澳森特钢炼钢厂LF炉调整渣系的研究

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澳森特钢炼钢厂LF炉调整渣系的研究

鲍园朝  郭  键  雷学东  董明义

(辛集市澳森特钢集团有限公司,河北省,辛集市052300)

摘  要:

为了进一步降低生产成本、优化工艺操作,澳森特钢集团炼钢厂精炼炉工段从减少造渣物料用量、优化精炼渣系、紧抓操作工操作技能入手,通过深入细致的探究攻关、理论知识的基础奠基、多次的试验跟踪总结、逐步规范操作工操作等途径,成功地对LF炉精炼渣系进行调整。不仅对工艺进行了优化,使操作更加顺畅,还大大降低了生产成本,吨钢降本11.29元。

关键词:LF炉;工艺优化;精炼渣系;成本

澳森特钢集团炼钢厂4座LF炉于2011年相继投产,做为生产优特钢及普钢连铸机的主要配套,该集团优特钢产品主要是中高碳硬线钢和焊丝钢种,其中中高碳硬线钢(82B和号钢系列)年产量近200万吨。针对中高碳硬线钢成分要求,出LF精炼炉硫成分控制≤0.007%,但是转炉出钢进LF炉硫含量在0.025-0.040%,处于一个偏高水平,则精炼炉脱硫率必须要做到70%以上,精炼炉面对如此大的脱硫压力,则大渣量成了脱硫的主要条件,目前吨钢渣量在15-17kg,与国内或世界先进钢厂对比,精炼炉渣量控制偏大,造渣剂消耗偏高,导致精炼送电时间长、钢包渣线侵蚀严重、电耗和电极消耗偏高等一系列问题。于是针对中高碳硬线钢精炼炉渣量偏大问题,进行了细致的探究攻关工作。

  1. 精炼炉生产工艺

1.1工艺流程

澳森特钢集团炼钢厂精炼炉生产流程主要为:

转炉出钢——钢包到站——吹氩气——进LF炉处理位——测温——加造渣剂——送电加热——取一样——加造渣剂——造白渣脱氧脱硫——取样、测温——成分微调——吹氩——喂高钙线——软吹——加覆盖剂——上连铸机

1.2造渣剂

表1  造渣剂成分    %

造渣剂

成分 WB

石灰

CaO

SiO2

P

S

灼烧

活性度/mL

90

2.5

0.10

0.05

5

380

萤石

CaF2

CaO

SiO2

P

80

1.26

13.86

0.062

电石

CaC2

CaO

SiC

C

发气量/(L·kg)

73

26

4

1.6

295

1.3造渣和氩气调节操作

    精炼炉造渣操作具体步骤如下:

    钢水到站后调整氩气流量100-300NL/min,顶渣渣壳破开后由加料皮带系统加入造渣剂石灰、萤石等。

送电后开始向钢包内加入脱氧剂,进行钢水脱氧操作,随时观察炉渣的流动性,黏稠度不适时要及时调整石灰和萤石加入量。

首次送电加热,变压器档位由低向高逐级过渡,底吹氩气流量控制在100-200NL/min,保证送电前期电极稳定,埋弧良好后,底吹气量逐渐调至200-300NL/min,保证钢液成分和温度均匀。一般采用如下加热方式:

10档(低电流)→5档(高电流)

后续送电加热,根据连铸机所要温度进行调整,送电过程中根据加热声音判断埋弧是否良好,否则继续调整造渣剂用量,保证炉中泡沫渣的形成,造还原渣,有利于加热升温。

LF炉精炼过程氩气流量具体调节如表2。

   表2 氩气流量调节表 (NL/min)

待钢期间        送电期间        加料合金化         取样          软吹

50-100         100-250          150-300          100-200        30-80

  1. 改变精炼渣系原理

LF炉在底吹氩气的搅拌下,通过造高碱度、低氧化性、流动性较好的还原性精炼炉渣来降低钢水中的氧含量、硫含量和夹杂物含量。造这种还原性炉渣,必须向炉内加入石灰、萤石、电石等造渣剂,造渣过程中,根据炉内炉渣情况调整造渣剂的加入量,石灰和萤石要按照一定比例进行加入,炉渣偏稀,则加入石灰量偏小或萤石量偏大,两者加入量不足,则炉渣碱度偏低,不具有快速脱硫的功能,加入电石,快速炉渣发泡,增加炉渣的活性度,有助于电极埋弧,如果造渣料配比不合理,则会造成电极埋弧差、升温慢、电耗高、钢包渣线侵蚀快,同时也不利于快速脱氧脱硫等操作,为了避免这种炉渣的出现,必须合理配比造渣剂使用量,进而得到更加经济合理的精炼渣系。

  1. 造渣工艺的优化数据展示

3.1造渣剂的种类及用量

LF炉原造渣剂种类及用量见表3。

表3  LF炉原造渣剂种类及使用量 kg

加入种类         石灰          萤石          电石

加入量         400-600       250-350       200-300

平均值           510           290           230

调整后LF炉造渣剂种类及用量见表4。

表4  调整后LF炉造渣剂种类及使用量 kg

加入种类         石灰          萤石          电石

加入量         250-450        0-200         50-150

平均值           430           130           90

调整精炼渣系后,石灰、萤石、电石加入量减少,降低了生产成本,与调整前精炼渣组分对比没有明显变化。

3.2LF炉炉渣成分及脱硫率

在调整LF炉精炼渣系后,精炼炉炉渣调整前后成分对比如图5所示。

表5 LF炉炉渣组分 %

组分

CaO

MgO

SiO2

FeO

R

Al2O3

MnO

调整前

波动值

53.44-58.39

3.64-6.36

19.81-26.18

0.71-0.50

2.0-2.45

2.65-4.71

0.24-0.08

平均值

55.27

5.37

23.59

0.63

2.36

3.99

0.14

调整后

平均值

54.61

5.85

22.53

0.58

2.28

4.26

0.11

波动值

52.44-56.41

4.14-6.26

18.61-22.08

0.65-0.50

2.1-2.40

3.15-4.86

0.184-0.06

从以上精炼炉渣组分看出,LF炉脱硫率的高低,受转炉来钢的钢水温度和顶渣状况、精炼炉加热处理时间、底吹氩气的大小、精炼炉渣质量、设备状况等多因素制约。

经数据统计,2022年1月至7月在精炼渣系调整之前,LF炉平均脱硫率在71.64%,调整渣系后2022年8月至今(2023年3月)LF炉平均脱硫率在70.48%,渣系调整前后,精炼炉渣化渣未受影响,脱硫率也未受影响。

3.2LF炉电耗和电极消耗

精炼渣系调整后,新渣系所使用造渣剂比原渣系所使用造渣剂用量降低约400kg,造渣剂的减少,精炼炉送电时间也随之减少,电耗和电极消耗也同时降低,据数据统计对比,渣系调整后吨钢电耗降低4.25kWh,吨钢电极消耗降低0.051kg。

  1. 渣系改进后精炼炉主要经济效益分析

4.1造渣剂用量的减少产生的效益

炉均出钢量按照133t计算,石灰加入量炉均减少80kg,萤石加入量炉均减少160kg,电石加入量炉均减少140kg,吨钢渣量降低至8-11kg。石灰按照350元/吨,萤石按照2000元/吨,电石按照5050元/吨计算,则吨钢成本降低:

(0.08×350+0.16×2000+0.14×5050)÷133≈7.93(元)

吨钢降本7.93元

4.2电耗及电极消耗的降低产生的效益

按照以下基础数据计算:

电价按照0.580元/kWh,电极价格按照17500元/吨,吨钢电耗降低4.25kWh,吨钢电极消耗降低0.051kg,则吨钢成本降低:

0.580×4.25+17500×0.051÷1000≈3.36(元)

吨钢降本3.36元

LF炉中高碳硬线钢种精炼渣调整后,精炼炉生产该系列钢种成本明显降低,不考虑钢包耐材使用使命的延长,单纯LF炉吨钢降本约11.29元,为公司年创效超2000万元。

  1. 结束语

在炼钢厂和精炼炉工段持续攻关下,果断调整中高碳硬线钢种精炼渣系,不仅对精炼渣组分和精炼脱硫率没有影响,反而成功降低了精炼炉的生产成本,缩短了加热时间和降低了电极的消耗,同时也缓解了钢包渣线的侵蚀,为生产顺行奠定了基础,同时为公司创造了明显的经济效益。

虽然这次对精炼炉渣系的调整有明显效果,但是跟国内先进水平对比还有一定的差距,因此在今后LF炉技术改进方面,我们还需要继续努力。

参 考 文 献

[1]吴铿,梁志刚.包钢LF精炼过程脱硫工业实 验研究[J].钢铁,2001,36(8): 16一18.

[2] 唐萍,文光华.LF埋弧精炼渣的研究[J].钢铁,2004,39(1):24—26.

[3] 郑 颖,乔 光,宋 海.包钢炼钢厂3#LF炉改进渣系的研究[J].钢铁,2005.