浅谈1000MW锅炉提高再热汽温的调整方法

(整期优先)网络出版时间:2023-11-29
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浅谈1000MW锅炉提高再热汽温的调整方法

乔大伟

华电江苏能源有限公司句容发电分公司 句容市  212413

摘要:某电厂4号机组自2019 年5 月投产以来,一直存在再热汽温偏低、受热面壁温偏差大易超温、飞灰可燃物含量偏高、氧量分布不均、堵磨堵管等问题。在低负荷情况下,再热汽温偏低更为严重,严重影响机组的经济性,如果不能及时有效的调整,可能造成锅炉壁温超限,影响机组安全稳定运行,本文简要分析了1000MW二次再热四角切圆塔式锅炉提高再热汽温的一般调整方法,希望能对同类型的锅炉调整提供有价值的参考。

关键词:1000MW锅炉,二次再热,四角切圆,再热汽温。

一、锅炉设备及系统简介

某电厂4号机组锅炉为1000MW等级二次再热超超临界参数变压运行直流锅炉,锅炉型号:HG-2773/33.6/605/623/623-YM1,采用塔式布置、单炉膛、新型M-PM燃烧器低NOx分级送风燃烧系统、角式切圆燃烧方式,炉膛采用螺旋管圈和垂直膜式水冷壁、带再循环泵的启动系统、二次中间再热。过热蒸汽调温方式以水煤比为主,同时设置二级八点喷水减温器;再热蒸汽主要采用燃烧器摆动,分隔烟道调温挡板和烟气再循环调温,在高低温再热器连接管道上还设置有事故喷水减温器。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,设计和校核煤种为神府东胜煤与内蒙不连沟煤。燃烧器采用四角切向布置,每台磨煤机带两层8只煤粉燃烧器,燃烧器为新型M-PM燃烧器并配有分级送风系统,以进一步降低NOX生成量,整个燃烧器与水冷壁固定连接,并随水冷壁一起向下膨胀,燃烧器共4组,布置于水冷壁四个角上,主燃烧器风箱分成独立的两组,每组风箱有6层煤粉喷嘴,燃烧器共设有12层煤粉喷嘴,每台磨煤机对应相的两层煤粉喷嘴之间布置一只油燃烧器,共24只油燃烧器,不同层煤粉喷嘴之间还布置有二次风,在燃烧器上方和下方均布置有烟气再循环喷口;在主燃烧器的上方为OFA喷嘴,在距上层煤粉喷嘴上方约9.32m处有两组各四层分离燃尽风喷嘴(SOFA),角式布置;烟气流程如下:来自送风机的冷风被送入三分仓式空气预热器,经加热后,与送入炉膛的风和粉进行燃烧,产生热烟气,热烟气向上依次经一级过热器、三级过热器、高压末级再热器(进口段)、低压末级再热器、高压末级再热器(出口段)、二级过热器、前竖井低压一级再热器和后竖井高压一级再热器、前后竖井省煤器,进行辐射、对流换热后到达省煤器出口烟道,烟气再向下流经垂直烟道、SCR 进入空气预热器和旁路省煤器设备,最后在空气预热器出口烟道混合后离开锅炉,排往电气除尘器和引风机。在省煤器出口烟道上设置烟气再循环烟道,部分烟气通过烟气再循环风机引入炉膛调节再热汽温。

二、再热汽温偏低的原因分析

1、一次风压或一次风量偏低。

一次风携带煤粉,经燃烧器出口射流进入炉膛,形成切圆。当一次风压或一次风量偏低时,一次风无法携带煤粉进入炉膛形成有组织燃烧,导致切圆半径偏大,造成两侧壁温偏高,中间壁温偏低的现象。严重时造成磨煤机出口一次风粉管道堵塞,造成燃烧器功率不稳定,尤其是磨煤机出力降低时,一次风粉管道瞬间吹通,大量抽粉,锅炉热负荷瞬间增加,使受热面超温的风险增大。受热面超温限制了再热汽温的升高。

2、氧量偏低。

在电厂大力倡导节能减排的大环境下,过度降低氧量,来降低送风机耗电率,导致二次风刚性不足,主燃区域氧量不足,燃烧滞后,火焰中心上移,造成上部受热面壁温过高,限制了汽温的提高。

3、燃烧器辅助配风不合理。

燃烧器辅助配风不仅可以为煤粉燃烧提供充足的氧量,风量的大小、刚性还影响火焰切圆半径的大小。辅助配风过小,会导致煤粉燃烧不充分,火焰切圆半径偏大,辅助配风过大,火焰切圆半径变小,均会造成受热面局部超温,从而限制了再热汽温的提高。

4、烟气再循环风不合理。

再循环风量大小是调节再热汽温的最主要手段,再循环风量偏低,会严重导致再热汽温偏低。烟气再循环水平摆角位置不合适,影响炉内火焰切圆半径,导致一次高再、二次高再局部超温,限制了再热汽温的升高。掺烧低挥发分煤种时,下层在循环风相邻燃烧器,即A层燃烧器火检晃动严重,导致再循环风量无法增加,也是导致再热汽温偏低的一个因素。

5、一/二再挡板开度不合理。

原二再烟气挡板下限开度30%,二再汽温吸热不足,是导致二再汽温偏低的主要原因。

6、磨煤机运行方式。

下层磨煤机运行时,会使炉膛火焰中心整体下移,水冷壁吸热增加,沿烟气方向,后面的受热面吸热减少,尤其是一次低再和二次低再吸热不足,导致再热汽温偏低。

三、提高再热汽温技术措施

1.制粉系统优化调整

制粉系统出力稳定可靠,是调整炉内燃烧的基础和前提保证,首先要对制粉系统进行优化调整,对磨煤机进口冷态一次风量及一次风速进行标定试验,并对DCS表盘进行系数校正,然后对磨煤机各粉管进行冷态一次风速偏差测量及调平,并在热态再次进行校核,保证各煤粉管道分配均匀。然后进行磨煤机出力及风量特性试验,确定风煤比曲线,保证磨煤机一次风量和一次风速最优。

2.氧量调整

维持制粉系统及其他主要运行方式不变,仅通过改变送风机开度改变运行氧量,观察并测量氧量变化对炉内燃烧状况、汽温壁温特性、锅炉结渣、NOx 浓度以及经济性的影响,确定锅炉的最佳控制氧量。最终试验表明,适当提高氧量运行,高再壁温分布更加均匀,但中低负荷氧量过大时运行经济性会变差。确定氧量曲线为

负荷

MW

0

300

400

500

550

750

950

1000

氧量

%

6.4

6.4

5.9

5.2

4.9

4.1

3.3

3.1

3.辅助风配风方式调整

维持制粉系统及其他主要运行方式不变,仅改变辅助风挡板开度,改变辅助风的配风方式,观察壁温汽温特性,最终确定“束腰”型配风更有利于再热汽温的提高。同时,关小油层配风开度,减轻二次风对一次风粉的冲击,适当减小切圆半径,使中间壁温升高,两侧降低,使其分布更加均匀,有利于再热汽温的提高。对切圆的影响:燃料风开大,一次风压增加,一次风射流刚性增强,切圆变小。层间风、油层风开大,对一次风粉的冲击增强,切圆变大。可根据再热器的壁温分布,调整炉内火焰切圆大小,使壁温分布均匀,有利于提高再热汽温。

4.烟气再循环风量调整

烟气再循环风量大小是调节再热汽温的的最主要手段,但是烟气再循环风量增加时,因循环风含氧量较低,对下层燃烧器的火检强度影响较大,对上层燃烧稳定性影响较小,同时投运上下层再循环烟气,烟气流量增大,对一/二次高温再热器壁温分布有明显的改善作用。另外配合再循环风水平摆角,进一步调节炉内火焰切圆,改善壁温分布,但其对炉内燃烧扰动较大,尽量少调整,调整时幅度要小。

5.一/二再挡板开度调整

根据一/二再壁温的裕度,一般维持二再烟气挡板100%全开,一再烟气挡板在20%-40%,尤其是低负荷情况下,二再会吸热降低的更多,根据实际情况减少一再烟气挡板的开度,增加二再的吸热量。

6.磨煤机运行方式

磨煤机布置方式从下到上依次是ABCDEF,制粉系统有裕量时,优先停运A磨,其次是停运F,低负荷BCDE四台磨煤机运行。配煤掺烧:B、C 磨掺烧固定碳含量高、Vdaf 低、高热值煤质;D、E 磨掺烧低热值印尼煤及菲律宾煤;A、F 磨掺烧固定碳含量中等、Vdaf 高、热值中等的煤质有利于提高再热汽温。