中建铁路投资建设集团华东有限公司 223001
摘要:滑模施工工艺技术作为一种特殊的工艺,在高耸、型式单一的建筑施工应用中实用性强,具有显著优异性。因其连续施工的特殊性,因此在混凝土方面有着一定要求,主要技术指标有初凝时间、出模强度、粘模情况等等。本文从施工角度对该特殊工艺的混凝土开展研究,为后续筒仓滑模施工积累一定经验。
1.工程概况
本项目粮食立筒仓为钢筋混凝土筒体结构,占地面2422.79m2,建筑面积7179.97m2。筒仓设计5×4模式,筒仓直径为11.50米,壁厚220mm,筒仓高度30.00m。因其结构的特殊性,优选滑模工艺施工,首先开展混凝土配比研究。
混凝土采用的材料主要有水泥、粉煤灰、粗细骨料、外加剂等,查找以往案例资料,该配比主要在水灰比、砂石材料、外加剂掺量方面有较大差异,拟重点在上述方面开展试配工作。
2.原材料分析
水泥:采用响水中联P.O42.5普通硅酸盐水泥,细度7.2%,初凝时间163min,终凝时间234min,实测3d抗压强度27.6MPa。其他指标符合GB175—2007《通用硅酸盐水泥》技术要求。
粉煤灰:采用淮安泳盛Ⅱ级粉煤灰,细度21.3%,需用水量比102%,烧失量1.6%,含水量0.1%,该粉煤灰符合GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中Ⅱ级灰的技术要求。
矿粉:采用连云港明智S95矿粉,含水率0.1%,流动度比104%,7d活性指数92%,其他指标符合GB/T18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》评定要求。
砂:采用长江芜湖中粗砂,表观密度2610kg/m3,空隙率42%,含泥量1.4%,氯离子含量0.002%,细度模数2.8,其他指标符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》评定要求。
石:采用山东枣庄5-25mm连续级配碎石,表观密度2600kg/m3,空隙率42%,含泥量0.4%,针片状颗粒含量4.1%,其他指标符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》评定要求。
水:采用当地饮用水,指标符合JGJ63-2006《混凝土用水标准》技术要求。
外加剂:采用江苏苏博特PCA-10聚羧酸高效减水剂,PH值5.6,固体含量9.2%,密度1.016g/ml,水泥净浆流动度270mm,砂浆减水率20%,混凝土1h坍落度损失率1.8%,其他指标符合GB8076-2008《混凝土外加剂》技术要求。
3.配合比设计
结合以往施工经验及查找的案例资料,初步建立研究路线:1.分析矿物掺合料对混凝土和易性的影响→2.分析天然砂与机制砂对砼性能影响→3.分析混凝土缓凝时间。
初步设计、试配混凝土,等量取代主要掺物含量,观察试配情况,混凝土坍落度、凝结时间、和易性等参照GB/T50080—2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行测定。试块成型尺寸按照100mm×100mm×100mm制作,采用标准养护方式,检测混凝土7d、28d抗压强度。
表1-1主要配合比设计情况
序号 | 水泥(KG) | 矿粉 (KG) | 粉煤灰 (KG) | 粗骨料 (KG) | 细骨料 (KG) | 天然砂 (KG) | 水 (KG) | 外加剂(%) | 关键因素 |
F1 | 230 | 70 | 60 | 750 | 230 | 844 | 170 | 5.8 | 矿粉 |
F2 | 330 | 0 | 70 | 760 | 200 | 802 | 180 | 8 | 机制砂 |
F3 | 300 | 0 | 60 | 730 | 200 | 844 | 180 | 5.4 | 机制砂+天然砂 |
F4 | 300 | 0 | 60 | 700 | 280 | 844 | 170 | 4.9 | 天然砂 |
F5 | 290 | 0 | 70 | 700 | 280 | 835 | 170 | 4.9 | 优化 |
表1-2各配合比施工性能情况
序号 | 坍落度 | 和易性 | ||||
新拌 | 1h | 2h | 新拌 | 1h | 2h | |
F1 | 良好 | 较差 | 差 | 良好 | 一般 | 较差 |
F2 | 良好 | 较差 | 差 | 良好 | 一般 | 较差 |
F3 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 |
F4 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
F5 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
图1-1混凝土试配
图1-2混凝土拌制
图1-3拌制过程查看
4.性能对比
(1)F1配比关键因素为每方掺加了70KG矿粉,另外单独配置一组F1’将70KG矿粉用等量水泥进行替代,其他材料掺量基本不变。对比可知F1与F1’配比在配置完成开始性能几近无差异,但在拌制完成后的半小时,F1的坍落度及流动性损失较为严重,在后续时间内仍在逐步损失,和易性其他指标也未能满足施工要求。采用F1’配比的混凝土性能相对较好,其坍落度及和易性随时间推移仍优于F1配比。对于施工而言,主要体现在粘模情况上,F1粘模情况严重,F1’粘模情况相对较好。因此,拟将滑模混凝土中矿粉的掺量采用其他胶凝材料进行替代,
(2)在分析砂石材料对滑模混凝土性能的影响上,我们选用了①F2配比中全部采用机制砂、②F3配比中机制砂与天然砂共同掺加、③F4配比中全部采用天然砂三种方案,同样为保证试验的准确性,我们等量替代其中的关键因素。如F2’配比仅将其中的机制砂等量替换天然砂,F3’配比改变天然砂与机制砂的掺量比例,F4’配比中同样将天然砂替换为机制砂。对比F2与F2’,试配完成初始两者性能均较为良好,几乎无差异,但随着时间的变换,两者坍落度、和易性差异逐渐增大,前者F2的坍落度、和易性损失极为严重,1h后其施工性能已不理想,后者F2的施工性能虽有一定衰减,但整体尚可。单独对比F3与F3’、F4与F4’同样存在以上结论,即采用天然砂配比的滑模混凝土性能优于采用机制砂配比。纵向对比F2、F3与F4,F2’、F3’及F4’,则排除了其他如水泥掺量、粗细骨料掺量、外加剂掺量及水灰比、砂石比等因素的影响,同样采用天然砂的配比其性能虽有一定差异但明显优于机制砂配比,验证了以上结论;此外将6组配比整体分析发现,外加剂掺量越大,其后期的施工性能将随时间推移衰减更快,因此在后期的滑模混凝土配比中,同样应关注外加剂(减水剂)的掺量,与此同时水灰比应相应的进行调整。
(3)缓凝剂的成分目前主要是葡萄糖酸钠,水泥中添加一定剂量后,可增加混凝土的可塑性和强度,且有阻滞作用即推迟混凝土的最初与最终凝固时期,例如添加0.15%的葡萄糖酸钠,可将混凝土的初凝时间延长10倍以上。本次试配使用的的PCA-10聚羧酸高效减水剂中即掺有1%-2%含量的葡萄糖酸钠,一般可将混凝土初凝时间控制在6~10h。在实际配置中观察其初凝基本满足后期要求,因为未深入探究及掺量对缓凝时间的具体影响,但该掺量的数值却为滑模混凝土试配提供了一定参考。
5.结论
根据混凝土试配情况,得知滑模混凝土其相较常规混凝土主要差异表现在以下方面:
1.滑模混凝土胶凝材料中水泥占比较常规混凝土占比较大,粉煤灰掺量占比相对减少,矿粉极少,实际配置中不宜添加。粉质材料掺量越多,所需用水量同比增加,因滑模施工特殊性,整体滑升速度不宜过快,一般为每小时滑升150mm高,因此滑模混凝土搁置时间相对较长,其施工性能随时间逐步衰减,水灰比较大的混凝土衰减速度更快,时间越久粘模情况越严重。
2.砂石材料选择细度模数为2.5-3.0中粗砂,该材料可使混凝土滑升成型效果优异。天然砂石中含泥量、泥块含量等杂质相对较少,且其硬度及稳定性更为优异;机制砂受原材、工艺、环境等因素影响,含泥量、石粉含量等杂质相对较多,该杂质对混凝土性能影响较大,混凝土质量难以把控。
3.采用高效减水剂,掺量控制在7.5kg/m³以内;添加适量缓凝剂使得初凝时间控制在8h左右。减水剂的掺量直接影响水灰比大小,二者直接影响混凝土整体的和易性,试验证明减水剂掺量在4.5~7.5kg/m³范围内滑模混凝土的施工性能较为优异且更易控制施工质量。滑模工艺具有一定特殊性,其混凝土初凝时间较常规砼相对较长,混凝土配比应充分考虑混凝土运输时间、浇筑时间以及当日风力、气温、日照等诸多因素,混凝土初凝时间控制在8h为宜。
参考文献
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