增加系统不合格品剔除功能

(整期优先)网络出版时间:2024-03-13
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增加系统不合格品剔除功能

作者绍闽苑军

单位:广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂  制丝车间

邮编:514000

摘要:现代烟草生产中,烟丝是衡量烟丝质量好坏的一个非常重要的工艺指标,然而由于各种因素的影响,生过程不可避免会出现水分波动,烟丝水分不合格本文针对目前烟丝水分合格率问题采取增加系统不合格剔除功能的措施使系统烟丝水分不合格时控制输送带反向运行,实现剔除合格烟丝,提高烟丝水分合格率目的,实施效果明显,烟丝水分合格率显著提高保障烟丝品质。

关键词:水分输送带  PLC  工控机

1前言

在现代烟草生产中,烟片投料开始到烟丝的生成,整个过程已实现全面自动化生产,自动化生产大大提高生产效率,节约人力成本,但同时也存在着一些弊端,如生产过度依赖系统,系统完善与否将直接影响烟丝生产过程烟丝的质量。我厂目前采用的控制系统同样存在着缺陷,如没有不合格品剔除功能此项功能的缺失将导致烟丝中会掺杂着不合格烟丝,影响烟丝合格率因此为保障烟丝品质,提高烟丝合格率改造是势在必行的。

2问题分析

烟丝水分是衡量烟丝质量好坏的一个非常重要的工艺指标,而烘丝是决定烟丝水分的关键工序,烟丝水分的合格与否主要取决于烘丝过程,而由于反馈控制的滞后性烘丝过程不可避免会出现水分波动,导不合格烟丝的产生,目前的系统没有不合格品剔除功能,以检测到的烟丝水分无论合格与否,烟丝都将被输送至下一工序,导致烟丝水分合格率偏低增加系统不合格剔除功能是解决问题的最佳措施

3方案制定

丝后流程图如示,图可知YS128输送带处安装有水分装置装置能检测烘后烟丝水分的具体数值,由于烘丝是决定烟丝水分的关键工,故选择YS128.1输送带处进行不合格烟丝剔除

考虑到电机可正反两向运行的特性,故改造YS128.1输送带为双向运行模式现烟丝水分合格输送带反向运行,剔除不合格烟丝的目的,方案共分为三个部分:硬件部分、程序部分和画面部分。

3.1硬件部分

3.1.1改造输送带运行模式

YS128.1输送带目前为单向运行模式,由单向馈电器起动,为实现输送带双向运行由双向馈电器起

3.1.2开关

为方便操作人员根据实际生产情况切换输送带运行方向,增加旋钮开关,PLC提供强制反向信号强制输送带反向运行

3.2程序部分

3.2.1增加不合格剔除控制程序

为使系统能自动剔除不合格烟丝增加剔除控制程序,实现烘后烟丝水分合格时, YS128.1输送带正向运行,输送烟丝至下一工序,烘后烟丝水分不合格时,YS128.1输送带反向运行,不合格烟丝剔除

3.2.2增加强制程序

使操作人员能根据实际情况强制输送带反向运行,增加强制反程序,实现开关断开时,输送带运行方向受剔除控制程序控制,开关接通时,系统强制输送带反向运行。

3.3画面部分

按照工艺标准,水分不是直不而是要根据季节、气候、环境等因素作灵活调整,因此增加水分设定窗口,方便操作员根据工艺标准随时调整

4方案实施

4.1器件选型

4.1.1馈电器选型

我厂目前的控制系统主要采用西门子系列工业产品,选用西门子RS1E-xHF高性能双向馈电器作为YS128.1输送带电机起动器,由电机功率1.5KW功率因数0.8,计算出输送带电机额定电流约为 3A选用定范围为2.4-8 A高性能双向馈电器,此馈电器性能稳定,工作可靠,在我厂被广泛使

4.1.2开关选型

开关在系统中为PLC提供一个强制反向信号,信号有0和1两种状态,故所选开关应通断两种状态且状态可保持在此选用型号为XB2BD21C的二开关,此开关简单实用,安装方便,工作可靠,在我厂应用广泛

4.2器件安装

4.2.1馈电器安装

改造后的YS128.1输送带电机由高性能双向馈电器起原来单向馈器,安装选用的向馈电器,并接好线。

4.2.2开关安装

开关信号在系统中作为数字量信号输入到PLC,通过查数字量输入模块可知,DI3模块的6号端子空闲,故将开关信号接到DI3模块6号端子安装开关并接好线。

4.3PLC程序编写

4.3.1硬件组态

YS128.1输送带电机的起动由单向馈电器起动改成了双向馈电器起动,故须重新硬件组态,用西门子SIMATIC STEP7编程软件打开硬件组态画面,重新组态选用的RS1E-xHF(2.4-8A)高性能双向馈电器

4.3.2程序编写

步骤1打开西门子SIMATIC STEP7软件管理器界面,新建数据块DB23定义数据块中各变量名称、地址和数据类型

步骤2:新建功能块FB17编写块内程序,实现烟丝水分不合格时输

出输送带反向命令剔除不合格烟丝,剔除完成后复位反向命令

步骤3:新建功能块FB102,编写块内程序,在FB102功能块内调用

FB17,实现根据水分仪实测判断烟丝水分是否合格,合格则控制YS128.1输送带正向运行,反之反向运行,以实现剔除不合格烟丝的目的,实现旋转开关至时,制输送带反向运行

4.4 工控机画面编辑

用WINCC软件打开项目管理器,“薄板烘丝处理段参数管理”

画面编辑窗口,编辑“出口水分数据”窗口,操作员可在此窗口

设置出口水分的上下限值。

5调试

步骤1下载程序和画面,做好开机前的准备工作

步骤2“出口水分数据”窗口,按照工艺标准设置出口水分下限设定

步骤3按操作规程开机,测试程序功能是否发挥作用。

经测试,程序功能正常,烟丝水分不合格时,输送带反向运行,旋转开关至接通时,输送带强制反向运行,达到预期效果

6效果检查

通过一个月的跟踪观察发现当烟丝水分不合格时,输送及时向运行剔除合格烟丝烟丝水分合格率提高100%,保障了烟丝品质改造效果良好

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通过此次改造,系统增加了不合格剔除功能,避免了不合格烟丝混入烟丝中,提高烟丝水分合格率改造效果显著技术革新是永无止境的,系统完善永远在路上,今后还应不断完善系统让系统更可靠稳定,真正实现自动化生产。

参考文献

1.梁耀光:电工新技术教程第1,中国劳动社会保障出版社2007

2.刘华波编:西门子S7-300/400PLC编程与应用第2》,机械工业出版2015

3.姜建芳著:《西门子WinCC组态软件工程应用技术1版》,机械工业出版社2015

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