构架钻孔攻丝合格率提升

(整期优先)网络出版时间:2024-03-13
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构架钻孔攻丝合格率提升

张辉  张谦  苏敏

摘要构架整体加工中,有大量转臂定位座M20螺纹孔需要加工,在攻丝过程中,时常出现丝锥断裂,螺纹乱牙乱扣,攻丝后通止规止不住,导致合格率低等问题出现。会造成返工并产生比较严重的质量事件,影响生产计划进程。本文主要针对钻孔攻丝合格率       不高的情况进行分析和解决,提升攻丝合格率的过程进行阐述。

[关键词]攻丝 孔直径 切削参数 扭力调节

[引言]加工螺纹孔通常需要经过两道工序,先用钻头加工一个比螺纹孔直径略小的底孔,然后采用丝锥加工出螺纹。我们将对加工过程以及加工后出现的各项质量问题进行原因分析,找出造成问题的主要原因,并对其采取各项解决办法和措施,验证其工艺性能是否满足工艺要求,从而达到提高攻丝合格率。

一、技术要求及工艺分析

1.加工可实施性分析

将数控机床的钻孔攻丝参数最优化,解决参数问题,对攻丝丝锥等刀具进行把控,可以改善刀具加工参数刀具角度以及辅助工作,提升钻孔攻丝合格率,也提升设备的利用率。   

  1. 经济性分析

大型数控龙门铣床的每小时运行成本为600元每小时,如果我们每较低一个构架的返工,就可以节省一笔很大的费用。同时节省丝锥的消耗,提高单个丝锥的有效加工数。

  1. 重要性分析

构架加工一直是事业部产能的瓶颈工序,减少我们的返工构架数,提升钻孔攻丝一次合格率,就可以提高新生产构架的数量,从而提高构架加工效率,降低生产成本。

根据前期的分析结果,漏攻丝、螺纹乱扣断扣、丝攻断裂,是钻工攻丝造成质量问题的主要需要攻关点。漏攻丝占比为20%,螺纹乱扣、断扣占比50%。丝攻断裂占比为30%。这三项原因在质量事故中占比是最大为50%

二、影响钻孔攻丝合格率主要原因

1.攻丝螺纹底孔底孔孔径与丝锥不匹配

根据实测各机床所钻M24、M20螺纹底孔。测量所有钻头的螺纹底孔尺寸。针对M24螺纹孔,个别机床采用20.8钻头进行钻孔,部分机床存在钻头磨损达到需要修磨状态。孔底钻孔尺寸仅有20.76mm已经小于工艺要求的尺寸。很容易造成底部攻丝阻力增大,会直接造成丝锥折断等风险。

2.攻丝切削参数不合理

调查班组5台加工地铁较多的机床,分别对加工M24、M20的转速、及进给等加工参数进行取证调查。同时对钻孔深度、攻丝深度进行验证。存在钻孔深度攻丝深浅不一,参数存在不合理。给进速度太快,造成扭力过大,都会导致丝锥的断裂风险。

3.丝锥质量

丝锥主要材料,刀具设计,热处理情况,加工精度,涂层质量等等。例如,丝锥截面过渡处尺寸差别太大或没有设计过渡圆角导致应力集中,使用时易在应力集中处发生断裂。柄、刃交界处的截面过渡处离焊口距离太近,导致复杂的焊接应力与截面过渡处的应力集中相叠加,产生较大的应力集中,导致丝锥在使用中断裂。例如,热处理工艺不当。丝锥热处理时,若淬火加热前不经预热、淬火过热或过烧、不及时回火及清洗过早都有可能导致丝锥产生裂纹。

  1. 攻丝时的切削环境差

1、丝锥本身与积屑粘合,造成后面的锥牙破坏已经攻好的螺牙。

2、切削油品质不好。这点已经成为国内的大多数企业关注的关注焦点,许多采购了国外刀具和机床的公司有非常深刻的体会,攻丝油润滑油品质出现问题,加工出的产品质量很容易出现毛刺等不良情况,同时寿命也会有很大的降低。最好选用经过严格检测的极压攻丝油,在保证攻丝加工效率的同时,可以有效的保护丝锥和机床。

  1. 攻丝器扭力过载保护可靠性失效。

攻丝器扭力过载保护可靠性,通过断丝攻过程的观察,存在攻丝器扭力过载保护未执行情况。造成攻丝器在工作过程中直接强行攻丝,丝锥载荷抗力过大,造成丝锥断裂在螺纹孔底。

三,提升合格率的解决方案

1.确认好螺纹底孔大小及钻头修磨

根据标准螺纹底孔表得知,M20的螺纹底孔要在17.744mm-17.291mm之间,M24的螺纹底孔需要在21.252mm-20.752mm之间的范围内。

底孔标准直径

最大直径

最小直径

M20

17.50mm

17.744mm

17.291mm

M24

21.00mm

21.252mm

20.752mm

根据多次的切削验证等,我们采用直径为21钻头进行钻孔,保证尺寸在, 21-21.12之间,偏向上公差。为了保证钻头的修磨精度,引入钻头修磨机,能很好的保证钻头修磨精度。

2.优化切削参数

1 .根据机械加工手册和各机床实际使用参数进行对比,优先选取3-002工位的转速作为标准参数。攻M20螺纹标准转速为120 r/min,F 180 mm/min。攻M24螺纹标准转速为80 r/min,F 240 mm/min。

2.优化有效攻丝深度。针对班组所有机床的M20攻丝深度进行统一标准,相比以前的摇臂钻的攻丝深度,我们采用数控机床的有效攻丝深度进行优化,将攻丝深度Z1修改统一为57mm:(42mm攻丝有效深度,加上8mm沉台深度,加上丝锥前端5mm导向,加上2mm螺距补偿伸缩量。

  1. 采用合理实用的丝锥

我们对工具室现有的丝锥进行加工验证,以及打表验证,发现部分丝锥出现同轴度不符合工艺要求。反馈给工具室后,事业部对库存中的130支丝锥进行退货。同时对其他厂家的丝锥进行试用。联合工艺部对每批次入厂的丝锥进行首批的试用,防止不合格丝锥流入生产现场。最终通过层层筛选,采用郎赛德品牌的丝锥,稳定性更好,排屑,防缠绕等,要优于前供应商使用的蓝稚丝锥。尺寸稳定,标准,通止规合格率更好。螺纹表面质量高。

  1. 优化攻丝润滑环境

在攻丝开始之前,采用圆柱毛刷浸泡攻丝基油涂抹均匀至各孔壁,改善其攻丝润滑作用。同时每个孔攻丝完成后及时清理残留在丝攻上的铁屑,采用风枪清洁。利用羊毛刷对丝锥进行润滑。

  1. 提升攻丝器过载保护可靠性

通过采购了攻丝过载保护夹头扭力调节扳手,通过改变攻丝保护器的有效保护扭力值。减小过载保护扭力限制,让攻丝时,攻丝保护器启动保护的扭力提高一个级别,提高保护的灵敏度。有效保护丝锥发生断裂风险。

四、产生的经济效益

可以大大减少事业部由于钻孔攻丝的质量问题造成的返工,减少了滑扣、乱扣、断丝攻等的出现,间接降低生产成本。按丝攻断扣的返工来算,一架丝攻断裂,需要经过取丝攻、剖开、堆焊、探伤、再上机床加工,还有辅助吊运。一个构架返工的人工成本和机床损耗就在600元一架。全年可减少62架次的返工,节省返工时间4*62= 248小时返工时间,直接节约成本3.72万元。

结束语

针对钻孔攻丝合格率不高,通过采取一系列的措施,很好的杜绝了漏攻丝,螺纹乱扣、乱牙得到有效解决,能有效防止丝锥断裂事情的发生。到目前位置,还未出现一例漏攻丝,乱扣,断扣现象也得到明显改善,有效的提高攻丝工序的产品一次合格率,进一步提高工序的产品质量及效率,取得了卓越成果。