蒸馏常压塔的塔板腐蚀结垢原因分析与解决措施

(整期优先)网络出版时间:2024-04-30
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蒸馏常压塔的塔板腐蚀结垢原因分析与解决措施

何鑫   黄荣鲜

大庆炼化炼油生产一部常减压作业区

摘要:作为炼油工业中的龙头,原油蒸馏是炼油企业仅有的一步处理流程,也是世界上最早的炼油流程。原油在进入炼厂后,先经过电脱盐预处理,然后再经过常压釜的一次加工,根据分子尺寸、沸点会将其裂解为汽油、煤油、柴油等馏份,为下一步的加工过程提供原材料,所以,炼油企业的加工能力通常以常压蒸馏器的加工能力来表征。常压精馏塔是精馏过程中的关键装置,其分离精度的高低,将直接关系到汽、煤、柴等产品的品质与产率。近年来,随着世界范围内原油变质的日益严重,常压塔结垢问题日益突出,若塔内件出现结垢,将导致全塔压降升高、产物分选精度下降,进而影响产品分配与设备处理负荷,进而给下游设备带来巨大的冲击,甚至停产。所以,处理好常压塔的腐蚀和结垢问题显得尤为重要。

根据原油的特性,发现其酸值很高,容易对一般碳素钢材料的设备管道产生腐蚀。

由于油品中所含的环烷酸是导致油品酸值升高的主要原因,所以在精馏装置中,环烷酸腐蚀环境管道均选择316 L材料;塔顶空气冷却采用双相不锈钢,上层采用碳钢+316 L复合材料(比例为10:3),下层采用碳钢+316 L复合材料(比例为14:3),内衬为316 L不锈钢;减压塔由316 L合金和316 L合金组成,内部结构采用316 L不锈钢。

浅析腐蚀成因

常压塔的腐蚀介质以氯化氢为主,通常有两种来源:一种是以氯化钙和氯化镁为主的原油中含有的无机盐类,它们在特定的温度下会发生水解,生成氯离子,并与氢结合生成氯化氢;二是由于目前的石油开发工艺存在的问题,在采油工艺中添加的添加剂中,包含了大量的氯化物,这些氯化物在一定的温度下也会分解生成氯化氢。由于常减压蒸馏装置的脱盐不够彻底或采油时添加的助凝剂,致使原油中的有机、无机氯化物难以彻底去除[3]。当前,常压塔顶过程中使用的是氨水注氨,在常压塔上部残余的氯化氢气体与氨气发生反应,形成氯化铵,因盐类的水化,在露点以上的温度还会发生沉淀,固态氯化铵具有吸湿性,其吸收水分后,易吸附于湿金属表面,导致常压塔中内件结盐。氯化铵为强酸弱碱,低于350℃时为固态,其沸点可达3.3,在一定的湿度下易产生膜下腐蚀。常压精馏塔凝结系统中H2SHCl、水汽等气态物质构成了典型的塔顶H2S-HCl-H2O腐蚀环境,在此过程中,物质会被抽离并返回,在此过程中,气体的温度会逐渐下降,而当液体的温度下降至水露点时,水蒸气会凝结成液相,并粘附在设备的壁上。在凝结的过程中,气体中的H2SHCl会溶解到液相中,从而增加了冷凝物的腐蚀性,这个时候,冷凝物的 pH可以达到1~2,并且局部的浓度非常高,并且具有很强的腐蚀性,在这里,钝化膜会被凝结物溶解,然后暴露的主体与周围的钝化膜形成正负极,产生电化学腐蚀,从而产生点状腐蚀。

塔板上油泥垢的成分分析

在分析可能的原因的基础上,对常压塔盘中沉积的泥垢样品进行了金属、非金属元素和灰分、C7不溶物的分析。

对中塔盘淤渣样品进行成分分析,发现淤渣中铁含量为6.42%,镍含量为1.5%,表明该塔内部存在腐蚀物质;其中,碳含量为34.1%,氢气含量为4.25%,从C7不溶物的成分来看,其含沥青质或结焦物、无机盐或石油添加剂中的大分子有机质,以及可溶解在C7的胶质等重质烃,呈现出黑色的粘性垢样;含氮量为3.91%,表明沉积物中铵较多;结果表明,常压塔中的腐蚀以氯盐为主,其中有效氯含量为1.83%。综合以上分析,认为这种淤渣主要是由原油中的胶质、沥青质或其形成的缩合物而形成的,在金属表面凝结成有机垢、铵盐、金属腐蚀产物或原油所携带的添加剂和杂质。

本项目针对该装置在长达4年的运行过程中,发现了一种新型的奥氏体不锈钢(316 L),其耐腐蚀性能好,但由于其高氯盐浓度,在塔顶容易出现晶间腐蚀和应力腐蚀裂纹。所以,减少氯化铵在塔中的沉淀,或对浮动阀门及其它组成部件(例如双相钢)进行改造,可以减轻塔中的腐蚀。为了降低氨在塔内的沉淀,在维修方案中,建议在塔内增设注水系统,并在汽油回流槽中增加汽油抽气口,延长沉淀时间,并扩大塔顶凝结水排放线,避免了水的回流。经过改造,大量氨氮和杂质经酸性水排出,从而提高了常线的品质。有文献[5]建议,还可将有机胺换成常压塔注法,其优点是:

其中,有机胺能作为露点中性剂,其浓度在塔顶露点处达到最大,能延缓露点侵蚀,起到保护工艺中易产生酸性物质的作用;

极强中和性能,可同时中和多种酸性物质;

生成的有机胺盐具有良好的稳定性;

凝结性能优于氨;

与酸反应生成无沉淀物,减少了发生垢下腐蚀的危险;

完全可溶于水,改善了下游产物的纯度。

油泥中有机质是由不饱和烃的聚合生成,胶质与沥青质在高温下发生缩合,形成新的沥青质。在实际生产中,由于蒸馏过程中存在着一种由高到低的梯度分布,当温度降低时,部分具有高凝点的胶质、沥青质等组分将从中析出,而金属离子(冷蚀产物)则会促进链长反应,进而促进缩合物的形成,并在金属表面进行缩合。与此同时,在高温条件下,在溶解的氧气的作用下,碳氢化合物也会发生自由基聚合,在高温条件下产生的缩合物会聚集在高温下,在高温的金属表面凝结成垢,最后附着在设备表面,形成水垢。所以,减轻塔体的腐蚀程度,对减缓碳氢化合物的形成和减少碳氢化合物的沉积具有重要意义。

防腐蚀改善方法

通过对淤渣样品成分的分析和设备腐蚀原因的分析,提出了如下改善办法:

提升塔板材料,将一号蒸馏塔一到九号塔板全部更换,材料提升到316 L,以应付常一线的腐蚀。增设塔顶喷水装置。在此基础上,还提出了一种新的工艺,即采用了新的工艺方法,即在一定程度上提高了油品的抽气高度,延长了沉淀的时间,并对塔顶凝结水的排水线进行了加宽,避免了水的夹带。

把酸罐气相线和回流罐气相线连接起来,以保证在一定的压力下工作。返液槽与酸液槽之间的标高相差8米,可满足污水排放的需要。

提出将工艺流程卡中的汽油干点控制指标改为205℃,并将常压精馏塔的顶部温度升高至107-110℃,高于露点温度20℃,以减少塔顶的露点腐蚀。

在常压塔的生产过程中,采用有机胺作保护。

D. 结论和推荐意见

综合分析发现,塔板上的垢样主要来自于原油中的胶质、沥青质或者是它们的缩合物,在金属表面进行缩合反应生成的有机垢、铵盐、金属腐蚀产物或原油中的添加剂和杂质。实验结果表明,含氮量偏高的样品,表明有氨的侵蚀,通过增加塔顶的注水系统,可以将大量的铵盐和杂质排除出去,或者更换成有机胺,都可以缓解塔的腐蚀。降低塔内铵根的侵蚀,可以有效地抑制胶质沥青的氧化缩合,降低原油中的有机污染。根据石油化工公司1套精馏常压塔的腐蚀状况,发现氯离子腐蚀是导致塔板腐蚀的重要因素,塔顶没有注水系统,塔顶产生的氯化铵会随着塔顶回流,引起塔内部件的腐蚀;同时,大量的铵态氮、腐蚀物加快了胶质、沥青质的缩合,并在塔板表面沉积了大量的淤渣,不仅影响了常压精馏塔的分选精度,而且还会影响到常压精馏塔的正常生产,甚至导致装置停产。为此,在这次大修中,增设常压塔顶部注水系统,把大多数氨氮和杂质排放到塔外,可以有效地降低氯化铵对塔体的侵蚀和泥沙沉积,确保未来4年的安全稳定运行。

参考文献

[1]孙艳、孟伟、孙甲、等.常压塔的结垢成因及控制措施.石油化工,2011,(2):13-15.

[2]刘婕、王延操.常压塔的腐蚀成因及解决措施.

[3]方怡、孙甲、孙艳.常压塔结垢成因分析.化学工程学报.2014.(7):135-136.

[4]高淳.常压塔浮动阀的腐蚀与裂纹成因..化学工业,2018,45 (3):356-358.