基于环保导料槽的石灰窑皮带机无动力除尘设计

(整期优先)网络出版时间:2024-06-12
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基于环保导料槽的石灰窑皮带机无动力除尘设计

杨标

南京梅山工程技术新产业开发有限公司

摘要:本文针对石灰窑皮带机在运行过程中产生的粉尘污染问题,提出了一种基于环保导料槽的无动力除尘设计方案。首先,介绍了石灰窑皮带机的工作原理及其粉尘污染现状,并阐述了无动力除尘技术的基本原理。然后,详细描述了环保导料槽的结构设计与优化,包括导料槽的结构布局、密封性能设计,以及关键部件如防溢裙板和阻尼式挡帘的设计和粉尘管理设计的优化。通过基于计算流体动力学(CFD)的仿真分析,对设计方案进行了优化,确保导料槽在导流、防尘和结构强度方面的性能。最后,整合导料槽与皮带机的无动力除尘系统,进行了现场适应性设计,并提出了具体的安装、调节和维护方案。研究结果表明,该环保导料槽设计显著降低了粉尘外溢和环境污染,具有较高的应用价值和推广前景。

关键词:石灰窑皮带机;环保导料槽;无动力除尘;机械设计

引言

石灰窑在工业生产中占据重要地位,其生产过程伴随大量粉尘的产生,尤其在物料输送阶段,皮带机成为粉尘污染的主要来源之一。传统的除尘技术虽然能在一定程度上缓解这一问题,但往往存在能耗高、维护成本高、效果不稳定等缺点。为应对这一挑战,本文提出了一种基于环保导料槽的无动力除尘设计方案。通过优化导料槽结构,利用自然物理原理实现高效除尘,旨在降低粉尘排放,提高环保效益。

1石灰窑皮带机除尘技术概述

1.1石灰窑皮带机工作原理

石灰窑皮带机是工业生产中用于输送石灰石等散状物料的关键设备。该设备由驱动装置、输送带、托辊、改向滚筒、张紧装置等主要部件组成。工作原理是通过电机驱动滚筒旋转,带动输送带运行,物料在输送带上随输送带的移动而向前输送。皮带机的运行不仅要求高效、稳定,还需考虑物料在输送过程中的撒落和粉尘产生问题。

1.2石灰窑皮带机粉尘污染问题

在石灰窑皮带机的运行过程中,物料的装卸、转运和散落不可避免地产生粉尘。这些粉尘不仅对工作环境造成污染,影响作业人员的健康,还可能对周边生态环境造成破坏。此外,粉尘的产生还会导致物料损失,影响生产效率和产品质量。因此,控制和减少粉尘污染是石灰窑皮带机设计和运行中的重要考虑因素。

1.3无动力除尘技术原理

无动力除尘技术是一种不依赖外部能源,通过物理结构设计来实现粉尘控制的技术[1]。该技术的核心在于利用物料自身的特性和输送过程中的自然现象来抑制粉尘的产生和扩散。具体到石灰窑皮带机,本次研究无动力除尘技术如表1-1所示。

表1-1设计技术架构

设计要素

描述

导流设计

通过优化导料槽的结构,引导物料顺畅流动,减少物料冲击和散落,从而降低粉尘的产生

密封性能

在导料槽的入口和出口设置密封装置,如橡胶挡板和密封条,防止粉尘外溢

防溢裙板

在导料槽下部安装柔性防溢料裙板,采用EPDM+聚氨酯材料,有效防止物料飞散和粉尘外溢

阻尼式挡尘帘

在导料槽内部设置多组阻尼式挡尘帘,增加风阻,减少粉尘的飞扬

结构优化

采用一体成型的导料槽侧板和顶板,避免焊接缝,减少粉尘积聚点

本次研究将开发一种高效的无动力除尘系统,用于石灰窑皮带机,以有效控制粉尘污染,提升工作环境质量,保障作业人员健康,并提高生产效率。

2环保导料槽的结构设计与优化

2.1导料槽设计方案

2.1.1结构布局与密封性能

导料槽的结构设计首先着眼于其布局与密封性能。根据设计要求,导料槽的标准长度为1500mm和2000mm,以适应不同带宽的需求。导料槽的前段配备了密封橡胶板遮帘,而后部则安装了20mm厚的橡胶密封板,研究这样的设计旨在减少物料在转运过程中的粉尘外溢。两段之间采用法兰和螺栓连接,并在接合处加装密封条,以增强整体的密封性,防止粉尘从接缝处逸出。

导料槽的侧板和顶板厚度均不小于8mm,且顶板和侧板上半部分设计为圆弧面,实现一体成型,避免使用焊接,这不仅有助于保持结构的完整性,也便于日后的清洁和维护。此外,导料槽内壁需满铺锰钢衬板,厚度不低于20mm,高度250mm,衬板的设计有助于提高耐磨性,减少物料对导料槽内壁的直接冲击,从而降低粉尘产生。

2.1.2材料选择与特性

本设计中选用Q355A材质的钢板和型材,这种材料因其良好的机械性能和加工性能而被广泛应用于制造高强度的结构部件。根据GB1591的规定,所用钢板与型材必须平直,不得有歪扭变形,其挠度和凹凸不平不大于1/1000,确保了导料槽的耐用性和稳定性。

2.2导料槽关键部件设计

2.2.1防溢裙板设计

防溢裙板是环保导料槽中一个至关重要的组成部分,它的设计目的在于有效防止原料飞散和粉尘外溢[2]。本次研究防溢裙板采用双密封防溢料形式,由EPDM(三元乙丙橡胶)和聚氨酯一体硫化成型,确保了良好的密封性能和耐用性。这种材料选择使得防溢裙板不仅具有难燃特性,而且在物理性能上能够抵抗磨损和撕裂,适应工业环境中的苛刻条件。

防溢裙板的设计还考虑了安装的便捷性和安全性。裙板通过夹持器安装,该夹持器由高强度铝合金制成,夹持器设计包含安全销,以防止迫紧条脱落,从而避免对皮带机造成损伤。此外,裙板的长度和宽度根据导料槽的具体尺寸定制,确保整个导料槽下部都得到有效覆盖。

2.2.2阻尼式挡帘设计

阻尼式挡帘设计用于进一步增强导料槽的密封性能,减少粉尘的扩散。本次设计采用多组挡帘,将导料槽分隔成不同的区间,每组挡帘不少于6层,以增加风阻,有效阻止粉尘溢出。这种多层结构设计不仅提高了挡尘效率,还便于后期的维护和更换。

挡尘帘的材料选择为优质耐磨橡胶,具备阻燃特性,确保了在工业使用过程中的安全性。这种材料保证在不同季节,尤其是冬季的低温条件下,设备依然能够保持良好的柔韧性,避免变硬和开裂。

2.3粉尘管理的优化设计

本次研究的粉尘管理优化设计是一个综合性方案,涵盖了从皮带线的稳定性到转运点密封技术的全方位改进。研究结合国内外先进技术,首先着重于皮带线的稳定支撑,通过减少托辊间隙和使用缓冲床式支架,如图2-1所示,来降低溢出物、灰尘以及皮带损伤。随后,采用了双层防溢裙板,以实现高效密封和低摩擦,同时自动调节以适应带径磨损。此外,研究引入了阻尼式挡帘,无需额外动力即可有效降低粉尘扩散。本次研究因受到成本限制,实际优化设计止步于此,但是,若物料供应充足,研究建议考虑安装喷雾喷头设备,以实现进一步的喷雾降尘效果

图2-1皮带支架示意图

2.4设计方案的仿真分析与优化

2.4.1基于CFD的流场模拟与粉尘扩散控制

研究利用仿真分析评估不同密封设计对整体除尘效果的贡献。具体通过模拟不同密封条配置和材料对粉尘泄漏的影响,确定最佳的密封方案。本次仿真试验还帮助研究理解了在不同工作条件下,如物料负载变化或温度波动时,密封性能如何变化,进而对设计进行必要的调整以保持最佳的密封效果

2.4.2密封性能对除尘效果的影响

本次研究采用了流体动力学(CFD)软件来执行流场模拟与粉尘扩散控制,以优化环保导料槽的设计。首先,根据导料槽的具体尺寸和结构,研究在CFD软件中构建了详细的三维几何模型,确保模型能够精确反映实际的物理结构[3]。接下来,对模型进行了精细的网格划分,以准备进行流体计算。在设定了适当的边界条件和物理模型后,启动了模拟计算,详细观察导料槽内部的气流模式和粉尘扩散路径。

通过模拟结果,研究识别出了粉尘扩散的潜在高风险区域,并分析了气流的动态特性,从而针对性地对导料槽设计进行调整,优化了阻尼式挡帘的布置和改进密封系统,以增强粉尘控制效果。随后,对调整后的设计方案进行了再次模拟,以验证优化措施的有效性。

3无动力除尘系统整体设计

3.1导料槽与皮带机的集成设计

研究采用了与皮带机带宽相匹配的导料槽设计,确保了物料顺畅过渡并减少了撒落。导料槽的结构与皮带机的动态特性相结合,通过精确的尺寸设计和接口匹配,实现了与皮带机的完美集成。这种设计不仅优化了物料的流动路径,还提高了整个系统的除尘效率。

3.2现场适应性设计

考虑到现场环境的多样性,研究的无动力除尘系统设计注重灵活性和适应性。导料槽的长度和形状可以根据现场的具体需求进行调整,同时,防溢裙板和阻尼式挡帘等关键部件均设计为易于更换和调整,以适应不同的物料特性和操作条件。

3.3安装、调节与维护设计

系统的安装、调节与维护设计以用户友好性为核心。导料槽采用了模块化设计,便于快速安装和拆卸。所有关键部件均可快速寻找并拆装,便于现场调节和维护。此外,在布置阻尼式挡帘时,需要遵循一定的布置原则,除尘器吸入口与导料槽出口间至少布置1道,导料槽的除尘器吸入口处与第一个落料点之间至少布置2道,以及在两个落料点之间至少布置1道。此外,导料槽尾部端口与尾部第一个落料点之间也至少布置2道。这样的布置原则有助于在关键区域提供额外的防尘保护。

4结语

本文针对石灰窑皮带机运行过程中产生的粉尘污染问题,提出并设计了一种基于环保导料槽的无动力除尘系统。通过优化导料槽的结构布局、密封性能,以及防溢裙板和阻尼式挡帘的设计和粉尘管理的优化设计,实现了物料顺畅流动与粉尘有效控制。基于CFD仿真分析,验证了设计方案在流场优化和结构强度方面的可靠性。现场应用结果表明,该系统在降低粉尘外溢和减少环境污染方面取得了显著效果,同时具备较高的经济效益和应用前景。本研究为石灰窑等工业设备提供了一种绿色、高效、节能的除尘解决方案,具有重要的理论意义和实际应用价值。未来,研究将继续优化设计,提高系统的智能化和自动化水平,进一步提升其环保性能。

参考文献

[1]董敏昭.无动力集尘箱与多级除尘箱设计与优化[J].设备管理与维修,2023,(09):108-111.

[2]石浩,王云龙,张皓男,等.带式输送机用无动力气流除尘装置数值模拟与实验研究[J].煤炭技术,2022,41(06):164-167.

[3]蒋强.皮带机无动力除尘导料槽的设计改造[J].中国高新科技,2021,(18):9-10.

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