岭澳核电站(一期)DEL系统压力波动原因分析及定位

(整期优先)网络出版时间:2024-07-02
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岭澳核电站(一期)DEL系统压力波动原因分析及定位

王冬冬  申小龙  曹洋

大亚湾核电运行管理有限责任公司;广东 深圳 518124

摘要:本文介绍了针对岭澳核电站(一期)DEL系统压力波动的常见原因,并通过两起典型压力波动的实例,分析其波动原因及定位方法,为后续系统出现异常压力波动时提供参考和查找方向。

关键字:DEL 压力 胶囊 波动

一、背景

自DEL系统运行以来,系统多次因为各种原因造成系统压力波动,造成系统安全阀多次动作,对系统安全运行造成不利影响,并且每次压力波动时对故障原因定位较为困难,耗时较长,如以下事实案例。

2011年某早班,现场执行L1DEL001GF切至L1DEL002GF运行的操作,当将L1DEL001PO停运后,L1DEL001BA压力由1.15bar.g瞬时上升至2.5bar.g,安全阀L1DEL004VD动作。随后将L1DEL002PO启动后,L1DEL001BA压瞬间降至0.8bar.g并稳定,检查L1DEL004VD泄漏变小。DEL切换时系统温度变化导致压力变化。

2018年某中班,现场巡视发现L1DEL001BA压力L1DEL001LP指示1.6bar.g(正常压力为1.0-1.2bar.g),主控检查冷冻水温度(L1DEL001MT)基本稳定。次日,主控再次出现L1DEL001AA,现场就地检查L1DEL135LA压力低灯亮,主控跟踪L1DEL010MT基本稳定,紧急执行头箱补水操作后报警消失。该月以来主控跟踪L1DEL001BA压力多次大幅度波动。

二、DEL系统压力波动的危害

由于DEL冷却水系统为闭式循环系统,系统中冷却水容量一定,当出现系统压力波动降低低时,会造成冷却水泵入口压头减小,可能造成冷却水泵汽蚀损坏;当出现系统压力波动升高时造成系统安全阀动作,导致冷却水总量减少,当系统恢复正常或温度降低导致冷却水收缩时,系统无自动补水,会因为冷却水总量不足,压力降低,造成冷却水泵汽蚀损坏。所以无论压力异常降低或升高都对系统安全运行构成较大隐患。

三、DEL压力波动原因及定位方法

    DEL冷却水回路压力波动原因主要有以下几方面:

1)、DEL001BA胶囊破损;

现象:系统压力随负荷(温度)变化明显,压力无法稳定。

定位方法:通过DEL胶囊气空间能排出冷却水。

2)、DEL001BA内氮气压力过低或过高;

现象:系统压力随负荷(温度)变化明显,压力无法稳定。

定位方法:外接压力表监测氮气压力。

3)、DEL系统热负荷频繁或大幅度变化;

现象:系统压力频繁波动。

定位方法:查看DEL负荷调节阀是否存在异常波动。

4)、DEL补水阀DEL003VD内漏;

现象:系统压力持续升高,安全阀可能频繁动作。

定位方法:隔离SED补水源后压力不再升高(由于SED补水阀上游隔离阀所带负荷较多,影响较大,可采取在DEL003VD上游冰堵的方法验证DEL003VD内漏情况)。

5)、DEL冷却水回路存在泄漏;

现象: 系统压力持续降低。

定位方法:查找系统有无漏水点。

6)、仪表故障;

现象:系统压力指示异常。

定位方法:压力异常时无法通过补水或排水达到正常值(需借助水泵入口压力指示辅助判断)。

当DEL系统压力波动时,我们需要结合现场具体情况进行分析判断压力波动原因,因为各种波动原因相互之间并不独立,互相存在影响,我们需要根据其原因的特点出发进行逐一验证排除。

四、DEL压力波动典型案例及查找方法

2008年4月,巡视发现L2DEL001BA压力上升至1.7bar,大于程序要求的1bar≤P≤1.5 bar,按专项操作单对其进行泄压至1.5 bar。夜班接班后,继续跟踪L2DEL001BA的压力,发现其压力又上涨至1.8 bar。之后现场巡视多次发现,安全阀动作,安全阀动作又导致DEL系统水压力低。但L2DEL004VD没有安全阀起跳或起跳不回座的记录。同时:L2DEL001BA在DEL启停泵期间压力波动超过了1bar,而且压力波动没有回环,而L1DEL001BA在DEL启停泵期间压力波动在0.5bar左右,且有回环。

通过以上现象,初步判断L2DEL001BA失去了缓冲作用,但究竟是L2DEL001BA胶囊破损,还是胶囊氮气侧压力异常导致?

验证过程:

1、联系专业在DEL078VZ下游加装临时压力表和排气隔离阀。

2、开启DEL078VZ,开启临时压力表隔离阀A,观察并记录011LP/001LP读数。

3、如果步骤2中011LP与001LP原始读数一致(应在1.2bar.g左右)。

3.1)微微开启阀门B排气,011LP将会与001LP同步下降,当011LP下降而001LP不再下降时,胶囊已经抵达膨胀限位器。继续缓慢排气直至水、气压差0.3bar.g。系统稳定后观察001LP的读数是否下降(至少观察30分钟以上),如果此时001LP压力仍然下降,说明胶囊有破损;若此时001LP压力不下降说明胶囊未破损。

3.2)如果出现011LP与001LP同步下降到1.0bar.g,达到DEL系统运行压力下限,由运行通过003VD充水,使系统压力升到1.4bar.g.然后继续执行步骤3.1)以判断胶囊是否损坏。

3.3)如果排气过程中有水流出,也说明胶囊破损。立即停止排气,并恢复设备到原始状态。

4、如果011LP读数小于或大于001LP原始读数,则说明胶囊完好。

附图:

当胶囊破损时,实际上L2DEL001BA已经相当于一个气水共存的空间,而胶囊的缓存状态已经失去了意义。此时,压力的维持完全是一个动态的过程,确切的说和稳压器的压力状态维持相似。由于气体的扩散和溶解,上部空间的氮气有一部分会溶解在水中,为了维持压力平衡,这一部分空间正好有水来补充,此时如果L2DEL001BA的水位已经达到排气管线管口水位,那么我们排出的将一直是水,直到L2DEL001BA下游水侧循环系统的空间压力下降到一定压力,气侧空间扩大并使水位下降到排水口以下,才会有气排出。

如果排气时,气水位空间如图一所示位置,那么我们排气时,将先排出气,随着氮气的排出,气侧压力下降,为了维持压力的平衡,水侧上压,水位上升,当水位上升到如图二所示水位时,水从排气口排出。

以上分析我们可以得出,1、由于排出有水,所以胶囊破损;2、在胶囊破损的情况下,气水平衡是一个动态的过程,由于气体的溶解,使水侧水位上升到排气口以上,从而使得现场排气时,始终排出的是水,而没有气体。

DEL系统压力波动查找时序图:

  

 

总结

1、当出现DEL系统压力波动时,首先应该考虑系统负荷是否有变化,然后再是压力的变化方向,单向变化还是双向变化,最后在分析是氮气压力问题还是胶囊隔膜存在异常,遵循先系统,后本体的原则,逐渐把范围控制在可控范围内,从需避免不必要的工作。

2、对问题进行分析,制定有效的措施和方案,并对问题进行针对性研究,避免问题的产生。

3、问题验证时考虑对系统运行的影响,避免人为导致系统故障引入IO2。

    DEL系统压力波动原因较多,原因之间现象有类似,判断过程较复杂,故障结论需要重视,减少和避免故障原因定位错误,对后续维修和运行造成干扰。同时作为运行人员也要加强关注和巡视,能及时发现系统压力变化,并熟练掌握判断方法,在压力波动问题发生时迅速定位故障原因,保证机组的安全稳定运行。

参考文献

[1] DEL系统教材

[2] 运行技术荟萃

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