航天电器股份有限公司 贵州贵阳 550009
摘要:随着国际形势不断加剧,市场竞争日趋激烈,对军工企业产品交付周期、准时履约率要求不断提高,需经精益生产提升效率满足市场需求。本文利用动作分析法、MOD法对现状分析,采用去手工化、布局调整、人员配置等消除浪费、改善瓶颈,用Flexsim仿真印证方案有效性,UPPH提升65%,本文对制造业多设备车间产能提升具有一定指导意义。
关键词:精益生产;效率提升;动作分析法;MOD法;Flexsim仿真
1.精益生产概述
精益的“精”代表消除所有不增值的浪费;“益”代表的是改善成效,企业经营过程中的每一次活动最好都能成为其创造效益,从而达到利润持续最大化的目标[1-2]。精益生产的核心思想是杜绝浪费,这是管理与革新的重点[3]。
2.现状及问题分析
制造车间为智能制造设备为主生产车间,因产品复杂性,设备分为全自动及半自动设备,半自动设备需人工摆板,加之辅助作业,一人仅配2台设备(全自动+半自动),影响生产效率,因此对现场进行分析。
2.1人员效率分析
对半自动产线摆板动作利用双手动作及MOD法分析,如图1、2所示。从分析看出存在三个问题,一是左右手动作不均衡;二是因产品尺寸问题,需眼睛高度观察、检查等,存在较多动作浪费;三是摆板时间长,摆满200颗载板需8.6分钟,UPPH=13000/32400=0.4,设备加工约17分钟/板,因此需对摆板作业改善。
图1 双手动作分析图(改善前) 图2 MOD法分析(改善前)
2.2 布局分析
由于前期布局未规划,设备摆放不合理,搬运距离过长,存在较多搬运、动作浪费,降低人员及设备效率,加大人员疲劳程度。利用Flexsim软件仿真,设备利用率为85%左右,人员利用率为75%,如图3所示,布局有待改善。
图3 仿真效率图(改善前) 图4 MOD法分析(改善后)
3.效率提升
对人员、设备、环境进行分析,确定问题点及瓶颈点并采取相关措施,提升设备、人员效率,提高产线效率。
3.1 去手工化释放人员,提高人机配比
引入整列机,将摆板瓶颈点去手工化,对改善后作业进行动作及MOD法分析,如图4所示,MOD数从4024减少至124,人工操作时间从8.6分钟降至0.3分钟,极大降低劳动强度,且整列机100S/盘,可提高一人多机配比,提高人员利用率、降低劳动强度、提高设备稼动率。
3.2 布局优化,仿真模拟提升人员设备利用率
将设备布局改为环形布局,由中心向四周发散性周转,优化物流路线,降低搬运距离,如图5所示。利用Flexsim仿真,调整整列机、人员、设备数量配比,最终以2人7台设备,将人员、设备利用率分别提至平均80%、91%左右,如图6所示,UPPH=43000/64800=0.66,UPPH提升65%。
图5 布局优化图 图6 仿真效率图(改善后)
4.总结
本文利用动作分析法、MOD法、布局优化等IE基础方法对产线分析及优化改善,利用Flexsim软件对现状仿真及优化模拟,有效验证方案合理性,实现UPPH提升65%,提高车间效率。改善是永无止境的,需结合现状及模型不断消除浪费、优化、模拟、验证,最终实现精益生产,提高市场竞争力,实现企业可持续发展。
参考文献
[1]李娟,刘旭.精益化装配管理[M].北京.中国计量出版社,2006.
[2]刘日杰,刘佳.试论精益生产方式的管理思想[J].社科纵横.新理论版,2006(1):16-16.
[3]张虞昕.精益生产之“八大浪费”对教学的启示[J].经营管理者.2014(25):370-370.