浅析轧制及油品参数对轧制1235A合金双零箔边部擦划伤的影响

/ 3

浅析轧制及油品参数对轧制1235A合金双零箔边部擦划伤的影响

张天帅,黄寿志,管飞鹏

(内蒙古联晟新能源材料有限公司,内蒙古通辽 029200)

摘  要:本文针对铸轧工艺生产的1235A合金双零箔,在开坯由6.8mm轧至0.48mm时,两边部经高温退火后轧制出现长条擦划伤,后续轧制无法消除的现象,通过调整油品、高退轧制工艺、轧辊凸度,未改善此类缺陷,进而通过轧制参数及轧制道次进行生产数据统计分析,提出了双零箔两边部擦划伤问题的解决方案。

关键词:1235A合金双零箔 擦划伤  轧制油  高退   轧辊凸度  张力  轧制道次 

最近我公司冷轧开坯生产的铸轧1235A双零箔,在压延轧制过程中发现轧至0.48mm厚度料卷两侧边部(距离边部10cm以内)出现对称性擦划伤缺陷(如图1.所示),对应上下表面均发现存在此类缺陷,程度及长短有轻有重,上下张不对应,上表面严重下表面较轻。经跟进,边部擦划伤缺陷经0.48mm厚度中间退火后轧至半成品坯料0.22mm厚度无法消除,导致料卷改切产生额外废料。因此,本文旨在双零箔轧制过程中研究工艺各类参数的合理调整,避免此类缺陷的产生,提出有效对比解决方案。

             1713427037592   1713428873171

1、实验

目前国内广泛使用1235A合金投用双零箔,我司选用铸轧1235A合金6.8mm坯料作为冷轧基材,轧制工艺为:6.8-4.0高温退火-1.8-0.9-0.48中间退火-0.22切边,全程在我司φ500mm/φ1350mm*2300mm冷轧机上进行压延生产。对应铝卷坯料的化学成分如表1所示:

表1 双零箔铸坯基材化学成分

合金

化学成分(质量分数)/%

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

1235A

0.11~0.15

0.38~0.45

≤0.03

≤0.01

≤0.01

≤0.03

≤0.03

≥99.35

1.1实验方法

我司正常生产时,对应的轧辊、油品参数如表2所示。经探讨研究,本次实验对比用于1235A双零箔轧制,通过调整工作轧辊凸度、高温退火工艺、轧制道次、轧制油指标、张力参数并制定七种工艺方案来验证对比边部擦划伤缺陷,试验方案如表3所示。

表2  原始工艺轧辊参数、油品参数

参数变量

6.8-4.0道次

4.0-1.8道次

1.8-0.9道次

0.9-0.48道次

工作辊

粗糙度:0.5±0.03μm

凸度:上凸0.015mm下平

轧制油

粘度:2.45~2.50mm2/s

醇值:8.0~8.5%

酯值:1.0~1.5%

酸值:0.25~0.35 mgKOH/g

表3 实验方案

序号

道次

工作辊凸度

轧制油粘度

醇值

酯值

退火工艺

高退后开卷

单位张力

方案1

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.0~8.5%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h

12N/mm2

方案2

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.0~8.5%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h,增加升温除油240℃/5h

12N/mm2

方案3

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

双凸0.015mm

2.45~2.50

mm2/s

8.0~8.5%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h

12N/mm2

方案4

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.5~9.0%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h

12N/mm2

方案5

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.5~9.0%

1.5~2.0%

金属温度525℃/4h

12N/mm2

方案6

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.5~9.0%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h

14N/mm2

方案7

6.8-3.8退火-1.8-0.9-0.48

上凸0.015mm下平

2.45~2.50

mm2/s

8.5~9.0%

1.0~1.5%

金属温度525℃/4h

14N/mm2

1.2实验结果

通过控制单一变量验证边部擦划伤缺陷的产生与否及严重程度,经对比,实验结果如表4所示:

表4 试验结果

序号

道次

生产卷数

试验变量

边部擦划伤情况

方案1

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

对照组

两边部10cm存在擦伤

方案2

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

退火升温速度延长

两边部10cm存在擦伤

方案3

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

加大工作辊凸度

两边部10cm存在擦伤

方案4

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

提高0.5%的醇

两边部10cm存在擦伤,擦伤程度轻微减轻

方案5

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

各提高0.5%的醇、酯

擦划伤与方案4无差异

方案6

6.8-4.0退火-1.8-0.9-0.48

6

提高0.5%的醇、高退后开卷张力提高2N/mm2

擦划伤减轻明显

方案7

6.8-3.8退火-1.8-0.9-0.48

6

提高0.5%的醇、高退厚度降低0.2mm、高退后开卷张力提高2N/mm2

擦划伤消失

方案1、方案2通过调整高温退火升温速率,验证是否退火方面与层间擦伤存在对应关系,根据实验结果分析,高温退火工艺与缺陷擦划伤产生无对应关系。

方案3,通过调整工作辊凸度,轧制验证两侧版型边肋收紧进行实验验证,擦划伤并未出现改善。

方案4,在保持与方案1的对应醇值提高0.5%,其余保持一致,擦伤出现轻度减轻,长度变小,但并未消除,因此醇的提升不是导致产生擦划伤的主因。

方案5,在保持与方案1的其他变量一致的前提下,将醇酯值各提高0.5%左右,擦划伤缺陷与方案4一致,未出现进一步改善,因此在方案4的基础上继续提高酯含量不是改善擦划伤的有效手段。

方案6,在保持与方案4其他参数一致的前提下,高退后开卷入口张力加大2N/mm2,边部的擦划伤明显减轻。

方案7,在保持与方案6其他参数一致的前提下,将高退厚度从4.0mm压缩至3.8mm,边部擦划伤未见。

因此,综上分析要解决1235A合金双零箔坯料边部擦划伤问题,应从轧制道次、张力、油品上综合方面来考虑调整。

讨论与分析

2.1  油品参数的影响

由表4中方案1、2、3、4实验结果对比,在高温退火工艺、轧辊凸度、醇值单一调整的前提下,对应的双零箔仅在提高醇值后有轻度改善。

方案5,继续提高酯值,效果与方案4对比,并无改善,表明酯的提高对擦划伤改善已无效。

方案6、7,通过稳定油品参数的前提下,继续优化轧制道次、轧制张力,擦划伤出现了本质改善。

从以上实验结果分析,首先单一从油品参数的影响来看,轧制1235A电池箔,在不同的酸酯醇添加剂配比下,润滑状态存在显著差异,由于添加剂由极性分子组成,能吸附在金属表面上形成边界润滑膜,防止金属表面的直接接触,保持摩擦接口的良好润滑作用,醇酯作为油性添加剂,本身以其带有极性分子的活性物质,提高轧制油的润滑性能,提高油品的减缩能力,从而实现轧制过程中的大的道次加工率。随着试验方案中调整不同的添加剂比例,轧制油中的极性分子的浓度发生变化,在铝板表面形成足够支撑轧制变形承载力的吸附膜,在轧制变形滑移时,吸附膜起缓冲作用,可以有效阻止金属微凸体的直接接触,减少摩擦,从而改善铝板表面出现的擦划伤。本次生产轧制油粘度为2.45~2.50mm2/s,油膜较厚,油膜厚度与轧制油粘度呈现正相关,所以在对应纯铝系冷轧压延轧制变形中的油膜强度较高,同比测试油膜强度均在34kgf。但是添加剂的方案调整改善效果有限,表明整体润滑受控,匹配对应轧制道次,本次实验醇在8.0~8.5%提升至8.5~9.0%做实验改善变量对比,再此基础上继续提高酯的含量已无进一步改善,表征在8.5~9.0%醇、1.0-1.5%酯含量添加比例下,整体的润滑性能较好,再调大对应比例已无法改善擦划伤。

2.2  轧制开卷张力参数的影响

轧制高退道次,跟进在开坯6.8-4.0料卷边部并无擦划伤缺陷,经高退后,在开卷即出现粘连异响,前期12N/mm2的入口单位张力过小,无法撑平开卷版型,在轧制状态下润滑良好的前提下,料卷因高退处于再结晶状态,边部版型存在下榻经辊系后因料卷退火状态处于“O”态,产生局部相对滑动导致成片擦伤。适当提高入口张力,开卷版型足够撑平的情况下,料卷的擦划伤得到了本质改善。

2.3轧制道次压下量的影响

从实验结果看,降低高温退火后的第一道次压下量,产生擦划伤问题得到进一步改善,总体加工率从55%降至47%,减小加工率,轧制变形热和摩擦热同步减小,在变形区温度降低,材料的变形抗力得到缓解,最终边松版型得以矫正,匹配对应油品润滑、开卷张力,可有效改善擦划伤缺陷。

3  结束语

   通过以上分析,影响冷轧1235A合金双零箔坯料边部擦划伤主要是高退后道次压下量过大、开卷张力不足以及轧制油品润滑状态未调至最佳匹配所致。通过加大对应醇值,适当调整道次压下量,加大高退后入口张力,避免了此类擦划伤缺陷的发生。

    本实验所得到的避免1235A双零箔坯料边部擦划伤缺陷的产生方法,对应轧制生产工艺为:轧制道次6.8-3.8退火-1.8-0.9-0.48中退-0.22,工作辊凸度上凸0.015mm下平,轧制油粘度2.45~2.50mm2/s,醇值含量8.5~9.0%,酯值含量1.0~1.5%,酸值含量0.25~0.35mgKOH/g,连续生产跟踪验证,版型受控,表面质量良好,未见边部擦划伤缺陷产生,满足正常流转质量条件及客户继续加工使用需求,避免了料卷缺陷改切导致的铝卷成品率损失,我司已批量调整对应工艺进行稳定生产。

参考文献:

[1]葛建光.轧辊表面纹路与铝板轧制润滑及表面状态的影响[A].轻合金加工技术.2012.40(6),P63~65

[2]罗春辉.铝材轧制工艺润滑与表面质量[J].润滑与密封,1995(1), P42~49

[3]胡红旗.轧制油与板材表面质量的关系[B].轻合金加工技术.2008.36(06):P21-22

[4]程杰.铝箔生产及深加工[M].长沙:中南大学出版社,2010(12),P28~37

1