂的工作效率,降低能耗,是目前各大水泥厂节能减排的首要目的。本文对水泥联合粉磨系统的节能优越性进行了深入的剖析,采用了陶瓷磨料工艺代替了系统中的钢珠,并利用勃氏透气仪和负压筛法对其进行了相应的检测。经实践证明,采用陶瓷磨料代替钢珠和降低磨机钢珠的加载量都能降低工艺能耗。此外,在新建水泥生产线中,选择轧机和碾磨机时,应选用轧机与磨机的功率比为0.7。

关键词:水泥;粉磨系统;节能技术

引言

在水泥生产中,粉磨是其中的一个重要环节,它的能耗是最大的,占到了整个水泥生产的65%。因此,提高水泥厂的工作效率,降低电力消耗,是水泥厂节能的关键。陶瓷球密度低,质量轻,强度高,密度仅为钢珠的二分之一。在同样的填充率下,磨机负载明显减小,从而降低了磨机的工作电流,从而降低了功率消耗。这表明,在同样的充填速率下,采用陶瓷材料可以有效地节约电能,而降低负载也能达到同样的效果。下面,对 TL公司生产的钢球进行了更换,并对其节能措施进行了分析,并对其与轧机的配合进行了探讨。

1实验方法

公司采用水泥磨主机功率为3550kW和2×1200 kW的辊压机和2台高铬钢球。通过对一条生产线上的钢珠更换为陶瓷磨料,对2条生产线上的钢球加料进行了试验和分析。一条生产线的具体改装是:一仓的隔仓板向后移动1.25米,长度为3.75米,并对一仓的钢球进行了调整;把二号仓的有效长度减至8.75米,用陶瓷球代替钢珠。二条生产线一、二仓的有效长度为2.5米,而二仓为10米,而钢珠的装载则从220吨降至177吨。

2改造实际效果

一条生产线以 P. O42.5等级的水泥为主,用陶瓷磨料代替钢珠,连续生产约6个月。

2.1水泥的生产品质

用陶瓷磨料代替后,其各项性能指标没有明显的改变,强度满足有关规范要求。水泥的表面积和筛余量没有明显的改变,稠度的需水量变化都在正常范围之内,满足规范的要求;水泥的3天、28天的强度达到了规范的要求。

2.2台产的生产影响

替代后, PO42.5水泥产量下降,但因其密度较低,磨床产量下降,且平均下降15%。

2.3对水泥单位的能耗影响

用陶瓷磨料代替钢珠后,水泥磨工艺的能耗下降了25 kWh/t,平均能耗28.0 kWh/t,从而说明了该工艺的能耗高于相应的32 kWh/t。

3降低装载量的效果

二条生产线的标准钢球负荷为220吨,经过改造后降低到177吨,2条生产线也是生产 P. O42.5,6个月的低负荷生产。

3.1水泥的生产品质

在降低钢球负荷后,混凝土各项性能指标没有发生明显的改变,强度可以满足有关要求。水泥的表面积和筛余量无显著差异,稠度需水量的变化均在正常范围之内,满足规范的要求;水泥3、28天的强度分别为26.7 MPa、50.3 MPa,达到了设计指标。

3.2台产的生产影响

在降低了钢球的负荷后,台产的平均产量达到了246吨/小时,与1号线的粉磨机产量相当。结果表明:钢珠具有高的磨削性能,降低钢珠的装载量可以保证高的生产效率。

3.3对水泥单位的能耗影响

在降低了钢球的负荷后,2条生产线的能耗达到29.2 kWh/t,大大超过了同行业的先进水平。

4节能降耗分析

4.1主机的电耗分析

采用了两种方式:一是用陶瓷磨料代替钢珠,二是降低了钢珠的装载。试验结果显示,该工艺的能耗比常规负荷低得多,表1为两种工艺的能耗。

表1主机电耗的状态

项目

一号生产线

一号生产线改造后

二号生产线 减少装载量后

台时产量(t·h-1

257

220.8

245

磨机(kWh·t-1

12.1

10.1

9.6

辊压机(kWh·t-1

6.8

7.6

7.7

循环风机(kWh·t-1

1.430

1.370

2.382

尾排风机(kWh·t-1

0.238

0.253

0.388

主排风机(kWh·t-1

2.198

2.396

2.498

选粉机(kWh·t-1

0.663

0.793

0.547

出辊压机斗提(kWh·t-1

0.341

0.372

0.501

出磨机斗提(kWh·t-1

0.318

0440

0.320

入库斗提(kWh·t-1

0.318

0.351

0.334

表1的计算结果表明:两种方法都能降低磨机和机电消耗,两者的能耗都降低到10 kWh/t,降低率为18%。两种改进方案均提高了轧机的功率,提高了约8 kWh/t,提高了11%。一号线在改造前的辅助机械装置的耗电量为5.5 kWh/t,改造后为5.9 kWh/t,两者差别不大;二条生产线在降低负荷后,其辅助机械装置的能耗达到6.9 kWh/t,并未对改造之前的主要装置进行统计。从这一点可以看出,辅助设备所产生的电力消耗,在生产中所占比例相对较低。改造后,由于磨机本体电耗降低,磨辊和轧机都得到了有效的改善和优化,从而降低了电力消耗。

4.2辊压机与磨机的做功情况

轧辊和磨机的能耗约为19 kWh/t/t,约为工艺能耗的70%。在一号线用陶瓷磨料代替钢珠后,轧辊和磨机的作功比例提高至0.7;二条生产线加料后,轧辊和磨床的作功比例维持在0.7以上。辊压机能使材料的粒径减小,使其变成更细的粉末。同时,可以在被挤压的材料中形成晶格状裂缝,从而提高材料本身的耐磨性。在粉磨的全过程中,辊式磨床是最关键的一种,它直接关系到粉磨系统的各项技术性能。球磨机内部的磨块是为了更好的对应材料进行挤压、研磨,其主要工艺是使点与点之间有一定的接触,但是做功效率很低,而辊压机采用平面和平面的接触方式,所以它的作功效率比较高。结果表明:采用滚筒压力机的工作效率是球磨机的2倍,采用陶瓷球代替钢球,这样不仅能够有效的对钢球的装载量进行降低,还能够使球磨机的做工减少,与此同时,能够提高轧机的工作性能,有利于系统的节能。

结束语

从以上分析可知,经过改造后的水泥都能满足原来的要求,而减少钢珠的装载量并没有明显地影响台产的产量,同时其能耗也高于同行业的先进水平。经分析,得出如下结论:(1)采用陶瓷研磨材料代替钢珠,降低了负载,降低了系统的能量消耗。(2)采用陶瓷磨料代替钢珠后,水泥生产量降低到217吨/小时,降低15%左右,能耗降低到2.5 kWh/t,节能效果明显。(3)降低钢珠装载量后,水泥产量约为246吨/小时,对台产量的影响不大,但电耗降低到29 kWh/t,最低达到27.4 kWh/t,比现行国家标准有显著提高。(4)采用减小负载和用陶瓷材料代替钢珠的方式,可以使轧机和磨机的作功发生变化,使作功率大于0.7,从而降低了工艺能耗。(5)通过降低载荷和用陶瓷磨料代替钢珠,结果表明:联合粉碎系统中的辊压装置布置较小,轧辊与磨床之间的匹配存在着优化的余地。

参考文献:

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