陕西龙门钢铁有限责任公司 陕西渭南 715405
摘要:通过烧结矿工艺优化和实施烧结优化原料结构实施,烧结矿产量完成率提升2.26%,返矿配比下降1.65 %,烧结矿TFe稳定率100 %,平均品位55.92 %,同比提升0.37%,R稳定率提升0.1%,烧结矿入炉率同比提升0.67 %。综合混匀矿合格率提升6.68%,经济效益和社会效益显著。
关键词:提升;烧结指标;工艺优化
1 前言
我公司铁前用含铁料种类20余种,主要有澳矿类、巴矿类、南非、印度、国内粉和国内精粉等,受原料进购及库存影响配比调整频繁,原料质量波动大影响烧结矿质量,为高炉炉况稳定存在一定影响。通过生产分析,高褐铁矿配比高是影响烧结矿质量的主要因素,阶段性出现烧结过程气流分布、烧结矿固燃单耗、烧结矿质量指标等均出现较大波动,生产稳定性不足、工艺控制预判能力不足等现象。工艺管控优化提升还有很大空间,同时烧结矿质量阶段性波动影响高炉生产稳定性。通过研究优化提升烧结指标,改善烧结矿质量,经济效益和社会效益显著。
2 研究开展及实际生产实践
2.1烧结燃料分加技术研究
烧结燃料分加技术是将一部分燃料与烧结混合料混合,另一部分燃料在烧结混合料一次混料结束后加入,目的是使这部分燃料外裹在混合料颗粒的表面,保持燃料有较大的活性反应面,提高其燃烧速度。历史经验数据表明二次配加,配比不得大于总配比40%。
通过烧结杯试验表明,燃料分加技术可以提高烧结机利用系数3%~8%,燃料消耗降低0.5~1kg/t。
实际生产综合考虑燃料分加比例、配合熔剂分加、燃料粒度等对烧结矿相关技术指标的影响,优化燃料分加工艺提高烧结机利用系数、降低烧结燃料消耗及工艺设备安装实施,实际现场局限可行性还需继续探讨。
2.2烧结配矿结构及主矿系确定
通过多次实验与分析,最终确定较优配比结构和控制方式,针对烧结配矿优化、烧结矿高低温性能、入炉料荷重软熔测定、铁矿石同化温度、液相流动性、粘结相强度、连晶强度等方面,面向铁前系统资源综合利用开展基础应用研究与关键技术研发。研究铁矿石微型烧结性能和铁矿石烧结基础性能,建立铁矿粉烧结优化配矿模型。
铁前系统冶金实验室进行烧结矿冶金实验,进而调整配料结构,指导高炉配料和生产。
2.2.1配矿成分及结构于RDI+3.15关系
表1烧结矿成分与RDI+3.15关系
项目 | 烧结矿 | ||
线性相关公式 | 测定系数 R2 | 相关系数 R | |
FeO | y=1.612x+57.37 | 0.040 | 0.200 |
SiO2 | y=1.016x+66.96 | 0.001 | 0.032 |
CaO | y=1.783x+54.03 | 0.021 | 0.145 |
MgO | y=12.33x+48.49 | 0.110 | 0.332 |
Al2O3 | y=23.34x+19.10 | 0.158 | 0.397 |
碱度 | y=5.468x+61.41 | 0.011 | 0.105 |
表2烧结配矿与RDI+3.15关系
项目 | 相关公式 | 测定系数 R2 | 相关系数 R |
褐铁矿 | y=-0.035x2+4.163x-51.52 | 0.129 | -0.359 |
赤铁矿 | y=0.008x2-0.675x+82.82 | 0.048 | 0.219 |
磁铁矿(精矿) | y=0.157x2-3.048x+83.17 | 0.385 | 0.620 |
配矿结构及主矿系确定应用后,烧结矿固燃单耗下降明显。确定基于烧结矿冶金性能的配矿方案,促进烧结矿固燃及加工费用大幅降低,为同行业铁前生产提供较大的借鉴意义。结合烧结工业生产和冶金实验室测试内容,提出烧结矿冶金性能中RDI+3.15与RI影响相关因素及经验公式。烧结矿配料结果达标率提升。
2.2.2烧结配矿主矿体系理念及结构确定
主非结构:主流粉矿70%+非主流≤20%+精矿≥10%;
矿种结构:褐铁矿≤60%+赤铁矿≥30%+磁铁矿≥10%;
精矿类:磁铁矿精矿为主,补充部分进购精矿,配比≥10%;
粉矿类:褐铁矿(主流:PB/纽曼15-25%、麦克/金布巴15-20%;
非主流:超特/印粉≤25%);
赤铁矿(主流:巴混/南非30-40%)。
含铁料种数量≤8种、外配料种≤5种。
2.2.3 持续完善烧结配矿结构及主矿系基础内容
a 运用铁矿石冶金价值评价体系, 完善铁矿粉综合性价比的计算体系。
b依据铁矿粉综合性价比的排序, 完善优化配矿的主矿体系,确保优化配矿的烧结矿质量稳定性,配矿综合数据库持续完善。
c企业对烧结矿的质量和控制要求(内部质量指标)。
d配矿不同方案结果的对比分析。
e烧结杯实验对烧结矿产质量、強度和冶金性能的验证试验。
f 完善铁矿粉化学成分、物理性能、烧结基础特性及冶金性能的数据库。
g 选定和确认最优方案实施并跟踪生产数据。
2.3配料计算数学模型结合烧结专家系统相验证成果
采用计算数学模型与烧结专家系统相结合验证配比变化,预测生产调整方向及调整幅度。阶段优化配料计算数学模型,提升测算中标率,为生产调整提供精确指导方向及调整幅度,提升烧结矿质量及过程控制。
2.4配矿实施及跟踪生产数据成果
实施配矿及跟踪生产数据,根据误差体现分析影响因素,优化配料计算数学模型提供支撑。成果体现误90-100%,全铁及碱度、微量元素误差96-100%。
2.5. 烧结点火系统优化实施
通过优化改造, 将点火器下方风箱与大烟道系统相连,落料直接由卸料管道完成卸料。在卸料管道侧面上方开孔加装连接风管与大烟道连接,为风提供专用管道。实现风料物分离。管道分离改造后,物料不会进入风管,避免对管道造成堵塞。通过变径减少风量,减轻高压高速风加料对阀体的侵蚀和冲刷,延长阀体使用寿命,可以实现风量长期稳定控制。实现物、料、风分离,解决卸料和控制微负压二者之间的矛盾。(改造前后对比图1-4)
图5改造对比
改造前将点火器下方风箱与大烟道系统相连,落物料及风一期进入大烟道。改造后点火器下物料直接由卸料管道完成卸料。在卸料管道侧面上方开孔加装连接风管与大烟道连接,为风提供专用管道,实现风料物分离。
图6点火外观对比
改造前将点火器外观火焰外喷且光线太强,影响人员操作。改造后点火器火焰分流合理无外喷,光差小,现场环境改善较大。
表3点火温度实际控制对比 /℃ | |||||
月份 | 控制标准 | 月均 | 月份 | 控制标准 | 月均 |
2020年9月 | 1080±50 | 1074 | 2021年1月 | 1050±50 | 1076 |
2020年10月 | 1080±50 | 1071 | 2021年2月 | 1050±50 | 1078 |
2020年11月 | 1080±50 | 1074 | 2021年3月 | 1050±50 | 1066 |
2020年12月 | 1080±50 | 1070 | 2021年4月 | 1050±50 | 1071 |
表4实际煤气消耗对比 /℃ | |||
月份 | 均耗 | 月份 | 均耗 |
2020年9月 | 157186 | 2021年1月 | 119053 |
2020年10月 | 181645 | 2021年2月 | 121392 |
2020年11月 | 162287 | 2021年3月 | 141891 |
2020年12月 | 167299 | 2021年4月 | 143602 |
改造前均值 | 167104 | 改造后均值 | 13148 |
说明:改造后煤气消耗下降明显-35620m³。
改造前烧结机日平均消耗煤气167104m³, 日平均消耗煤气131484m³。月日均降低消耗煤气35620 m³。煤气综合单价0.16元/ m³。月效益:35620 m³×0.16元/ m³×30=17.08万元。年效益:5620 m³×0.16元/ m³×30×12=205.17万元。
3 总结及展望
通过优化配矿,工艺提升,测算跟踪等系列实施,我厂22年前半年烧结矿产量529.72万吨,超产11.72万吨,计划完成率102.26%, 同比提升18.35万吨。返矿配比下降1.65 %,烧结矿TFe稳定率100 %,平均品位55.92 %,同比提升0.37%,R稳定率提升0.1%,烧结矿入炉率同比提升0.67 %.综合混匀矿合格率提升6.68%。经济效益和社会效益提升。
但是在目前钢铁市场的大形势下,尤其原燃料进购受市场的影响变化较大的情况下,如何持续控制优化烧结矿指标,更好的服务于高炉炼铁,烧结矿指标提升还需继续研究探索。优化烧结工艺设备、工艺管理和实施烧结优化原料结构,持续改善烧结矿质量,提升经济效益和社会效益。更需钢铁行业工艺技术设备专家共同探索研究,才能更好提升优化烧结矿指标,实现钢铁行业优质、高效、绿色、低耗的目标。
参考文献
[1]许满兴、张天启《铁矿石优化配矿实用技术》冶金工业出版社2017.5
[2]许满兴,张天启等. 铁矿粉烧结优化配矿的关键技术 2022
[3]范晓慧,烧结优化配矿,2015
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