卷烟企业皮带输送机毛刷清扫装置研究

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卷烟企业皮带输送机毛刷清扫装置研究

徐庆哲于得祥孙瑞

(山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂,山东  滕州  277500)

摘  要:为清扫皮带输送机输送带的表面附着的物料,通常皮带输送机出料端下侧安装旋转毛刷,对输送带表面进行清扫。少量积垢和物料附着在输送带表面,影响皮带输送机的正常运行,造成物料浪费,影响物料内在质量、缩短输送带的使用寿命。设计一组可调节高度的尼龙排刷,可调节排刷的清扫力度,通过运输带的运转实现运输带表面的清扫。清扫后烟尘落在皮带输送机托盘上,每班将托盘上的烟尘收集到集尘盒内进行清理。

关键词:毛刷清扫旋转毛刷尼龙排刷集尘盒

1  实施背景

少量积垢和物料附着在输送带表面,影响皮带输送机的正常运行,造成物料浪费,影响物料内在质量、缩短输送带的使用寿命;同时也会造成皮带机托辊、导向辊、主从动辊上附着少量物料,造成皮带跑偏、撕裂等问题和隐患。

皮带输送机是卷烟工厂制丝车间常用的物料传输设备,通常用于片烟、烟梗、叶丝、梗丝、烟丝等物料的输送。因物料的自身的粘性和含水率较高的原因,总有少量积垢和物料附着在输送带表面,一方面粘连的物料无法进行生产线,造成原料浪费;另一方面,保养不及时既存在物料混牌号隐患,又会输送带的运行,缩短输送带的使用寿命;进而也会造成造成皮带机托辊、导向辊、主从动辊等其它附件上附着少量物料,造成皮带跑偏、撕裂等问题和隐患。

1.2  现状调查

1.2.1  现有皮带输送机毛刷附近物料情况:毛刷可把皮带输送机上大部分物料清扫下来,但仍有少量残留;清扫下来的部分物料在落料口附近的托盘上聚积,单班聚积高度可触及输送带;操作工保难度大、劳动量大。

1.2.2  输送带表面积料情况:输送带表面积聚的烟尘和烟垢较多。

1.2.3  各辊上方积料情况:输送带表面积垢未进行及时的清理,进一步造成主动辊、从动辊、托辊上积垢,影响输送带正常运行和使用寿命。

2   设备改进目标

2.1  清扫下来的物料循环至生产线:毛刷上粘连物料大部分为合格物料,这此物料的损失会在一定程度上减少出丝率,要求改进后的装置可以使清扫下来的物料自动循环至生产线,减少原材料的浪费。

2.2 可行性分析

2.2.1 通过改变清扫刷的材质、样式、安装位置、驱动方式、运转速度等方法,对清扫刷进行优化,进一步减少输送带上物料的残留。

2.2.2 输送带落料口与下一级设备之间的落差大于0.6米,且在下一级设备的正上方,扫下的物料可通过滑行或自由落体进入下一级设备。

2.2.3  输送带下方的托盘处有足够的空间实施烟末的收集。

3   改进方法

3.1  增加清扫排刷

方案示意图

3.1.1 在旋转毛刷的前端(进料侧)增加三组尼龙排刷,实现“预扫+清扫+精扫”的三扫组合,通过尼龙毛刷对输送带上残留的物料进行进一步的清扫,尼龙排刷与输送带相关运动作为清扫的动力,无需增加新的动力,设计上较简单,便于日后的维护和保养工作。

3.1.2 尼龙排刷架为不锈钢材质,以保证装装置的安装强度,固定皮带输送机支架的两侧,通过压紧弹簧、固定螺栓与输送带的紧密贴合,并可通过调节排刷固定螺栓对贴合程度进行调节,确保清扫效果的前提下,尽量减少毛刷对输送带造成的摩擦损伤。

3.2 对输送带落料口进行适合性改进

3.2.1  三个清扫排刷对应的下方区域设置物料接料口中,落料口的前后跨度内包含三个清扫排刷,左右跨度超出输送带宽3cm ,确保清扫下来的物料全面在落料口内部,防止物料落至地面,影响现场环境,增大员工清扫的劳动强度。

3.2.2  使用不锈钢板加工制作接料口,确保内壁四个侧面均为光滑的斜面,确保物料顺利下滑不在斜面上堆积。

3.2.3  在三个清扫排刷的进料侧托盘上增设可抽拉的集尘盒,收集清扫下来的烟末烟尘,每天生产结束后清理一次。

4 对策实施

4.1  选择目前落料、粘料隐患较大的皮带机进行安装和调试。通过现场查看和测绘,确定三个排刷的合理安装位置,一般安装在皮带输送机的出料端机头罩附近。这样既便于操作工的日常清理和保养,又便于维修工的设备巡点检和检维修工作。

4.2  绘制图纸并加工制作

绘制图纸并加工制作排刷、不锈钢落料口和集尘盒,注意尽量使用不锈钢材质加工制作,这样更适合制丝生产线高温高湿的生产环境。

提报外协工程加工制作。

4.3  现场安装和设备调试

加工制作的三组排刷、皮带机不锈钢落料口、托盘集尘盒安装到皮带输送机上。排刷的尼龙毛属于燃烧有异响的非烟草物质,应注意防止尼龙毛掉落。各加工件应防止棱角锐利伤人。

5  效果验证

5.1原旋转毛刷清扫下来的烟末烟尘,随生产线物料完全进行下一级设备;落料口内部无物料和烟尘残留。

5.2 三级排刷清扫下来的烟尘和烟末,均布在皮带机托盘上端,每天清扫一次可满足生产需要。改进方案达到了预期目的。

6  工作总结

通过改进项目的实施,一是减少了物料、烟尘在落料口附近的散落和堆积,降低生产过程消耗,提高了烟丝的出丝率;二是减轻了员工保养的劳动强度,改善了生产现场的环境;三是提升了皮带输送机的运行稳定性,可一定程度上减轻皮带跑偏、皮带损坏、两侧漏料等问题,延长输送带各辊、固定轴承、减速电机的使用寿命。