干选机配套设备矸石筛筛分方式研究

(整期优先)网络出版时间:2024-05-30
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干选机配套设备矸石筛筛分方式研究

王常胜 高藤 李建志

山西长治 046032

(漳村煤矿,山西 长治 046000; 太原理工大学, 山西 太原 030000

摘要:围绕漳村煤矿选矸车间滚轴筛现场运行存在的故障率高,备品备件花费大,滚轴筛的筛下物超标影响煤质,滚轴筛安装地点空间狭小,筛分处理量大等问题。探索研究干选机配套设备矸石筛筛分方式,既要保证筛分效果,达到矸石中炭块回收的效果,又要在这个狭窄有限的空间里,探索研究与滚轴筛同等处理能力的设备,并实现设备不会坏破碎矸石混入到原煤中,同时减少各类事故停机时间和降低配件费用。

关键词:故障率;煤质;处理量;配件费用

矸石筛筛分方式存在的问题分析

漳村煤矿选矸车间主要负责毛煤预排矸工作,其中滚轴筛作为干选机的配套设备,用来筛选矸石中50mm以下的物料,但是由于滚轴筛齿辊交替运行,兼有一定破碎作用,将矸石挤压破碎混入的原煤中,影响煤的品质,从进而影响了销售;其次,极容易出现堵卡断轴,2022年滚轴筛事故累计影响生产时间59小时,事故率占比为24%,事故停机产生的费用为10万元左右;总计投入配件费30余万元,新滚轴筛价格20多万元左右,每年投入配件费用相当于更换一套滚轴筛设备;最后,滚轴筛的筛片消耗量大,使用新筛片后,滚轴筛的筛下物50mm以上矸石占比为50%,使用3个月后,筛齿磨损变短,间隙变大,筛下物50mm以上矸石占比为70%左右,矸石混入到原煤中,影响了原煤的品质,被迫更换所有齿片,进一步增加了生产成本。

新型矸石筛设计优化

2.1  筛分方式选取

圆振动筛是具有近似圆运动轨迹的惯性振动筛,这种振动筛又称单轴振动筛。圆振动筛振动源所产生的振动力是一绕定轴、方向呈正规律变化的惯性力,其本质是由偏心质量绕定轴转动所形成离心力。圆振筛的工作原理为,振动筛起动后,振动筛激振器带动振动筛箱一同作定向跳跃式运动,其间,小于晒面孔径的物料通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,最终完成筛分工作。根据漳村煤矿煤质特点,选用圆振动筛作为矸石筛分方式。设计小时处理能力300t/h。筛孔采用圆孔,直径50mm,振动筛倾角12-15度,采用圆振动形式。

图示, 工程绘图  描述已自动生成

图1振动筛设计尺寸

2.2力学仿真分析

根据尺寸在SolidWorks中对振动筛进行三维建模,振动筛主要由筛箱、激振器、筛网、传动装置、 加强管梁等组成,因振动筛螺纹孔过多以及筛网自身多孔的性质,在Ansys Workbench建立振动筛有限元仿真模型划分网格时会导致网格数量过多,分析求解时速度过慢,而这些孔并不会对振动筛的刚度和强度造成很大的影响,因此将这些孔进行删减,对振动筛进行简化,将简化建模后的三维装配图保存为 x_t 的版本以便于导入有限元软件 Ansys Workbench 中分析。
   根据实际情况,将支撑架与地面设置为固定约束面,将振动筛支撑座与支撑架设置为弹性支承,振动筛模型在Ansys Workbench模态分析模块下进行仿真求解。求解结果取前12阶的固有频率进行分析,如下表所示的求解结果的固有频率值和如图所示的振动模型图:

阶数

频率/Hz

阶数

频率/Hz

1

4.795

7

41.017

2

5.659

8

49.57

3

8.798

9

61.374

4

24

10

61.73

5

25.114

11

63.488

6

29.984

12

70.952

从模态振型图中可看出,振动筛在高阶模态中,振动筛的变化比低阶的变化的位置整体位置变化不明显,但在振动筛的局部位置变化较为明显。

应用效果

漳村煤矿矸石筛入料粒度组成见表1

粒度(mm)

+100

100~500

50~25

25~13

13~6

6~3

3~0

产率(%)

60.8%

22.4%

5.9%

4.6%

3.4%

2.3%

0.6%

表1入料粒度的组成

最初采用5张板状冲孔筛面,筛面倾角为20°,筛孔尺寸为50x50mm,进行规定粒度为50mm的预先筛分。后因筛分效果不佳,改用2张筛孔尺寸为70x70mm加3张筛孔尺寸为50x50mm的板状冲孔筛进行筛分,同时在筛板上加装物料拦截减速装置(螺纹钢40根φ50mm*200mm),延长物料与接触时间,提高筛分效果。采用不同筛面的筛分机工艺效果对比表见表2。

筛面类型

规定粒度(mm)

入料量

(t/h

筛分效率

(%)

筛下物限上率

(%)

5张φ50mm筛面

50

300

94.5%

3.5%

2张φ70mm筛面3张φ50mm筛面

50

300

96.8%

5.8%

2    不同筛孔尺寸分选效果对比

结果分析得出调整2张筛板为φ70mm筛孔和加装物料拦截减速装置后,筛分效率和限上率得到了有效提升。

漳村煤矿矸石筛调试完成后实测得表3

规定粒度(mm)

入料量

(t/h

≥50mm

筛上物重量(Kg)

<50mm

筛上物重量(Kg)

采样1

50

300

22.6

0.13

采样2

50

300

22.2

0.12

采样3

50

300

23

0.15

采样4

50

300

21

0.1

筛上物50mm以上和50mm以下物料重量测量

结果分析得出定制矸石筛筛分效果较好。

经济效益分析

矸石分级筛改造后,选矸车间的单班产量明显提高,从日常实际生产量统计看,筛下物50mm以上矸石占比从70%降低到20%以下,提高原煤发热量,提升原煤品质;改造前平均日处理毛煤仅为1.38万吨,改造完后平均日处理毛煤1.51吨,日处理能力增长9.4%;        改造前2022年矸石分级筛事故时长达到59小时,选矸车间事故率占比24%,配件费高达30万元左右,经过运行2个月,改造后矸石的分级筛年事故率预估为0.4%,经过年配件费投入8万元,矸石分级筛每年事故率降低23.6%,每年事故费用降低10万元,每年配件费降低22元;改造前矸石分级筛功率为44kw,年消耗电量19万元左右,改造后功率为15kw,年消耗电量6.5万元左右,每年节约电能12.5万元左右;改造后年拖拉起吊更换设备的危险作业次数减少44次,检修人员接触起重伤害安全风险降低,人力成本和安全管理费降低6万元左右,合计每年产生经济效益50.5万元。生产工艺得到优化,设备故障率明显降低,滚轴断轴、矸石被破碎后进入原煤等问题得到彻底的解决,减轻了职工的劳动强度。增大了选煤厂单班设备正常运行时间。节约了大量生产资金,效益明显。