电厂输煤自动控制系统节能优化方法研究

(整期优先)网络出版时间:2024-05-22
/ 2

电厂输煤自动控制系统节能优化方法研究

耿芸

山西大唐国际云冈热电有限责任公司

 摘要:自动控制系统是当前工厂中经常使用的一种手段,主要是通过程序让工厂整体的运行在自己的监控下进行,这样做的好处就是自动系统本身具备极强的运行效率,在使用的过程中,不需要过多的工作人员介入,从而实现工作的有效运行,能够极大提升电厂的实际运行效率,同时由于机组本身的成本问题,相较于人员来说有着非常大的优势,且机器本身精准的特性让出现意外的情况大大减少,保证了工作人员的安全,除此之外,也能够降低运输的成本提升运输的效率,因此成为了当前的电厂的主要选择,在实际使用中占有非常重要的作用,保证了当前的电厂输煤工作的发展。本文以输煤自控系统为例,简要阐述该系统的技术原理与流程,并结合实际项目,对传统均速输煤模式与可调节模式进行实验,对比二者的能源消耗量。根据方案对比可知,通过对输送机实施节能调速控制,经过8h运行后,与均速输煤相比可节约809.7kWh,整体节能效率超过10%,对减轻输送设备损耗,延长设备寿命具有重要意义。

关键词:火电厂;输煤自控系统;节能优化;方案设计

1、输煤自动控制系统技术原理

        该系统利用Quantum系列PLC为控制主机,利用双主机模块热备模式实施,上位机为两台客户机,创建完善的监控网络,利用Fix3.0软件包作为MMI应用软件,对工艺参数实时采集,并具备报警信息记录、系统联网、操作显示等功能,使整体系统实现自动化运行。在火电厂生产中,自动化输煤皮带系统处于关键设备,其技术原理在于根据燃烧室的工作状态,对各个时段的耗煤量进行计算,再将输煤指令传递到皮带机上,与现场不同类型约束条件相结合,使皮带机运行速度得到良好调节,进而实现自动化输煤工作。该系统运行效果受燃烧情况的情况,通过系统结构、软硬件等优化,可提高综合输煤能力,实现节能效果[1]。

2、输煤自动控制系统的节能优化措施

2.1项目概况

    某火电厂引进两台250MW机组,输煤系统由碎煤机、煤场、转运站、输煤皮带构成,彼此属于从属关系,本研究将其看成一个整体,站在节能角度对煤仓皮带控制系统提出优化措施,主要体现在PLC系统结构设计、操作台优化、闭环控制优化等方面,使输煤设备的使用寿命得以延伸,并最大限度地降低煤炭资源与电能浪费,为火电厂节约更多经济成本。

2.2节能方案制定

        2.2.1PLC软硬件结构优化

        PLC主站作为输煤系统的核心所在,可通过以下结构设计,达到节能目标。

        (1)控制箱硬件设计。在控制主站中,针对机架、I/O结构进行合理排序,优化I/O分站采集信号环节,根据现场总线协议将信号传输到PLC中,经过一系列信号处理后,使外部设备得到良好管控。

        (2)系统信号统计。该项设计应注重控制设备具体情况,使检测信号类型得到明确,包括速度信号、煤位信号等等,还应科学使用电机设备。在输煤系统应用中,PLC作为传感器检测信号,应明确配煤路线和信号开启方式,待PLC接收到上位机传达的启动指令后,系统便会朝着与煤流相反的方向开启声光报警,时长为10s左右,此时输送带便会运转,自动上煤,犁煤器将根据煤仓存储程度进行自动配煤[2]。

(3)软件设计。该设计目标是利用梯形图来编写语言,关系到许多环节,先要确定初始化程序,根据实际情况选择相应的工作模式,如强制型和正常型,还应选择相应控制方式,如自动控制、远程操控、就地操控。在软件系统运行期间,应对运行方式、传送方式、甲板质量等进行检测。
2.2.2上位机与操作台优化
        在上位机系统优化期间,关键在于现有组态软件的应用。站在节能角度进行系统优化,使其功能更加全面、操作更加便捷,在可视化与维护效率方面均得到显著提升。对此,在系统运行状态下利用切换按钮的方式,使操作界面得到改变,实现多个环节的灵活运行。同时,监控系统还可加入语音、画面等,在出现故障时及时发出警报,并闪烁灯光,将故障状态动态化展示出来,为技术人员及时确定故障位置和类型,缩短维修时间提供便利,达到节能效果[3]。
        在操作台设计方面,在运转期间需要对输煤操作、控制形式合理选择。在正常模式下,待系统检验到故障后便会立即停车检验;在强制模式下,系统将会摆脱故障信号,强制进行输煤。在控制形式中,分成远程、就地与自动三种形式。在远程操控方面,主要在控制室内对各个输煤设备进行掌控,达到“一对一”控制目标;就地控制是由人工手动完成,可在各个输煤设备周围安装电气控制装置,利用其合理选择控制设备,对系统启停操作给予全面监控。在自动控制方面,以程序自动控制为主,根据实际工艺需求编制运行程序,使设备能够满足启停等运行要求,在获取信息后传输到计算机中,由此实现状态控制目标,达到更高自动化程度,在无需操作时能够自动断电,节能电能消耗。
        2.2.3速度控制方式优化


        在以往输煤系统中,多采用均速输煤形式。为使整体输煤系统更具节能效果,应实施闭环控制优化。对于开环控制来说,在实施期间的重点是结合现有电价与发电数量,按照时段的不同对皮带机运行速度进行调节,将此种方式与以往均速控制进行对比,尽管在节能性能方面有所提升,但应用范围狭窄,无法适用于多场合中,运行需求仍然难以满足。对此,应利用闭环控制方式进行节能优化。在MPC控制系统中,针对分散且无需状态的模型进行优化处理。要想使模型结构更加完善,达到理想的优化成果,应及时调整控制环节,使反馈内容得到补充。在模型预测期间,可设置离散状态方程,如下:
        式中,X(K)代表的是输煤系统在k时间段内的运行情况;u(k-1)代表的是系统在(k-1)时段内的控制变量;M代表的是应用时预测数据;N代表的是现场数据。在系统正式使用后,应检验其应用效果。该项目采用均速皮带机作为对照,对闭环控制效果进行验证,对比两种形式的节能效果。
2.3节能优化效果
        为了检验优化后输煤系统的节能效果,在现场开展了2天的试验,每天采用不同的运行方式,第一天采用方案一,即利用顺序启停方式,采用额定带速来控制运行;第二天采用方案二,即利用上文研究的节能控制阀,对两天的运行效果进行对比。
        方案一:输送机按照与煤流相对的方向运行,且带速始终处于均速状态,即5m/s。由人工设置运输量,将其分成四个阶段,即每小时2000t、1500t、1000t和500t,每个阶段持续运行1h,将运行间隔设定为15min,并在监控平布上对不同输送机的有功电能耗费值进行显示,计算出1h内的均值。
        方案二:对输送机实施节能调速控制,由人工设置运输量,将其分成四个阶段,即每小时2000t、1500t、1000t和500t,每个阶段持续运行1h,将运行间隔设定为15min,并在监控平布上对不同输送机的有功电能耗费值进行显示,计算出1h内的均值。
        将上述两种运行状态采集的数据进行对比分析,发现带速与运量相对应的节能控制技术,在运量下降时用电量可随之降低,节能效果更加显著。第一天4h内的耗电总量为9453.2kWh,第二天4h中的耗电总量为8643.5kWh,二者相差值为809.7kWh。该企业每天生产时间基本为8h,当前输煤系统的运量设定为4×106t/a,在使用上述提出的节能控制技术后,可节能电能5.34×106kWh/a,但采用传统控制方式,可耗电量为6.47×106kWh/a。可见,在节能控制技术应用后,整体节能效率超过10%。在输煤系统中带速降低后,对输送设备的损耗也随之降低,设备寿命得以延长。
3、结论

综上所述,在节能环保政策背景下,火电厂在电能生产中应注重能源节约,降低电能成本支出。在输煤系统运行中,应做到与时俱进,通过PLC控制系统结构优化、上位机与操作台优化、速度控制优化等方式,将原本均速输煤改为灵活调速,此举不但可对系统进行自动化保护,促进输煤效率提升,还可达到节能环保的目标,与电能生产的总体趋势相适应,节约更多能源,取得丰厚的电能生产效益。
参考文献:
[1]柏正祥,张泰安,董国昌.西门了S7-300PLC与WinCC6.0组态技术在输煤自动控制系统中的应用[J].电气应用,2019(06):012-014.
[2]陆大同,杨超,李文芳.基于PLC的输煤自动控制系统设计[J].电气传动,2019,47(11):036-038.
[3]王占贵,霍明明.基于西门子PLC的带式输送机输煤自动控制系统设计[J].煤矿机械,2020,41(3):225-227.