某660MW超超临界汽轮机1号轴承振动异常分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2023-12-12
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某660MW超超临界汽轮机1号轴承振动异常分析及处理

周瑜

(大唐南京发电厂 江苏南京 210000)

摘要:某电厂660 MW汽轮机组在运行期间1号轴承振动出现异常,主要表现为1号轴承轴振增大,威胁机组安全稳定运行。分析认为,在该汽轮机组1号轴承振动敏感性较大,容易受环境温度、机组负荷、蒸汽参数、调门开度、凝汽器真空等因素影响并导致振动异常增大,同时1轴承的振动与轴瓦温度、油膜压力也存在一定关系。本文针对此次1号轴承轴振异常提出了一种在线处理方法,效果显著,对处理同类型机组1号轴承轴振问题有现实指导意义。

关键词:汽轮机组  1号轴承  振动

一、机组概况

某电厂660 MW汽轮机是由上海汽轮机厂引进德国西门子技术生产的N660-25/600/600型汽轮机,机组为超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式,配汽方式采用全周进汽+补汽阀方式。汽轮机共有四根转子,分别由五个径向轴承支撑,其中高压缸转子由两个进项轴承支撑,2号轴承为径向推力联合轴承,是整台机组滑销系统的膨胀死点。汽轮机纵向剖视图如下图所示:

二、1号轴承振动异常现象及处理过程

该机组自2023年6月大修后投入运行,1号轴承轴振一直稳定在25-45um区间运行;2023年10月,该机组进行滑压优化试验,试验期间1号轴承轴振数值开始爬升,最高爬升至100um,试验结束后1号轴承轴振稳定在40-55um运行;11月因寒潮降临,凝汽器真空度提升约3kpa,1号轴承轴振数值最高爬升至130um。

运行人员通过试启顶轴油泵,发现1号轴承轴振明显下降,可稳定在35-50um;通过停运一台循泵,降低凝汽器真空下降0.3kpa,1号轴承振动下降约10um;通过增大高压调门汽门开度,调整汽压滑压偏置,1号轴承轴振可维持在50-80um波动运行;检修人员通过在1号轴承轴承盖上部堵头孔增加顶杆,将轴瓦上部用顶杆支撑,1号轴承轴振数值由70um下降至35um,且可以稳定在30-45um范围波动,效果显著。

三、原因分析

投运汽轮机顶轴油系统,能够增加1号轴承油膜厚度和刚性,并在一定程度上补偿了1号轴承的自位能力,提高1号轴承稳定性,可有效降低1号轴承轴振,效果明显。

凝汽器真空度过高,一定程度上加大了低压缸转子的向下拉力,对于汽轮机轴系主要表现在轴系两端轴承振动增大,停用一台循泵可减小循环水流量,进而降低凝汽器真空,减缓汽轮机1号轴承轴振。

高压缸配汽方式为高调门节流配汽,上下切向进汽,汽流激振的发生与汽轮机蒸汽流量有一定的关系。实践证明,通过滑压运行,降低主汽温和主汽压,保持高调门开度40%以上,可提高轴承稳定性,有效缓解1号轴承轴振。

从机组大修后安装数据分析,1号轴承轴瓦顶部间隙控制在0.22mm,符合标准0.20-0.25mm要求。通过在1号轴承轴承盖上部堵头孔增加顶杆后,1号轴承轴瓦稳定性大大提升,轴振明显下降。

四、结论与建议

从本次汽轮机1号轴承轴振异常及处理情况看,轴承盖与轴瓦顶部间隙等对于轴承的稳定性有重要影响,在轴承盖上部增加顶杆约束轴瓦,可提高轴承稳定性,有效解决运行机组1号轴承轴振问题。

参考文献:

[1] 范志强.《660 MW汽轮机轴承振动故障原因分析及处理》.2018, 36(04): 37-41.

[2] 陈建县.《1000MW超超临界就在汽轮机轴瓦振动原因分析及处理方法》.华东电力,2010,38(3):421-424

[3] 张丰田.《某超超临界汽轮机1号轴承轴振异常原因分析及处理》.2017(036)009

作者简介:

周瑜(1990-),男,江苏张家港 ,本科,中级工程师