LPG站管道隐患整改方案——以某工艺管道更新改造工程为例

(整期优先)网络出版时间:2024-03-27
/ 3

LPG站管道隐患整改方案——以某工艺管道更新改造工程为例

李伟峰

苏州金宏气体技术开发有限公司

摘要:本文对液化石油气(LPG)站的管道隐患进行了分析与整改方案设计。首先,介绍了LPG站管道的概况,包括其基本结构和运行特点,并分析了工艺管道存在的安全风险。随后,详细阐述了隐患整改方案的设计与技术选型,包括压缩机、充装台、气储罐和充装站等方面的整改计划。针对各项隐患,提出了相应的整改方案和技术选择。最后,利用安全性能指标和对比分析方法,对整改前后的安全性能进行了对比,并总结了整改效果,指出了改进措施的重要性。

关键词:化工技术管理;液化石油气(LPG);整改方案设计;安全管理

引言

液化石油气(LPG)作为一种重要的能源资源,在工业生产和民用领域具有广泛应用。然而,LPG站作为液化石油气的储存、充装和分销中心,其管道系统存在的安全隐患时刻牵动着人们的关注。管道泄漏、设备老化、操作不当等问题可能导致严重的安全事故,威胁人员生命安全和财产安全。因此,对LPG站管道隐患进行全面的分析和整改显得尤为迫切和重要。本文旨在对LPG站管道隐患进行深入分析,并设计相应的整改方案,以提高LPG站的安全性能和运行效率。

1LPG站管道隐患分析

1.1LPG站管道概述

LPG站管道指的是液化石油气站场内的管道系统,用于输送液化石油气。液化石油气是一种常见的清洁能源,通常由丙烷、丁烷等组成,具有易燃易爆的特性。LPG站管道系统包括输送管道、连接管件、阀门、压力控制设备等组成,用于将液化石油气从储罐输送至各个用气点。这些管道系统需要严格设计、施工和管理,以确保液化石油气安全稳定地运输和使用[1]

1.2工艺管道安全风险分析

LPG站管道的安全风险需要综合考虑管道本身的材质、设计、施工、运行管理等多个方面,其安全风险如表1-1所示。

表1-1LPG管道安全风险

序号

安全风险

描述

1

泄漏风险

管道老化、机械损坏、操作失误等因素可能导致管道泄漏,引发火灾或爆炸

2

燃爆风险

LPG是易燃气体,泄漏后与空气形成可燃气体混合物,易引发火灾或爆炸

3

腐蚀风险

长期暴露在恶劣环境下的管道易受腐蚀,减少壁厚度,增加爆破风险

4

操作失误风险

人为操作不当、设备维护不到位等因素可能导致管道运行异常,增加事故风险

5

设计缺陷风险

设计不合理或施工质量不达标可能导致管道运行中出现安全隐患,如连接处漏气

1.3相关法规与标准概述

制定LPG站管道隐患整改方案必须遵守相关法规和标准,以确保方案的科学性和有效性。本次研究涉及的主要法规和标准包括《危险化学品安全管理条例》、《燃气工程设计规范》、《石油和天然气工业标准》、《安全生产法》和《燃气行业安全生产标准化管理规定》。这些法规和标准规定了LPG站管道安全的管理要求、设计规范和技术标准。

2隐患整改方案设计

2.1项目概况

本项目旨在对某燃料公司液化石油气(LPG)站的安全隐患进行整改,以确保站点的安全运行并符合法规标准,该站主要负责储存、充装和分销液化石油气,包括储罐、充装站、管道系统、压缩机、泵等设备,项目目标是识别并解决站点存在的安全隐患,提高管道系统的运行效率和安全性,确保站点的合规运行。

2.2安全隐患识别与评估

研究对LPG站的所有设施设备进行细致检查,包括储罐、充装站、管道系统、压缩机、泵等,重点关注设备的运行状态、老化程度以及泄漏风险等方面,同时,也关注操作流程中潜在的安全隐患,比如操作规范是否得当、安全防护措施是否完善等。

针对识别出的安全隐患,本研究先进行评估,确定其严重程度和可能带来的影响,随后对隐患进行分类和优先级排序,以确保哪些隐患需要优先处理[2]。通过对识别和评估的数据进行分析,深入了解安全隐患的分布和趋势,制定更加有效的整改方案和安全管理措施。最后,详细列出所发现的安全隐患及其评估结果,编制成报告,为制定后续整改方案提供可靠依据。

2.3整改方案设计与技术选型

本次研究按照评估结果,主要对以下4个方面进行整改。

2.3.1压缩机间

在LPG站管道隐患整改方案中,压缩机的作用是对液化石油气进行压缩,以提高其压力,从而便于输送和储存。压缩机在运行过程中可能存在密封不严或部件老化等问题,导致LPG泄漏,从而引发火灾或爆炸等严重安全事故。研究对压缩机进行全面检查,修复或更换老化或损坏的部件,并且安装了泄漏检测传感器和系统,以及时发现并处理压缩机泄漏问题。

2.3.2充装台

充装台是充装站中的一个单独充装装置,用于单独进行LPG充装操作。它通常包括充装管道、阀门、流量计、安全防护设施等,用于控制充装流程和确保充装的安全性。如若操作不当或设备老化,会导致过度充装,超过容器的承载能力,导致容器破裂或爆炸。本研究建议制定或优化操作规程,加强操作人员的培训和管理,确保充装操作符合标准要求。同时安装过载保护装置,避免对容器进行过度充装;引入自动化控制技术,当监测到充装容器已达到充装容量上限时,装置会自动切断充装流量或停止充装泵的运行,实现充装过程的自动控制和停止。

2.3.3气储罐

气储罐在LPG站管道隐患整改方案中扮演着储存液化石油气(LPG)的重要角色,但若气储罐的结构强度不足或受损,可能会发生罐体破裂或倾覆等严重事故,造成人员伤亡和财产损失。本研究使用超声波检测等无损检测技术,对气储罐进行内部和外部结构的检测,及时发现隐患问题。随后利用涂层、防腐漆等防腐蚀技术对气储罐进行防腐处理,延长其使用寿命。

2.3.4充装站

充装站是一个整体的LPG充装设施,包括多个充装台、管道系统、压缩机、泵等设备,用于将LPG从储罐输送至气瓶或其他容器中进行充装。充装站若因老化或腐蚀,在充装过程中出现管道连接处、阀门或接头等部位的漏气问题,会导致LPG泄漏,增加火灾或爆炸的风险。此外,若工作人员操作不当就会会导致充装过程中出现错误,例如过度充装、漏装或充装速度过快等,会增加安全事故的发生几率。研究对充装站的设备进行检修和维护,修复或更换老化或损坏的部件,确保设备的正常运行。

3整改效果评估与分析

3.1整改效果评价指标与方法

整改效果评价是对隐患整改方案实施后安全状况进行评估和分析的重要步骤,以下是一些常用的整改效果评价指标与方法:

(1)事故率:通过比较整改前后的事故发生率来评估整改效果。事故率可以按照时间单位(如年度、季度)计算,包括火灾、泄漏等安全事故的发生率[3]

(2)泄漏数量:比较整改前后的泄漏事件数量和频率,评估整改方案对泄漏风险的控制效果。可以统计泄漏事件的类型、原因和涉及的设备或管段,以确定改进的重点。

(3)设备故障率:评估整改前后设备的故障率变化情况,包括压缩机、阀门、管道等设备的故障率。较低的设备故障率通常表示整改方案的有效性。

(4)安全检查合格率:比较整改前后的安全检查合格率,包括定期巡检、设备检修等安全检查项目的合格率,以评估安全管理水平的提升情况。

(5)隐患整改率:统计隐患发现后的整改率,评估整改方案的执行情况和整改效果。较高的隐患整改率表明整改方案的实施程度较高。

(6)技术指标改善情况:比较整改前后的技术指标,如压缩效率、充装速率等,评估整改方案对技术性能的改善效果。

(7)安全意识提升:通过员工培训、安全教育等方式,评估整改方案对员工安全意识的提升效果,包括事故应急响应能力和安全操作规范的遵守情况。

(8)专家评估:邀请专业的安全评估机构或专家对整改方案实施效果进行评估,结合实际情况提出改进建议。

以上评价指标和方法可以综合运用,全面评估整改方案的效果,并及时调整和改进方案,确保LPG站的安全运行。

3.2整改前后安全性能对比

研究在明确定义用于评估安全性能的指标,如事故率、泄漏事件数量、设备故障率、安全检查合格率等后,收集整改前的安全性能数据,包括事故记录、泄漏事件报告、设备故障记录等,作为整改前的基准。

在整改方案实施后,持续收集安全性能数据,确保数据的全面性和准确性。将整改前后的安全性能数据进行对比分析,比较各项指标的变化趋势和数值差异。这一过程中,研究利用图表、统计分析等方法进行数据分析,根据对比分析的结果,评价整改前后安全性能的改善情况。

3.3整改效果分析与总结

本次整改效果如图3-1所示,压缩机间经过全面检查、修复和更换老化或损坏的部件,以及安装泄漏检测传感器和系统,有效提高了安全性能;泄漏检测传感器和系统的应用,及时发现并处理了压缩机泄漏问题,降低了泄漏风险,减少了火灾或爆炸的发生可能性。充装台通过制定或优化操作规程,加强了操作人员的培训和管理,确保了充装操作符合标准要求;安装了过载保护装置,避免了对容器进行过度充装,提高了充装操作的安全性。气储罐使用无损检测技术检测气储罐,并进行了内外部结构的防腐处理,有效延长了气储罐的使用寿命,增强了其结构强度和稳定性。充装站对充装站设备进行了检修和维护,修复或更换了老化或损坏的部件,确保了设备的正常运行,降低了充装过程中的泄漏风险和操作错误的发生可能性。

图3-1整改效果图

根据对比分析的结果,本次研究整改后安全性能指标明显改善,达到了预期目标,整改方案取得了成功。

4结语

通过对液化石油气(LPG)站管道隐患的分析和整改方案的设计,本文系统性地提出了针对各个方面的改进措施,以提高LPG站的安全性能和运行效率。通过对整改前后安全性能的对比分析,研究验证了整改方案的有效性。然而,本论文也存在一定的局限性,某些整改措施的实施需要更多的技术支持和人力资源,还有一些隐患可能需要更长时间的跟踪监测才能全面解决。未来,研究将继续关注LPG站管道安全隐患的动态变化,持续跟踪整改效果,并进一步探索更加全面和有效的安全管理措施,期待通过技术创新和管理优化,进一步提升LPG站的安全性能。

参考文献

[1]聂肖虎.LPG球罐泄漏抢修处理与技术分析[J].石油化工安全环保技术,2013,29(03):38-39+58+6.

[2]蒋宗达.化工安全生产管理中的问题与对策分析[J].中国石油和化工标准与质量,2024,44(01):16-18.

[3]任英,程青松,龙雪华.化工安全生产事故原因分析及处理[J].中国石油和化工标准与质量,2023,43(21):76-78.

1