WK-20电铲末级驱动轴瓦与轴间隙检测方法优化

(整期优先)网络出版时间:2024-03-08
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WK-20电铲末级驱动轴瓦与轴间隙检测方法优化

李东青  杨利民  王照宏 

内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业公司 内蒙古包头市014080

摘要:WK-20型电驱动挖掘机属于矿用正铲式挖掘机,6KV电压为电气系统供电,采用自动润滑系统、先进的变频电控系统等提高了设备的自动化水平,减轻了操作人员的劳动强度。适用于年产量一千万吨级以上的大型露天矿山,主要用于剥离和采掘围岩及矿石,由于其较高的安全性能、灵活的机动性,优良的控制性能在国内外矿山领域获得越来越广泛的应用。

关键词:正向电铲、末级驱动轴、间隙、轴瓦

一、前言:

包钢股份巴润公司成立以来引进了不少新型采掘设备Wk-20型电铲就是其中的一种我公司共有3WK-20型电铲担负着1/4的采掘任务在这十余年的运转过程中,运行时间已经远超大中修的范围机构各部的劣化程度不断加重这就要求设备管理人员及操作人员对各机构加强加密检查减少或避免重大设备事故出现

行走机构而言末级驱动装置的零件多次出现了不同程度的损坏,被迫停机进行处理。通过对行走末级驱动装置故障的处理过程进行跟踪发现,所有断齿故障都同步现轴瓦[1]与轴的间隙超过其最大允许间隙的现象,当然也外界因素和人为操作不当所致综合上述几方面原因不断创造良好作业条件下,持续提高操作人员技能水平另外加密对行走机构的检查而行程末级驱动轴瓦与轴的间隙检测就显得尤为重要由于末级驱动轴瓦端盖较重完成一次检查需要多人配合而且检查流程耗时较长,对设备正常生产造成一定影响,需要对检测过程进行优化。

二、原检测方法流程

1首先将电铲退出铲窝,移位到平整的地方,电缆摆放到合理的位置,放好铲斗,关闭行走抱闸,按顺序停机。

2准备破布、大锤、撬棍、18寸扳手、扁铲、塞尺等工具。

3)一人将扳手固定在Φ27㎜螺丝上并扶好,另一人用大锤配合将8条螺丝依次松开,两人相互配合好,以免砸手碰脚

48条螺丝均松开以后,将油管接头松开,并取下。

5)拆掉定位板,将松开的螺丝依次从下到上取下,当剩下最后1条时,需要45人用撬棍托住端盖,使端盖平衡,迅速取掉最后1条螺丝,并配合扶好拆下的端盖,在这过程中托举端盖的人员用力要均匀,一方面防止端盖滑落伤人,另一方面防止螺丝[2]。(所有螺丝都集中放在破布上,以免粘上杂质)

6)将端盖放置于地面合适的位置。随后取下密封圈,用扁铲将轴瓦与轴之间的油清理掉。

三、原检测方法存在不足:

由于驱动轴端盖大约有150公斤左右,在拆下驱动轴端的定位板后再拆端盖时,需要有45人利用撬棍进行协调配合,而且撬棍选择的支点也只能在注油管的防护罩上,如果用力不均,端盖滑落会造成人员受伤,且会造成螺丝撸扣,安装过程中人员必须协调对准螺丝孔才能将端盖安装到位再需要一人及时的安装螺丝,螺丝至少在3条以上才能将端盖固定,在这过程中,人员不能松劲,工作强度大,对参与检测的人员安全会造成一定威胁,而且耗时长,检测一次需要至少一小时。

四、优化后的检测方法流程

1)清理积土,松开端盖固定螺丝,保留两条螺丝先不拆下;

2)将自制前端带螺纹的两根滑架安装到位,将可调节高度的支架安装于滑架末端,以实现对滑架的支撑;

3)拆下预留两条螺丝,将端盖滑到合适位置;

4取下密封圈,清理掉轴瓦与轴之间的油;

5)用塞尺对轴瓦磨损情况进行检测

5)检测完毕安装密封圈,将端盖沿滑架推回到原位进行螺丝固定。

图片1图片2

图一:安装自制滑架                       图二:固定支架

五、改进后的检测方法优点:

1)节约时间,便于检测检测一次只需20分钟,为生产时间延长创造条件;

2)降低劳动强度和工作量,确保检测过程作业安全。

六、新操作法的经济效益

(1)利用新操作法每隔一月对末级驱动轴瓦与轴的间隙检测一次当间隙超过3㎜时及时更换轴瓦用时240分钟一个轴瓦的价格0.8按正常情况,每年每台电铲更换一次轴瓦即可。价格为:0.8×3=2.4用时:240×3=720分钟,如果按原来的行程故障频率,平均每台电铲每年一次,处理过程在不待件的情况下是4320分钟,用时:4320×3=12960分钟一对末级驱动齿轮的价格为30多万在更换末级驱动齿轮的同时轴瓦必须更换就备件价格而言就已经高达100多万如果末级驱动齿轮断齿后未及时发现,造成事故扩大,将末级驱动齿轮箱损坏,后果更为严重。利用新的操作法时间可以节约204小时每班按8小时计算就相当于节约了25.5个班。备件费用可以节约100多万。这还不包括维修及吊装等费用。

(2)可大大降低行程部分的故障,提高设备的生产效率,WK-20型电铲正常情况下,货源条件良好充足,每班平均生产1.3万吨,更换一次轴瓦需要4小时,也就是1/2个班,产量只减少一半,如果更换一次末级驱动齿轮,用时72

小时,折合9个班,产量将会降低11.7万吨。影响了设备正常生产的利用系数,无形中增加了非生产时间。

3)采用新的操作法,不仅检测耗时短,降低了人员的劳动强度,而且大大降低了安全隐患,有效地提高了电铲开动率。

、结论

自从优化检测方法后,不仅节约了生产成本、维修成本,而且设备效率得到最大的发挥,人员安全得到进一步保障,经过实践,可以应用到其他矿山同类设备上,有一定的推广价值

作者简介:李东青(1973-),男,内蒙古丰镇市人,高级技师,现从事挖掘机设备管理工作。

参考文献:

[1]朱嘉安,采掘机械和运输。冶金工业出版社,1980。

[2]杨卫,力学导论。科学出版社,2020.