关于硫磺回收装置尾气循环液结晶研究分析

(整期优先)网络出版时间:2024-07-02
/ 2

关于硫磺回收装置尾气循环液结晶研究分析

杨来祥

(抚顺石化公司石油二厂硫酸车间)

摘要:2023年8月9日,车间发现8000吨硫磺装置循环液流量减小,初步判断循环液结晶严重,车间先后向厂运行部汇报,向兄弟单位硫磺装置进行调研,也采取用除盐水代替新鲜水补水、多次置换循环液、装置低点排盐等多种措施避免装置进一步恶化,现将相关研究情况汇报如下:

1 背景介绍: 8000吨硫磺装置尾气脱硫情况

石油二厂硫磺尾气脱硫系统,对应处理8000吨/年硫磺回收装置尾气处理部分尾气焚烧炉所产生的烟气。烟气处理量:6810Nm3/h。装置年开工时数为8400小时,装置操作弹性60%~110%,由浙江镇海工程设计院设计,采用液碱吸收法。

1.1 流程介绍

焚烧炉焚烧后的260℃尾气,进入尾气-凝结水换热器(E-501)与凝结水换热至200℃后进入脱硫塔(T-501)急冷段。尾气在脱硫塔(T-501)急冷段经吸收液急冷至60℃后进入脱硫塔(T-501)脱除尾气中的SO2。净化后的尾气与来自空气加热器(E-502)的150℃空气混合后经烟囱(S-3501)高空排放至大气。

脱硫塔(T-501)底吸收液经循环泵(P-501AB)升压后分成三路,一路至脱硫塔入口急冷尾气,第二路至脱硫塔本体喷淋装置入口,第三路至氧化罐(V-504A)。本装置设置二个串联的氧化罐(V-504AB),吸收液在氧化罐与氧化风反应将Na2SO3氧化为Na2SO4,通过调节氢氧化钠的加入量来调节控制氧化罐中的pH值为7左右。为加强氧化效果,氧化罐内设有搅拌器。氧化处理后的吸收液自流至外排废水缓冲罐(V-501),由外排废水泵(P-502AB)排入中和池,进而排入厂污水处理场。

空气经空气风机(C-501)增压后经空气-蒸汽换热器(E-502)与尾气-凝结水换热器(E-501)来的蒸汽换热至150℃排入烟囱底部。与空气换热后的180℃凝结水回流至尾气-凝结水换热器。

自装置外来的碱液先进入碱液罐(V-502),后注入脱硫塔(T-501),维持塔釜吸收液的PH值在9左右。

2 结晶及处理情况

2023年8月9日发现硫磺尾气循环液减少后,车间查设计、查现场、与三厂硫磺和化学清洗厂家交流,分析原因:尾气含有微量的SO2、大量的CO2(10%)和02.(15%)与循环碱液逆向接触后,新鲜水中有钙、镁阳离子与SO2和CO2反应最终形成硫酸盐和碳酸盐颗粒,在管线和设备结晶。

根据上述原因,车间采取以下措施:

1、先用新鲜水置换循环液,降低循环液含盐浓度;

2、置换后,将新鲜水改除盐水,减少循环液中钙、镁阳离子;

3、调整循环液的pH值控制指标,间断加入碱液;

4、增加排污量,加快置换速度。

经过上述调整,硫磺尾气单元,没有进一步恶化,循环碱液略有上升。

3 结晶原因分析及今后应对措施

通过电话、微信等方式与三厂硫磺车间、碱液厂家沟通,并查阅了相关的论文,我们初步判断有以下原因造成尾气碱洗部分易发生堵塞。

由于尾气碱洗脱硫单元连续长期运行后,系统内会产生大量的盐,而这些含盐溶液在一些流速较慢、管径较小的地方就会沉积结晶,最终导致系统管线及设备设施发生堵塞。

通过表1可知整个碱液循环系统机泵及管线都存在较明显的结垢,而且通过对泵进行切换拆检清理,发现泵体、入口过滤网及管线内部都存在有类似盐类堵塞物质,部分部位周围形成约有3mm左右的硬垢。

表1 尾气碱洗系统发生堵塞的部位、现象及处理方法汇总

部位

碱液循环泵入口过滤网

碱液循环泵泵体及出口管线

排污管线

换热设备

次数

3

1

5

0

碱液循环泵入口过滤网清洗前后对比:

结垢处物质尚未进行理化分析,但是结合其他厂家提供的信息,判断主要为钙盐,即碳酸钙、硫酸钙。要控制碱洗系统的结垢,需要减少以上几种难溶和微溶于水的物质的生成,查阅溶解度表得到表2,几类钙盐的溶解度如下。

表2 碱洗系统中易产生结晶沉淀盐类物质在(20℃)(/100g水)中的溶解度表


碳酸钙

碳酸镁

硫酸钙

亚硫酸钙

水中溶解度

6.17×10-4

3.9×10-2

2.55×10-1

4.3×10-3

根据上表可知,在系统管线中生成的碳酸钙较难溶于水。

4 研究总结:

4.1 原因

(1)系统pH控制的原因。尾气碱洗单元2021年5月开工后,pH值始终保持在9-12之间,在此区间正有利于碳酸根的形成,本次结晶结垢的物质证实了大量碳酸盐的生成造成了管线堵塞,碱液量下降的问题。

由图2可知,将pH值控制在8.0以下时,可有效控制溶液中碳酸根的形成,所以在正常生产过程中应将碱洗循环液pH值控制低一些(工艺控制指标为6~9),可有效降低CO32-与Ca2+反应生成难溶的碳酸钙水垢。

(2)2021年5月开工后装置负荷一直处于接近满负荷运行状态,装置负荷较大,导致尾气碱洗单元碱液耗量较大,脱硫循环液系统单位时间产生的盐含量增大,加速了钙盐等物质的生成,最终结晶产生水垢;

(3)在正常运行过程中碱洗脱硫单元为保持系统物料平衡,连续给系统补充新水,而本地区新水硬度较高,而系统中钙离子主要就是通过补充新水带入,如果碱洗循环系统工艺调节不合适,带入的钙离子极易生成碳酸钙硬垢,附着在管线及设备上导致系统运行异常。

4.2目前采取的措施

(1)碱洗脱硫循环液pH值控制在8.0~9.0之间,当尾气二氧化硫较低时,可适当将pH值控制低一些,消除钙盐形成环境;

(2)提高新水注入量,大量置换系统碱液并减底pH值,可有效降低溶液中电导率、溶解性固体及钙离子浓度;

(3)每月对碱液循环泵切换进行切换,对机泵进口过滤器清洗1次。

(4)碱洗脱硫循环液补水由原来的新鲜水更换为除盐水,降低结盐风险。

4.3采取措施后效果

在采取相关处理措施后,结垢现象有较明显好转,碱液循环量上升;

4.4后续改进措施

(1)采用除盐水代替新水作为补充水,减少易产生结垢的钙镁离子进入系统;现阶段接临时管线,车间需出设计,重新铺设正式管线。

(2)目前装置尾气焚烧炉正常生产期间使用的燃料是系统瓦斯,成分比较复杂,含有大量C5及C5以上组分,还含有大量不饱和烃类物质,以及微量硫化氢,故建议采用天然气来作为尾气焚烧炉的燃料,减少含碳及含硫物质进入系统。

参考文献

[1] CO2对硫磺回收装置尾气吸收即溶剂再生的影响,袁宏娟.

[2] 柴油加氢装置反应系统胺盐结垢分析及处理技术研究,高腾飞.

[3] 柴油加氢装置高压换热器结盐抽芯检修工艺,任海云.

[4] 常顶换热器铵盐垢下腐蚀防护措施优化及应用,马红杰.

[5] 催化裂化烟气SCR法脱硝装置运行问题分析与对策,刘淑鹤.

[6] 基于模糊数学的工业换热器除垢自适应注水系统设计,张露露.

作者简介:杨来祥,男,1987年1月,单位:抚顺石化公司石油二厂,工程师,研究方向:硫磺回收装置尾气碱洗运行分析及优化。

邮寄地址:邸维茹,辽宁省抚顺市东洲区搭裢街道石油一厂大楼,电话:18642338618