广东红海湾发电有限公司 516600
摘要:某火电厂1号机组低压缸轴端存在漏真空,真空系统严密性试验不合格,需要机组大修揭缸才能处理,暂不具备条件。经分析,利用机组临停机会,对系统进行优化改造。系统优化后,经过不断摸索调整,保证机组安全的前提下,最终使机组真空严密性试验合格,保证了经济性。本文介绍了一种临时的真空系统泄漏处理方法,为其他机组发生类似问题提供了宝贵经验。
关键词:真空严密性 轴封 经济性
一、引言
某厂1号机组轴封系统机组正常运行时,由各高中压主汽门门杆漏汽提供轴封用汽,形成自密封[1]。低负荷时,汽源由辅汽提供。一般轴封母管压力维持20~30kPa左右。低压轴封供汽由轴封减温器减温减压后,供A、B低压缸轴封用汽,轴封回汽直接进入轴封加热器,凝结成水,析出空气,水经轴加水封回到凝汽器回收利用,析出的空气经轴加风机排出大气[2]。
某厂1号机真空严密性试验,高背压侧真空下降率0.4kPa/min、低背压侧真空下降率0.2kPa/min,不合格。进行氦气查漏,发现A低压缸5瓦轴端2.6E-4(大漏量),A低压缸6瓦轴端3.6E-5(大漏量),A低压缸5、6瓦轴端处真空泄漏量较大。尝试将汽轮机轴封母管压力调整至80kPa,进行真空严密性试验,真空下降率为0.13kPa/min。提高轴封压力能有效减少机组真空泄漏,但轴封压力80kPa不是正常运行工况,汽轮机轴封处会冒蒸汽,严重时可能影响机组安全。
二、真空系统改进
真空系统氦气查漏,明确了真空系统的泄漏点,但彻底处理A低压缸轴端处漏真空,需要汽轮机揭缸,检查低压缸轴封间隙和低压缸中分面。由于机组暂时不具备揭缸条件,为确保机组真空严密性试验合格,提高机组经济性,利用机组调停机会,在A低压缸轴封回汽管道上增加手动门,调节A低压缸轴封回汽手动门开度,达到能使低压缸轴封不冒汽,同时不漏真空的目的。
全关A低压缸轴封回汽门时,通过氦气检测5瓦和6瓦轴封,漏点完全消除,真空上涨大约1.5kPa,打开A低压缸轴封回汽手动门时,机组真空开始明显下降。放氦气再次检测,5、6瓦漏量为2.3E-4。可通过摸索调整A低压缸轴封回汽手动门开度来减小漏量,配合调整低压轴封回汽疏水手动门开度,以此来保证机组真空严密性试验合格,确保机组经济运行。
三、运行调整分析
尝试关闭#1机低压缸轴封回汽母管疏水手动门进行U型管蓄水,570MW工况,低背压真空由-95.1kPa提高至-96.4kPa,高背压真空由-94.6kPa缓慢提高至-95.1kPa,低压缸低背压排汽温度由37.2°C下降至33.8°C,高背压排汽温度由35.1°C下降至34.7°C,随后进行机组真空严密性试验,高背压真空下降速率0.136kPa/min,低背压真空下降速率0.196kPa/min,均已合格。保持#1机低压缸轴封回汽母管疏水手动门关闭,半小时候低压轴封冒汽,立即打开低压轴封回汽管道疏水手动门三圈。
低压轴封回汽管道疏水U型水封放水手动门外排至凝坑,观察1号机低压轴封回汽疏水量较大,通过分析,5,6瓦轴端吸入冷空气,降低了轴封回汽温度,导致轴封回汽提前凝结成水,增大了轴封回汽疏水量。关小低压轴封回汽疏水手动门后,疏水不畅,水位慢慢涨高,最终A低压缸轴封回汽不畅,引起A低压缸5,6瓦轴端处冒汽。通过关小A低压缸轴封回汽手动门,使轴封回汽压力提高,5,6瓦轴封吸入空气自然就少了。
针对此情况,可设法调整保持一个平衡,既能最大限度改善机组真空,又能保证汽轮机轴端不冒汽,保证机组安全经济运行。尝试调整,初始低压轴封回汽疏水手动门三圈开度,通过全关,摸底记录相关数据,然后尝试不同开度对真空的影响。具体调整记录如下:
调整方式 | 负荷(MW) | 低背压真空(kPa) | 高背压真空(kPa) | 高背压排汽温度(℃) | 低背压排汽温度(℃) | 海水温度(℃) |
全开 | 569 | -95.1 | -94.0 | 37.6 | 37.3 | 17.74 |
全关 | 571 | -96.3 | -94.1 | 35.9 | 35.9 | 17.68 |
1/4圈 | 570 | -95.3 | -94.1 | 37.5 | 36.9 | 17.67 |
1/5圈 | 572 | -95.4 | -94.1 | 37.1 | 37.3 | 17.67 |
1/10圈 | 485 | -96.8 | -95.1 | 35.9 | 34.2 | 17.53 |
1/5圈 | 571 | -96.1 | -94.3 | 37.1 | 35.5 | 17.58 |
机组负荷570MW,低压轴封回汽疏水手动门开度1/4圈,机组低背压真空上升约0.2kPa,高背压真空上升约0.1kPa。关小到1/5圈开度,真空提升不明显。关小到1/10圈,483MW工况,做真空严密性试验,高背压真空下降速率0.16kPa/min,低背压真空下降速率0.2kPa/min,结果为合格。两小时后现场检查发现1号机A低压缸5,6瓦轴封处冒蒸汽,立即开大低压轴封疏水手动门一圈,疏水完毕后,保留低压轴封疏水手动门1/5圈开度。
低压轴封疏水手动门约1/5圈开度,真空有一定提升,低压缸轴端无冒汽。考虑到安全,保持低压轴封疏水手动门开度1/5圈,调整A低压轴封回汽手动门,寻求平衡。
保持低压轴封疏水手动门开度不变,通过调整1号机A低压缸轴封回汽手动门的方式来寻优。A低压缸轴封回汽手动门全行程约37圈开度,全关后开到六圈再进行微调。
A低压缸回汽手动门 | 负荷(MW) | 低背压真空(kPa) | 高背压真空(kPa) | 高背压排汽温度(℃) | 低背压排汽温度(℃) | 海水温度(℃) |
全开 | 570 | -95.1 | -94.4 | 36.8 | 37.9 | 17.14 |
六圈 | 570 | -95.3 | -94.4 | 36.6 | 37.6 | 17.04 |
五圈 | 571 | -95.3 | -94.5 | 36.6 | 37.3 | 17.04 |
四圈 | 565 | -95.6 | -94.9 | 36.0 | 36.0 | 16.94 |
三圈半 | 570 | -96.28 | -95.78 | 35.2 | 34.51 | 17.54 |
将A低压缸轴封回汽手动门开到三圈半,低压轴封回汽管道疏水手动门1/5圈开度,进行真空严密性试验:高背压真空下降率0.125kpa/min,低背压真空下降率0.072kpa/min,结果都是优。经长时间运行,A低压缸轴端无冒汽。
四、总结
因机组暂时不具备揭缸条件,在机组临停时对轴封系统进行优化,增加A低压缸轴封回汽手动门。通过调整,将A低压缸轴封回汽手动门开到三圈半,低压轴封回汽管道疏水手动门1/5圈开度,可维持微平衡,即真空严密性试验优秀,同时低压缸轴封不冒蒸汽。调整后,低背压真空提升约1kPa,煤耗下降约1.2g/KW˙h。通过对比调整前后,汽轮机五,六瓦振动无明显变化,主机润滑油放水未见明显增多。经过多次启停机扰动,仍能保证机组真空系统安全经济运行。
参考文献:
[1]郝军.火电厂汽轮机真空系统凝汽设备的优化运行.[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2021;
[2]韩家欣.火电厂汽轮机真空系统凝气设备运行优化分析.[J].机械管理开发,2023;