钢管混凝土联合支护技术应用

(整期优先)网络出版时间:2023-11-07
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钢管混凝土联合支护技术应用

刘元林

黑龙江龙煤矿山建设有限公司, 黑龙江 鸡西  158100  

摘  要:龙煤集团鸡西分公司荣华一矿西主运所处位置压力较大,原支护形式为锚网索喷联合支护,因其压力大,造成帮顶开裂、巷道变形严重,曾维修过多次,为保证巷道的服务年限和矿井接续工作,减少巷道的维修费用,采用钢管混凝土支架对西主运进行加强支护,提高了西主运的抗变形能力,创造了良好的经济效益。

关键词:钢管支架  混凝土  抗变形

 


前言

 


鸡西荣华一矿西主运大巷设计标高-650m,大巷长度1480m。进入-650m水平巷道施工以来,由于围岩胶结性差、受断层和埋深大影响造成巷道围岩遇水软化、膨胀,主要表现在巷道围岩变形量大、自稳时间短、返修率高(三次修复后巷道变形情况见下图),给支护带来极大困难。采用锚索、注浆、架设钢棚和小断面导洞卸压等技术,效果均不理想,严重影响工程进度和施工安全,因此,如何寻找一种安全有效的高应力软岩构造带支护方式,是当前急需解决的技术难题。

一、技术原理

经查阅相关材料、组织工程技术人员认真研究、反复论证、多方面比较,最终确定锚、网、索、喷加钢管混凝土棚子联合支护一次成巷施工方案。钢管混凝土支架特点:混凝土本身具有较强的抗压能力,但其抗弯能力较弱,而钢管具有较强的抗弯能力,并且具有很好的弹塑性,但在受压时比较容易发生失稳现象从而丧失其轴向的抗压能力。钢管混凝土支架在结构上能够将两种材料的优点融合在一起,可使混凝土处于侧向受压状态,其抗压强度可成倍的提高,同时由于混凝土的存在,提高了钢管的刚度两者共同发挥作用,从而大大地提高了支架的承载能力。

首先小循环炮掘施工,掘进荒断面(33.57m2),采用锚、网、索、喷支护做为初次支护,改变围岩松散结构,提高围岩的整体性能,起到组合梁支撑作用,利用“先柔后刚,先柔后抗”的柔性让压支护理念,架设钢管混凝土棚子,在钢管混凝土棚子与巷道围岩间充填袋装炉渣做为缓冲卸压层,使支架与围岩充分接触,产生初撑力,然后向钢管内注入高标号混凝土充实并浇筑混凝土底板,支护强度显著增高(是U型钢棚的3~5倍),有效的控制巷道围岩变化范围;后期围岩压力增大压实柔性充填体可以使围岩卸压,给围岩留有变形空间,使支架均衡受力,最后喷射混凝土将钢管混凝土支架封闭加固,实现一次成巷。钢管混凝土支架支护设计见下图。

二、推广应用情况

该项技术由龙煤矿建公司负责设计施工,首先在龙煤鹤岗矿业公司益新矿、鸟山矿应用,后

又在龙煤鸡西矿业公司荣华一矿应用,现场应用效果见下图;

三、应用效果

1.从荣华一矿西主运应用情况看,该项技术对巷道过软岩构造带、围岩变形膨胀明显、应力较大难支护的岩层支护效果较好。

2.先导硐施工再平均3次巷修刷大断面,平均施工单价9.74万元/m,一次成巷架设钢管混凝土棚子施工单价6.74万元/m,每米巷道可节省3万元,从2019年8月至2021年3月施工荣华一矿西主运300m,节省资金900万元。

四、结束语

荣华一矿西主运采用钢管混凝土支架支护后,钢管混凝土支架没有明显的变形,两帮和顶板基本趋于稳定,没有内移、下沉和底鼓现象,采用钢管混凝土支架增强了西主运巷道的抗变形能力,减少了巷道的维修工程,取得了显著的效益。

目前,龙煤集团四个矿业公司随着逐步进入深部开采,地应力加大、巷道变形严重问题将越来越突出,多数矿井的生产和建设都将面临不同程度、不同数量的软岩巷道掘进维护难题,该项目的成功应用,对矿井深部软岩支护方面具有重要意义,下一步,我们将结合荣华一矿西主运围岩变形规律和施工情况,总结经验,查找不足,继续完善优化高应力软岩联合支护方案。

参考文献:

[1]王波.软岩巷道变形机理分析与钢管混凝土支架支护技术研究[D].北京:中国矿业大学.2008.

[2]李冰.深井软岩巷道钢管混凝土支架支护稳定性分析及工程应用[D]. 北京:中国矿业大学.2009.

作者简介:刘元林(1976—),男,毕业于黑龙江科技大学采矿工程专业,高级工程师,现从事矿井施工技术及安全管理工作。