炎热清片生产工艺优化研究

(整期优先)网络出版时间:2024-07-05
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炎热清片生产工艺优化研究

康清勇 李后坤

海南辉能药业有限公司   海南  海口   570216

摘要 通过改变浸膏干燥方法、原辅料的投料顺序、制粒、混合方法等来弥补原工艺所在的问题。按新工艺制备的炎热清片生产周期缩短、色泽一致、片重差异稳定、产品质量良好。改进后的生产工艺简便,小试结果重复性好。

关键词: 炎热清片;生产工艺;优化 

一、炎热清片制备工艺研究

(一)、处方组成

玄参、龙胆、石膏、柴胡、栀子、知母、黄芩、薄荷脑、淀粉、硬脂酸镁、羧甲纤维钠、蔗糖、薄膜包衣剂(胃溶型)等。

)、原工艺制备

1. 提取浓缩工艺

称取处方量的玄参、龙胆、石膏、柴胡、栀子、知母、黄芩七味药材饮片加水煎煮二次,滤过,合并滤液。浓缩得到浸膏检验合格,备用。

2.原辅料预处理

2.1将处方量淀粉与浸膏混合,置烘箱中65±5℃烘干(每30分钟翻料一次)至水分不超过4.5%;与处方量薄荷脑共同粉碎过60目筛备用

2.2将硬脂酸镁、羧甲纤维钠分别过60目筛备用。

3.颗粒制造

3.1预混合:将2.1预处理物料、2/3处方量的羧甲加入湿法混合制粒机中,启动湿法混合制粒机混合5分钟

3.2 制粒:在混合均匀后,加入适量的粘合剂(糖水),制粒搅拌2分钟制成湿颗粒。经摇摆颗粒机过20目筛制得均匀颗粒

3.3 干燥、整粒:将湿颗粒均匀地放置烘盘上,设置温度为70℃,水分控制≤4.5%;然后用20目筛进行整粒。

4. 总混 将处方量已处理的硬镁和1/3处方量的羧甲与整粒出的颗粒置多向运动混合机混合10分钟。

5. 压片:按0.34克/片压片,片重差为±5%。

6、包衣:素片用薄膜包衣剂(胃溶型)进行包衣,设置进风温度为70℃,包衣增重1~3%。

)、优化后工艺制备

1. 提取浓缩工艺

浸膏提取部分同原工艺,再将浸膏浓缩至稠膏(相对密度1.30,65℃检测),喷雾干燥,得细粉(炎热清提取物)备用。

2.辅料预处理

将淀粉、硬脂酸镁、羧甲纤维钠、粉碎后薄荷脑分别过60目筛备用。

3.颗粒制造

3.1预混合:将炎热清提取物、处方量薄荷脑、淀粉、2/3处方的羧甲纤维钠加入湿法混合制粒机中,启动湿法混合制粒机混合5分钟

3.2 制粒:预混后,加入适量的粘合剂(糖水),制粒搅拌2分钟制成湿颗粒。经摇摆颗粒机过20目筛制得均匀颗粒

3.3 干燥、整粒:将湿颗粒放入流化床内,控制沸腾制粒机干燥引风频率(确认颗粒处于沸腾状态),设进风温度70℃,开始干燥,水分控制≤4.5%;然后用20目筛进行整粒。

4. 总混、压片、包衣同原工艺。

产品制备

按产品处方(1000片)量,依照上述两个工艺各进行3批小试制备,原工艺样品批号分别为A20071、A20072、A20073;优化优化工艺样品批号分别为B20101、B20102、B20103。

三、片剂常规质量检查

将本品依片剂《中国药典2020年版四部制剂通则0101片剂》和炎热清片质量标准各要求项下方法对样品性状、素片重量差异进行检查。

产品性状标准:本品为类白色薄膜衣片,除去薄膜衣后,显棕黄色至棕褐色,气香,味苦涩、微辛凉。

素片重量差异标准:标示片重0.34g,平均片重在标示片重的±5%之内。

(一)原工艺制得样品检测

1、性状检查:A20071、A20073批性状为类白色薄膜衣片,除去薄膜衣后,显棕褐色,气香,味苦涩、微辛凉。而A20072批性状为类白色薄膜衣片,除去薄膜衣后,显棕黄色,气香,味苦涩、微辛凉。检测结果显示,说明原工艺生产产品色泽不稳定。

2、素片重量差异检查:取本品20片,照中国药典2020年版四部制剂通则0101片剂“重量差异”项下检查方法进行检测,A20071、72、73批平均片重分别为0.356g、0.324g、0.355g;检测结果显示,本品重量差异均符合标准要求。但批间与批内波动较大,且接近超出重量差异限度值。

(二)优化工艺后制得样品检测

1、性状检查:B20101、B20102、B20103三批性状均为类白色薄膜衣片,除去薄膜衣后,显棕黄色,气香,味苦涩、微辛凉。检测结果显示,说明优化后本品性状批间稳定,均符合标准要求。

2、素片重量差异检查:取本品20片,照中国药典2020年版四部制剂通则0101片剂“重量差异”项下检查方法进行检测,B20101、B20102、B20103三批平均片重分别为0.337g、0.346g、0.349g;检测结果显示,本品重量差异均符合标准要求。批内、批间波动小,片重稳定。

四、结果与讨论

两工艺比较,新工艺主要在提取浓缩、颗粒制造、干燥处理上进行优化。从原工艺生产出来的片子来看主要存在以下几个问题:1、原工艺将处方量浸膏与辅料经混合后直接置烘箱干燥,时间非常长,批间色泽差异大,浸膏粘附在烘盘中难取出,易结块,需要进行粉碎处理,物料损耗大,生产周期长。2、湿颗粒已采用烘箱干燥,干燥时间长、生产人员劳动强度高。3、颗粒硬,流动性不好,压出来的素片重量不稳定,有超出标准趋势。

工艺优化后解决原工艺存在的问题,缩短了生产周期,提高了收率,降低工作强度。在用优化工艺生产出来的炎热清片,生产周期短、色泽一致、片重稳定,产品质量稳定,而且此生产工艺合理、简便,小试结果重复性好。

虽然优化后工艺改进了原工艺存在的问题。但是从已经成熟的西药的生产工艺的比较上来看,中成药的生产工艺还是存在不少问题的。中药的生产周期比较长,而且中成药的有效成分含量不稳定、杂质多,生产时间也比较长。这几点对中成药的发展是很不利的.所以要是能开发一种简便、快速、结果准确、可靠和重现性好的方法更具有实际意义。

参考文献:

[1]蔡少青 ,郑汉臣.药用植物学与生药学.人民卫生出版社(第五版)

[2]李苑新,霍务贞,龚炜等.止咳平喘滴丸配方工艺研究.广东药学院学报.20062(1)7-9

[3]柳春宇,张英.银黄片生产工艺中黄芩提取条件考察.辽宁中医杂志2006,33(11)227-228.

[4]马轶,徐珊珊,袁昌鲁.四季感冒片的工艺研究. 辽宁中医学院学报. 2006,8(2)111-112

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