固体储热装置优化调试升温曲线实验及结论

(整期优先)网络出版时间:2024-05-22
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固体储热装置优化调试升温曲线实验及结论

杨子宇 

西安昱昌环境科技有限公司    710100 陕西省西安市

不同温区不同模块的升温时间存在明显差异,为了形成标准化的升温曲线,节约调试时间,尤其是快速安全升温问题,避免出现胀裂问题造成损失,决定对模块调试升温曲线进行测试和验证,通过实验测试,检测升温过程中模块内部(温度场、蒸汽压力)和表观变化,及时调整理论升温曲线,验证升温曲线的合理性。

耐热混凝土中通常加入9~12%的成型水分,其中3~4%用于水泥水化结合为结晶水形态存在,其余大部分是为满足成型的需要,叫做结合水或者游离水。

当温度达到100℃以上时,自由水能从装置中排出,由于含水量大且装置较厚,应有一定的保温阶段使厚度方向的温度和水分都有扩散传递的过程。而结晶水不是在一个温度下失去的,需要在不同温度下进行保温,方能顺利排出。

结合前期固体储热胀裂分析报告,并根据相关升温曲线研讨结论,绘制新的正常及加速升温曲线,用于储热实验模块的实验工作,通过实验来获取模块的快速安全升温曲线,以下为实验方案:

在导热油温度达到120℃之前,升温速度按5/h控制,当温度达到120℃后,在120130℃之间保温48小时,以彻底脱除导热油系统中的水分。

储热装置温度到达设计值时,停止导热油电加热器加热功能,循环泵持续运行5分钟后停泵,防止导热油电加热器局部高温现象。

加速升温曲线按照实验目标及前期升温测试结果,进行最终升温时间在35天之内的加速升温测试,检验模块是否满足实验目标。

30天理论升温曲线

以下为五组模块实际升温情况

第一组模块按60天升温曲线进行升温试验,升温结束后,模块裂纹情况良好,未产生胀裂现象。

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基于第一组模块试验情况,通过减少模块的保温时长,升温曲线由60天缩短至40天,对第二组:2-1/4;第三组:2-2/4模块进行实验,可从试验照片及裂纹情况看出,模块未发生胀裂现象,裂纹宽度均在规范允许范围内。

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基于第二组、第三组模块实验结果,模块1系列为同材料体系下添加聚丙烯纤维的模块,对第四组模块采用与二三组相同的升温曲线进行升温实验,裂纹情况良好,未发生胀裂现象。

    因前三组模块40天升温实验结果良好,第五组模块进行了加速升温实验,升温时长由原40天降低至30天,进行了加速升温实验,裂纹情况良好,未发生胀裂现象。

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实际升温曲线

根据不同升温曲线对模块升温所产生的裂纹进行了统计:

五组模块结构构件的裂缝均控制在约0.1~0.2mm,按目前现行相关规范,通过对60天、40天和30天升温曲线以及五组模块裂纹的分析,可得出以下结论:

模块侧壁纵向裂纹主要集中在金属管板处,中部裂纹主要存在于温度测孔及压力测孔处,底部集中在方钢顶部产生的横向裂纹,顶部存在较多龟裂。五组模块材料体系均相同,当模块每日升温至目标温度后进行保温操作,升温曲线的不同并未导致模块裂纹情况产生较大差别,分析后得出产生裂纹的主要原因是前期管箱结构设计导致,后期需对管箱设计及混凝土布筋进行优化,根据现行标准规范,加速升温曲线所产生的裂纹情况不会对模块整体结构产生威胁,故30天加速升温曲线满足试验目标


杨子宇,男,汉族,陕西渭南,199610月,大学本科学历,初级职称,研究方向:储热