(辛集市澳森特钢集团有限公司,河北省,辛集市052300)
摘 要:
为了进一步降低生产成本、优化工艺操作,澳森特钢集团炼钢厂精炼炉工段从减少造渣物料用量、优化精炼渣系、紧抓操作工操作技能入手,通过深入细致的探究攻关、理论知识的基础奠基、多次的试验跟踪总结、逐步规范操作工操作等途径,成功地对LF炉精炼渣系进行调整。不仅对工艺进行了优化,使操作更加顺畅,还大大降低了生产成本,吨钢降本11.29元。
关键词:LF炉;工艺优化;精炼渣系;成本
澳森特钢集团炼钢厂4座LF炉于2011年相继投产,做为生产优特钢及普钢连铸机的主要配套,该集团优特钢产品主要是中高碳硬线钢和焊丝钢种,其中中高碳硬线钢(82B和号钢系列)年产量近200万吨。针对中高碳硬线钢成分要求,出LF精炼炉硫成分控制≤0.007%,但是转炉出钢进LF炉硫含量在0.025-0.040%,处于一个偏高水平,则精炼炉脱硫率必须要做到70%以上,精炼炉面对如此大的脱硫压力,则大渣量成了脱硫的主要条件,目前吨钢渣量在15-17kg,与国内或世界先进钢厂对比,精炼炉渣量控制偏大,造渣剂消耗偏高,导致精炼送电时间长、钢包渣线侵蚀严重、电耗和电极消耗偏高等一系列问题。于是针对中高碳硬线钢精炼炉渣量偏大问题,进行了细致的探究攻关工作。
1.1工艺流程
澳森特钢集团炼钢厂精炼炉生产流程主要为:
转炉出钢——钢包到站——吹氩气——进LF炉处理位——测温——加造渣剂——送电加热——取一样——加造渣剂——造白渣脱氧脱硫——取样、测温——成分微调——吹氩——喂高钙线——软吹——加覆盖剂——上连铸机
1.2造渣剂
表1 造渣剂成分 %
造渣剂 | 成分 WB | |||||
石灰 | CaO | SiO2 | P | S | 灼烧 | 活性度/mL |
90 | 2.5 | 0.10 | 0.05 | 5 | 380 | |
萤石 | CaF2 | CaO | SiO2 | P | ||
80 | 1.26 | 13.86 | 0.062 | |||
电石 | CaC2 | CaO | SiC | C | 发气量/(L·kg) | |
73 | 26 | 4 | 1.6 | 295 |
1.3造渣和氩气调节操作
精炼炉造渣操作具体步骤如下:
钢水到站后调整氩气流量100-300NL/min,顶渣渣壳破开后由加料皮带系统加入造渣剂石灰、萤石等。
送电后开始向钢包内加入脱氧剂,进行钢水脱氧操作,随时观察炉渣的流动性,黏稠度不适时要及时调整石灰和萤石加入量。
首次送电加热,变压器档位由低向高逐级过渡,底吹氩气流量控制在100-200NL/min,保证送电前期电极稳定,埋弧良好后,底吹气量逐渐调至200-300NL/min,保证钢液成分和温度均匀。一般采用如下加热方式:
10档(低电流)→5档(高电流)
后续送电加热,根据连铸机所要温度进行调整,送电过程中根据加热声音判断埋弧是否良好,否则继续调整造渣剂用量,保证炉中泡沫渣的形成,造还原渣,有利于加热升温。
LF炉精炼过程氩气流量具体调节如表2。
表2 氩气流量调节表 (NL/min)
待钢期间 送电期间 加料合金化 取样 软吹 |
50-100 100-250 150-300 100-200 30-80 |
LF炉在底吹氩气的搅拌下,通过造高碱度、低氧化性、流动性较好的还原性精炼炉渣来降低钢水中的氧含量、硫含量和夹杂物含量。造这种还原性炉渣,必须向炉内加入石灰、萤石、电石等造渣剂,造渣过程中,根据炉内炉渣情况调整造渣剂的加入量,石灰和萤石要按照一定比例进行加入,炉渣偏稀,则加入石灰量偏小或萤石量偏大,两者加入量不足,则炉渣碱度偏低,不具有快速脱硫的功能,加入电石,快速炉渣发泡,增加炉渣的活性度,有助于电极埋弧,如果造渣料配比不合理,则会造成电极埋弧差、升温慢、电耗高、钢包渣线侵蚀快,同时也不利于快速脱氧脱硫等操作,为了避免这种炉渣的出现,必须合理配比造渣剂使用量,进而得到更加经济合理的精炼渣系。
3.1造渣剂的种类及用量
LF炉原造渣剂种类及用量见表3。
表3 LF炉原造渣剂种类及使用量 kg
加入种类 石灰 萤石 电石 |
加入量 400-600 250-350 200-300 |
平均值 510 290 230 |
调整后LF炉造渣剂种类及用量见表4。
表4 调整后LF炉造渣剂种类及使用量 kg
加入种类 石灰 萤石 电石 |
加入量 250-450 0-200 50-150 |
平均值 430 130 90 |
调整精炼渣系后,石灰、萤石、电石加入量减少,降低了生产成本,与调整前精炼渣组分对比没有明显变化。
3.2LF炉炉渣成分及脱硫率
在调整LF炉精炼渣系后,精炼炉炉渣调整前后成分对比如图5所示。
表5 LF炉炉渣组分 %
组分 | CaO | MgO | SiO2 | FeO | R | Al2O3 | MnO | |
调整前 | 波动值 | 53.44-58.39 | 3.64-6.36 | 19.81-26.18 | 0.71-0.50 | 2.0-2.45 | 2.65-4.71 | 0.24-0.08 |
平均值 | 55.27 | 5.37 | 23.59 | 0.63 | 2.36 | 3.99 | 0.14 | |
调整后 | 平均值 | 54.61 | 5.85 | 22.53 | 0.58 | 2.28 | 4.26 | 0.11 |
波动值 | 52.44-56.41 | 4.14-6.26 | 18.61-22.08 | 0.65-0.50 | 2.1-2.40 | 3.15-4.86 | 0.184-0.06 |
从以上精炼炉渣组分看出,LF炉脱硫率的高低,受转炉来钢的钢水温度和顶渣状况、精炼炉加热处理时间、底吹氩气的大小、精炼炉渣质量、设备状况等多因素制约。
经数据统计,2022年1月至7月在精炼渣系调整之前,LF炉平均脱硫率在71.64%,调整渣系后2022年8月至今(2023年3月)LF炉平均脱硫率在70.48%,渣系调整前后,精炼炉渣化渣未受影响,脱硫率也未受影响。
3.2LF炉电耗和电极消耗
精炼渣系调整后,新渣系所使用造渣剂比原渣系所使用造渣剂用量降低约400kg,造渣剂的减少,精炼炉送电时间也随之减少,电耗和电极消耗也同时降低,据数据统计对比,渣系调整后吨钢电耗降低4.25kWh,吨钢电极消耗降低0.051kg。
4.1造渣剂用量的减少产生的效益
炉均出钢量按照133t计算,石灰加入量炉均减少80kg,萤石加入量炉均减少160kg,电石加入量炉均减少140kg,吨钢渣量降低至8-11kg。石灰按照350元/吨,萤石按照2000元/吨,电石按照5050元/吨计算,则吨钢成本降低:
(0.08×350+0.16×2000+0.14×5050)÷133≈7.93(元)
吨钢降本7.93元
4.2电耗及电极消耗的降低产生的效益
按照以下基础数据计算:
电价按照0.580元/kWh,电极价格按照17500元/吨,吨钢电耗降低4.25kWh,吨钢电极消耗降低0.051kg,则吨钢成本降低:
0.580×4.25+17500×0.051÷1000≈3.36(元)
吨钢降本3.36元
LF炉中高碳硬线钢种精炼渣调整后,精炼炉生产该系列钢种成本明显降低,不考虑钢包耐材使用使命的延长,单纯LF炉吨钢降本约11.29元,为公司年创效超2000万元。
在炼钢厂和精炼炉工段持续攻关下,果断调整中高碳硬线钢种精炼渣系,不仅对精炼渣组分和精炼脱硫率没有影响,反而成功降低了精炼炉的生产成本,缩短了加热时间和降低了电极的消耗,同时也缓解了钢包渣线的侵蚀,为生产顺行奠定了基础,同时为公司创造了明显的经济效益。
虽然这次对精炼炉渣系的调整有明显效果,但是跟国内先进水平对比还有一定的差距,因此在今后LF炉技术改进方面,我们还需要继续努力。
参 考 文 献
[1]吴铿,梁志刚.包钢LF精炼过程脱硫工业实 验研究[J].钢铁,2001,36(8): 16一18.
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[3] 郑 颖,乔 光,宋 海.包钢炼钢厂3#LF炉改进渣系的研究[J].钢铁,2005.