广东大唐国际潮州发电有限公司 广东 潮州 515723
一、事件经过
异常经过及检查处理情况:
1.某年3月6日22时49分,光字报警“快切装置故障”,过程报警“2号备用变主保护动作”、“备用变220kV分闸位置”,检查NCS画面2208开关分闸,就地检查2208开关分闸,2号备用变保护一、二装置报“差动保护动作”。
二、原因分析及故障定位
1.保护配置情况
电厂升压站为双母接线,备用变压器高压侧为220kV系统,低压侧母线为6kV厂用电母线段。
备用变接入故障录波器电流取自2208断路器电流互感器,变比为1500/1;2号备用变差动保护电流取自高、低压两侧电流互感器,变比为750/1,详细见图1。
图1 备用变保护CT配置
2.保护动作情况
保护动作行为:2号备用变两套电气量保护装置差动保护动作。保护动作值及整定值见下表1、表2:
表1:2号备用变差动保护动作值
保护 装置 | A相 | B相 | C相 | |||
差动电流(A) | 制动电流(A) | 差动电流(A) | 制动电流(A) | 差动电流(A) | 制动电流(A) | |
第一套 | 0.7813 | 0.3906 | 0.7188 | 0.3594 | 0.6289 | 0.3125 |
第二套 | 0.7852 | 0.3906 | 0.7188 | 0.3555 | 0.6523 | 0.3242 |
故障时刻差动电流一次值=750×0.78=585A
表2:2号备用变差动保护定值
保护名称 | 变比 | 序号 | 定值名称 | 新定值 | 单位 |
备用变差动保护 | 高压侧:750/1A 低压侧:3000/1A | 1 | 差动保护控制字 | 0003 | H |
2 | 差动最小动作电流 | 0.084 | A | ||
3 | 差动速断电流 | 0.84 | A | ||
4 | 差动特性斜率 | 0.50 | |||
5 | 二次谐波制动比 | 0.18 | |||
备注:Kb1=0.2(固定),Kb2=0.50,ICD=0.084,Ie=0.167 |
根据厂家说明书,计算差动电流值(以A相为例)
实际差动电流远大于故障时刻制动电流对应差动电流动作值,因此差动保护动作正确。
3.故障录波情况
从故障录波图(见图2)可知,2号备用变初始时刻发生A、B相相间短路,随后故障发展至三相短路,备用变差动保护启动,跳闸备用变高压侧2208断路器。故障一次电流值约600A,与2号备用变保护装置动作值一致;220kV系统母线电压从135kV下降至132kV(下降3kV)。
图2 保护动作时刻(T1)电流值
4.分析判断及故障分析
2号备用变高压侧电流起初仅A、B两相有电流,随后C相出现电流,且三相故障电流呈正弦波同时增大,故障由两相短路故障逐步发展为三相短路故障,故障录波与变压器保护装置录波情况一致,SIS、电量采集系统查看2号备用变各分支无电流,因此2号备用变差动保护动作正确,判断故障点在2号备用变高、低压电流互感器之间的一次设备。
根据厂内年度短路电流计算,在系统最小运行方式下备用变高压侧两相短路,短路点电流为6370A,故障电流远大于600A,因此故障点不在备用变压器高压侧;在系统最小运行方式下备用变低压侧两相短路短路点电流为21030A,与故障电流折算到低压侧电流值(600×230÷6.3=21904A)相符合,因此故障点在2号备用低压侧;非电气量保护未动作且现场变压器无明显异常,判断故障点不在变压器内部,在低压侧封闭母线。
三、现场检查及处理
1.现场检查1、2号备用变开关、变压器本体绕组、油面温度正常,1、2号备用变本体无异常。拉开2号备用变侧22088刀闸。退出2号备用变保护屏出口压板,合入2208开关,1号备用变恢复运行。
2.拆除2号备用变低压侧1分支、2分支软连接,摇低压侧母线绝缘,1分支三相对地绝缘、相间绝缘均为0,2分支三相对地绝缘、相间绝缘均为0,确认低压侧共箱封母有接地。
3.相继打开各分支封闭母线盖板,检查发现母线支撑绝缘子均有不同程度受潮、爬电现象,其中2分支母线至1号机6kV 10BBC06间隔(1号汽机房A列墙外侧下层)一母线支撑绝缘子短路放电较为严重,管型母线绝缘套破损(如图3所示)。
图3母线绝缘套破损及支撑绝缘子相间短路部位
四.结论
2号备用变低压侧共箱封闭母线由于长时间空载备用,母线电流很小,运行中不能产生热量,封母内部空间较为容易受潮,加之共箱封闭母线绝缘子已使用十余年,其绝缘性能下降明显,导致阴雨天气潮气进入封闭母线内部时,绝缘子出现不同程度闪络放电。2分支至1号机6kV 10BBC06间隔母线支撑绝缘子表面因脏污潮湿发生表面爬电,不断发展后形成沿面放电通道,造成A、B、C相相间短路,2号备用变差动保护动作跳闸。
五、处理方案
1.彻底检查处理2号备用变低压侧共箱封闭母线绝缘子,对出现爬电的绝缘子表面进行打磨清理,刷涂PRTV防污闪涂料,对母线绝缘破损处包扎硅橡胶带加强绝缘;对变压器本体开展故障跳闸后预防性试验,变压器油色谱分析,绝缘电阻、直流电阻测试,绕组变形试验,局部放电试验,低压侧母线修后耐压试验,尽快恢复机组厂用电备用电源;
2.制定检修计划开展变低压侧共箱封闭母线和交、直流励磁母线的清扫、检查工作,备用变低压侧共箱封闭母线在每年雨季前进行一次清扫、检查。及时更换失效的盖板密封条,检查封闭母线盖板固定螺丝及压板完好无缺、紧固良好。按照电气预防性试验规程要求定期开展绝缘测试、交流耐压试验。根据天气及时开启封闭母线加热器,防止潮湿短路。
3.制定备用变低压侧共箱封闭母线绝缘子改造方案,对全部绝缘子换型改造,更换为DMC材质单相独立支撑绝缘子,提高绝缘性能的同时,增大母线相间绝缘距离,彻底消除母线短路隐患。
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