某船主机活塞耐磨环异常磨损原因分析

(整期优先)网络出版时间:2024-07-02
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某船主机活塞耐磨环异常磨损原因分析

朱佳伟何春平

海装驻广州地区某军事代表室 广东省广州市 510720

摘要:活塞耐磨环是柴油机的重要部件,其作用是保证活塞与缸套之间的密封性和润滑性。然而,在柴油机使用过程中,活塞耐磨环异常磨损问题的发生严重影响了发动机的性能和寿命。因此,对活塞耐磨环异常磨损原因进行深入分析,对于提高发动机的可靠性和使用寿命具有重要意义。

一、故障概述

某船主机最大持续功率为7943kW,最大持续转速为463r/min,截至2018年进厂修理前,左主机累计工作时间为17114小时,右主机累计工作时间为17052小时,修理厂按照修理技术标准对两台主机进行出舱检修。在该船航行试验过程中,主机按照试验大纲进行磨合试验时,双机进五(转速为463r/min)工况运行38min,增压器转速:左A为13200r/min,左B为13140r/min;右A为13500r/min,右B为13500r/min,右机最高为13800r/min。随后缓慢降速至350r/min,运行一小时后再缓慢降速至停车。拆卸两台主机的三箱盖检查,发现活塞的耐磨环有异常拉痕,个别耐磨环有发黑现象,缸套内壁有铜粉;拆卸两台主机滑油自清滤器检查,发现有铜粉。

二、拆检情况

7个活塞环的耐磨环无拉痕,其他29个活塞耐磨环均有不同程度的拉痕,个别出现发黑现象;1个活塞裙部出现裂纹(左B5),位于第二道耐磨环处;18个活塞销表面有轻微划痕,8个活塞销有裂纹;1个副连杆销有裂纹;全部副连杆销轴承有磨损;1个活塞销座轴承有脱落现象,15个活塞销座轴承有磨损现象;7个缸套内壁正常,其他缸套内壁有与耐磨环接触的拉痕;1个新的连杆小端衬套出现铜基层脱落现象,其他13个新的连杆小端衬套有轻微磨损,1个旧的连杆小端衬套出现铜基层脱落现象,其余旧的连杆小端衬套均有磨损现象;有6个连杆轴承有较深划痕,见铜,有19个连杆轴承有轻微划痕;机带滑油泵前的粗滤器有金属屑、油漆皮等杂质。

三、原因分析

经初步分析,导致活塞耐磨环、缸套异常磨损的可能原因有:装配间隙不当;耐磨环材质不符合要求;滑油系统润滑不良;主机超负荷运行;下面进行逐一分析排查。

(一)装配间隙检查情况

承修工厂严格按照海军标柴油机修理技术标准进行修理,经查证两台机的修理过程记录,全部活塞裙部与缸套间隙、连杆大端轴承与连杆轴颈配合间隙、连杆小端衬套与活塞销间隙、活塞销与销座衬套间隙、副连杆弯曲度均符合要求,排除装配间隙不当的可能性。

(二)耐磨环材质检查情况

工厂将1根在用有拉痕和1根库存的耐磨环送至广东省科学院工业分析检测中心进行成分、力学性能分析,金相组织检测。成分、力学性能分析检测报告:在用有拉痕的耐磨环布氏硬度为99.1,库存的耐磨环布氏硬度为69.1(耐磨环布氏硬度要求为65—80),其他未见异常。金相组织检测报告:在用耐磨环是a相+质点相,有孔洞存在,有少量孪晶存在;库存的耐磨环是a相+质点相,有孔洞存在,排除耐磨环材质影响的可能性。

(三)滑油系统

1.耐磨环冷却油路检查情况

活塞连杆组分解后,检查连杆、活塞、镶块的滑油油路畅通性,均无异常。排除耐磨环冷却油路堵塞的可能性。

2.滑油压力检查情况

经查当时航行试验记录,双机进五463r/min时,左机滑油压力为0.48MPa,右机滑油压力为0.58MPa。进五时,双机滑油压力均未低于下限值0.45MPa。双机倒一200r/min时,左机0.28MPa,右机0.28MPa。(主机监控要求:<0.25 Mpa报警,<0.22Mpa自动降速,<0.205 MPa启动备用泵,<0.2Mpa自动停车,>0.55Mpa备用泵停止。)排除滑油压力影响的可能性。

3.滑油温度检查情况

经查当时航行试验记录,主机463r/min时,左机滑油出口温度为62.6℃,右机滑油出口温度为64.5℃,均符合HJB91-93要求(70℃)。排除滑油温度高,润滑油粘度下降,油膜破坏,润滑失效的可能性。

4.滑油杂质检查情况

修理时对滑油主油道、油底壳等可视部位进行清洁,主机系泊试验前对柴油机滑油系统进行循环串油,滤器滤芯干净。系泊试验验收后已对滤芯进行清洁,排除滑油有杂质的可能。

5.滑油粘度检查情况

将航行试验后的滑油进行化验,检测报告结果显示粘度正常,排除滑油粘度影响的可能性。

6.油舱吸干头滤器检查情况

检查油舱吸干头滤器情况,无堵塞。排除油舱吸干头滤器堵塞的可能性。

(四)主机负荷检查情况

经检查螺旋桨螺距,无异常。可排除螺旋桨螺距影响的可能性。

经检查当时修理的喷油提前角,均在要求范围内上止点前9°至11°。可排除喷油提前角影响的可能性。

该船是中修级别修理,船底已清洁干净,船下水后所处水域为淡水,船底无海生物附着。可排除船底附着物影响的可能性。

双击进五时增压器转速:左A为13200r/min,左B为13140r/min,右A为13500r/min,右B为13500r/min(右机最高为13800r/min)。左机增压器转速接近最大功率时的增压器转速,右机达到甚至超过最大功率时的增压器转速(随机说明书要求:463r/min时增压器转速12500r/min,480r/min时增压器转速13500r/min,480r/min为最大功率连续运转4小时工况)。增压器转速表面两台主机负荷偏重,负荷重造成柴油机燃烧室组件热负荷以及机械负荷加大,活塞销与连杆小端轴承、活塞销座轴承的冲击负荷变大,超过油膜承载能力,引起轴承异常磨损,轴承温度高,从而导致连杆小端轴承和活塞销座轴承磨损、脱落。活塞销在磨损后的轴承内继续运转,活塞销表面温度继续升高,造成活塞销表面裂纹。主机负荷偏重导致作功冲程中活塞受侧推力变大,超过活塞与缸套正常运转时的油膜承载能力,使得活塞裙部与缸套在正车受力方向挤压,活塞耐磨环与缸套出现局部干摩擦。

综上所述,活塞耐磨环异常磨损原因是:在双机进五工况时,两台主机增压器转速偏高,两天主机负荷偏重,在作功冲程中活塞受力侧推力变大,超过活塞与缸套正常运转时的油膜承载能力,使得活塞裙部与缸套在正车受力方向挤压,活塞耐磨环与缸套出现局部干摩擦;加上活塞销与连杆小端轴承、活塞销座轴承异常磨损后,活塞在缸套中的摆幅变大,从而加剧活塞耐磨环在正车侧推力位异常磨损。

四、举一反三

(一)为避免出现类似磨损问题,适当降速试验

结合对螺旋桨、轴系、主机喷油提前角、装载等因素排查,导致主机超负荷的可能因素是主机2004年出厂,累计运行超过17000小时,柴油机性能下降,无法达到新机出厂性能,为避免主机超负荷故障重复出现,连杆小端轴承、活塞销座轴承脱落及磨损、活塞销裂纹,活塞耐磨环异常磨损等问题,建议两台主机修复后航行试验时,双机正车按440r/min验收(中修后降速5%,463r/min降5%为440r/min),双机正车450r/min视情运行5min,根据柴油机运行工况的增压器转速、排温、爆压、油门齿条数等参数,适当降速试验,减少异常磨损风险。

(二)主推进装置监控系统试验册修改建议

1.该主推进装置遥控系统的遥控阀调速精度不高,在进五工况下主机转速设定为463r/min,该工况下容易受海况影响,主机转速会向上波动,会造成主机在高转速高负荷下运行,很有可能会重复出现连杆小端轴承、活塞销座轴承脱落及磨损、活塞销裂纹,活塞耐磨环异常磨损问题,为避免重复出现故障,建议只进行进四以下的遥控试验。

2.试验册要求进行倒一至进二、进五至停车、停车至倒二、倒三至停车、进一至进五、进四至倒三、倒三至进五的遥控程序,控制手柄应尽快扳到所要求的工况的位置。该型柴油机随机说明书明确要求加速、减速必须逐步进行。为了使发动机逐渐冷却下来,建议从最大工况至停车的过渡时间为15min,其中停车前的低负荷运转时间10min左右,该柴油机从高转速的正车到倒车存在损伤机器风险,建议严格按照说明书要求缓慢进行试验。