转体桥主墩承台滑道安装控制技术

(整期优先)网络出版时间:2023-12-02
/ 2

转体桥主墩承台滑道安装控制技术

李振

山东济铁工程建设监理有限责任公司  山东济南  250000

摘 要:为探讨桥梁转体系统施工过程中取消主墩滑道支架安装,在承台顶面预埋调节钢筋进行滑道标高调整的可行性,通过在菏泽长江路转体桥工程中取消滑道支架施工,对滑道下混凝土的浇筑质量,测量控制,安装时间等方面进行了分析,结果表明取消滑道支架可以保证滑道安装精度,且承台一次浇筑成型整体性好,内部钢筋完整,施工质量可以保证,同时降低了施工难度。

关键词:转体;滑道;滑道支架;槽口;灌浆。

1 施工背景介绍

菏泽市长江路快速路工程上跨京九、新兖铁路位于长江路与京九铁路、新兖铁路交叉处,交叉位置处公路里程为K9+120,交叉铁路里程京九铁路为K584+447,新兖铁路上行线K166+757,夹角为90°。菏泽市长江路快速路工程上跨京九、新兖铁路立交桥工程沿公路方向桥梁全长为199m,单幅路宽度为17.5m。全桥共有桩基94根,其中主墩下方桩基长度为65m,主桥上部结构左右幅均采用(85+85)m T 构,梁体采用预应力变高单箱双室连续箱梁,桥面宽17.5m,底板宽11.5m。

本工程菏泽长江路转体桥工程主墩承台施工中,滑道下安装滑道支架,本桥滑道宽度1.5m,厚度2cm,在支承转盘周围R=7.3m处设置10组撑脚,每组2个90cm×2.4cm缸筒组成,在撑脚的下方(即下转盘顶面)设有滑道,要求整个滑道在一个水平面上,其相对高差不大于2mm,转体时保险撑脚可在滑道内滑动,以保持转体结构平稳。

支撑滑道及调整滑道标高,支架截面宽1.3m,高1.0m,内径6.59m,外径7.89m,本工程工期紧张,支架安装下承台需要分两次进行浇筑,且大量切断承台主筋,不便于施工,影响工程质量,再此前提下,为了缩短施工时间,简化施工工艺,确保工程质量,提出不安装支架,在承台顶滑道位置预留槽口及预埋钢筋,用以支撑并调整滑道高程,降低成本,缩短工期,且便于组织施工。

2 原工艺描述

(1)绑扎下承台钢筋,预留滑道支架锚固预埋件;

(2)第一次浇筑下承台混凝土至滑道支架底部,对第一层混凝土进行凿毛,安装环形滑道支架,支架角钢之间连接处采用焊接(连续全周焊缝焊脚高4mm)方法连接,粗调滑道支架(平整度小于5mm),将支架与预埋件焊接牢固;

(3)在支架上将成品滑道板安装拼接整圆环形滑道(环形滑道钢板顶面由工厂刨平,粗糙度6.3级),顶面相对高差≤2mm;

(4)第二次浇筑滑道支架内混凝土至滑道底部,保证滑道内混凝土振捣密实,钢板下填塞饱满;

(5)混凝土到达强度后,在滑道顶部满铺2m厚不锈钢,不锈钢与滑道钢板断续焊接固定。

(6)撑脚采用双钢管混凝土结构,内浇筑C50微膨胀混凝土,安装撑脚时使转台对称的两个撑脚中间的中心线重合,对称分布于纵轴线的两侧。撑脚底面距下转盘滑道不锈钢板顶为25mm,每个撑脚下垫1200*2300mm厚7mm聚四氟乙烯滑板一块并备一块转动时轮换使用。走板底面加工精度为3级;耐磨板与滑道钢板形成滑动面;保持撑脚底面与滑道的耐磨板顶间的间隙为15mm。

3 改进后的工艺描述

(1)绑扎下承台钢筋,预留环形滑道定位钢筋,在设计滑道外侧10cm支设环形模板;

(2)一次浇筑下承台混凝土至设计滑道钢板底3—5cm处,对混凝土进行凿毛;

(3)在支架上将成品滑道板安装拼接整圆环形滑道(环形滑道钢板顶面由工厂刨平,粗糙度6.3级),顶面相对高差≤2mm,将滑道与预埋定位钢筋焊接牢固;

(4)滑道平整度检查合格后,进行灌浆料浇筑,灌浆料水胶比设计为1:0.15。压浆机接入软管,软管伸入钢板下方开始输入浆体,用预留孔观察浆体流出至密实,缓慢向外调整软管,直至全部压浆完成;

(5)撑脚采用双钢管混凝土结构,内浇筑C50微膨胀混凝土,安装撑脚时使转台对称的两个撑脚中间的中心线重合,对称分布于纵轴线的两侧。工厂内将不锈钢板焊接于撑脚钢板底部,撑脚不锈钢板底面距下转盘滑道顶为25mm,每个撑脚下垫1200*2300mm厚7mm聚四氟乙烯滑板一块并备一块转动时轮换使用。走板底面加工精度为3级;耐磨板与滑道钢板形成滑动面;保持撑脚底面与滑道的耐磨板顶间的间隙为15mm。

图1滑道无支架法施工

4 滑道体系实施效果和分析

(1)2023年1月9日、10日分别对PZ20#、PY17#下承台滑道下进行注浆作业,注浆后检查滑道下环氧树脂灌浆料填充饱满,无空洞,学习效果明显。

(2)滑道系统施工工艺对比

①支架法施工时,需要下承台混凝土第一次浇筑至滑道支架底部,支架粗调固定后进行第二次浇筑,但由于滑道钢板面积较大(本工程1.5m宽),且钢板为水平放置,该施工方法就会导致滑道板钢板下部混凝土存在漏振隐患,并且振捣过程中滑板底部的气泡不能及时排出,导致混凝土与钢板底部不能充分接触,粘结效果不良。影响滑道的承载能力,转体过程中,如果撑脚的受力过大,就会导致滑道不均匀沉降,影响转体施工,起不到平稳保险腿作用。无支架法施工在滑道板下采用环氧树脂灌浆料注浆,流动性好,自密实性能强,并以浆液由预留检查孔均匀溢出为检查标准,提高了滑道与灌浆料的粘结性能,保证了转体体系的安全性。

②支架法施工时,需要进行两次混凝土浇筑,滑板支架粗调后再精调滑道板,工期相应延长,工序较多,相比无支架法可一次浇筑混凝土至滑道下,滑道板只进行一次调节,可节约工期,加快施工进度。

③传统滑道表层由滑道钢板和满部于滑道板不锈钢板焊接而成,不锈钢板对外界环境要求较高,杂质和重物磕碰均会影响其性能发挥,对转体顺利进行造成隐患。采用不锈钢板焊接于撑脚下方式,在运输、安装过程中对不锈钢板起到保护作用,也能避免砂箱等设备的磕碰影响性能发挥,一定程度上能提高转体的安全性能,可为类似工程提供参考和借鉴。

5 施工中安装注意事项

(1)槽口预留位置精确,两侧超出滑道3-6cm,便于预留滑道定位钢筋及滑道下注浆。

(2)槽口低于承台3-5cm,调整滑道标高,滑道标高调整完成后及时进行注浆。

(3)施工过程中对坐标及高程精度要求高,要由具备施工经验的测量人员进行测量,保证施工精度,避免滑道位置安装误差凿除混凝土。

6 与原工艺比有哪些优势

(1)在承台顶面预留槽口,中间省去支架安装时间4天,对于工期较为紧张的工程具有重要意义。

(2)取消滑道施工,减少了中间的精度调整,测量重点转移到承台顶槽口位置,测量空间大,施工难度降低。

(3)从工期、成本、施工难度考虑,对于方量较小的承台施工,取消滑道支架,承台一次浇筑成型整体性好,内部钢筋完整,施工质量可以保证,施工难度降低。

参考文献:

[1] 中华人民共和国交通运输部. JTG∕T 3650-2020公路桥涵施工技术规范. 北京:人民交通出版社,2020.

[2] 中华人民共和国交通运输部. JTG F80/1-2017公路工程质量检验评定标准. 北京:人民交通出版社,2017.