烧结系统漏风综合治理

(整期优先)网络出版时间:2024-01-30
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烧结系统漏风综合治理

冀树革

乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司

摘要乌海包钢万腾通过烧结系统漏风综合治理,烧结系统漏风率由45%降低到40%,电耗由43.3kWh/t降低到39kWh/t,点火煤气单耗由28.6m3/t降低到26m3/t,提产2%,取得良好效果。

关键词烧结  漏风  综合治理   

1 概述

烧结生产三要素是风、水、碳,烧结以风为纲,以水为介质,以碳为热源,三者缺一不可互相作用,烧结强制抽风条件下,抽风量越大,则漏风率越大漏风对烧结生产能耗、物耗和环境影响很大,漏风率大则降低抽风系统工作负压,减少烧结机单位面积的有效风量,烧结产量降低质量下降电耗升高同时主抽风机电耗升高且加剧设备磨损,另外大量空气漏入增加除尘系统的负荷,恶化除尘设备的工作环境和除尘效果。

烧结系统漏风包括烧结机本体漏风和抽风系统漏风,烧结机本体漏风指烧结机首尾密封板与台车底部漏风,台车及其挡板、端部密封板处漏风,台车与滑道之间漏风,风箱和风箱支管处漏风,抽风系统漏风指机头静电除尘器漏风,大烟道漏风,大烟道下卸灰阀处漏风等。

乌海包钢万腾360m2烧结机于2019年5月扩容改造为405m2烧结机,台车挡板高度900mm,料层厚度820~900mm,2×21000m3/min主抽风机的主轴额定电流483.1A,运行电流350~450A。于2023年5月年修时进行了烧结机柔性密封改造,炉条销由插入式改为堵头型,风箱竖管和大烟道进行了耐材喷涂,大烟道零米双插板式卸灰阀4个改为双层液压卸灰阀,主抽风机改变频,改造后烧结机本体漏风率由41.23%降低到31.23%,烧结电耗由60.61kWh/t降低到46.16kWh/t,固体燃耗由55.65kg/t降低到49.9kg/t,虽然取得显著效果,但烧结机抽风系统五年来一直没有进行系统的漏风综合治理,烧结机系统漏风率仍然高达45%以上,大烟道和双层卸灰阀漏风率在15%以上,与国内先进企业比较差距很大,因此有必要进行烧结机系统漏风综合治理。

2 烧结系统漏风原因

乌海包钢万腾通过与集团子公司对标国内烧结厂家现场实地考察,烧结系统漏风率大主要以下原因

1)微负压点火管道设计不合理,风管直径为φ630mm偏小,风与颗粒物分离效果差,系统风量匹配不均,导致风管冲刷破损严重,使用周期短

2)高负压高温气流和粉尘冲刷腐蚀作用下,风箱和烟道内壁磨损严重,风箱与风箱立管钢性连接,受热膨胀导致焊接部位开焊,出现长期漏风现象

3)大烟道零米双插板式卸灰阀设备老化,起不到密封作用。

4)大烟道、立管内部耐材局部脱落,局部冲刷磨损,出现孔洞漏风。

5)台车边部布料拉沟缺料,挡板处阻力小,加重边部效应而漏风。

6)集尘管放灰过程漏风

3 烧结系统漏风综合治理措施

3.1微负压点火设施升级改造

  微负压点火设施从2020年8月至今已经运行了3年半,管道设施磨损严重漏风大,因此进行升级改造,投入智能控制系统使风量均匀匹配,减少管道冲刷,延长管道风箱立管寿命到2以上,减少漏风

1)风箱上部改造

在1#-2#、2#-3#、3#-4#风箱之间安装中部弹性密封板,使1#、2#、3#风箱成为相对独立的密封腔体,阻止风箱之间窜风和漏风,便于合理调配点火风箱风量。

2)风箱下部改造

在1#、2#、3#风箱直管处加装微负压点火阀门及配套传动装置,管道和弯头内镶嵌耐磨抗冲刷材料,保证微负压点火装置不漏风,见图1

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1 微负压点火控制装置图2 微负压点火自动控制系统流程

3)微负压点火功能

对1#、2#、3#风箱运行负压可在主控室计算机上显示,具有现场手动、远程主控室手动/自动切换操作功能。

微负压控制阀门在冷热状态下开关灵活,没有卡阻现象,在满足烧结总管负压-17kPa以下、料层厚度750~900mm工况条件下,烧结机1#、2#、3#风箱支管负压可以在-10kPa以下范围内可调可控。

4)微负压点火自动控制图2

1自动化硬件植入微负压点火自动化控制系统,实现计算机自动控制,并确保1#、2#、3#风箱实现微负压的状态。

2在自动化系统运行过程中,采集现场数据,合理、有效、迅速地计算出风量的最大有效利用率,合理调配点火风量。

5)微负压点火装备水平

按照现场1#、2#、3#风箱实际测绘尺寸生产、安装,治理煤气损耗问题,提高煤气利用率,满足微负压点火工况技术要求,安全稳定可靠运行,不得因微负压点火控制装置故障而影响烧结正常生产,装置设备使用寿命达2年以上

3.2 中温段高温段风箱与立管之间安装1000mm*600mm方形金属补偿器,释放生产过程中产生热膨胀拉力,减少焊接部位开焊风箱内部安装风向导风板;

3.3 烧结机尾21#、22#风箱增加4个调风阀,有利于关闭风量起吊台车减小主抽风机负荷,并防止台车起吊时砸伤柔性密封条。大烟道冷风阀升级为调节式硬密封电动蝶阀大烟道膨胀节确需更换

直接更新,不需更换的局部补焊检修大烟道剩余的20个插板式卸灰阀升级改造为双层智能液压卸灰阀,防止风管内部与大气短路,提高大烟道和卸灰阀的密封性,并将大烟道零米卸灰人孔由卡销式改造成盲板螺栓紧固式

3.4检查所有风箱哪些可以通过补焊堵漏,哪些磨损严重需要重新制作更换风箱,对4#~24#风箱膨胀节以下单辊平台以上部分进行浇注处理,保证3~5年不漏风风箱内部、烟道整体内壁、风箱和烟道连接处进行耐材喷涂选用质量好的喷涂材料,尤其风箱喷涂材料需要硬度和抗酸碱性,保证风箱喷涂层1年以上不脱落,大烟道喷涂层两年以上不脱落;

3.5 烧结机柔性密封条由U38升级为U38加钢丝网型提高密封条的耐磨性。

3.6 严格混合料仓布料和料位操作,台车边部满布料不缺料,增加挡板处抽风阻力,减小边部效应。

3.7 严格执行集尘管放灰制度,各灰仓、灰斗不放空,留有一定灰量。

4 烧结系统漏风综合治理取得效果

乌海包钢万腾通过烧结系统漏风综合治理,烧结系统漏风率由45%降低到40%,电耗由43.3kWh/t降低到39kWh/t,点火煤气单耗由28.6m3/t降低到26m3/t,提产2%,取得良好效果有利于提产提效节能降耗和碳的减排。